韋鵬 唐黨超 種瑋(蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司, 陜西 渭南 715500)
氣相聚乙烯干粉催化劑的工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)
韋鵬 唐黨超 種瑋(蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司, 陜西 渭南 715500)
本文主要介紹了在冷凝態(tài)操作模式下,使用GM催化劑并用于LLDPE生產(chǎn)裝置的應(yīng)用情況,同時(shí)將其和M催化劑的工業(yè)應(yīng)用情況進(jìn)行了比較。經(jīng)試驗(yàn)之后顯示,GM催化劑的活性比較高,力學(xué)性能等都得到了較大提升。
氣相聚乙烯;干粉;催化劑;工業(yè)試驗(yàn)
近些年國內(nèi)氣相法催化劑研究有較為不錯(cuò)的進(jìn)步發(fā)展,先后研發(fā)出不少具備自主知識產(chǎn)權(quán)的催化劑,同時(shí)完成了工業(yè)化生產(chǎn)。當(dāng)前國內(nèi)已經(jīng)有許多種不同類型的氣相聚乙烯催化劑被投入到工業(yè)生產(chǎn)當(dāng)中,本文主要探討的是GM催化劑。
(1)裝置簡介 裝置是由大慶石化公司塑料廠所提供的LLDPE 裝置,使用的是Unipol工藝技術(shù),到本次試驗(yàn)為止,其運(yùn)作已經(jīng)超過了8000個(gè)小時(shí)。原料是乙烯,根據(jù)離子聚合這一原理,使用鈦系與鉻系催化劑來生產(chǎn)顆粒粉狀或者是粉末狀的密度比較低的聚乙烯樹脂,一共可以產(chǎn)出25種產(chǎn)品,包括共聚產(chǎn)品和均聚產(chǎn)品。
(2)原料規(guī)格 制備催化劑的原料是該塑料廠使用的催化劑,硅膠型號是ES-757,為英國原產(chǎn)硅膠,而電子體則是大慶化工研究中心所供給的,而乙烯、1-丁烯等材料則是沒有通過特別專門制備的,直接使用現(xiàn)有的原料。
(3)制備過程 該環(huán)節(jié)使用TEAL來將硅膠當(dāng)中的化學(xué)水脫除掉,在這個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)中引入給電子體使得硅膠的負(fù)載量有所提升,繼而提升催化劑的活性。這個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)中除了要使用壓力容器將15~20 L給電子體引進(jìn)來之外,其他的都無須變動。
(4)制備母液和干燥的過程 因?yàn)楣枘z的負(fù)載程度有一定程度的提升,所以在倒入鎂、鈦和THF的時(shí)候會增加份量,為確保母液可以完全絡(luò)合,我們可以將干燥溫度適度的減低使得干燥時(shí)間變長,不過須確保母液溫度不能低于結(jié)晶的溫度。
于該塑料廠90 kt/a的氣相聚乙烯裝置當(dāng)中做48個(gè)小時(shí)的GM干粉催化劑工業(yè)試驗(yàn)。塑料廠原來使用的催化劑是M催化劑,現(xiàn)在將它慢慢換成GM催化劑,,并生產(chǎn)產(chǎn)DDFA一7042牌號聚乙烯產(chǎn)品共300噸。
通過對生產(chǎn)過程的考察我們可以看到,GM催化劑具有較好的流動性,適用于固體進(jìn)料,試驗(yàn)當(dāng)中裝置可以保持連續(xù)性的平穩(wěn)的運(yùn)轉(zhuǎn),也沒有發(fā)生靜電或者反應(yīng)器飛溫等安全事故,過渡料現(xiàn)象沒有出現(xiàn),聚合產(chǎn)品都是優(yōu)級品。通過上表我們可以了解到,GM催化劑有較高的聚合活性,當(dāng)其處于冷凝態(tài)的操作模式執(zhí)行達(dá)到5000到6000g/g,生產(chǎn)出來的聚乙烯產(chǎn)品的堆密度則達(dá)0.40g/cm3。和原來的M催化劑比起來,GM催化劑的活性差不多提升了一倍,聚乙烯產(chǎn)品的堆密度提升了25%左右。