江旭昌
天津市博納建材高科技研究所,天津 300400
摘 要 在采用富氧煅燒技術(shù)后預(yù)分解窯的產(chǎn)量提高、產(chǎn)品質(zhì)量改善、煤電耗降低、需使用的空氣量和排放的廢氣量減少,而這些指標(biāo)的變化最根本的原因就是因?yàn)榛鹧鏈囟瓤梢蕴岣吆洼椛淠芰訌?qiáng)。實(shí)踐表明,富氧煅燒技術(shù)與傳統(tǒng)空氣燃燒相比,節(jié)約煤耗約5%~10%,噸熟料二氧化碳排放量約降低16~33 kg/t。但富氧氣體的含氧量不是越高越好,控制在26%~31%之間才能取得最佳的經(jīng)濟(jì)效果。如果設(shè)備選型合理,脫硝效率一般可以達(dá)到15%左右或者更高一些,但不會超過20%,能夠降低脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)用。
關(guān)鍵詞 富氧煅燒 煤耗 排放量 脫硝
淺析水泥窯富氧煅燒的節(jié)能減排效果
江旭昌
天津市博納建材高科技研究所,天津 300400
摘 要 在采用富氧煅燒技術(shù)后預(yù)分解窯的產(chǎn)量提高、產(chǎn)品質(zhì)量改善、煤電耗降低、需使用的空氣量和排放的廢氣量減少,而這些指標(biāo)的變化最根本的原因就是因?yàn)榛鹧鏈囟瓤梢蕴岣吆洼椛淠芰訌?qiáng)。實(shí)踐表明,富氧煅燒技術(shù)與傳統(tǒng)空氣燃燒相比,節(jié)約煤耗約5%~10%,噸熟料二氧化碳排放量約降低16~33 kg/t。但富氧氣體的含氧量不是越高越好,控制在26%~31%之間才能取得最佳的經(jīng)濟(jì)效果。如果設(shè)備選型合理,脫硝效率一般可以達(dá)到15%左右或者更高一些,但不會超過20%,能夠降低脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)用。
關(guān)鍵詞 富氧煅燒 煤耗 排放量 脫硝
當(dāng)通過某種技術(shù)措施生產(chǎn)出高于當(dāng)?shù)乜諝庵醒鹾康臍怏w,將這種氣體稱為“富氧氣體”。例如,在平原地區(qū)的空氣中氧含量約為21%,將部分氧氣混入這種空氣中,則這種空氣中的氧含量就高于21%,將這種空氣就稱為“富氧空氣”或“富氧氣體”。當(dāng)氣體中的氧含量達(dá)到85%~100%時,將這種氣體則稱為“全氧氣體”[1]。眾所周知,燃料的燃燒就是劇烈的氧化,燃料要燃燒就必須有氧氣供給,通常的燃料燃燒所需要的氧氣都是利用空氣中所含的氧氣。利用富氧空氣或者富氧氣體供給燃料燃燒之需,稱為“富氧燃燒”,利用全氧氣體供給燃料燃燒,則稱為“全氧燃燒”。由于全氧燃燒在工程上還存在一些技術(shù)和經(jīng)濟(jì)問題,所以現(xiàn)在還是一種純理論的探討和分析,在工程上至今也未見有應(yīng)用燃燒的實(shí)例。利用富氧燃燒必須通過一定的技術(shù)措施才能滿足工程的需要,將這些技術(shù)措施就稱為“富氧燃燒技術(shù)”。如膜法制氧技術(shù)的成熟,就為富氧燃燒技術(shù)提供了技術(shù)和物資條件。富氧燃燒技術(shù)是一項(xiàng)高效強(qiáng)化的燃燒技術(shù),或者說是一項(xiàng)高效節(jié)能和環(huán)保的燃燒技術(shù),在玻璃工業(yè)、冶金工業(yè)和熱能工程領(lǐng)域中都早有工程應(yīng)用,最近在水泥工業(yè)的回轉(zhuǎn)窯上也有應(yīng)用,并取得了可喜的效果。因?yàn)樗嗷剞D(zhuǎn)窯是煅燒水泥熟料的設(shè)備,在水泥回轉(zhuǎn)窯上應(yīng)用富氧燃燒技術(shù)就應(yīng)稱為“富氧煅燒”或者“富氧煅燒技術(shù)”。
