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    氧化鋅浸出銦富集工藝優(yōu)化研究與實踐

    2016-02-11 06:09:40翟愛萍尹榮花
    中國有色冶金 2016年4期
    關(guān)鍵詞:高酸含鐵氧化鋅

    翟愛萍, 尹榮花

    (河南豫光鋅業(yè)有限公司, 河南 濟(jì)源 459000)

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    稀貴金屬

    氧化鋅浸出銦富集工藝優(yōu)化研究與實踐

    翟愛萍, 尹榮花

    (河南豫光鋅業(yè)有限公司, 河南 濟(jì)源 459000)

    根據(jù)氧化鋅生產(chǎn)實際,通過平衡計算找出氧化鋅浸出至產(chǎn)出銦富集渣過程中銦的損失,分析了造成損失的原因。通過采取穩(wěn)定氧化鋅含鐵,優(yōu)化富銦渣回收工藝控制條件等措施,無名損失、渣中損失減少,銦的直收率明顯提高,鉛泥質(zhì)量也有所提升。

    氧化鋅; 銦富集渣; 工藝優(yōu)化; 直收率

    0 前言

    常規(guī)濕法煉鋅過程中,浸出渣經(jīng)過揮發(fā)窯處理,其中的鉛鋅以及稀散金屬銦鍺等揮發(fā)進(jìn)入氧化鋅煙塵,濕法煉鋅廠的銦主要從氧化鋅煙塵中回收。本公司銦回收采用中性浸出―低酸浸出―高酸浸出―中和沉銦工藝流程,在回收鋅過程中得到的附加產(chǎn)物為鉛渣和銦富集渣,銦富集渣經(jīng)浸出、萃取等處理產(chǎn)出成品銦。經(jīng)過幾年的摸索改進(jìn),銦富集渣到精銦段直收率顯著提高,但從氧化鋅到銦富集渣銦的直收率與同行相比還有一定差距。公司對氧化鋅工段影響銦直收率的因素進(jìn)行分析研究,找出關(guān)鍵的和可控的因素,采取改進(jìn)措施,取得了一定效果。

    1 工藝流程及原理

    1.1 工藝流程

    目前國內(nèi)企業(yè)氧化鋅處理回收銦的工藝流程有一些差別,但多采用三段浸出的方式。國內(nèi)某冶煉廠采用低酸還原后液直接萃取,然后置換、電解、熔鑄產(chǎn)出成品銦錠。該工藝省去了銦富集渣產(chǎn)出再浸出的過程,減少了渣類周轉(zhuǎn),提高了銦直收率,但大量萃取后液的進(jìn)入影響了主系統(tǒng)的平衡穩(wěn)定性。

    受所處理鋅精礦性質(zhì)的影響,本公司揮發(fā)窯產(chǎn)出的氧化鋅鐵高銦低,為穩(wěn)定后續(xù)工序的生產(chǎn),在氧化鋅工藝段首先富集銦流程。氧化鋅至銦富集渣的主流程為連續(xù)中浸、低酸浸出、高酸浸出等產(chǎn)出鉛泥,低酸濾液中和銦富集渣。經(jīng)過多膛爐脫除氟氯后的氧化鋅焙砂,用鋅電積廢液進(jìn)行連續(xù)中性浸出。中浸礦漿通過濃密機后溢流產(chǎn)出上清液,上清液部分用于沖礦,其余溶液進(jìn)入焙砂浸出系統(tǒng)。濃密機底流進(jìn)行低酸浸出,低酸浸出礦漿進(jìn)行壓濾,濾液用精礦還原,其還原渣用作鋅沸騰焙燒的原料。還原后的濾液再用高品質(zhì)氧化鋅調(diào)整pH值,水解沉淀產(chǎn)出銦富集渣。高酸浸出礦漿壓濾,濾液返至低酸浸出,濾渣即為鉛泥,水洗送至鉛冶煉系統(tǒng)回收鉛。工藝流程見圖1。

