王勇軍
四川盆地元壩深層致密砂巖氣藏超高壓壓裂測試工藝技術(shù)探索
王勇軍
(中國石化勘探分公司)
四川盆地元壩區(qū)塊上三疊統(tǒng)須家河砂巖氣藏具有埋藏深,溫度高,異常高壓,巖性致密,非均質(zhì)嚴(yán)重,破裂壓力及延伸壓力高等特點(diǎn)。通過探索,采用140 MPa采氣井口和140 MPa超高壓壓裂設(shè)備,優(yōu)選了4口井5層次進(jìn)行了超高壓壓裂測試施工,施工最高壓力達(dá)到118.5 MPa,最高排量5.5 m3/min,施工成功率100%,對同類深層致密氣藏勘探開發(fā)超高壓壓裂測試具有借鑒意義。圖2表3參4
元壩區(qū)塊深層致密砂巖氣藏超高壓壓裂Yl6井
壓裂是儲層改造的有效手段之一,隨著勘探開發(fā)的進(jìn)一步深入,對高溫、高壓、超低孔、低滲致密儲層的改造,105 MPa壓裂車組及配套設(shè)施已不能滿足有效改造儲層的需求。因此,在勘探開發(fā)過程中,對超高壓壓裂(施工壓力>100 MPa)的實(shí)際需求越來越大。
四川盆地元壩區(qū)塊上三疊統(tǒng)須家河組氣藏,主要以須二、須四段為主要目的層,具有埋藏深(4100~5000 m)、溫度高(108℃~120℃)、儲層致密(基質(zhì)平均孔隙度一般小于10%,基質(zhì)平均滲透率小于0.1 mD)、地層壓力高(地壓系數(shù)1.75~2.07)、延伸壓力高(2.2~3.0MPa/100m)等特點(diǎn),屬于低孔-特低孔、超低滲裂縫-孔隙型儲層。儲層巖性以中粒巖屑砂巖為主,砂巖成分中,石英顆粒含量一般為55%~ 75%,最低10%,最高95%。儲集空間主要有殘余粒間孔、粒間-粒內(nèi)溶孔及裂縫等類型。
對元壩區(qū)塊須家河組儲層采用常規(guī)壓裂,在井口限壓95 MPa下,排量往往只有2.0~2.5 m3/min,無法滿足大規(guī)模加砂壓裂施工要求。針對該情況,優(yōu)選了YB4井、YB221、YL6井、YL175井等4口井進(jìn)行了5層次超高壓壓裂測試試驗(yàn),井口最高施工壓力達(dá)到118.5 MPa,最高排量5.5 m3/min,最高加砂量45 m3,儲層改造成功率100%,取得了良好的儲層改造測試效果。
元壩區(qū)塊須家河組致密砂巖儲層主要集中在須二段、須四段,由于儲層埋藏深、儲層致密、破裂壓力高、閉合壓力高等氣藏特征為測試帶來了諸多難題和挑戰(zhàn)[1],需要對測試方式、改造方案方面進(jìn)行科學(xué)論證和不斷改進(jìn),以到達(dá)施工安全和認(rèn)識儲層的目的。
(1)對改造工作液的性能要求高。氣藏高溫高壓、致密,施工壓力高,要求壓裂液具有良好的耐高溫、耐剪切、低傷害、低摩阻等性能[2]。
(2)對施工設(shè)備要求高。儲層埋藏深,低孔低滲、儲層壓力高、地層破裂壓力高,采用井口限壓1 20 MPa超高壓施工,施工井口壓力高,施工時間長,對施工設(shè)備提出了更高的要求。
(3)高壓施工風(fēng)險大。測試井口裝置、壓裂設(shè)備、套管、測試管柱、流程等承壓大,對井下管柱、井口裝置等要求很高,成為高破裂壓力儲層壓裂改造的最大難點(diǎn)[3]。
(4)要求施工排量高。儲層巖石致密堅硬,楊氏模量和抗張強(qiáng)度大,地層閉合壓力高,這要求較高的排量才能壓開儲層和順利加砂[2]。
(5)改造后壓裂液返排效果差,由于壓裂殘液未及時排出,導(dǎo)致了儲層二次污染,影響了改造效果。
根據(jù)元壩區(qū)塊須家河儲層特點(diǎn)和井筒條件,選層進(jìn)行超高壓壓裂測試施工,從井口裝置、壓裂設(shè)備、射孔方案、壓裂測試管柱結(jié)構(gòu)、壓裂液體系、返排措施、儲層保護(hù)、安全措施等方面進(jìn)行全方位的優(yōu)化。采取先在能壓穩(wěn)的鉆井液中射孔,然后下壓裂測試管柱清水替漿后試擠,確定地層破裂壓力及吸水指數(shù),優(yōu)化超高壓壓裂測試方案。
2.1 配套井口裝置及施工設(shè)備
