白文信,殷衛(wèi)峰,王照東,王 濱,周連春,馬友魁
(1.棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 蔣莊煤礦,山東 棗莊 277519;2.中煤科工集團(tuán)工程科技有限公司, 北京 100013;
3.神華烏海能源有限公司 老石旦煤礦,內(nèi)蒙古 烏海 016033)
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CO2爆破致裂技術(shù)在煤層注水工程中的應(yīng)用
白文信1,殷衛(wèi)峰2,王照東1,王濱2,周連春3,馬友魁3
(1.棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 蔣莊煤礦,山東 棗莊 277519;2.中煤科工集團(tuán)工程科技有限公司, 北京 100013;
3.神華烏海能源有限公司 老石旦煤礦,內(nèi)蒙古 烏海 016033)
[摘要]針對蔣莊煤礦堅(jiān)硬煤層注水難的問題,為了提高注水滲透效率,引進(jìn)CO2爆破致裂技術(shù),利用瞬間釋放高壓氣體,迫使煤層內(nèi)部封閉裂隙相互溝通,形成可使水滲透到煤體內(nèi)部相互關(guān)聯(lián)的孔隙-裂隙網(wǎng),從而起到提高煤層注水效率和軟化煤層的效果。試驗(yàn)結(jié)果表明:采用CO2爆破致裂技術(shù)后,鉆孔周邊有效松動(dòng)致裂范圍明顯增大,爆破致裂半徑增加3~5m,注水后煤層含水率提高了2%,有效解決了堅(jiān)硬煤層注水難的問題,從而提高了采煤效率、降低了開采過程中的粉塵率和煤機(jī)截齒的消耗量。
[關(guān)鍵詞]CO2爆破;致裂增透;煤層注水
[引用格式]白文信,殷衛(wèi)峰,王照東,等.CO2爆破致裂技術(shù)在煤層注水工程中的應(yīng)用[J].煤礦開采,2015,20(6):112-114.
俄羅斯、波蘭、澳大利亞等主要產(chǎn)煤國家都對CO2爆破致裂技術(shù)提高煤層注水效率進(jìn)行了相關(guān)研究,以期解決煤礦安全高效生產(chǎn)問題。俄羅斯和波蘭利用煤層注水,在軟化堅(jiān)硬煤層和防治煤與瓦斯突出方面取得顯著成效[1]。在我國,淮南顧橋礦綜采工作面采用短孔高壓注水軟化煤層,瓦斯涌出速度和降塵均降低50%;淮北蘆嶺礦綜采工作面采用淺孔注水,降塵率達(dá)到74%,注水后工作面前方卸壓帶加寬,有效防止工作面片幫、漏頂;靖遠(yuǎn)紅會(huì)一礦進(jìn)行了深孔爆破與動(dòng)壓注水相結(jié)合預(yù)處理堅(jiān)硬煤體試驗(yàn),在工作面兩巷每間隔6m各布設(shè)長度68m和55m的超前爆破孔,兩孔間布設(shè)注水孔,單孔裝藥量76kg,注水后截煤速度提高1倍,截齒消耗量也明顯下降,有效地解決了堅(jiān)硬煤層注水困難的問題[2-6]。隨著我國對環(huán)保以及民用炸藥使用限制的高要求,CO2爆破致裂技術(shù)在我國許多煤礦得到了大力推廣應(yīng)用。本文以山東省棗莊市蔣莊煤礦為例,對CO2爆破致裂技術(shù)應(yīng)用于煤層注水工程進(jìn)行研究分析。
1工程概況
蔣莊煤礦主要煤系為下二迭山西組和上石炭統(tǒng)太原群,山西組含煤3層,分別為2煤層和3上、3下煤層,煤種屬1/3焦煤,堅(jiān)固性系數(shù)為2~3.5,屬中硬以上煤層。采煤方法為長壁后退式全部垮落采煤法,回采工藝為綜合機(jī)械化采煤。為改善工作面作業(yè)環(huán)境,提高煤炭產(chǎn)量,曾采用煤層注水弱化煤體措施,但由于煤體堅(jiān)硬、煤層節(jié)理裂隙不發(fā)育,煤體中裂隙較少,煤層透水性差,注水后無法在煤體中疏導(dǎo)流動(dòng),不能在較大范圍內(nèi)濕潤煤體,通過刻槽法現(xiàn)場取樣測定,長孔注水的濕潤半徑不足1m,注水效果十分不理想。
2CO2爆破致裂技術(shù)
2.1CO2爆破致裂工作原理
CO2爆破致裂技術(shù)是利用液態(tài)CO2受熱氣化膨脹,快速釋放高壓氣體破斷巖石或落煤[7]。針對堅(jiān)硬煤層采煤與處理工藝,借助于CO2爆破技術(shù),利用瞬間釋放高壓氣體,迫使煤層內(nèi)部封閉裂隙相互溝通,在煤層內(nèi)形成可使水滲透到煤體內(nèi)部相互關(guān)聯(lián)的孔隙——裂隙網(wǎng),旨在提高注水滲透率,提高注水弱化煤體效果,從根本上解決堅(jiān)硬煤層注水難的技術(shù)難題[8]。
2.2CO2爆破器產(chǎn)品介紹及使用方法
CO2爆破器是由CO2爆破管及起爆器(如電容式發(fā)爆器)2個(gè)主要部分組成的,如圖1所示;CO2爆破管結(jié)構(gòu)組成,詳見圖2。
圖1 CO2爆破器及起爆器
1—爆破管主體;2—充氣接口;3—起爆藥芯;4—放氣閥;5—止飛裝置;6—泄能片;7—爆破墊片;8—泄能墊片圖2 CO2爆破管結(jié)構(gòu)組成
如圖2所示,爆破前將一定量的液態(tài)CO2通過充氣接口2充入爆破管主體1,使用時(shí)把充裝好的爆破管置于鉆孔內(nèi),將引炮線連接到放炮裝置上。通過電激勵(lì)爆破管內(nèi)的起爆藥芯3,使其迅速放熱給液態(tài)CO2,液態(tài)CO2在極短時(shí)間內(nèi)快速氣化,CO2氣體體積瞬間增大到原體積的600倍[9]。當(dāng)瞬間膨脹壓力達(dá)到定壓泄能片6的屈服壓力時(shí),使其破斷,高壓氣體經(jīng)過放氣閥4作用到鉆孔壁,使鉆孔周圍煤體破裂,為防止爆破管向前沖出,在爆破器的外端頭安裝了止飛裝置5。
3CO2爆破預(yù)裂注水工業(yè)性試驗(yàn)
3.1中、深孔CO2爆破預(yù)裂工藝設(shè)計(jì)
