曹鳳民,潘 杰,金翔宇(沈陽化工股份有限公司,遼寧沈陽110026)
?
迪諾拉30DD- 350電槽運(yùn)行情況介紹
曹鳳民,潘杰,金翔宇
(沈陽化工股份有限公司,遼寧沈陽110026)
摘要:介紹了迪諾拉30DD-350電槽在沈陽化工股份有限公司運(yùn)行過程中出現(xiàn)的主要問題及應(yīng)對(duì)措施。
關(guān)鍵詞:30DD-350離子膜電解裝置;運(yùn)行與維護(hù);費(fèi)用;技術(shù)改造;材質(zhì)的選擇
1995年3月21日,沈陽化工股份有限公司5萬t/a迪諾拉30DD-350離子膜電解裝置投產(chǎn)運(yùn)行,該裝置具有單元有效面積大,電槽占地面積小,一次投資較低的優(yōu)勢(shì)。該公司是中國第一家引進(jìn)意大利DE NORA公司電解槽技術(shù)的廠家,引進(jìn)部分包括電氣、儀表、設(shè)備、工藝技術(shù)專利等。本裝置離子膜界區(qū)內(nèi)采用DCS控制、選用德國西門子公司OS520及AS235H系統(tǒng),確保裝置的自動(dòng)化水平及平穩(wěn)可靠運(yùn)行。至今已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行20年,運(yùn)行電流強(qiáng)度11 kA,平均單元槽電壓3.28 V。該裝置投產(chǎn)至今,生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定,也遇到過諸多問題,其中,有公司相關(guān)生產(chǎn)單元之間存在的自身缺陷、也存在裝置本身在設(shè)計(jì)、材質(zhì)選擇等方面的許多問題,運(yùn)行前5年,通過與迪諾拉技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行交流,如實(shí)反映了裝置在運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的各種問題,同時(shí)也提出了很多的解決方案并逐步完善,裝置運(yùn)行逐漸穩(wěn)定?,F(xiàn)將該裝置的運(yùn)行情況以及運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的主要問題做簡(jiǎn)要介紹。
(1)該電槽為零極距電槽,采用帶彈性元件的陰極包和雙陽極結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),電極開孔面積大,有助于形成槽內(nèi)氣體提升效果。但作為自然循環(huán)電槽,3.5 m2的電極面積顯得略大一些,雖然在電槽頂部設(shè)置了氣液分離器,但電槽內(nèi)部循環(huán)仍然不好。從拆檢情況看,電槽的上部100 mm寬度范圍內(nèi),尤其靠近出口附近,電極表面腐蝕嚴(yán)重,底板穿孔較多,說明陰陽極室氣體無法順利排出,槽內(nèi)充氣率較高,膜出現(xiàn)針孔的幾率高。尤其運(yùn)行前兩三年,由于電槽停車較頻繁,每月平均2次,電槽反復(fù)升降溫以及壓力波動(dòng),在膜的上部甚至發(fā)現(xiàn)較大的裂口,因此,對(duì)膜強(qiáng)度要求很高,通過對(duì)旭硝子和杜邦各種型號(hào)離子膜的多次應(yīng)用對(duì)比,認(rèn)為杜邦N966使用壽命較長(zhǎng),同時(shí)在2001年,將運(yùn)行電流強(qiáng)度從12.5 kA降到11 kA運(yùn)行,單元槽及膜腐蝕泄漏情況得到有效緩解。
(2)在第三個(gè)膜使用周期,發(fā)現(xiàn)更換新膜后的新槽運(yùn)行電壓平均在3.25~3.35 V,個(gè)別更高,甚至在更換陰陽極面網(wǎng)后也不見明顯的好轉(zhuǎn)。后來通過對(duì)電極表面測(cè)量發(fā)現(xiàn),由于電槽長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,陰極彈性網(wǎng)彈性減弱,使膜無法緊緊壓向陽極表面從而形成零極距,增加單元電耗。對(duì)此,經(jīng)過拆檢陰極彈性網(wǎng),發(fā)現(xiàn)彈性網(wǎng)為6層,于是將舊彈性網(wǎng)拆開,每?jī)扇龑?片,在電槽陰極原有彈性網(wǎng)的下面再增加一片彈性網(wǎng),使電槽陰極具有八九層彈性網(wǎng),另外,也適當(dāng)降低了國產(chǎn)槽框墊片的厚度,這樣電槽更換新膜后的電壓可以降到3.2 V以下,電耗大幅降低。
