姚麗峰,李鎮(zhèn)考,顧樹偉
(國電電力發(fā)展股份有限公司大同第二發(fā)電廠,山西 大同 037043)
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660?MW機(jī)組EH油系統(tǒng)故障分析及改進(jìn)措施
姚麗峰,李鎮(zhèn)考,顧樹偉
(國電電力發(fā)展股份有限公司大同第二發(fā)電廠,山西 大同 037043)
〔摘 要〕針對某發(fā)電廠2×660 MW機(jī)組存在EH油系統(tǒng)故障,指出其在運(yùn)行中存在伺服閥卡澀、油動(dòng)機(jī)不規(guī)則晃動(dòng)、EH油泵電流異常波動(dòng)及油動(dòng)機(jī)內(nèi)壁碳化嚴(yán)重等問題,提出并實(shí)施了主汽門操縱座等一系列改進(jìn)措施,以提高機(jī)組運(yùn)行的安全性。
〔關(guān)鍵詞〕EH油系統(tǒng);伺服閥;主汽門操縱座
某發(fā)電廠3期2×660 MW空冷超臨界機(jī)組系哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的一次中間再熱、三缸四排氣、單軸、雙背壓、空冷式汽輪發(fā)電機(jī)組,汽輪機(jī)型號為CLNZK660-24.2/566/566。汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)為高壓抗燃油型數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)(簡稱DEH),DCS設(shè)備采用國電智深控制技術(shù)有限公司開發(fā)的EDPF-NT系統(tǒng),液壓系統(tǒng)采用哈爾濱汽輪機(jī)控制工程有限公司成套的高壓抗燃油EH裝置。機(jī)組控制系統(tǒng)主要包括DEH系統(tǒng)、EH 油(液壓油)系統(tǒng)及ETS危急遮斷保護(hù)系統(tǒng)3個(gè)部分,其中調(diào)節(jié)用的高壓液壓油為進(jìn)口三芳基磷酸脂。
該電廠3期9,10號660 MW機(jī)組自2009年12月投產(chǎn)以來,機(jī)組調(diào)節(jié)系統(tǒng)曾出現(xiàn)不少異常和故障現(xiàn)象。尤其是在2011年至2012年期間,EH油系統(tǒng)曾頻繁出現(xiàn)下列故障:
(1)機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),發(fā)生單個(gè)高、中壓調(diào)速汽門忽開、忽關(guān)現(xiàn)象;
(2) 高壓調(diào)速汽門油動(dòng)機(jī)不規(guī)則頻繁擺動(dòng);
(3) 高壓主汽門、調(diào)速汽門油動(dòng)機(jī)卡澀,卸油后不回座;
(4) EH油泵運(yùn)行中電流異常增大。
以上故障主要發(fā)生在伺服閥等組件上。
2011年4月,9號機(jī)大修時(shí)對EH油系統(tǒng)進(jìn)行沖洗修復(fù),發(fā)現(xiàn)油缸積碳嚴(yán)重,尤其是左右側(cè)高壓主汽門油動(dòng)機(jī)油缸最為嚴(yán)重;同時(shí)在10號機(jī)5月份停機(jī)小修期間,也發(fā)現(xiàn)類似問題。在對油動(dòng)機(jī)及其組件、伺服閥、快速卸荷閥等EH油系統(tǒng)進(jìn)行徹底清洗回裝后,上述問題得到了明顯好轉(zhuǎn)。但經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,又出現(xiàn)類似問題。
2013-01-30T10:12,9號機(jī)組負(fù)荷為609 MW時(shí),主機(jī)高壓調(diào)速汽門GV2由30 %突然關(guān)至11 %,然后又開至46 %,更換伺服閥后恢復(fù)正常;2013年3月,10號機(jī)高壓調(diào)速汽門存在輕微晃動(dòng),更換伺服閥后恢復(fù)正常;2013年8月,9號機(jī)高壓調(diào)速汽門存在輕微晃動(dòng),更換伺服閥后恢復(fù)正常;2013年11月,9,10號機(jī)EH油泵電流異常晃動(dòng),將高中壓調(diào)節(jié)汽門逐個(gè)關(guān)閉試驗(yàn)后,發(fā)現(xiàn)個(gè)別伺服閥泄漏嚴(yán)重,更換伺服閥后恢復(fù)正常。
