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      低溫SCR技術(shù)在治理酸洗廢氣中的應(yīng)用

      2015-12-29 02:50:25
      冶金動力 2015年5期
      關(guān)鍵詞:液氨還原劑酸洗

      閻 震

      (上海浦東發(fā)展集團有限公司,上海200127)

      低溫SCR技術(shù)在治理酸洗廢氣中的應(yīng)用

      閻 震

      (上海浦東發(fā)展集團有限公司,上海200127)

      介紹了酸洗廢氣的產(chǎn)生機理、與燃煤煙氣的區(qū)別以及現(xiàn)有處理方法等,其中SCR法具有脫硝效率高、運行穩(wěn)定的優(yōu)點,逐步被鋼鐵企業(yè)所使用。但是由于SCR廢氣處理系統(tǒng)多沿用燃煤煙氣的處理工藝,存在運行成本高以及處理效果無法滿足新的排放標準等缺點,需要對催化劑以及還原劑進行優(yōu)化。采用新的低溫催化劑和液氨作為還原劑后,不僅運行費用有所降低,而且氮氧化物排放濃度低于新標準要求。

      酸洗廢氣;SCR;液氨;低溫催化劑

      1 前言

      不銹鋼在生產(chǎn)過程中,不可避免的要經(jīng)過退火、正火、淬火等加工過程,表面通常會產(chǎn)生黑色的致密氧化皮,不僅影響產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,也會對其后續(xù)加工產(chǎn)生不利的影響,因此采用酸洗、拋光等表面處理方法將其去除?;焖幔浞岷拖跛幔┧嵯醇夹g(shù)具有成本低、效率高以及處理效果好等優(yōu)點,被廣泛用于不銹鋼表面處理工作,但該工藝會產(chǎn)生高濃度氮氧化物以及含酸氣體需要處理。酸洗工藝產(chǎn)生的氮氧化物主要是NO和NO2的混合物,用NOX表示。NOX是導致PM2.5形成的因素之一,還是酸雨形成的主要污染物,對人體、建筑以及臭氧層具有極大的危害。隨著不銹鋼產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,酸洗廢氣的處理問題已成為人們關(guān)注的焦點[1-4]。

      2 酸洗廢氣的產(chǎn)生[5-6]

      采用混酸酸洗不銹鋼或特鋼時,酸溫一般在20~60℃左右,氫氟酸質(zhì)量比濃度在5%~10%左右,硝酸濃度質(zhì)量比在10%~20%左右(根據(jù)酸洗鋼種進行調(diào)整)。酸液中的硝酸不僅與氧化皮發(fā)生反應(yīng)生成硝酸鹽和水,還會與金屬基體產(chǎn)生化學反應(yīng)生成硝酸鹽和氫氣:

      由于硝酸具有很強的氧化能力,在上述反應(yīng)過程中,硝酸可被還原,其還原程度主要取決于硝酸溶液本身的濃度和與其發(fā)生反應(yīng)的還原劑的活潑性,通常認為,濃硝酸一般被還原成NO2,而稀硝酸則容易被還原成NO,因此,在硝酸酸洗不銹鋼或特鋼時還會發(fā)生以下反應(yīng):

      在反應(yīng)過程中,部分氫氟酸和硝酸會氣化成氟化氫氣體和硝酸氣體,隨著氮氧化物和氫氣組成酸洗廢氣排放到環(huán)境中。

      3 酸洗廢氣的處理[7-10]

      酸洗廢氣中的污染物主要包括氫氟酸氣體、硝酸氣體以及氮氧化物等,其中氟化氫氣體和硝酸氣體可在噴淋塔中用水或堿液進行吸收,工藝簡單而有效;氮氧化物處理難度較高,是處理酸洗廢氣的重點。

      氮氧化物的治理方法有很多,可以分為干法和濕法兩大類,其中干法包括還原法、催化分解法、吸附法以及等離子體活化法等,濕法包括水吸收法、稀硝酸吸收法、氧化吸收法以及生物法等。目前被廣泛用于處理酸洗廢氣的工藝主要有選擇性催化還原法(SCR)和氧化吸收法兩種。其中氧化吸收法具有投資少、運行成本低等優(yōu)點,但是存在系統(tǒng)維護復雜、運行不穩(wěn)定以及處理高濃度廢氣時效果不理想等缺點,而且氧化吸收法還需要處理大量的吸收液;SCR法雖然投資較大,運行成本較高,但處理效果穩(wěn)定,設(shè)備維護簡單,并且可處理高濃度的酸洗廢氣。因此SCR法逐步被鋼鐵企業(yè)所接受,正逐步成為酸洗廢氣的主要處理工藝。