(1)電槽配套的分離器與分配臺(tái)陽極材質(zhì)為CPVC+FRP,陰極為PP+FRP材質(zhì),陰極分離器壽命可以達(dá)到5年以上;陽極分離器壽命較短,一般兩三年。主要問題是與電槽連接的鹽水和氯氣接口處,這里C-PVC層較薄,而且與罐體為焊接,外面雖然有FRP增強(qiáng),但隨著運(yùn)行中含氯鹽水的腐蝕,在電槽停車或檢修,尤其冬季溫差變化較大時(shí),襯里容易開裂,出現(xiàn)滲漏,導(dǎo)致強(qiáng)度降低,甚至在檢修拆卸過程中,極易將其扭斷,斷后極難焊接修復(fù)等現(xiàn)象。由于整臺(tái)價(jià)格較高,每年都需要大量資金進(jìn)行更換,但受其結(jié)構(gòu)特殊影響,雖然也嘗試采用價(jià)格較低的FRP內(nèi)襯防腐涂層的分離器,因耐氯效果差,使用壽命均不理想,最終還是選擇采用C-PVC+FRP材質(zhì)略好一些。
(2)由于膜漏或電槽內(nèi)漏,每年都需要多次使用跳槽開關(guān)進(jìn)行除、并槽檢修作業(yè)。由于配套跳槽開關(guān)暴漏在電解室內(nèi),室內(nèi)的酸氣、堿氣對(duì)開關(guān)的觸點(diǎn)腐蝕比較大,每次使用,開關(guān)都會(huì)產(chǎn)生一定的弧光,對(duì)觸點(diǎn)傷害較大,尤其使用三四次后,弧光非常大,多次發(fā)生開關(guān)閉合后由于觸頭接觸不好,開關(guān)過熱發(fā)生自燃等現(xiàn)象。加上開關(guān)的控制系統(tǒng)過于復(fù)雜,每次使用跳槽開關(guān)都需要電工、儀表以及技術(shù)員和檢修人員配合參加,需要很長(zhǎng)時(shí)間才能將電槽從單列除下。將開關(guān)的控制系統(tǒng)改造、簡(jiǎn)化,同時(shí)降低操作開關(guān)時(shí)的電流運(yùn)行強(qiáng)度,并在操作前通過用氮?dú)獯祾哂|點(diǎn),用細(xì)砂紙打磨觸頭的方法,提高了跳槽開關(guān)的使用壽命,但根本問題沒有解決,每年投入的費(fèi)用也是很大。
離子膜界區(qū)內(nèi)配套采用3臺(tái)? 3 000×6 000,V= 42.5 m3,重力式白煤過濾器以及2臺(tái)? 2 200×4 830,V=17 m3螯合樹脂塔進(jìn)行鹽水二次精制。
(1)在裝置運(yùn)行的最初階段,由于白煤過濾器本身過濾效果不好,進(jìn)槽鹽水質(zhì)量并不理想,預(yù)過濾鹽水懸浮物超標(biāo)較多,增加了樹脂塔的負(fù)載,對(duì)樹脂的離子交換效果影響較大,進(jìn)槽鹽水鎂鈣含量平均可達(dá)30×10-9。對(duì)此,該公司組織技術(shù)人員針對(duì)鹽水二次精制系統(tǒng)進(jìn)行了認(rèn)真的跟蹤取樣分析,發(fā)現(xiàn)單臺(tái)樹脂塔運(yùn)行16 h后,進(jìn)槽鹽水鎂鈣含量開始超標(biāo),尤其另一臺(tái)樹脂塔在再生過程中,鹽水精制效果無法達(dá)到工藝要求。經(jīng)過與迪諾拉公司溝通,決定再安裝1臺(tái)螯合樹脂塔,以增大離子交換容量,使二次鹽水精制始終保持雙塔運(yùn)行。同時(shí),還對(duì)樹脂再生酸洗和堿洗最后時(shí)刻的濃度進(jìn)行了取樣分析,發(fā)現(xiàn)再生酸洗及堿洗量略顯不足。通過適當(dāng)延長(zhǎng)樹脂再生酸洗堿洗時(shí)間,同時(shí)嚴(yán)格控制進(jìn)樹脂塔鹽水pH值在8~11范圍內(nèi)。另外,每年定期對(duì)樹脂塔進(jìn)行拆塔檢查,每年平均補(bǔ)充置換5%~8%的螯合樹脂,保證樹脂塔的離子交換效果。經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,進(jìn)槽鹽水指標(biāo)得到很大程度的改善,鎂鈣離子總量基本可以控制在15×10-9以內(nèi)。
(2)白煤過濾器采用的填料是日本的白煤,實(shí)際就是經(jīng)過特殊酸、堿處理后的活性炭,填料層高度2.5 m,分5個(gè)層級(jí)分別填裝0.8~20 mm不同粒徑的填料。隨著裝置運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),由于不斷的反洗,填料與填料之間發(fā)生不停的摩擦與碰撞,造成填料慢慢由大粒徑,變成小粒徑,小粒徑變成粉末隨著反洗鹽水帶出過濾器,造成過濾床層高度逐漸降低。
