吳強(qiáng)國(guó)
(華潤(rùn)燃?xì)猓ㄠ嵵荩┦姓O(shè)計(jì)研究院有限公司, 河南 鄭州 450001)
經(jīng)驗(yàn)交流
碳?xì)漕惾剂厦骰鸷娓郀t對(duì)爐缸長(zhǎng)壽的影響
吳強(qiáng)國(guó)
(華潤(rùn)燃?xì)猓ㄠ嵵荩┦姓O(shè)計(jì)研究院有限公司, 河南 鄭州 450001)
通過(guò)對(duì)比目前新建(復(fù)產(chǎn))高爐熱風(fēng)烘爐和明火烘爐兩種方式,全面分析碳?xì)漕惾剂厦骰鸷娓郀t的技術(shù)缺點(diǎn)及其對(duì)爐缸長(zhǎng)壽的影響,驗(yàn)證了目前碳?xì)漕惾剂厦骰鸷娓郀t仍存在較大的技術(shù)缺陷,提出了在沒(méi)有高爐煤氣條件下實(shí)現(xiàn)熱風(fēng)烘高爐的新途徑。
碳?xì)漕惾剂?爐缸 高爐 熱風(fēng) 明火
按照高爐烘爐的技術(shù)要求,高爐烘爐應(yīng)使用熱風(fēng)爐提供的熱風(fēng)進(jìn)行烘爐,并對(duì)供風(fēng)方式、升溫速度、烘爐時(shí)間、熱風(fēng)流量以及放散空氣的含濕量等都有具體的技術(shù)指標(biāo)要求[1]。
過(guò)去新建高爐項(xiàng)目投產(chǎn)、老高爐復(fù)產(chǎn)等在沒(méi)有高爐煤氣進(jìn)行熱風(fēng)爐燒爐的情況下,由于無(wú)法使用熱風(fēng)進(jìn)行高爐烘爐,致使高爐烘爐一般使用柴油做燃料,采用明火方式烘高爐。
近年來(lái),液化石油氣及液化天然氣逐步取代柴油用于高爐項(xiàng)目投產(chǎn)(復(fù)產(chǎn))烘爐。所以,目前即使沒(méi)有高爐煤氣,也可以采用液化石油氣或液化天然氣進(jìn)行熱風(fēng)爐燒爐,從而實(shí)現(xiàn)熱風(fēng)烘高爐。
柴油、液化石油氣和液化天然氣均為碳?xì)漕惾剂稀?/p>
碳?xì)漕惾剂厦骰鸷娓郀t成本較低,但烘爐效果較差;熱風(fēng)烘高爐效果較好,且可以為高爐開(kāi)爐提供可靠的熱風(fēng)供應(yīng),但燃料消耗較大,烘爐成本較高。
鑒于烘爐效果及烘爐成本的差異,有的業(yè)主為保證高爐烘爐效果及開(kāi)爐時(shí)熱風(fēng)供應(yīng)的可靠性而選擇熱風(fēng)烘高爐,有的業(yè)主為節(jié)省成本而選擇碳?xì)漕惾剂厦骰鸷娓郀t。
目前,新建(復(fù)產(chǎn))高爐的烘爐方式一般有熱風(fēng)烘爐和明火烘爐兩種方式。
碳?xì)漕惾剂厦骰鸷娓郀t存在嚴(yán)重的技術(shù)缺陷,烘爐效果更是自欺欺人,在一定程度影響到高爐爐缸的使用壽命。業(yè)內(nèi)人士都很重視高爐烘爐的重要性,但對(duì)碳?xì)漕惾剂厦骰鸷娓郀t的實(shí)際效果認(rèn)識(shí)上還有待提高,僅停留在遵守烘爐曲線上是不能真正評(píng)判高爐烘爐效果的。
2.1 爐缸的烘烤效果很差
高爐烘爐的核心是爐缸的烘烤,爐缸的烘烤效果影響高爐的使用壽命[2]。
明火烘爐時(shí)一般在風(fēng)口架設(shè)烘爐燒嘴,燒嘴上部加裝遮流板。由于受熱煙氣自然上浮、燒嘴與缸底標(biāo)高相差較大等原因的影響,導(dǎo)致?tīng)t缸下半部與上半部的溫度差異很大,特別是爐缸底部的溫度更低,爐缸的烘烤效果很差。爐缸采溫點(diǎn)的溫度與爐缸上部、下部的溫度嚴(yán)重不符。如果要爐缸底部的溫度達(dá)到烘爐曲線要求的600℃,則高爐其他部位特別是爐頂?shù)臏囟染蜁?huì)嚴(yán)重超標(biāo)。
