張俊逸
(中石化九江分公司,江西九江 332004)
增產(chǎn)國IV車柴措施分析與應(yīng)用
張俊逸
(中石化九江分公司,江西九江 332004)
從某煉廠柴油組分構(gòu)成、柴油加氫裝置特點(diǎn)及質(zhì)量指標(biāo)角度開展技術(shù)理論分析,挖掘增產(chǎn)國Ⅳ車柴潛力。通過優(yōu)化柴油組分切割溫度、優(yōu)化柴油加工流程、實(shí)施催柴加氫回?zé)?、加注?qiáng)化助劑等措施,在沒有進(jìn)行升級改造的情況下,國Ⅳ車柴占柴油總產(chǎn)量比例由24.4% 提高至72.9%,取得了顯著效果。
車柴;柴油;加氫;生產(chǎn)優(yōu)化
2015年1月1日起我國開始全面實(shí)施國Ⅳ車柴標(biāo)準(zhǔn),與普柴、國Ⅲ車柴相比,國Ⅳ車柴在硫含量(≯50p×10-6)、十六烷值(≮49)、密度(810~850kg/m3)、多環(huán)芳烴含量(≯11%)上均具有更高的要求,車柴執(zhí)行國Ⅳ新標(biāo)準(zhǔn)后,與普柴的差價由2014年的85 元/t上升到2015年的316 元/t。增產(chǎn)國Ⅳ車柴不但可以滿足日益增長的市場需求,也成為企業(yè)新的效益增長點(diǎn)。
某煉廠日均原油加工量1.45萬t,柴油組分為常二線(63.5t/ h)、常三線(62.8t/h)和減一線(18.9t/h)、催柴(72.9t/h)和焦柴(38t/h),全廠柴油產(chǎn)量約為18.5 萬t/月。其中常二線、常三線、減一線、焦柴、催柴十六烷值分別為49.5、50、47、49、25,密度分別為836、865、889、885、952kg/m3,硫含量分別為240、590、785、930、980×10-6。
1.2 柴油加氫裝置結(jié)構(gòu)
該煉廠有三套柴油加氫裝置:1#加氫規(guī)模為50萬t/a,原料為催柴、直餾柴油,空速2.0 h-1,壓力8.0MPa,未設(shè)循環(huán)氫脫硫設(shè)施,由于設(shè)備原因,該裝置操作壓力只能達(dá)到5.5MPa;2#加氫規(guī)模為120t/a,原料為焦化汽柴油、直餾柴油和催柴,空速2.0h-1,壓力8.0MPa,未設(shè)循環(huán)氫脫硫設(shè)施;3#加氫規(guī)模為150萬t/a,原料為焦柴、直餾柴油,空速2.0h-1,壓力10.0MPa,設(shè)有循環(huán)氫脫硫設(shè)施,液相加氫工藝。
1.3 柴油調(diào)和現(xiàn)狀
該煉廠柴油調(diào)和方式為:1#加氫加工常二線(52t/h)及減一線(10.5/h)生產(chǎn)國Ⅳ車柴;2#加氫加工催柴(72.9t/ h)和焦柴(38.0t/h),精柴硫含量能脫至700~800μg/g,精柴一部分(約50t/h)與常三線(62.8/h)、常二線合流(11.5/ h),送至3#加氫進(jìn)一精制;3#加氫加工后,精柴硫含量在200μg/g以下,其精柴組分再同2#加氫剩余精柴一起送至柴油罐區(qū)調(diào)合,調(diào)合后柴油硫含量能夠滿足國III普柴要求。按此生產(chǎn)方國Ⅳ車柴產(chǎn)能有限,僅能通過1#加氫生產(chǎn)4.5萬t/月國Ⅳ車柴,占柴油總產(chǎn)量的24.4%左右,柴油產(chǎn)品主要以國Ⅲ普柴為主。
常二線和常三線柴油十六烷值高、硫含量和密度不高,是優(yōu)質(zhì)的車柴生產(chǎn)組分,而十六烷值較高的焦柴和減一線密度偏高,應(yīng)在保證車柴密度合格的情況下,盡量將其摻煉作為生產(chǎn)車柴的原料;催柴十六烷值低、硫含量高、密度大,消耗大量優(yōu)質(zhì)柴油組分去調(diào)合成普柴,是制約車柴產(chǎn)量的短板,必須壓減其產(chǎn)量。3#加氫因設(shè)計工藝限制,無法大量摻煉二次柴油,裝置處于低負(fù)荷運(yùn)行,必須優(yōu)化加氫原料,在滿足工藝要求的前提下,做大該裝置負(fù)荷,提高國Ⅳ車柴產(chǎn)量。
3.1 優(yōu)化柴油組分切割溫度
