李楨
(中國石化股份有限公司茂名分公司 化工分部,廣東 茂名 525000)
反應(yīng)器溫度波動原因分析及解決方案
李楨
(中國石化股份有限公司茂名分公司 化工分部,廣東 茂名 525000)
針對某乙烯全密度聚乙烯裝置DCS升級改造后反應(yīng)器溫度出現(xiàn)大幅度波動的問題,從DCS的控制組態(tài)執(zhí)行原理進(jìn)行分析,找出了控制模塊、控制模塊中功能塊的執(zhí)行順序錯誤是造成控制波動的原因,給出了解決措施,達(dá)到了良好效果。
控制模塊 功能塊 執(zhí)行順序
全密度聚乙烯反應(yīng)系統(tǒng)由聚合反應(yīng)器、循環(huán)氣冷卻器、離心式壓縮機(jī)、2套催化劑加料器和產(chǎn)品排料系統(tǒng)組成。反應(yīng)循環(huán)氣體在離心式壓縮機(jī)的作用下,連續(xù)通過流化的樹脂床層和循環(huán)氣冷卻器,這樣循環(huán)氣流既流化床層又移走反應(yīng)生成的熱量。在循環(huán)氣冷卻器中,調(diào)溫水將循環(huán)氣移出的反應(yīng)熱帶走,在調(diào)溫水冷卻器中,這部分反應(yīng)熱由冷卻水撤除。調(diào)溫水系統(tǒng)包括調(diào)溫水泵(G-4004,G-4005)、冷卻器,調(diào)溫水閥(TV4001-24A,TV4001-26B)。反應(yīng)器溫度(TT4001-26)通過反應(yīng)器入口循環(huán)氣溫度(TT4001-46)的設(shè)置來控制冷卻水及部分旁通調(diào)溫水的流量,反應(yīng)器溫度控制器(TIC4001-26)與反應(yīng)器入口循環(huán)氣溫度控制器(TIC4001-46)采取串級控制,反應(yīng)器溫度控制器的輸出作為反應(yīng)器入口循環(huán)氣溫度控制器的給定值,控制流程如圖1所示。
圖1 全密度反應(yīng)器溫度控制流程
該裝置原采用Honeywell公司的TPS系統(tǒng)的HPM控制器實現(xiàn)反應(yīng)器溫度的控制,在2016年3月份大修中,對該控制器進(jìn)行了升級改造,改造為PKS系統(tǒng)的C300控制器,功能塊實現(xiàn)的功能、設(shè)置參數(shù)按原系統(tǒng)配置移植到新的系統(tǒng),I/O卡件仍然采用TPS系統(tǒng)的PMI/O。測量回路的線路和熱電偶、溫度變送器等,調(diào)節(jié)閥回路的線路和調(diào)節(jié)閥、定位器都沒有做改動,儀表元件經(jīng)校驗、檢定都正常。自裝置大修完成開車后,反應(yīng)器溫度TT4001-26大幅度波動,最大波動幅值超過4℃,曾2次波動超過10℃,而大修前溫度波動幅值不超過2℃,DCS控制狀態(tài)下,長時間不能回復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài),導(dǎo)致裝置降負(fù)荷生產(chǎn)。筆者通過對相關(guān)的控制模塊、功能塊的執(zhí)行原理進(jìn)行分析,找到了問題產(chǎn)生的原因,并解決了該問題。PKS系統(tǒng)中反應(yīng)器溫度控制的組態(tài)如圖2所示。
圖2 PKS系統(tǒng)中反應(yīng)器溫度控制的組態(tài)示意
PKS系統(tǒng)中的功能塊有機(jī)組合成控制模塊CM(controlmodules),每個CM可以組態(tài)為50ms~2s不同的執(zhí)行周期,而每個功能塊可以指定其執(zhí)行的先后順序,CM中功能塊的ORDERINCM(executionorderinCM)數(shù)值大小確定功能塊的執(zhí)行順序,數(shù)值較小的先執(zhí)行[1]。
不同的CM執(zhí)行也是有順序的,CPU的處理方式是基于40個周期,即40個執(zhí)行相位點,每個周期0.05s,每個CM可通過組態(tài)在不同的相位點執(zhí)行[1]。