      SCR法的發(fā)明權(quán)屬于美國,但由日本率先進行商業(yè)化,1975年日本Shimoneski電廠建立了第一個SCR廢氣處理系統(tǒng)的示范工程,從此SCR處理系統(tǒng)在處理電站排放的燃煤煙氣中得到了廣泛的應(yīng)用。由于其優(yōu)異的處理效果,近些年來逐步用于處理酸洗廢氣。2004年寶鋼特鋼有限公司引進了一套SCR法廢氣處理系統(tǒng),該系統(tǒng)用氨水作為還原劑,V2O5-TiO2作為催化劑,其反應(yīng)溫度控制在350℃左右,處理效果基本達到240 mg/m3排放要求。

      4.2 存在問題

      現(xiàn)有用于處理酸洗廢氣的SCR系統(tǒng)多沿用燃煤廢氣處理裝置的設(shè)計,采用V2O5-TiO2型催化劑,反應(yīng)溫度控制在350℃左右。但酸洗廢氣和燃煤廢氣存在較大差異,酸洗廢氣中污染因子濃度受酸液溫度和濃度、酸洗速度以及酸洗鋼種等因素影響,與燃煤煙氣相比具有溫度低、NOX濃度高,NOX氧化度高以及含塵量低等特點,詳見表2。

      表2 酸洗廢氣與燃煤煙氣的區(qū)別

      表1 兩種方法的比較

      4 SCR法簡介及存在問題

      4.1 SCR法簡介[8-10]

      SCR是選擇性催化還原法(Selective Catalytic Reduction)的縮寫,是指在催化劑的作用下,以NH3作為還原劑,有選擇性地和廢氣中的NOX發(fā)生反應(yīng)生成N2和H2O,反應(yīng)原理如下:

      因此用于處理燃煤廢氣的SCR廢氣處理系統(tǒng)存在如下問題:

      (1)能源消耗多

      燃煤廢氣溫度在320~450℃,不需要消耗多余能源,就可以滿足型催化劑最佳活性的要求??墒撬嵯磸U氣的溫度普遍在60℃以下,盡管通過熱交換可以提高到210℃左右,但仍然需要將廢氣溫度提高到350℃最佳反應(yīng)溫度,從而需要消耗大量的天然氣進行加熱,能源成本較高。

      (2)催化劑使用成本高

      在現(xiàn)有SCR廢氣處理系統(tǒng)中,常用催化劑是V2O5-TiO2型,該催化劑是針對燃煤煙氣含飛灰和SO2特點設(shè)計的,多為蜂窩式,節(jié)距較大。其更換成本較高,一方面需要支付新催化劑的采購費用,另一方面由于催化劑中含有V2O5等成份,報廢后需按危險廢物處置,處理成本較高。

      (3)還原劑效果差

      氨水具有采購成本低、配套設(shè)備簡單以及安全性較好等優(yōu)點。但在處理酸洗廢氣時,氨水會分解成氨氣和水,不僅增加天然氣的消耗,同時會因水蒸汽吸收了廢氣中的其他污染因子并凝結(jié)在催化劑表面,對催化劑進行腐蝕和降低其活性,從而影響氮氧化物處理效果。

      (4)效率有待提高

      2012年6月27日國家環(huán)境保護部發(fā)布的《軋鋼工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB28665-2012)中規(guī)定:從2015年1月1日起鋼鐵企業(yè)酸洗機組氮氧化物排放濃度需要控制在150 mg/m3以下,比原標準提高了90 mg/m3。用氧化吸收法處理酸洗廢氣很難達到新的排放標準,原SCR廢氣處理系統(tǒng)在處理高濃度氮氧化物氣體時也有超標的現(xiàn)象。