    圖1 氧化鋅浸出銦富集工藝流程圖

    1.2 原理

    連續(xù)中浸:中浸初始酸度較高,可浸出大量的鋅,并有少量的銦鎵鍺浸出。隨著反應(yīng)的進(jìn)行,pH值逐漸升高,終點pH值控制在4.5~5.0,銦、鍺、鎵水解重新進(jìn)入渣中,達(dá)到浸出鋅但銦不損失的目的?;瘜W(xué)反應(yīng)為:

    ZnO+H2SO4=ZnSO4+H2O

    (1)

    低酸浸出:使中性浸出渣中的鋅更完全地溶解,稀散金屬銦、鍺、鎵等也盡可能浸出,同時避免大量雜質(zhì)溶解。通??刂平K點酸度在20~40 g/L。化學(xué)反應(yīng)如下:

    In2O3+3H2SO4=In2(SO4)3+3H2O

    (2)

    GeO2+2H2SO4=Ge(SO4)2+2H2O

    (3)

    GeO+H2SO4=GeSO4+H2O

    (4)

    高酸浸出:從氧化鋅、中浸渣、酸浸渣中鋅、銦的物相看,ZnFe2O4和少量的ZnS以及In2S3等在中性浸出和低酸浸出的條件下難以溶解,高酸浸出的主要目的是將難溶的有價金屬浸出,以提高有價金屬的浸出率,高酸浸出要求酸度、溫度均較高。主要化學(xué)反應(yīng)為:

    ZnO·Fe2O3+4H2SO4=ZnSO4+ Fe2(SO4)3+4H2O

    (5)

    Fe2O3+3H2SO4= Fe2(SO4)3+3H2O

    (6)

    ZnS+Fe2(SO4)3=ZnSO4+2FeSO4+S

    (7)

    還原過程:主要是使用鋅精礦中的ZnS將溶液中的三價鐵離子還原成二價鐵離子,化學(xué)反應(yīng)如下:

    ZnS + 2Fe3+=Zn2++ 2Fe2++ S0

    (8)

    水解沉銦:一般金屬的氫氧化物都難溶于水,因此調(diào)整溶液的pH值,則發(fā)生水解反應(yīng)。銦在pH值2.9時開始沉淀,pH值大于4時沉淀完全。采用高品位氧化鋅分次加入沉銦槽,逐步調(diào)整pH值至4.0,使銦富集在渣中。主要化學(xué)反應(yīng)為:

    In2(SO4)3+6H2O=2In(OH)3↓+3H2SO4

    (9)

    Fe2(SO4)3+6H2O=2Fe(OH)3↓+3H2SO4

    (10)

    2 氧化鋅到銦富集渣銦的平衡計算與分析

    為找出影響銦直收率的關(guān)鍵點,從銦金屬平衡入手結(jié)合工藝流程進(jìn)行分析。從氧化鋅到銦富集渣投入的含銦物料為氧化鋅,產(chǎn)出的有:氧化鋅中上清、水解沉淀銦后液以及還原渣、鉛泥等。對2014年8月氧化鋅工序投入產(chǎn)出的銦進(jìn)行平衡計算,結(jié)果見表1。

    表12014年8月氧化鋅工序投入產(chǎn)出的銦平衡計算

    物料名稱物料量含量金屬量/kg比例/%投入氧化鋅3552t0.0512%1818.6100銦富集渣172.58t0.732%1263.28669.46鉛泥 1005.5t0.0195%196.07310.78還原渣258t0.095%183.82510.11產(chǎn)出中上清17944m30.0043g/L77.1594.24沉銦后液3940m30.0057g/L22.4581.23其它散失75.7994.17合計1818.6100

    從表1可以看出,銦約70%進(jìn)入銦富集渣中,鉛泥和還原渣中的損失在20%以上,且無名損失也較高。為進(jìn)一步準(zhǔn)確掌握各部分的損失,對3~7月間氧化鋅含鐵以及銦的平衡情況進(jìn)行統(tǒng)計,見表2。