在2008年下半年,發(fā)現(xiàn)離子膜電槽槽電壓會(huì)普遍地不定期突然上升25~30 mV,然后運(yùn)行七八天后,槽電壓又會(huì)降低一些,但不會(huì)完全恢復(fù)。對(duì)鹽水二次精制過程進(jìn)行了細(xì)致的檢查分析,最后認(rèn)為是白煤過濾器過濾床層高度逐漸降低造成的,由于床層高度的降低,無法形成有效的濾餅層,鹽水中的懸浮物就會(huì)通過填料層進(jìn)入螯合樹脂塔,而樹脂塔是起不到過濾作用的,這樣就造成懸浮物進(jìn)入電槽;同時(shí),由于填料床層減少近1 m,這樣就變相增大了過濾器內(nèi)的液體空間近7 m3,而過濾器的再生反洗流量為200 m3/h,時(shí)間是10 min,約合33 m3的鹽水,相當(dāng)于將反洗水降低到只有26 m3,導(dǎo)致部分過濾掉的雜質(zhì)無法通過再生反洗過程帶出系統(tǒng),積存在過濾器內(nèi),反洗后重新投入運(yùn)行,造成大量懸浮物直接通過床層,進(jìn)入螯合樹脂塔,進(jìn)入電解槽,吸附在離子膜或陽極表面上,造成單元電壓升高。
(1)在裝置運(yùn)行初期,樹脂塔管路采用進(jìn)口PPFRP管,由于管件連接時(shí)塑料焊接質(zhì)量不好,同時(shí)進(jìn)口管件的三通及彎頭也存在一定的質(zhì)量問題,在運(yùn)行過程中經(jīng)常出現(xiàn)管道泄漏,甚至出現(xiàn)管道斷裂的情況,多次造成系統(tǒng)停車,對(duì)泄漏點(diǎn)附近的儀表和控制柜造成極大的傷害。將所有進(jìn)口PP-FRP管路全部更換為鋼襯膠管路。并通過加裝接地裝置,解決了因電槽雜散電流對(duì)設(shè)備及管路的腐蝕問題。
(2)電槽經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行,在單元槽拆檢過程中,發(fā)現(xiàn)電槽底部有明顯的細(xì)微的黑色粉末,起初以為是電槽陽極表面脫落造成,后來通過分析,該粉末不是金屬物質(zhì)。通過拆檢部分設(shè)備及管路,最終發(fā)現(xiàn)襯膠表面有黑色粉末脫落,并在設(shè)備的罐底部沉積較多,當(dāng)液位較低時(shí)就會(huì)隨鹽水進(jìn)入電槽。為此,在2002年以后,陸續(xù)將界區(qū)內(nèi)的進(jìn)槽鹽水及陽極液管路全部更換為鋼襯四氟管路,徹底解決了因管路問題造成停車或降負(fù)荷的狀況,同時(shí)也解決了因泄漏而引起的儀表和設(shè)備的腐蝕問題。
隨著該公司搬遷改造項(xiàng)目的竣工投產(chǎn),迪諾拉30DD-350離子膜電解裝置將在2015年年底全部停產(chǎn),該套電解裝置在該公司長(zhǎng)達(dá)21年生產(chǎn)運(yùn)行過程中,直流電耗偏高,膜針孔率高,檢修量大,產(chǎn)品含鹽、氯酸鹽較高,配套設(shè)備運(yùn)行壽命短,運(yùn)行后維護(hù)成本高。這與該裝置自身的設(shè)計(jì)原因有關(guān),也與該公司隔膜、離子膜電解裝置同時(shí)運(yùn)行,氯氣、氫氣壓力不穩(wěn)定,儀表電氣維護(hù)不及時(shí),控制系統(tǒng)沒有有效發(fā)揮作用,以及上、下游工序運(yùn)行不穩(wěn)定,導(dǎo)致離子膜裝置開停車、升降負(fù)荷比較頻繁,造成單元槽陰陽極測(cè)壓力波動(dòng)較大,有很大的影響。
Operation process of DeNora 30DD-350 electrolyzers
CAO Feng-min,PAN Jie,JIN Xiang-yu
(Shenyang Chemical Co. Ltd. Shenyang 110026,China)
Abstract:The main problems and corresponding measures in the operation process of DeNora 30DD-350 electrolyzers are introduced briefly in Shenyang Co. Ltd.
Key words:ion-exchange membrane eletrolyzer 30DD-350;operation and maintenance;cost;technology reformation;material selection
中圖分類號(hào):TQ114.26
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1009-1785(2016)01-0009-02
收稿日期:2015-09-16