      5 改進措施及效果

      5.1 改進措施

      現(xiàn)有SCR廢氣處理系統(tǒng)存在的問題主要通過兩個方面解決:使用新的低溫催化劑以及用高效的還原劑。

      (1)更換新型催化劑

      催化劑是SCR酸洗廢氣處理系統(tǒng)中的關(guān)鍵部分,不僅采購成本較高,而且其成分組成、結(jié)構(gòu)、壽命以及相關(guān)參數(shù)都將直接影響整個系統(tǒng)的處理效果和運行情況。目前全球很多專家致力于研究一種新的高效、耐用、低能耗的催化劑。近期某公司采用揮發(fā)誘導自組裝法,用蜂窩陶瓷為載體,將含稀土金屬等的催化活性成分和過度金屬元素負載到蜂窩陶瓷的表面,從而增加催化劑的活性,使最佳反應(yīng)溫度降低到150~170℃。

      通過實驗,該款催化劑更適用于處理酸洗廢氣,不僅天然氣消耗量大幅降低,若配合液氨脫硝效率也有所提高。該催化劑存國產(chǎn),采購和處置成本均大幅降低。

      表3 催化劑綜合性能比較表

      (2)液氨為還原劑

      雖然可與氮氧化物發(fā)生反應(yīng)的還原劑有很多種,但是含氨基的還原劑因技術(shù)成熟、成本低等原因被廣泛使用。目前含氨基的還原劑主要有三種選擇:液氨、氨水以及尿素。液氨是三種氨基還原劑中采購成本最高、投資最大、安全防護要求最為嚴格的一個,但相比其他含氨基的還原劑而言,液氨具有運行費用低,處理效果好,對催化劑影響小等優(yōu)點,是新標準出臺后SCR酸洗廢氣處理系統(tǒng)首選還原劑。

      表4 三種還原劑比較

      5.2 改進后效果

      改進后的SCR酸洗廢氣處理系統(tǒng)運行穩(wěn)定,氮氧化物最高排放濃度低于150 mg/m3,滿足新的排放標準。能源成本也大幅下降,預(yù)計每年可節(jié)約能源消耗60萬m3,節(jié)約能源成本125.4萬元。

      表5 改進后氮氧化物排放情況

      [1]郝吉明,馬廣大,王書肖.大氣污染控制工程(第3版)[M].北京:高等教育出版社,2010.

      [3]孟東,趙瑩,孫思等.淺析選擇性催化還原法催化劑的專利技術(shù)現(xiàn)狀[N].中國知識產(chǎn)權(quán)報,2013-12-4(007).

      [4]林百春.不銹鋼表面處理:酸洗、鈍化與拋光.材料開發(fā)與應(yīng)用[J],2006,6:36-39.

      [5]譚震寧.鋼材混酸酸洗中NOx與酸霧綜合治理技術(shù)的研究與應(yīng)用[J].環(huán)境工程,1995,13(3):30-33.

      [6]李麗娟.不銹鋼混酸酸洗工藝淺析[J].鋼鐵技術(shù),2005,5:46.

      [7]任曉莉.常壓濕法治理化學工業(yè)中氮氧化物廢氣的研究D].天津:天津大學,2006:4-22.

      [8]王海林,雍興躍.NOx廢氣凈化技術(shù)與不銹鋼酸洗廢氣處理對策[J].中國冶金,2009,19(5):29-32.

      [9]白云燕.不銹鋼酸洗線NOx廢氣處理工藝及應(yīng)用探討[J].山西建筑,2012,38(29):230-231.

      [10]李鵬.超重力法治理高濃度氮氧化物的研究[D].太原:中山大學,2007:3-11.

      Application of Low Temperature SCR Technology in Treatment of Waste Gas from Pickling

      YAN Zhen
      (Shanghai Pudong Development Group Co.,Ltd.,Shanghai 200127,China)

      The generating mechanism of the waste gas from pickling,the difference between waste gas from pickling and coal flue gas and existing treatment methods were introduced.The SCR method has been gradually adopted by steel enterprises for its advantages of high efficiency in removing NOXand stable operation.As the SCR waste gas treatment system mostly made use of the conventional treatment process for old coal flue gas,however,it has the disadvantages of high operating cost and the treatment results falling short of new emission standard,which make it necessary to optimize the catalysts and reductants.After using a new-type low temperature catalysts and liquid ammonia as the reductants,the operation cost has been reduced and the discharged concentration of NOXhas also been below the new standard.

      waste gas from pickling;SCR;liquid ammonia;low temperature catalysts

      X784

      B

      1006-6764(2015)05-0016-03

      2014-05-26

      2015-03-12

      閻震(1981-),男,2004年畢業(yè)于上海理工大學環(huán)境工程專業(yè),工程師,研究方向為環(huán)境管理及廢氣處理。

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