    由表2可以看出:

    (1)銦直收率受氧化鋅含鐵影響較為明顯,3月、6月氧化鋅含鐵較其他月份明顯升高,銦直收率較低。生產(chǎn)中,氧化鋅含鐵較高時,為穩(wěn)定氧化鋅生產(chǎn)過程及銦富集渣的品位,往往將少量含鐵高的高酸浸出濾液直接排至焙砂酸浸系統(tǒng),銦也隨之進(jìn)入浸出渣中。

    (2)鉛泥中銦損失比例較高,跟蹤觀察鉛泥顏色,對比鉛泥含銦的變化,鉛泥為灰白色、亮白色時,含銦、含鐵低,鉛品位高;鉛泥為黃色、土灰色時,含

    表23~7月氧化鋅含鐵以及銦的平衡統(tǒng)計

    3月4月5月6月7月重量/t3634.313304.323971.753389.83563.32投入氧化鋅含鐵/%5.224.213.635.994.86銦金屬量/kg19711893232217191583銦富集渣銦金屬量/kg12611279171010531117重量/t1090.4942.91150.31098.41059.7鉛泥含銦/%0.02180.02330.01780.02790.0135銦金屬量/kg238220205307143產(chǎn)出還原渣銦金屬量/kg262278265170149沉銦后液銦金屬量/kg21.3519.3423.5920.4720.13中上清銦金屬量/kg75.3271.2179.2369.7373.79其它損失銦金屬量/kg113.3225.4639.2498.8380.09合計/kg1970.991893.012322.061719.031583.01銦直收率/%63.9867.5673.6461.2670.56

    備注:銦直收率=富集渣中的銦金屬量/氧化鋅中的銦金屬量×100

    銦、含鐵高。鉛泥含銦與鉛泥含鐵趨勢一致。

    (3)鋅精礦使用量大,還原渣量偏大,水分含量高。

    (4)其他損失一般為取樣化驗的誤差,或氧化鋅含鐵高時高酸濾液排出氧化鋅系統(tǒng)。

    (5)從銦沉淀的pH值可知, pH值大于4.5時,銦沉淀較為完全。觀察中上清以及沉銦后液含銦,沉銦后液含銦偶有波動,通過控制中性浸出末槽pH值和沉銦終點pH值,沉銦后液和中上清含銦穩(wěn)定。

    3 改進(jìn)措施及效果

    3.1 改進(jìn)措施

    3.1.1 穩(wěn)定并降低氧化鋅含鐵

    通過搭配使用鉛系統(tǒng)含鐵低的氧化鋅,降低進(jìn)入浸出工序氧化鋅的鐵含量。降低揮發(fā)窯工序自產(chǎn)氧化鋅含鐵:通過改造加大沉降室面積,改變氣流方向降低氣流速度,使煙氣中大顆粒煙塵及時在沉降室沉降,減少高鐵煙塵進(jìn)入收塵系統(tǒng),進(jìn)而降低氧化鋅含鐵。通過細(xì)化操作控制,穩(wěn)定揮發(fā)窯爐況,并將鍋爐前段含鐵高的氧化鋅分流另行處理等,使氧化鋅含鐵穩(wěn)定在一個較合理的范圍,避免高酸濾液中的銦損失。

    3.1.2 增加中性底流壓濾,降低高酸浸出用酸量

    中性浸出底流比重1.6 g/L左右,其中的液體中含有大量的鋅,影響低酸、高酸浸出的液固比以及有價金屬的浸出率,且補酸量增加。對此,使現(xiàn)有的中性浸出濃密機底流壓濾后進(jìn)入低酸浸出,減少鋅在其中的循環(huán)。改造后,低酸浸出濾液以及高酸濾液含鋅明顯降低,高酸濾液量減少并與低酸浸出匹配,實現(xiàn)了逆流浸出最佳控制,避免了高酸濾液進(jìn)入主系統(tǒng)時造成銦的損失。