常三線密度適宜,十六烷值高,將常三線95%餾出溫度靠上限卡邊控制在365℃;焦柴、減一線因其密度較高,綜合考慮車柴密度指標(biāo),其95%餾出溫度按350℃控制;催柴為最劣質(zhì)化柴油,應(yīng)大幅降低催柴的95%餾出溫度,按340℃控制。
3.2 實(shí)施催柴加氫回?zé)?/p>
催柴加氫后會發(fā)生部分芳烴加氫飽和反應(yīng),改善催柴的裂化性質(zhì),再進(jìn)行催化裂化反應(yīng),可減少催柴產(chǎn)量,據(jù)此調(diào)整1#加氫加工1#催柴,加氫后的催柴送至催化回?zé)挕?/p>
3.3 優(yōu)化裝置原料配伍
針對2#加氫精柴硫含量高、十六烷值低情況,將35t/h常三線改至該裝置,加氫處理后的精柴可滿足出廠普柴質(zhì)量要求。液相柴油加氫在加工常二線、減一線的基礎(chǔ)上,以滿足國Ⅳ車柴密度指標(biāo)為前提,多摻煉汽柴油加氫精柴,提高裝置負(fù)荷。
3.4 加注強(qiáng)化助劑
強(qiáng)化助劑是具有大中孔的弱酸性材料,可提高催化裂化裝置的重油裂化能力,改善產(chǎn)品分布。加注強(qiáng)化助劑后,催柴收率降低了3.4個百分點(diǎn),劣質(zhì)催柴產(chǎn)量進(jìn)一步降低,同時高價值催化汽油收率提高了3.74個百分點(diǎn)。
優(yōu)化調(diào)整后,催化催柴收率下降7.88個百分點(diǎn),劣質(zhì)催柴總量由72.9t/h下降至51.9t/h,2#加氫裝置加工催柴、焦柴和常三線后,精柴硫含量為325×10-6,十六烷值39.9,達(dá)到普柴標(biāo)準(zhǔn);3#加氫加工常二線64.8t/h,常三線28.7t/h,減一線18.5t/h,2#加氫精柴60t/h,處理量成功達(dá)到172t/h,餾出口硫含量35×10-6,密度847.3kg/m3,十六烷值50,達(dá)到國Ⅳ車柴標(biāo)準(zhǔn),同時實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。國Ⅳ車柴產(chǎn)量增加至12.4 萬t/月,車柴占柴油總產(chǎn)量比例由24.4%提高至72.9%。按車柴與普柴價差,加之催化產(chǎn)品分布改善附加效益,該煉廠可增效約1 450萬元/月。
State IV Vehicle Diesel Yield and Application Measures
Zhang Jun-yi
From a refinery diesel components constituting the diesel hydrogenation unit angle characteristics and quality indicators for the technical analysis theory,increase mining country Ⅳ vehicle firewood potential.By optimizing the cutting temperature diesel components,optimized diesel manufacturing processes,the implementation of diesel hydrogenation catalyst back mixing,filling aids and other measures to strengthen,in the absence of upgrading,the country Ⅳ diesel cars accounted for the total output of diesel increased from 24.4% increased to 72.9% and achieved remarkable results.
car diesel;diesel fuel;hydrogenation;Production Optimization
O414
B
1003–6490(2016)04–0126–01
2016–4–15
張俊逸(1989—),男,四川遂寧人,助理工程師,主要從事生產(chǎn)技術(shù)管理工作。