水泥回轉(zhuǎn)窯采用富氧煅燒技術(shù)具有很大的優(yōu)越性,不僅能大大提高煤粉的燃燒速率和燃盡率,還能提高火焰的溫度和黑度,進(jìn)而改善熟料的煅燒和窯內(nèi)的傳熱條件,使窯的產(chǎn)量提高、質(zhì)量改善,熱耗降低,增產(chǎn)節(jié)能非常顯著,尤其對低質(zhì)煤的應(yīng)用更有特殊的意義。同時還可使燃料燃燒的廢氣量減少,因而可以減少窯尾高溫風(fēng)機(jī)和排風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,減小收塵器的規(guī)格,降低功率消耗和基建投資,進(jìn)一步節(jié)省燃料,同時還可以降低有害氣體的排放,尤其是降低有毒的NOx排放。在處理工業(yè)廢棄物的窯中應(yīng)用,更有獨(dú)特的優(yōu)越性。但因?qū)煔饷撓鯖]有貢獻(xiàn),所以在此不作更多介紹。利用富氧煅燒技術(shù)可取得增產(chǎn)降耗和節(jié)能減排的雙重良好效果。顯然,這一新技術(shù)在水泥工業(yè)燒成系統(tǒng)中應(yīng)大力推廣,具有很大的現(xiàn)實(shí)意義和長遠(yuǎn)意義。因此,國家已把這項(xiàng)新技術(shù)列入“十二五”國家科技支撐計(jì)劃,是中國建材總院承擔(dān)的十二個國家科技支撐計(jì)劃的課題之一,將成為水泥工業(yè)節(jié)能減排的重要技術(shù)之一。2014年3月20日,科技部發(fā)布了《節(jié)能減排與低碳技術(shù)成果轉(zhuǎn)化推廣清單(第一批)的公告》,將“水泥膜法富氧燃燒技術(shù)”列為水泥工業(yè)的“預(yù)燒成窯爐技術(shù)”和“水泥行業(yè)能源管理和控制系統(tǒng)”三項(xiàng)中的首項(xiàng),屬于能效提高技術(shù)類。與傳統(tǒng)空氣燃燒相比,節(jié)約煤耗約5%~10%,噸熟料二氧化碳排放量約降低16~33 kg/t。
本文現(xiàn)對水泥窯預(yù)分解窯采用富氧煅燒的節(jié)能減排效果進(jìn)行淺析,供有關(guān)人士參考。
迄今為止,人類消費(fèi)的能源80%是通過燃燒途徑應(yīng)用的,而燃燒過程的排放物也是造成環(huán)境污染的主要來源。如何提高資源的利用率,并在利用的同時盡可能地降低對環(huán)境造成的影響,各種高效率、低污染的燃燒技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。富氧燃燒技術(shù)是高效燃燒技術(shù)的一種,發(fā)達(dá)國家將其稱為“資源的創(chuàng)造性技術(shù)”,早已在燃燒的多個工程領(lǐng)域有所應(yīng)用,都取得了顯著的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。