(1)井口裝置
根據(jù)元壩區(qū)塊須家河氣藏的地層壓力、井口溫度、氣體組分及壓裂施工井口壓力選擇井口采氣樹裝置型號為:壓力級別140 MPa,溫度級別P-U級,規(guī)范級別PSL3G,性能級別PR2,材料級別DD以上。根據(jù)套管頭尺寸,加工105 MPa變140 MPa的脖頸轉(zhuǎn)換法蘭,脖頸轉(zhuǎn)換法蘭與套管頭、油管頭與脖頸轉(zhuǎn)換法蘭聯(lián)接部分均采用金屬密封與橡膠密封相結(jié)合的復(fù)合密封。
(2)壓裂設(shè)備
超高壓壓裂車組選擇2500型壓裂車,最高工作壓力達(dá)到140 MPa,單泵車最大輸出排量2.17 m3/min,地面高壓管匯采用140 MPa撬裝結(jié)構(gòu),主管線通徑為Φ76.2 mm,整體管匯為環(huán)形管匯,壓裂車泵頭為140MPa高壓泵頭,現(xiàn)場安裝后走泵試壓120MPa合格。2.2壓裂測試管柱結(jié)構(gòu)
對超高壓壓裂測試管柱進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)選大通徑、承壓高、性能穩(wěn)定的測試工具,選用Φ114.3mm×8.56mm(4000 m左右以提高施工排量)+Φ88.9 mm×9.52 mm P110油管組合,下部帶APR測試管柱結(jié)構(gòu):OMNI閥+ RDS循環(huán)閥+電子壓托+液壓旁通+震擊器+RD循環(huán)閥+RTTS安全接頭+RTTS封隔器(帶加強(qiáng)型水力錨)+油管1根+喇叭口,充分滿足了氣井替漿、超高壓壓裂施工、測試、壓井等工況施工的要求。典型的超高壓壓裂測試管柱結(jié)構(gòu)示意圖見圖1,各測試工具參數(shù)見表1。
表1 井下測試工具性能參數(shù)表
2.3 超高壓壓裂工藝
利用地面超高壓泵組,井口施工限壓由常規(guī)95 MPa提高至120 MPa,超高壓(泵壓>100 MPa)施工將工作液以大排量注入井中,在井底附近蹩起高壓,徹底壓破地層,使地層形成單一裂縫或多條裂縫,解除井筒附近應(yīng)力集中效應(yīng)和降低地層初始破裂壓裂壓力,繼續(xù)將帶有支撐劑的壓裂液注入裂縫,使裂縫向前延伸,并在裂縫中填充高強(qiáng)度支撐劑,有條件時(泵壓<32 MPa)伴注液氮。這樣,就在地層中形成一條或多條足夠長度、一定寬度及高度的填砂裂縫。這樣形成的人工裂縫擴(kuò)大了油氣流動通道,改善了地層滲透性,起到增產(chǎn)的作用。
2.4 預(yù)處理措施
(1)對射孔井段進(jìn)行泡酸預(yù)處理,反復(fù)沖洗炮眼,解除射孔不完善的問題。
(2)加砂壓裂前注入20~30 m3前置酸,酸液配方根據(jù)室內(nèi)溶蝕實(shí)驗(yàn)情況確定,解除近井地帶污染堵塞。
2.5 壓裂液體系
選用耐高溫、耐剪切、低傷害、低摩阻、易返排的超級胍膠壓裂液體系,經(jīng)室內(nèi)研究確定壓裂液配方如下:清水+0.55%超級瓜膠+0.5%助排劑+1.0%粘土穩(wěn)定劑+0.3%殺菌劑+1.0%溫度穩(wěn)定劑+pH調(diào)節(jié)劑(0.1%碳酸鈉)。
2.6 返排措施
在壓裂液中加入助排劑,同時壓裂施工中盡可能增大液氮伴注排量,提高自噴返排率,停噴后,打開OMNI閥進(jìn)行液氮?dú)馀e排液,也可以采用連續(xù)油管膜制氮車進(jìn)行連續(xù)氣舉排液。
3.1 總體概況
目前元壩區(qū)塊在YB4井須二段、須四段、YB221井須二段、YL6井須二段、元陸175井等4口井進(jìn)行了5層次超高壓壓裂施工,最高施工壓力118.5 MPa、最大排量5.5 m3、最高地層破裂壓力160.1 MPa,改造成功率100%,改造前無氣產(chǎn)出或產(chǎn)量極低,改造后4層工業(yè)氣流,超高壓壓裂測試工藝技術(shù)探索取得了成功。
從壓裂改造前后的放噴測試對比情況來看,超高壓壓裂測試施工取得了良好的效果(表2、表3)。
