王紅慶
(天津渤?;ぜ瘓F(tuán)規(guī)劃設(shè)計院,天津 300000)
Φ2 500×27 000自身返堿蒸汽煅燒爐能力改進(jìn)探討
王紅慶
(天津渤?;ぜ瘓F(tuán)規(guī)劃設(shè)計院,天津 300000)
對Φ2 500自身返堿蒸汽煅燒爐生產(chǎn)能力改進(jìn)方法進(jìn)行了對比,探討了幾種改進(jìn)方法在工業(yè)上的可行性。
蒸汽煅燒爐;生產(chǎn)能力;改進(jìn)
在我國純堿工業(yè)中,中小型堿廠一般選用自身返堿蒸汽煅燒爐。隨著純堿裝置的運行,以及工藝技術(shù)的改進(jìn),煅燒爐生產(chǎn)能力不足的問題會越發(fā)明顯。因此,如何通過技術(shù)改造或工藝優(yōu)化提高煅燒爐生產(chǎn)能力被廣泛重視,煅燒爐設(shè)計廠家和生產(chǎn)企業(yè)為此也做了大量改進(jìn),并取得了較好效果。本文總結(jié)了 Φ2 500×27 000自身返堿蒸汽煅燒爐能力各種改進(jìn)方法,并對各種改進(jìn)方法可行性進(jìn)行了分析。
影響煅燒爐生產(chǎn)能力的外在因素主要在三個方面[1]:重堿水分、蒸汽壓力和煅燒爐出堿溫度。因煅燒爐進(jìn)堿水分一般控制在8%~9%,因此重堿水分越高,蒸汽消耗越高,同時返堿比越高,煅燒爐能力越低,因此控制重堿水分對提高煅燒爐能力有著舉足輕重的作用,目前已有在濾堿機(jī)后增加離心機(jī)以進(jìn)一步脫除重堿水分來達(dá)到提高產(chǎn)能的應(yīng)用,且效果明顯。加熱蒸汽壓力越高,煅燒爐能力越大,但過高的壓力對設(shè)備投資及密封制造帶來一定的負(fù)面作用,因此大部分加熱蒸汽壓力控制在2.2~3.2MPa之間。煅燒爐出堿溫度一般以180~200℃為宜,溫度太高,能耗增加,溫度太低,影響產(chǎn)品質(zhì)量。
影響煅燒爐生產(chǎn)能力的內(nèi)在因素主要有換熱面積、返堿和濕堿的混合效果、加熱蒸汽的疏水是否通暢、爐體的密封效果。李明科等[2]研究了煅燒爐加熱面積和加熱面積的最佳分布,在爐子規(guī)格確定的基礎(chǔ)上,增加一定量的換熱面積能夠提高煅燒爐的處理能力。增加換熱面積的方法主要有:①增加換熱管排數(shù)來增加換熱面積;②改變換熱管管徑以及翅片管規(guī)格,但是增加換熱面積的負(fù)效應(yīng)為換熱管疏水難度的增加。返堿和濕堿的混合效果對煅燒爐生產(chǎn)能力亦會有較大影響,返堿和濕堿預(yù)混效果不理想,不僅會導(dǎo)致爐內(nèi)結(jié)疤,同時會產(chǎn)生爐氣波動,對后續(xù)生產(chǎn)穩(wěn)定產(chǎn)生影響。針對該問題,設(shè)計制造廠家等對爐頭返堿過程進(jìn)行了改造,改爐內(nèi)返堿為爐體端部返堿,在爐頭內(nèi)設(shè)預(yù)混段,取得了較好效果。加熱蒸汽的疏水是煅燒爐運行的關(guān)鍵因素,疏水不暢,煅燒爐生產(chǎn)能力會受到嚴(yán)重制約。疏水的效果取決于汽室結(jié)構(gòu),國內(nèi)煅燒爐的汽室從結(jié)構(gòu)上講主要分為箱型汽室和環(huán)型汽室。箱型汽室又叫平板汽室,其工作原理是蒸汽從汽軸中心進(jìn)入汽室,經(jīng)汽室分布后進(jìn)入三條換熱管內(nèi),蒸汽換熱成凝水后隨煅燒爐自轉(zhuǎn)和傾斜角度沿?fù)Q熱管回流汽室,再經(jīng)旋轉(zhuǎn)接頭去儲水槽。而環(huán)型汽室只有內(nèi)排加熱管進(jìn)氣,凝水經(jīng)二三排翅片管排出,從而形成一個完整的汽水回路。