【摘要】水環(huán)式真空泵工作液溫度過高影響抽吸能力以及安全性,進而影響凝汽器壓力。對水環(huán)式真空泵冷卻系統(tǒng)進行加裝電制冷裝置,可有效控制工作液溫度。實驗表明:在夏季高溫環(huán)境下,工作液溫度降低5℃,可提高真空0.4kPa,節(jié)能效果明顯。
【關鍵詞】水環(huán)式真空泵;工作液溫度;電制冷;真空
引言
電廠凝汽器在運行過程中會不斷聚集不凝結氣體,凝汽器內的真空是蒸汽分壓力和各類氣體分壓力之和,只有氣體被抽出,其分壓力接近零時,凝汽器的真空才是該空間蒸汽溫度的飽和壓力;否則,就會因氣體分壓力的存在而降低凝汽器的真空度。此外,空氣的存在也使管子汽側熱阻增大,降低總的傳熱系數(shù)??梢?,為了保持或者提高凝汽器的真空度,不僅要考慮凝汽器自身的結垢、堵塞、循環(huán)水溫度、流量等因素,還需關注,抽真空設備的運行狀況。
1、工作液溫度對真空泵運行的影響
水環(huán)式真空泵通過工作液與偏心葉輪之間形成的容積周期變化實現(xiàn)抽氣與排氣功能,作為大、中型電廠的最常用的抽真空設備,有功耗低、運行可靠、維護方便、系統(tǒng)簡單等特點。水環(huán)真空泵內部壓力由工作液蒸發(fā)形成的分壓和抽出的不凝結氣體分壓之和,考慮流動阻力,通常真空泵內部設計壓力低于凝汽器壓力約0.5kPa,若真空泵的壓力升高,則會阻礙真空泵與凝汽器之間不凝結氣體流動,導致凝汽器氣體不能順利抽出,真空度降低。
真空泵工作狀態(tài)下吸氣容積流量與設計狀態(tài)下容積流量計算關系為: (1)
式中:為工作狀態(tài)吸氣容積流量,m3/min;為工作液設計溫度吸氣容積流量,m3/min;為工作液設計溫度下的飽和壓力,Pa; 為工作液工作溫度下的飽和壓力,Pa;為吸氣壓力,Pa。
由式(1)可知,當工作液溫度升高時,對應的飽和壓力隨之升高,則真空泵實際吸氣容積流量降低,甚至出現(xiàn)零流量工況。
為了防止真空泵工作液汽化導致泵內壓力升高,工作液溫度通常設計有4℃左右過冷度。真空泵運行時,工作液通過換熱器進行冷卻,保持合理的溫度。在采用閉式循環(huán)水系統(tǒng)的電廠中,往往采用循環(huán)水作為真空泵工作液的冷卻源,主要流程如下:
從圖1所示系統(tǒng)圖可知,當環(huán)境溫度升高時,循環(huán)水溫度升高,因真空泵工作液冷卻器相對穩(wěn)定,冷卻后的工作溫度升高,真空泵抽吸能力降低。
2、真空泵冷卻系統(tǒng)改造方案
為了解決因工作液溫度升高導致真空度降低的問題,擬采用電制冷機,在夏季高溫天氣中為工作液冷卻器提供溫度較穩(wěn)定的冷卻水,避免真空泵因環(huán)境溫度變化出現(xiàn)抽吸力變化。
電制冷機與原冷卻水源并列布置,在冬季環(huán)境溫度低時,采用原閉式循環(huán)冷卻水,在夏季采用電制冷機替代原冷源。系統(tǒng)流程如下:
圖2 真空泵加裝電制裝置系統(tǒng)圖
電制冷機可采用螺桿壓縮制冷,運行穩(wěn)定可靠;設置冷凍水泵,為真空泵冷卻器提供冷凍循環(huán)水。
3、真空泵加裝電制冷系統(tǒng)實驗研究
某循環(huán)流化床135MW機組位于重慶地區(qū),機組采用水環(huán)式真空泵,采用冷卻塔閉式循環(huán)水。該機組真空泵主要參數(shù)如下:
重慶地區(qū)夏季溫度高且持續(xù)時間長。為了確保在夏季時機組不會因真空泵出力不夠導致凝汽器真空下降,電廠進行了技術改造,選用30KW螺桿壓縮制冷機作為冷源,制冷量為120kW。在夏季環(huán)境環(huán)境溫度高于30℃時,投入螺桿制冷機,關閉原循環(huán)冷卻水。
根據(jù)實際測試,在環(huán)境溫度為38℃時,循環(huán)水溫度為33℃,機組額定負荷,工作液冷卻后35℃,凝汽器壓力為-96.2kPa。相同條件下,啟動螺桿壓縮制冷機,壓縮機滿負荷,關閉原循環(huán)冷卻水,制冷機出水溫度28℃,工作液冷卻后30℃,溫度降低5℃,凝汽器壓力為-96.6 kPa,壓力降低0.4kPa。
根據(jù)135MW機組凝汽器壓力變化對煤耗影響關系,凝汽器壓力降低0.4kPa時,機組煤耗降低1g/kWh。夏季是用電高峰季節(jié),機組利用小時高,夏季按3個月計算,利用小時1700小時,總節(jié)約標煤量為230噸。
4、結論
水環(huán)式真空泵工作液冷卻系統(tǒng)采用電制冷機組供冷,在夏季較高環(huán)境溫度下,工作液仍能維持設計的工作溫度,有利于維持凝汽器真空,并可降低真空泵發(fā)生汽蝕的風險。改造總投資低,經(jīng)濟效益良好。