表2 井下測試工具性能參數(shù)表
表3 井下測試工具性能參數(shù)表
4.2 典型井分析
YL6井是元壩區(qū)塊首批部署的陸相專探井,層位須二段,井段4 561~4 595 m,巖性為灰色細(xì)、中砂巖夾泥巖,綜合解釋為裂縫型含氣層、干層。鉆井取心分析孔隙度1.55%~10.47%,滲透率0.002 1~0.3980 mD,預(yù)測地壓系數(shù)1.93。該層射孔后在清水下試擠,泵壓96.6 MPa地層無吸收量,經(jīng)研究決定進(jìn)行超高壓壓裂測試施工。
現(xiàn)場實(shí)施中,為確保超高壓壓裂成功和取得較好的效果:首先,采用SQ102槍、小1 m深穿透彈對射孔井段補(bǔ)孔;其次,下光油管對射孔井段進(jìn)行多次泡酸,沖洗炮眼,以期解堵;然后,采用活性滑溜水先試擠,在泵壓110 MPa下試破地層(地層破裂壓力153.67 MPa);最后,用6臺2500型壓裂車進(jìn)行超高壓加砂壓裂,施工泵壓111~91.51~74.46 MPa,排量2.1~5~3.91 m3/min,入地壓裂液量300 m3,加砂32 m3(粉陶2 m3、40~70目陶粒30 m3),砂比5%~40%,伴注液氮40 m3,最高施工泵壓達(dá)到111 MPa,壓裂施工曲線見圖2。
壓裂后測試情況,油壓1.0 MPa,日產(chǎn)天然氣2.13×104m3/d,釋放了儲層原始產(chǎn)能,取得了良好的試氣成果。
通過元壩區(qū)塊須家河組4口井5井次的超高壓壓裂測試探索,把常規(guī)壓裂無法實(shí)施的致密砂巖儲層,采用超高壓壓裂施工,實(shí)現(xiàn)中等規(guī)模到大規(guī)模加砂,達(dá)到儲層改造的目的,落實(shí)了儲層產(chǎn)能及物性參數(shù)情況,為今后類似儲層的測試方案選擇提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
(1)儲層埋藏深、巖性致密、破裂壓力高,對超高壓車組及配套設(shè)備性能要求高;同時,受長時間超高壓施工的影響,增加了施工設(shè)備、井口、井下管柱、測試工具等出故障的風(fēng)險,加大了施工難度,要求高壓施工作好安全防護(hù)措施。
(2)采用超高壓壓裂,降低了地層初始破裂壓力,解除了井筒近井地帶高應(yīng)力集中特性,對于非均質(zhì)性強(qiáng)的儲層施工壓力有較大的調(diào)整余地,避免出現(xiàn)砂堵。
(3)因致密儲層閉合壓力、施工壓力較高,壓裂液應(yīng)具有耐高溫、耐剪切、低傷害、低摩阻、易返排的特點(diǎn),支撐劑應(yīng)具有高強(qiáng)度、高導(dǎo)流的性能。
(4)測試期間套管環(huán)空采用密度1.4~1.6g/cm3低密度性能好的鉆井液,降低超高壓施工時壓差,盡可能縮短測試時間,盡早壓井后解封,防止鉆井液沉淀出現(xiàn)卡鉆。
(5)配套采用Φ114.3 mm的大尺寸油管,降低管柱沿程摩阻,提高施工排量和加砂規(guī)模,以形成寬而長的人工裂縫,提高改造效果。
(6)經(jīng)超高壓壓裂后,根據(jù)壓裂施工排量確定合理的關(guān)井?dāng)U散時間,待裂縫閉后放噴測試。放噴過程中控制合理的壓差,防止大量出砂掩埋產(chǎn)層、沖蝕地面流程及造成井下復(fù)雜故障。
圖2 YL6井須二段加砂壓裂施工曲線
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(修改回稿日期2016-02-20編輯文敏)
王勇軍,男,1980年出生,工程師;現(xiàn)為中國石化勘探分公司試油(氣)業(yè)務(wù)主管,主要從事試油(氣)工程項目管理和現(xiàn)場應(yīng)用工作。地址:四川閬中市閬水西路99號福瑞德酒店。電話:(0817)6224049,18681769058。E-mail:wyj8470696@163.com