碳?xì)漕惾剂先紵a(chǎn)生大量的水蒸氣,冷凝后將會(huì)嚴(yán)重影響爐缸的烘烤效果。明火烘高爐(包括從熱風(fēng)爐直接送熱煙氣烘高爐)時(shí),由于使用柴油、石油氣、天然氣等碳?xì)淙剂?,煙氣中含有大量的水蒸氣(每燃? t碳?xì)淙剂?,將產(chǎn)生約1.5~2.1 t水蒸氣),在加上從爐缸、爐壁蒸發(fā)出來(lái)的水分,爐腰以上部位處于過(guò)飽和狀態(tài)。雖然有一部分水蒸氣從爐頂放散出去,但仍然有大量的水蒸氣在高爐上半部冷凝成液態(tài)水,由于重力作用,重新下落到爐缸,冷凝水?dāng)?shù)量之大超出許多人想象。因此在烘爐的前半程,爐缸一直處于液態(tài)水浸泡的狀態(tài),比沒(méi)烘爐時(shí)的濕度還大,缸底溫度很難上升,缸底的實(shí)際烘烤時(shí)間大打折扣,爐缸的烘烤效果極差。這種情況將直接影響爐缸的壽命。
2.2 熱煙氣的流量很小影響整體烘爐效果
高爐烘爐要求每分鐘的熱風(fēng)流量約為高爐容積的1.0倍,風(fēng)量太小則影響高爐烘爐效果。對(duì)于1 000 m3的高爐,烘爐的熱風(fēng)流量應(yīng)達(dá)到50000~60000m3/h。
明火烘高爐時(shí)烘爐燒嘴配備的助燃風(fēng)機(jī)的風(fēng)量約為200~5 000 m3/h,燃料流量很小,使用最大天然氣流量也僅為20~500 m3/h,燃燒后煙氣的總流量?jī)H約300~6 000 m3/h,只達(dá)到技術(shù)要求的10%左右。由于熱煙氣的流量很小,且局部溫度很高,造成熱煙氣沿高爐爐腔中軸線垂直急速上升,爐壁的烘烤效果較差。
對(duì)高爐烘爐而言,大風(fēng)量的烘烤效果較好。但明火烘高爐無(wú)法實(shí)現(xiàn)大風(fēng)量。如果加大空氣量就會(huì)造成燃燒不穩(wěn)定甚至頻繁熄火,烘爐效果更差,還可能引發(fā)爐膛爆炸事故。如果同時(shí)加大空氣及燃料流量,則熱負(fù)荷過(guò)大,這將導(dǎo)致?tīng)t頂溫度迅速超標(biāo)。
2.3 爐內(nèi)水分蒸發(fā)不佳
高爐明火烘爐時(shí),由于使用柴油、天然氣等碳?xì)漕惾剂?,煙氣中含有大量的水蒸氣(每燃? t天然氣將產(chǎn)生約1.5~2.1t的水蒸氣)。隨著煙氣在高爐內(nèi)的上升,煙氣的溫度不斷下降,煙氣中水分的飽和度便會(huì)逐步上升,在爐腰以上部達(dá)到過(guò)飽和,析出的水分將附著在高爐內(nèi)壁上,造成爐內(nèi)水分蒸發(fā)不佳的情況。
2.4 高爐烘爐效果沒(méi)有科學(xué)的檢測(cè)指標(biāo)
高爐烘爐的主要指標(biāo)有三個(gè):升溫情況符合烘爐曲線的要求;外排氣體的含濕量要接近周圍大氣的含濕量;每分鐘熱風(fēng)流量達(dá)到高爐容積的約1.0倍。
明火烘高爐時(shí)上述前兩項(xiàng)指標(biāo)都無(wú)法科學(xué)考量,第三項(xiàng)指標(biāo)根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
明火烘爐時(shí)局部溫度過(guò)高,爐內(nèi)處于負(fù)壓狀況,爐缸上下溫差很大,部分溫度場(chǎng)很不均勻,風(fēng)口、渣口、爐底任何一點(diǎn)測(cè)定的溫度都無(wú)法反映爐缸整體的真實(shí)狀況,所以測(cè)得的烘爐曲線與實(shí)際情況嚴(yán)重不符。燃燒過(guò)程自然產(chǎn)生的大量水蒸氣,使得外排煙氣的含濕量一直處于過(guò)飽和狀態(tài),從而使其含濕量高于周圍大氣含濕量的數(shù)十倍。
