劉海英
(大慶油田第八采油廠第四油礦,黑龍江大慶 163000)
優(yōu)化抽油井間抽制度
劉海英
(大慶油田第八采油廠第四油礦,黑龍江大慶 163000)
通過對不斷深入開發(fā)的油田中的低產(chǎn)、低壓井的生產(chǎn)參數(shù)進行分析,針對不同生產(chǎn)井生產(chǎn)情況的差異性,試圖通過沉沒度等各項生產(chǎn)指標的監(jiān)測,在遵循效益最大化的基礎上,對生產(chǎn)井量體裁衣的制定間抽制度,從而減少不必要的消耗,達到老區(qū)挖潛、節(jié)能降耗的目的。
間抽制度;沉沒度;節(jié)能降耗
隨著油田開采年限的增加,尤其在地質(zhì)條件差的油層,低產(chǎn)、低壓井數(shù)逐年增多,這些井在生產(chǎn)過程中伴有間歇出油、供液不足的現(xiàn)象。如果采取全天開采方式,會存在以下問題:一是抽油機的生產(chǎn)效率低,同時形成能源浪費。二是深井泵會因液量少導致充滿系數(shù)降低,減少泵的使用年限,檢泵成本增加。針對這一實際,采取間歇抽油方式,合理制定間抽制度,可使泵效得到保障,降低單井能耗。在實際生產(chǎn)過程中,管理方便起見,我們會批量式的制定同種間抽制度,采取手動模式來控制抽油機的啟停。但由于每口井供液情況和抽汲能力的不同,導致動液面變化情況不同。因此,同一間抽制度就不能適應所有井,不能實現(xiàn)最大限度地節(jié)能。結合以上敘述,如何在方便管理的基礎上實現(xiàn)針對井生產(chǎn)的實際情況,為每口間抽井量體裁衣,是科學合理地制定個性化間抽制度的關鍵。
在油層條件差,油井與周圍水井連通較差的情況下,地層能量得不到有效補充的長期供液不足的低產(chǎn)低壓井;
在現(xiàn)有設備條件下,無法通過調(diào)節(jié)生產(chǎn)參數(shù),或調(diào)整后仍達不到供采協(xié)調(diào)的生產(chǎn)井;
日產(chǎn)液≤15t,沉沒度長期低于100m,泵效小于30%的抽油機井。
針對以上三種不同井的情況,我們進行分析,制定相應的間抽制度。
2.1 監(jiān)測沉沒度的恢復、下降速度
為了摸索合理間抽工作制度的確定方法,選取2口低沉沒度的抽油機井進行試驗分析,分別在開井和關井后每1h測一次動液面,并繪制沉沒度隨時間變化的關系曲線。
對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析可得,沉沒度低,其恢復速度快,受到井液本身的壓力作用,壓差參數(shù)縮小,沉沒度的恢復速度減慢。如在高沉沒度的情況下啟抽泵效較好,同時沉沒度下降速度快。沉沒度下降的同時,泵效開始變差,沉沒度的下降速度變緩。
2.2 沉沒度對間抽制度的影響
間抽井的制度要體現(xiàn)“高產(chǎn)”、“高效”的原則,而泵效的高低與沉沒度密切相關。通過對抽油機沉沒度的恢復和下降速度曲線的分析,把間抽沉沒度控制點確定在兩曲線的交點附近,即200m左右比較合理。因為該控制點同時考慮到了該井的泵效與地層的供液能力。所以該井的沉沒度應控制在150~300m之間。
該井沉沒度在300m左右時,供液能力充足,泵充滿系數(shù)高,泵效良好。因此將上限為300m左右是合理的;當該井沉沒度在150m左右時,示功圖出現(xiàn)一定的供液不足情況,如果繼續(xù)生產(chǎn),將會增加單耗,而且全井設備無效磨損增加,生產(chǎn)效率低。
停井時沉沒度從150m上升到300m所需的時間為4h。抽油機啟抽后,該井沉沒度從300m降到150m所需時間同為4h。由此我們可以將該井的間抽制度定為停機4h起抽4h。
文章結合油田實際,通過對不同井況油井參數(shù)的對比分析,提出了個性化間抽制度制定的方法與原則,為低滲透油田低產(chǎn)井高效低耗地進行個性化開采出謀劃策,提出以下結論。
1)根據(jù)不同抽油井井況的差別,合理制定間抽制度,是改善生產(chǎn)中低產(chǎn)低效井運行情況,提高采出效率,降低單井消耗的一種行之有效的方法。
2)在單井相同的井況下制定間抽制度,小參數(shù)間抽和大參數(shù)間抽相比較,大參數(shù)間抽的運行效率更高、更節(jié)能。
3)間抽制度的制定要遵循高效原則,間抽效率越高,間抽效果越好。如此一來,優(yōu)化了油井間抽制度,提高油井工作效率,節(jié)能降耗,實現(xiàn)油田的可持續(xù)發(fā)展。
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Optimization of Pumping System for Pumping Wells
Liu Hai-ying
Through to continue in-depth development of oil fields in the low production,low pressure well production parameters analysis,according to different production wells production differences to the sinking of the production index monitoring,in compliance with the maximum benefit based on,production wells tailor making of pumping system,thereby reducing unnecessary consumption,reached the old potential,energy saving.
inter pumping system;sinking degree;saving energy and reducing consumption
TE355
B
1003–6490(2016)04–0037–01
2016–04–02
劉海英(1974—),男,遼寧北鎮(zhèn)人,助理工程師,主要從事油田生產(chǎn)管理。