從圖2可知,該控制涉及TIC4001-26,F(xiàn)IC4001-21,TIC4001-46共3個CM。查每個CM的屬性組態(tài),CM組態(tài)的執(zhí)行順序都是10,執(zhí)行周期都是500ms,TIC4001-26,F(xiàn)IC4001-21,TIC4001-46這3個CM的執(zhí)行相位(ExecutionPhase)分別是7,2,5。即控制模塊的執(zhí)行順序是FIC4001-21,TIC4001-46,TIC4001-26,F(xiàn)IC4001-21中的FY4001-21A是計算功能塊,它計算利用的PV值是上個執(zhí)行周期采樣得到的舊值。
在TIC4001-26這個CM中,功能塊DACA-1,SELREALA,DACA的ORDERINCM分別是80,70,20,執(zhí)行順序是DACA,SELREALA,DACA-1,功能塊DACA得到的數(shù)據(jù)是DACA-1功能塊1s前采樣得到的舊值。
采用DCS進(jìn)行控制時,對各個變量的處理在時間上是離散進(jìn)行的。每個被控變量的測量值按一定的周期定時采樣,與設(shè)定值進(jìn)行比較后,按照預(yù)定的控制算法得到輸出值,并進(jìn)行保持。
PKS系統(tǒng)的PID算法采用離散PID算法[2-3]:
(1)
式中: CV——PID模塊輸出;K——增益;T——采樣周期;TI——積分時間,min;TD——微分時間,min;a——1/16的固定幅度的比率;uD(k-1)——k-1時刻的微分部分。
由式(1)可知,采樣周期對PID算法的積分部分、微分部分都有影響,對積分部分的影響是成倍的。從前面的分析,對于控制模塊TIC4001-46的PID功能塊來說,其某時刻采樣的SP與TIC4001-26同一時刻采樣的PV相比,滯后3個采樣周期,使得PID算法不能及時克服出現(xiàn)的擾動,并且模擬量控制中執(zhí)行順序的錯誤,會影響系統(tǒng)控制的精度[4],使得反應(yīng)器的溫度的測量值與給定值偏離變大,溫度出現(xiàn)大幅度波動時,在自動控制作用下,長時間不能回復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài)。
將控制模塊TIC4001-26的執(zhí)行相位由7改為1,將其中的功能塊DACA-1,SELREALA,DACA的執(zhí)行順序由80,70,20改為5,10,20。因而在固定的執(zhí)行周期內(nèi),該控制模塊實現(xiàn)了按順序完成輸入數(shù)據(jù)采樣、控制策略運算、控制信號輸出的過程。
修改了TIC4001-26溫度控制相關(guān)的控制模塊及每個控制模塊中功能塊的執(zhí)行順序后,反應(yīng)器溫度的波動正??刂圃?℃以內(nèi),一旦溫度出現(xiàn)波動,在DCS的自動控制作用下,短時間也能回復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài),滿足了裝置生產(chǎn)要求。
DCS控制模塊及控制模塊中功能塊的執(zhí)行順序在控制方案實現(xiàn)中起著非常重要的作用。因此,在DCS改造中進(jìn)行控制方案的移植時,除了要考慮功能塊實現(xiàn)的功能、設(shè)置參數(shù)與原系統(tǒng)一致外,還要避免功能塊、控制模塊執(zhí)行順序的不同給控制帶來的問題。
[1] 俞金壽,顧幸生.過程控制工程[M].北京: 高等教育出版社,2012.
[2] 邴守東,李國林.不完全微分PID控制算法研究與仿真實驗[J].電子工業(yè)專用設(shè)備,2013(01): 46-50.
[3] 師鵬,張燕平,羅繼峰,等.DCS執(zhí)行周期和時序?qū)壿嫻δ艿挠绊慬J].陜西電力,2011(08): 86-89.
李楨(1970—),男,廣東湛江人,1992年畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)工業(yè)自動化儀表專業(yè),獲碩士學(xué)位,現(xiàn)就職于中國石化股份有限公司茂名分公司,從事自動化控制系統(tǒng)的應(yīng)用與維護(hù)工作,任儀表東間副主任,高級工程師。
TP
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1007-7324(2016)06-0061-02
稿件收到日期: 2016-08-01,修改稿收到日期: 2016-09-15。