    3.1.3 降低鉛泥含銦

    (1)鉛泥含鐵高時銦含量也較高,主要是形成鐵礬等聚合物造成銦夾帶沉淀。為此降低低酸浸出溫度,避免產(chǎn)生鉛鐵礬及水合鐵礬夾帶銦沉淀,提高銦的回收率。

    (2)提高高酸浸出的始酸濃度和溫度,使硫化鋅、硫化銦和鐵酸鋅等難溶物浸出,從而提高鋅、銦、鐵的浸出率;采用循環(huán)的方式對鉛泥水洗,水洗后鉛泥含鋅降低0.5%~1%,含銦降低10~30 g/t。鉛泥含銦穩(wěn)定在150 g/t以下,含鐵在1%左右,達(dá)到提高鉛泥品位降低鉛泥含銦的目的。

    3.1.4 降低還原渣含銦

    選用含鐵低于6%、粒度小的進(jìn)口鋅精礦用于低酸濾液的還原,嚴(yán)格控制還原溫度95℃左右、還原時間3 h。鋅精礦采取少量多次的加入方式,使還原過程更充分,還原渣易于過濾。還原渣含水由原來的35%降至30%左右,渣含銦穩(wěn)定在0.05%以下。

    3.1.5 控制生產(chǎn)細(xì)節(jié),減少其他損失

    氧化鋅含鐵高時,利用現(xiàn)有儲槽儲存高酸液體,待氧化鋅含鐵低時再補充至低酸浸出。嚴(yán)格控制水解沉銦終點pH值和中浸末槽pH值,避免pH值過低導(dǎo)致銦隨沉銦后液或上清進(jìn)入主系統(tǒng)。

    3.2 實施效果

    實施上述一系列措施后,系統(tǒng)試運行3個月,生產(chǎn)中嚴(yán)密監(jiān)控工藝參數(shù),鉛泥含銦和還原渣含銦降低,其他無名損失降低了1%左右,銦直收率穩(wěn)定在75%以上, 10~12月的銦金屬統(tǒng)計見表3。

    表310~12月銦金屬統(tǒng)計(改進(jìn)后)

    物料名稱物料量含量金屬量/kg比例/%投入氧化鋅11800t0.052%6136100銦富集渣624.2t0.751%4687.876.4鉛泥2915.8t0.0133%387.86.32還原渣1024.9t0.051%522.78.52產(chǎn)出中上清64575m30.0040g/L258.34.21沉銦后液14470m30.0051g/L73.81.2其它散失205.63.35合計6136100

    4 結(jié)語

    生產(chǎn)實踐表明,通過控制來料氧化鋅含鐵,對氧化鋅連續(xù)中浸、低酸浸出、高酸浸出以及高酸還原工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,以及利用中間儲槽穩(wěn)定系統(tǒng)等措施,不僅提高了氧化鋅工藝段銦金屬直收率,而且產(chǎn)出的鉛渣含鋅銦降低,鉛富集率也大大提升,為后續(xù)鉛渣進(jìn)入鉛冶煉系統(tǒng)處理創(chuàng)造了良好的條件。

    [1] 王樹楷.銦冶金[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2006.

    [2] 何靜,等.含銦低酸浸出液中富集銦的研究[J].礦業(yè)工程, 2012,(1):77-80.

    [3] 劉大春,等.從銦富集渣中提取金屬銦的研究[J].稀有金屬, 2005,(4):574-577.

    [4] 梅光貴,等.濕法煉鋅學(xué)[M].長沙:中南大學(xué)出版社,2001.

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    翟愛萍(1971—),女,河南濟(jì)源市人,主要從事鋅濕法冶煉技術(shù)工作。

    2015-09-21

    2016-04-26

    TF813; TF843.1

    B

    1672-6103(2016)04-0034-04

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