許昌黎[4]在2001年對鴻化Φ3 200自身返堿煅燒爐進(jìn)行了增加換熱管的改造,使煅燒爐能力大幅提高,2006年又對該煅燒爐進(jìn)行了雙環(huán)管蒸汽進(jìn)汽和疏水的結(jié)構(gòu)的改造,能力進(jìn)一步提高。自身返堿蒸汽煅燒爐的爐頭密封亦是困擾生產(chǎn)的難題,如果密封不好,則爐頭漏堿嚴(yán)重,不僅導(dǎo)致現(xiàn)場環(huán)境惡劣,同時對爐氣的壓力和CO2濃度造成影響。爐頭的密封方式主要有彈簧壓緊式機(jī)械密封、浮動石棉繩填料或橡膠調(diào)料密封和浮環(huán)式密封。其中機(jī)械密封效果相對較好,填料密封使用壽命較短,浮環(huán)式密封對制作和安裝要求較高,生產(chǎn)應(yīng)用較少。包友興等[5]對煅燒爐密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),采用了螺旋、浮環(huán)迷宮和機(jī)械密封組合的密封結(jié)構(gòu),效果良好。
通過對國內(nèi)Φ2 500×27 000自身返堿蒸汽煅燒爐改造經(jīng)驗可知,混合堿水分、蒸汽壓力、出堿溫度為影響煅燒爐能力的外在因素。就煅燒爐本身而言,提高換熱器換熱面積是提高煅燒爐能力最有效方法;汽室結(jié)構(gòu)和凝水的外排、返堿和濕堿的混合效果及爐體的密封結(jié)構(gòu)亦是影響生產(chǎn)的關(guān)鍵因素,環(huán)形汽室在生產(chǎn)中應(yīng)用較好,爐頭設(shè)置預(yù)混段對返堿和濕堿的混合效果起到了較好作用,爐頭密封的不斷改進(jìn)對生產(chǎn)能力穩(wěn)定也起到了不可小覷的作用。
[1]李紅衛(wèi).自身返堿蒸汽煅燒爐的高效節(jié)能技術(shù)[J].鹽業(yè)與化工,2014,43(7):33-37.
[2]李明科,李翼明.LM型自身返堿蒸汽煅燒爐[J].純堿工業(yè),2003(2):15-18.
[3]段祝見.Φ2500×27000重灰煅燒爐改造[J].純堿工業(yè),2015(1):38-39.
[4]許昌犁.Φ3200自身返堿蒸汽煅燒爐的進(jìn)一步改進(jìn)與完善[J].純堿工業(yè),2007(2):20-22.
[5]包友興,曾亦兵,葉中.Φ2500新型自身返堿蒸汽煅燒爐技術(shù)改造綜述[J].純堿工業(yè),1998(6):6-12.
國內(nèi)UPR市場仍趨穩(wěn)為主
當(dāng)前UPR下游采購多以前期訂單為主,成本面走勢暫不明朗,市場觀望較多。樹脂企業(yè)平均開工率維持在40%左右。華東地區(qū)不飽和樹脂市場窄幅整理,現(xiàn)當(dāng)?shù)仄胀?96#商談參考在8 800-9 200元/t;DC191#商談在7 400-7 700元/t,191#商談在8 300-8 500元/t,均為含稅帶包裝價。
(摘自:中國化工信息網(wǎng))
Φ2500×27000 itself back to base capability Improvement of steam calciner
Wang Hong-qing
Φ2500 itself back to base steam calcination furnace production capacity improved methods were coMPared,discussed several methods for improving the feasibility of the industry.
steam calciner;production capacity;improved
TQ11
A
1003–6490(2016)04–0115–01
2016–04–10
王紅慶(1981—),男,山東濟(jì)寧人,工程師,主要從事化工設(shè)計工作。