如圖3所示,在選定的回采工作面進(jìn)風(fēng)和回風(fēng)巷道內(nèi)每間隔10~20m同時(shí)對打爆破孔,相鄰的2個(gè)爆破孔之間打1個(gè)控制孔。在煤層條件一定時(shí),隨著孔間距的增大,透氣性系數(shù)迅速降低,當(dāng)孔間距達(dá)到一定值時(shí),透氣性已接近原始煤體,即孔間沒有形成新的裂隙,反之,當(dāng)孔間距減少時(shí),透氣性迅速上升[10-11]。經(jīng)過CO2爆破試驗(yàn)考察得出合理的孔間距為5~10m。
圖3 鉆孔布置
中、深鉆孔的深度在30~50m之間,在鉆孔內(nèi)每根CO2爆破管之間的間距為5m,CO2爆破管之間用連接桿(圖4)連接,每根爆破管與連接桿的長度皆為1m。第1根CO2爆破管距孔口5m,根據(jù)鉆孔實(shí)際深度確定鉆孔內(nèi)布置CO2爆破管的數(shù)量。
1—CO2爆破管;2—連接桿;3—回風(fēng)巷道圖4 CO2爆破器在鉆孔內(nèi)的布置
3.2試驗(yàn)效果分析
定壓泄能片的厚度決定儲液致裂器內(nèi)壓力范圍(80~200MPa),當(dāng)致裂器內(nèi)壓力控制在80MPa左右時(shí),爆裂出現(xiàn)裂痕范圍達(dá)到2.5m左右,裂痕分布均勻,裂痕寬度達(dá)到20mm;當(dāng)致裂器內(nèi)壓力控制在200MPa左右時(shí),采煤面被拋出0.8m。試驗(yàn)中致裂時(shí)采用手搖式起爆器進(jìn)行引爆。致裂后,相比采用水膠炸藥爆破的煤體成塊效果好,拋出的煤量大且粉塵濃度小,200MPa時(shí)孔深10m,20m處致裂試驗(yàn)數(shù)據(jù)分別如表1、表2所示。
表1 3上606工作面材料巷73號孔10m處致裂注水記錄
表2 3上606工作面材料巷76號孔20m處致裂注水記錄
4結(jié)束語
(1)在相同致裂效果下,CO2爆破技術(shù)比傳統(tǒng)爆破布置炮眼少,預(yù)裂有效半徑提高了3~5m。
(2)采用CO2致裂技術(shù),在鉆孔10m,20m處致裂注水的速率分別為1.5539725m3/h 和2.18133m3/h,注水后煤層含水率提高了2%。
(3)試驗(yàn)表明:在采煤過程中空氣中的粉塵濃度降低了62%以上,工作面環(huán)境得到極大改善,截齒消耗量降低了30%,極大地提高了經(jīng)濟(jì)效益。
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[責(zé)任編輯:鄒正立]
Application of CO2Blasting-fracture Technology in Coal-seam Water-injection Engineering
BAI Wen-xin1,YIN Wei-feng2,WANG Zhao-dong1,WANG Bin2,ZHOU Lian-chun3,MA You-kui3
(1.Jiangzhuang Colliery,Zaozhuang Mining(Group)Co.,Ltd.,Zaozhuang 277519,China;
2.Engineering Science & Technology Co.,Ltd.,China Coal Technology Engineering Group,Beijing 100013,China;
3.Laoshidan Colliery,Shenhua Wuhai Energy Co.,Ltd.,Wuhai 016033,China)
Abstract:In order to increase water-injection ratio in hard coalseam,CO2blasting-fracture technology was introduced into Jiangzhuang Colliery.High-pressure gas simultaneously released made closed fissure connect mutually and formed pore-fissure network through which water was permeated into coal,thus coalseam water-injection effect and efficiency was improved.Test results showed that effective loosing and fracturing range surrounding boreholes obviously increased,blasting-fracture diameter increased 3~5m,and water content of coal body increased 2% after CO2blasting.This technology effectively solved water-injection difficult problem,improved coal mining efficiency and reduced dust ratio and consumption of cutting pick.
Keywords:CO2blasting;fracturing for increasing permeability;coalseam water-injection
[作者簡介]白文信(1965-),男,山東臨朐人,高級工程師,現(xiàn)任蔣莊煤礦總工程師,主要從事煤礦安全工作。
[基金項(xiàng)目]山東能源集團(tuán)有限公司科技創(chuàng)新項(xiàng)目(2012)
[DOI]10.13532/j.cnki.cn11-3677/td.2015.06.030
[收稿日期]2015-04-29
[中圖分類號]TD713.33
[文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A
[文章編號]1006-6225(2015)06-0112-03