鑒于上述情況,明火烘高爐表面上遵照烘爐曲線進(jìn)行,實(shí)際上卻只是一種表象,高爐內(nèi)部的烘烤效果非常糟糕,尤其是爐缸底部的效果最差。
2.5 開(kāi)爐的可靠性差
如果無(wú)法進(jìn)行熱風(fēng)爐燒爐,高爐開(kāi)爐過(guò)程中的熱風(fēng)供應(yīng)就難以保證。如果開(kāi)爐不順利,引煤氣的時(shí)間較長(zhǎng),熱風(fēng)爐將出現(xiàn)爐溫過(guò)低的情況,從而導(dǎo)致高爐開(kāi)爐的熱風(fēng)供應(yīng)被迫中斷,熱風(fēng)爐的工況顯著惡化,甚至?xí)斐蔁犸L(fēng)爐內(nèi)部硅磚耐材損壞。
3.1 明火烘爐對(duì)爐缸碳磚有影響
由于碳?xì)漕惾剂厦骰鸷鏍t過(guò)程中不斷有冷凝水墜落到爐缸底部,長(zhǎng)時(shí)間的浸泡會(huì)造成大量的水分滲入爐缸碳磚中,即使烘爐結(jié)束也無(wú)法完全蒸發(fā)。而這些殘存在碳磚中的水分在高爐開(kāi)爐初期爐缸溫度升高后,將會(huì)與爐缸碳磚發(fā)生水煤氣反應(yīng),對(duì)爐缸炭磚產(chǎn)生較大損害[1]。
3.2 明火烘爐不利于爐缸應(yīng)力的消除
高爐烘爐的目的之一是消除爐缸應(yīng)力。而明火烘爐時(shí)高爐內(nèi)部負(fù)壓嚴(yán)重,燒嘴位于風(fēng)口,爐缸上下溫差極大且爐缸下部溫度較低,使其很難達(dá)到烘爐要求的溫度。這將不利于爐缸應(yīng)力的消除。
3.3 明火烘爐易造成爐缸外壁搗打料產(chǎn)生氣隙
由于明火烘爐時(shí)爐缸中下部溫度普遍偏低,熱煙氣在負(fù)壓狀況下急速上升與爐缸側(cè)壁的對(duì)流換熱情況較差,造成爐缸外壁溫度始終達(dá)不到搗打料要求的固化溫度,致使搗打料中的稀釋劑也無(wú)法蒸發(fā)。高爐開(kāi)爐后爐缸強(qiáng)制冷卻,搗打料將長(zhǎng)期無(wú)法固化。在串煤氣等因素的影響下,搗打料與冷卻壁之間極易形成氣隙,影響爐缸傳熱與換熱,惡化爐缸工況[3]。
碳?xì)漕惾剂厦骰鸷娓郀t存在較大的技術(shù)缺陷,會(huì)對(duì)高爐爐缸碳磚及搗打料造成較大損害,也不利于爐缸應(yīng)力的消除,嚴(yán)重影響高爐爐缸的壽命。
在沒(méi)有高爐煤氣等常規(guī)氣源的情況下,建議使用液化石油氣、液化天然氣等替代燃料進(jìn)行熱風(fēng)爐燒爐,從而實(shí)施熱風(fēng)烘高爐。雖然成本較高,但對(duì)于高爐長(zhǎng)壽意義較大,潛在效益較高。
使用液化石油氣、液化天然氣進(jìn)行熱風(fēng)爐燒爐已經(jīng)在多種類型的熱風(fēng)爐上取得成功,效果良好。不但能夠?qū)崿F(xiàn)熱風(fēng)烘高爐,還可以為高爐開(kāi)爐提供連續(xù)可靠的熱風(fēng)供應(yīng),確保熱風(fēng)爐始終處于良好工況。
[1] 鄒中平,郭憲臻.高爐爐缸氣隙的危害及防治[J].鋼鐵,2012(6):9-13.
[2] 李洋龍,程樹(shù)森,王穎生.高爐停水烘爐的探討[C]//2014全國(guó)煉鐵學(xué)術(shù)年會(huì)文集,2014:948-953.
[3] 黃曉煜,孫金鐸.高爐爐缸破損的原因與控制[C]//2014全國(guó)煉鐵學(xué)術(shù)年會(huì)文集,2014:916-921.
(編輯:李媛)
TF543.4
A
1672-1152(2016)05-0112-02
10.16525/j.cnki.cn14-1167/tf.2016.05.40
2016-09-18
吳強(qiáng)國(guó)(1966—),男,高級(jí)工程師,從事燃?xì)夤こ碳夹g(shù)研究工作。