■ 唐海峰
〔149團加工二廠,新疆石河子832052〕
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在棉花加工環(huán)節(jié)如何提升皮棉質(zhì)量
■唐海峰
〔149團加工二廠,新疆石河子832052〕
2015年由于受極端高溫天氣的影響,棉花產(chǎn)量、品質(zhì)受到了一定程度的影響,主要表現(xiàn)為棉花單株鈴數(shù)減少、單鈴重下降、棉纖維長度偏短、馬克隆值偏高,也就是俗話說的棉纖維“又粗又短”,同時2015年也是棉花重返市場的第二年,使我們清楚地認識到皮棉的品質(zhì)是決定價格的關鍵。
2015年以來,149團棉花加工二廠積極貫徹和領會兵師兩級棉花質(zhì)量管理工作會議精神,堅持“應對棉花市場、提升加工質(zhì)量”和“保長度、降短纖、絕三絲、提品質(zhì)”的工作方針,采取從收購到加工相應的棉花全程質(zhì)量管控措施,取得了一定成效。149團棉花加工二廠于2015年11月29日凌晨停機,共生產(chǎn)皮棉12 660 t,加工皮棉纖維長度28 mm以上所占比例為86.8%,其中29 mm以上所占比例為37.1%,平均長度為28.5 mm。2014年皮棉纖維長度28 mm以上所占比例為69%,2015年提高了17%,2014年纖維平均長度為27.8 mm,2015年平均長度增長了0.7 mm。
現(xiàn)將149團棉花加工二廠在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)應對保長度、提品質(zhì)所采取的相應措施與同行們分享。
一是堅持“公平、公開”的原則,對籽棉實行“密碼檢驗”,“一車一檢”、“見花不見人”、“一試五定”檢驗。
二是對收購檢驗的籽棉,根據(jù)籽棉的回潮率、含雜率、馬克隆值、長度等關鍵指標做到“一車一模一檢”,并依據(jù)檢驗結(jié)果將堆放廠區(qū)劃分成A、B、C、D等區(qū)域,分類堆放,為“因花配車”做好基礎工作。
在加工過程中,堅持“合理配棉,因花配車”的原則。
(一)合理配棉
對待軋籽棉,按照回潮率、含雜率、馬克隆值、纖維長度四項優(yōu)先指標分類放置在開模喂入線上,然后按照7∶2或8∶2的比例合理配備喂入量。
(二)因花配車
試驗數(shù)據(jù)顯示,籽棉清理環(huán)節(jié)對籽棉損傷僅有0.05 mm左右,而皮棉清理對纖維損傷較大,經(jīng)過第二道鋸齒皮清機清理后,纖維長度可損傷0.5 mm~0.7 mm。為此,149團加工二廠根據(jù)測試數(shù)據(jù),結(jié)合收購的籽棉數(shù)據(jù)指標,對加工設備及時調(diào)整,具體做法如下:
1.控制籽棉回潮率。
一方面是根據(jù)天氣陰、晴、白班、夜班的實際情況,開啟或關閉一道烘干系統(tǒng),即白班、晴天時用一道烘干,夜班和陰雨天用二道烘干;另一方面是嚴格將烘干塔的入口溫度控制在60℃~80℃,皮棉回潮率控制在6%~7%范圍內(nèi),這樣可減少纖維損傷降低短纖維指數(shù)。在這里需要特別注意的是,機采棉需要帶點低溫烘干,否則對籽棉清理、皮棉清理都有較大的影響,軋花機也常“卡花”,影響生產(chǎn)效率。
2.控制加工速度。
中小型機型的軋花生產(chǎn)線控制在17包/h左右,相當于正常速度的70%;大機型控制在15包/h左右,相當于正常車速的60%??刂栖囁倬褪菍⑽够挎i死,進行勻速生產(chǎn),這樣生產(chǎn)出的皮棉品質(zhì)較穩(wěn)定。
3.調(diào)整線速度。
將四道籽棉清理中的四臺傾斜式籽清機的齒釘輥筒線速度提高20%,籽清設備的排雜效率可由60%提高到70%,也就是加大籽清排雜量,將鋸齒皮清機線速度降低10%~15%,可減少纖維長度損傷0.3 mm左右。
4.調(diào)整皮清機排雜刀間隙和給棉羅拉的握持力。
將原有的排雜刀上口間隙由1.6 mm增加到1.8 mm左右,將給棉羅拉兩端的握持力彈簧松上三圈,這樣雖然可減少纖維長度的損傷,但是會造成加工質(zhì)量P3數(shù)量的增加。
一是基本實現(xiàn)“因花配車”的智能自動化,在操控系統(tǒng)中輸入白棉三級指令,智能化控制系統(tǒng)將根據(jù)烏斯特在線檢測出的籽棉和皮棉回潮率、雜質(zhì)面積等指標自動調(diào)整喂花量、籽棉清理機的線速度和皮棉清理機的線速度,白棉三級可達80%以上。由原先的手動調(diào)整變速裝置改為智能自動調(diào)整。
二是在該套智能化控制系統(tǒng)的基礎上增加了生產(chǎn)安全系統(tǒng),即生產(chǎn)線各關鍵點部位可視監(jiān)控系統(tǒng),可提高生產(chǎn)效率3%左右。
三是該套系統(tǒng)提質(zhì)作用得到了初步顯現(xiàn)。149團棉花加工二廠共有3條機采棉生產(chǎn)線,其中2條生產(chǎn)線安裝了該系統(tǒng),軋花生產(chǎn)期結(jié)束,二軋廠公檢數(shù)據(jù)顯示長度28 mm以上所占比例達到86.8%,較全團平均值高1.8%,29 mm以上占37.1%,較全團平均值高出6%。
四是棉花產(chǎn)品管理、質(zhì)量源頭追溯、提升皮棉的品質(zhì)是一個系統(tǒng)工程,而加工環(huán)節(jié)是最后一個環(huán)節(jié)。為了破解瓶頸制約,149團軋花二廠在2015年11月份時進行了棉花產(chǎn)品管理及源頭追溯的試驗,其流程是:該系統(tǒng)與地磅錄入的種植戶信息聯(lián)網(wǎng),棉模拉運至加工廠地磅,過磅時將在田間地頭填寫的紙質(zhì)棉模信息卡換成電子信息卡,此時種植戶的信息自動生成電子信息卡,電子信息卡與棉模一同進廠拉運至加工生產(chǎn)線上,在生產(chǎn)線上喂入時再將電子信息卡掃描進車間。車間生產(chǎn)的每個棉包自動將包號與籽棉錄入的種植戶歸其名下,皮棉經(jīng)公證檢驗后,就可反映出種植的棉花的品質(zhì),也就是說生產(chǎn)出的每一包皮棉都可直接追溯到植棉戶,根據(jù)其檢驗出的皮棉數(shù)據(jù)可分析出質(zhì)量優(yōu)劣是由田間品種的選擇、栽培技術、儲運還是加工環(huán)節(jié)造成的。
以上是149團棉花加工二廠在2015年度應對棉花市場,提升皮棉品質(zhì)所采取的一些措施和辦法,如有不足之處,請各位領導、同行及專家批評指正。☆