經(jīng)統(tǒng)計(jì),由于受到油質(zhì)影響,2013年9,10號機(jī)組在運(yùn)行中更換油動(dòng)機(jī)伺服閥高達(dá)18次,沖洗修復(fù)伺服閥14只,購買新閥10只,其中4只伺服閥由于滑閥磨損較大而報(bào)廢。
2.1油動(dòng)機(jī)不規(guī)律晃動(dòng)原因
9,10號機(jī)組伺服閥型號為VIKERSI-SM4-40 和VIKERSI-SM4-20。該伺服閥主要由力矩馬達(dá)、擋板、滑閥、滑閥套、噴嘴及濾網(wǎng)等構(gòu)成。當(dāng)伺服放大器給電液轉(zhuǎn)換器輸入指令信號后,線圈勵(lì)磁使擋板偏移一個(gè)角度,改變兩側(cè)噴嘴內(nèi)的液體流量大小,在滑閥兩側(cè)形成壓力差,以改變滑閥的位移來控制進(jìn)入油動(dòng)機(jī)的進(jìn)油量。當(dāng)指令信號消失后,滑閥兩側(cè)的壓差為0,滑閥回到中間位置,關(guān)閉油動(dòng)機(jī)兩側(cè)的進(jìn)油,完成調(diào)整。
造成油動(dòng)機(jī)不規(guī)律晃動(dòng)的原因如下。
(1)油中的雜質(zhì)顆粒度大,堵塞或磨損噴嘴。該電廠3期9,10號機(jī)組使用的伺服閥要求油質(zhì)的清潔度達(dá)到NAS 5級以上,而3期抗燃油油質(zhì)長時(shí)間未達(dá)到這個(gè)要求。如滑閥一側(cè)噴嘴堵塞或磨損會(huì)造成兩側(cè)噴嘴壓力不相等,進(jìn)而致使擋板發(fā)生移動(dòng),完成油動(dòng)機(jī)的進(jìn)油或泄油,形成在無指令下的油動(dòng)機(jī)不規(guī)律晃動(dòng)。
(2)由于磨擦造成滑閥的凸肩與滑閥套之間磨損,使滑閥相對于滑閥套的間隙增大,致使滑閥兩側(cè)泄漏量不均或一側(cè)泄漏,壓力不平衡而引起移動(dòng),進(jìn)而形成在無指令下的油動(dòng)機(jī)不規(guī)律晃動(dòng)。
(3)酸性油液對噴嘴室、通道及節(jié)流孔等的腐蝕,改變了滑閥兩側(cè)的容積,形成壓力差,引起油動(dòng)機(jī)的晃動(dòng)。
2.2伺服閥故障原因
2.2.1油中大顆粒雜質(zhì)的進(jìn)入
具體表現(xiàn)為:檢修環(huán)境不清潔,造成塵埃進(jìn)入油中;密封件老化;EH油對油箱、管道內(nèi)壁上有機(jī)物的溶解和剝離,以及金屬間磨擦所產(chǎn)生的金屬碎渣進(jìn)入油中。
2.2.2EH油的高溫氧化、裂解
在機(jī)組正常運(yùn)行狀態(tài)下,對各油動(dòng)機(jī)缸體進(jìn)行測溫,發(fā)現(xiàn)高壓主汽油動(dòng)機(jī)缸體溫度明顯偏高,平均在140 ℃左右,最高時(shí)達(dá)到180 ℃,尤其是油動(dòng)機(jī)下蓋密封圈部位溫度都在180 ℃以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出正常運(yùn)行時(shí)的油溫,致使內(nèi)部流動(dòng)緩慢的EH油燒結(jié)積碳,形成較大的雜質(zhì)顆粒,進(jìn)入系統(tǒng)堵塞伺服閥,影響機(jī)組安全;同時(shí)缸體溫度過高,使油動(dòng)機(jī)頂端密封圈老化,引起抗燃油泄漏。從油質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果來看,油中含有大量的碳黑膠狀物質(zhì),主要是油中烴基成分的高溫氧化和裂解所致。9號機(jī)高壓主汽調(diào)速汽門油動(dòng)機(jī)及進(jìn)、回油EH油管與蒸汽室距離太近,使油動(dòng)機(jī)處的油溫過高。局部過高的油溫使EH油(三芳基磷酸脂)碳化,碳化后的顆粒使油質(zhì)污染,導(dǎo)致伺服閥發(fā)生卡澀。
2.2.3EH油的電阻率降低及電化學(xué)腐蝕