當(dāng)我們使用GM催化劑的時(shí)候,n(H2):n(C2H4)從原來的0.198下降到了0.182,也就是說, M催化劑的氫調(diào)敏感沒有GM催化劑的敏感度高。使用GM催化劑之后,產(chǎn)品的堆密度和催化劑的活性都得到了提升,其因素有以下幾個(gè):首先,催化劑較表面積的增加使得活性組分能夠在催化劑的內(nèi)表面更好的分散,讓內(nèi)表面的活性中心有了提高,繼而使得催化劑的活性有了提升;其次,n(Mg):n(Ti)的擴(kuò)展讓活性中心Ti的分散更加便利,這也會讓催化劑的活性得以提升;比起M催化劑,GM催化劑的孔徑要大一些,孔徑大則在催化劑顆粒內(nèi)部乙烯的擴(kuò)散會更有利。
在這個(gè)GM催化劑的工業(yè)試驗(yàn)過程當(dāng)中,裝置反應(yīng)器床的重量保持在21噸左右,而M催化劑的床重只有16.8噸,提升了31%;30分鐘排料的頻率也從原來的21回下降到了14次,足足減少了33.3%。提高反應(yīng)器床的重量,減少排料次數(shù)能夠讓反應(yīng)器排料系統(tǒng)運(yùn)行的周期得以延長,單耗損失也會下降許多,這樣一來,即便裝置沒有進(jìn)行改進(jìn)也一樣能夠使得產(chǎn)能得到提升。此外,在輸送催化劑的環(huán)節(jié)當(dāng)中,以及觀察加料器的運(yùn)轉(zhuǎn)來看,GM催化劑有較好的流動性,因而沒有發(fā)生加料器攜帶段以及注射管被擁堵是情形出現(xiàn)。
因?yàn)镚M催化劑的活性得到了較大提升,所以生產(chǎn)出來的聚乙烯產(chǎn)品當(dāng)中剩余下來的催化劑比較少,因此其霧度指標(biāo)也較M催化劑生產(chǎn)的聚乙烯產(chǎn)品要好很多,但從透光率來看,兩者生產(chǎn)的聚乙烯產(chǎn)品則差不多,沒有顯著差距。力學(xué)性能方面,GM催化劑的聚乙烯產(chǎn)品較M催化劑要好一些,其原因或許是聚合物分子鏈的微觀結(jié)構(gòu)因素所導(dǎo)致,具體原因尚不清楚。觀察整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程,使用GM催化劑所生產(chǎn)的聚乙烯產(chǎn)品其顆粒形態(tài)較為干燥,也沒有出現(xiàn)粉料發(fā)勃情況,這對于后續(xù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行有一定幫助。
綜合整個(gè)工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果來看,我們可以看到,與原來使用的M催化劑比起來,GM催化劑的氫調(diào)敏感性要好很多,當(dāng)其處于冷凝態(tài)下其活性差不多提升了一倍。使用GM催化劑生產(chǎn)出來的聚乙烯產(chǎn)品不論是在光學(xué)還是力學(xué)性能都比M催化劑的聚乙烯產(chǎn)品要高很多。除此之外,在UinoPl工藝氣相聚合工藝下使用GM催化劑,床重有了很大的提高,排料頻率也得以降低,這對于提升裝置的產(chǎn)能并降低能耗有重要作用。
[1]石志儉.聚乙烯催化劑的研究進(jìn)展[J].齊魯石油化工,2012,(01).
[2]楊興華.聚乙烯裝置調(diào)溫水區(qū)域設(shè)備布置優(yōu)化[J].山東化工,2016,(14).
[3]郭磊,張毅,褚偉華.新型膜回收系統(tǒng)在聚乙烯裝置的應(yīng)用[J].中國設(shè)備工程,2013,(12).
[4]王東升,趙增輝,郎笑梅,趙成才,吳偉,扎哈洛夫A.V..Ziegler-Natta催化劑及其在聚乙烯生產(chǎn)中的應(yīng)用研究進(jìn)展[J].現(xiàn)代化工,2012,(08).
[5]杜威,王登飛,郭峰,楊曉東.全密度聚乙烯工業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀[J].廣州化學(xué),2012,(02).
[6]馬凌文.聚乙烯裝置施工中應(yīng)注意的問題[J].石油化工建設(shè),2014,(06).