在美國,1984年將膜法富氧技術(shù)應(yīng)用于銅冶煉爐,取得節(jié)能大于30%的顯著效果。在一個玻璃廠用23%的富氧空氣燃燒,產(chǎn)量增加12.3%,節(jié)能約9%,成品率提高3%~10%,灰泡數(shù)量下降40%,爐齡延長了5~6個月。
在日本,近年來約有20家公司先后推出了富氧裝置。通過在以燃?xì)?、燃油和煤粉為燃料的不同工程中進(jìn)行了富氧燃燒的應(yīng)用試驗(yàn),得出了以下結(jié)果:用23%的富氧空氣燃燒可節(jié)能10%~25%,用25%的富氧空氣燃燒可節(jié)能20%~40%,用27%的富氧燃燒可節(jié)能30%~50%等。
在我國,1980年首次在甘肅白銀有色金屬公司冶煉廠采用了富氧燃燒的冶煉技術(shù),達(dá)到了節(jié)約能源、強(qiáng)化熔煉和根治污染的目的,使我國冰銅生產(chǎn)工藝的富氧燃燒熔煉技術(shù)獲得完全成功[2]。1989年中科院大連物理化學(xué)研究所和北京玻璃集團(tuán)合作,將“局部增氧”和“梯度燃燒”應(yīng)用于玻璃池窯,所用富氧空氣量僅有二次風(fēng)量的1%左右,而進(jìn)風(fēng)量和引風(fēng)量均下降了1/4~1/2左右,增產(chǎn)節(jié)能和環(huán)保效益十分顯著。2010年4月1日,我國首條采用富氧煅燒技術(shù)水泥熟料燒成系統(tǒng)在山東煙臺海洋水泥有限公司正式投入運(yùn)行,使用天津市博納建材高科技研究所研發(fā)的TJB-KP-2型高效低NOx四風(fēng)道煤粉燃燒器。測試表明,在不增加燃料的前提下使火焰溫度提高了180 ℃,節(jié)能效果十分顯著[3]。云南昆鋼嘉華水泥建材有限公司的海拔高度1 930 m,為解決燒空氣干燥基低位熱值17 069 kJ/kg(4 077 kCal/kg)劣質(zhì)低揮發(fā)分煤粉的問題,于2011年10月13日在設(shè)計(jì)能力4 000 t/d熟料的Ф4.8 m×74 m 2號NSP窯進(jìn)行了富氧煅燒的試驗(yàn)。試驗(yàn)使用的氧氣是用液氧槽車運(yùn)到現(xiàn)場,經(jīng)槽車蒸發(fā)器將液氧氣化,然后摻入凈風(fēng)管道通過燃燒器噴出進(jìn)行富氧煅燒。試驗(yàn)結(jié)果表明,在高海拔燒劣質(zhì)低揮發(fā)分煤的情況下,窯產(chǎn)量提高5%,節(jié)煤約4%~5%,一次風(fēng)用量減少5%等。因用煤量和一次風(fēng)用量都減少,顯然NOx的排放肯定會減少。但是,該公司主要是為了燒劣質(zhì)低揮發(fā)分煤而進(jìn)行的試驗(yàn),使用外購2 000元/t的液態(tài)氧,共17 t。即使如此,每噸熟料成本還降低了2.52元/t[3]。河南汝州市天瑞集團(tuán)水泥公司設(shè)計(jì)能力5 000 t/d熟料水泥生產(chǎn)線,采用了富氧煅燒技術(shù),整套設(shè)備由煙臺華盛燃燒設(shè)備工程有限公司提供[4]。為了考察富氧煅燒的效果,從2012年11月14日至11月18日進(jìn)行了120小時無富氧煅燒的基準(zhǔn)測試。從11月19日至11月24日又進(jìn)行了144小時連續(xù)富氧煅燒測試。結(jié)果表明,雙方認(rèn)可的節(jié)煤率為8.18%。于2012年11月25日富氧煅燒技術(shù)投入正式運(yùn)行,經(jīng)過192 h的運(yùn)行,節(jié)煤效果非常明顯,達(dá)到了10.19%。新疆阿克蘇多浪水泥有限公司在一條Ф4.6 m×64 m NSP窯水泥生產(chǎn)線上也進(jìn)行了富氧煅燒的試驗(yàn),氧氣是利用氧氣瓶的氧氣,也取得了可觀的效果。