局部過高的油溫使EH油氧化、裂解,導(dǎo)致EH油酸值增加,電阻率降低,對伺服閥閥芯、滑閥套的電化學(xué)腐蝕加劇,密封件加速老化。
綜上所述,造成伺服閥等組件損壞主要原因是堵塞、磨損,其次原因是電化學(xué)腐蝕,根本原因是油質(zhì)的劣化。從該電廠3期9,10號機(jī)目前的運(yùn)行狀況看,油質(zhì)劣化及伺服閥卡澀主要原因是:高壓主汽調(diào)速汽門油動(dòng)機(jī)及進(jìn)、回油EH油管局部溫度過高,導(dǎo)致該處的EH油(三芳基磷酸脂)氧化、裂解,形成碳化、腐蝕。
(1)進(jìn)一步完善抗燃油濾油設(shè)備的運(yùn)行管理規(guī)定,做好濾油設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)。
(2)盡可能投入外接濾油設(shè)備進(jìn)行連續(xù)去顆粒物濾油,并監(jiān)督濾油設(shè)備的效果,及時(shí)更換濾芯。
(3)使用的旁路再生裝置(去除硅藻土和纖維素濾芯,更換交互樹脂或其他新型濾芯)應(yīng)具備降低酸值、提高電阻率、減少沉淀物和顆粒污染以及吸收水分等功能,以延緩抗燃油的老化速度。
(4)在機(jī)組停機(jī)檢修時(shí),應(yīng)盡可能對抗燃油系統(tǒng)進(jìn)行徹底清理和沖洗。
(5)更換故障的伺服閥、快速卸載閥等組件。
(6)及時(shí)清理油泵出口濾網(wǎng),必要時(shí)清理各主汽門、調(diào)速汽門控制塊的高壓油進(jìn)口濾網(wǎng)。
(7)首先,改動(dòng)高壓主汽門油動(dòng)機(jī)的安裝位置,使其遠(yuǎn)離高溫區(qū)并做好保溫措施。目前,高壓主汽門油動(dòng)機(jī)及進(jìn)、回油EH油管與蒸汽室距離太近,且此處保溫較差,保溫層表面溫度超過100 ℃。主要原因是高壓主汽門油動(dòng)機(jī)距門蓋距離太近,約300 mm,影響保溫的效果。其次,要消除調(diào)門殼體的熱傳導(dǎo)和熱輻射,有效降低油動(dòng)機(jī)缸體溫度。考慮到上述問題后,采用了增大油動(dòng)機(jī)的支架、高壓主汽門操縱座與蒸汽室閥蓋上部連接距離,并在連接處加裝隔熱保溫材料的方法。安裝改進(jìn)型操縱座后,油動(dòng)機(jī)底部距蒸氣室門蓋的最近距離比原來增大300 mm,使高壓主汽調(diào)速汽門油動(dòng)機(jī)及進(jìn)、回油EH油管有效避開高溫區(qū),降低了門蓋至油動(dòng)機(jī)的熱量傳遞和輻射換熱量,同時(shí)也增大了門蓋處的保溫距離,進(jìn)一步降低此處的環(huán)境溫度,減少此處EH油氧化、裂解而造成碳化、腐蝕的可能性。經(jīng)過上述處理,油動(dòng)機(jī)的溫度降至正常范圍。
經(jīng)過改進(jìn)高壓主汽門操縱座,高壓主汽門油動(dòng)機(jī)遠(yuǎn)離了高溫區(qū);在機(jī)組正常運(yùn)行狀態(tài)下,高調(diào)門油動(dòng)機(jī)缸體溫度基本正常,油動(dòng)機(jī)各部溫度都在50℃以下。同時(shí),通過實(shí)施其他改進(jìn)措施,基本解決了EH油系統(tǒng)出現(xiàn)的諸如伺服閥卡澀、油動(dòng)機(jī)不規(guī)則晃動(dòng)、EH油泵電流異常波動(dòng)等故障,實(shí)現(xiàn)了9,10號機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
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3 胡念蘇.汽輪機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)[M].北京:中國電力出版社,2006.
姚麗峰(1983-),男,助理工程師,主要從事汽輪機(jī)檢修維護(hù)工作,email:connojk@163.com。
李鎮(zhèn)考(1960-),男,助理工程師,主要從事汽輪機(jī)檢修維護(hù)工作。
顧樹偉(1970-),男,助理工程師,主要從事汽輪機(jī)檢修維護(hù)工作。
作者簡介:
收稿日期:2015-10-02。