由上述可見,富氧煅燒技術(shù)隨著膜法制氧的成熟,富氧氣體的成本不斷降低,在水泥工業(yè)的應(yīng)用已有了階段性的效果。
眾所周知,對于在回轉(zhuǎn)窯燒成系統(tǒng)中NOx的生成和排放,溫度和氧濃度是兩個最主要的影響因素??墒牵捎酶谎蹯褵∏∈鞘够鹧鏈囟忍岣吆脱鯕鉂舛仍龃?,按常規(guī)理解NOx的生成和排放應(yīng)該增大,可實(shí)際上不僅不增大反而減小,而且富氧空氣的氧含量越大,NOx的生成和排放越小。通過在設(shè)計(jì)能力為5 000 t/d的熟料燒成系統(tǒng)對排放廢氣的在線檢測結(jié)果就可得到證明,詳見表1。由表1可以看到,NOx的排放由583.533 mg/Nm3降到492.315 mg/Nm3,降低了約16%。這是什么原因呢?下面進(jìn)行分析。
2.1 富氧煅燒減少燃料用量
當(dāng)前,水泥回轉(zhuǎn)窯和分解爐所用的燃料基本上都是煤粉。具體地說,采用富氧煅燒后可以節(jié)煤。文獻(xiàn)[5]通過對一條設(shè)計(jì)能力為5 000 t/d熟料實(shí)際能力達(dá)到5 500 t/d的熟料Ф4.8 m×74 m NSP窯燒成系統(tǒng)運(yùn)行的基本參數(shù)進(jìn)行了理論分析和計(jì)算,得出了單位水泥熟料用煤量與富氧空氣中氧含量的變化規(guī)律,如圖1所示。
表1 一條設(shè)計(jì)能力為5 000 t/d的熟料水泥生產(chǎn)線對廢氣排放的檢測結(jié)果
由圖1可見,單位水泥熟料的煤耗隨富氧空氣氧濃度不斷增大而逐漸降低,降低的幅度在富氧空氣中氧含量在50%以下時最為顯著。文獻(xiàn)[6]通過對低熱值煤在富氧條件下燃燒的分析,也得到了同樣結(jié)論。當(dāng)空氣中氧含量由21%增加到27%時,可節(jié)省5.5%的煤。當(dāng)氧氣濃度增加到30%時,可節(jié)煤7.6%,詳見表2。
圖1 單位水泥熟料耗煤量隨富氧空氣中氧含量增大的變化曲線
采用富氧煅燒能夠加快燃料的燃燒速度和燃盡率。試驗(yàn)表明,氫氣在空氣中的燃燒速度為280 cm/s,可在純氧中的燃燒速度為1 175 cm/s,是在空氣中的約4.2倍。天然氣在空氣中的燃燒速度與在純氧中的燃燒速度,相差高達(dá)10.7倍左右,這對低質(zhì)煤的應(yīng)用特別重要。表3所列為石油焦在不同溫度和氧濃度下燃盡時間的室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果,可以看出,氧濃度越高、石油焦顆粒越小,燃盡時間越短。對飛灰中的石油焦粉,在氧濃度為33%時的燃盡時間比在普通空氣中縮短了144~192倍。在相同時間的情況下,燃燒速度的加快,燃盡時間的縮短,必將使燃燒更加完全。因燃盡率提高,使熱量的利用率提高。用普通空氣燃燒,當(dāng)爐膛溫度為1 300 ℃時的熱量利用率為42%。當(dāng)用26%氧濃度的富氧空氣燃燒時,其熱量利用率增加到56%,即增加了33%左右。氧濃度越大,加熱溫度越高,熱量利用率增大的就越明顯,節(jié)能效果就越顯著。
在同樣產(chǎn)量條件下耗煤量減少,煤中的氮含量相對減少,因此氮氧化合物NOx的生成和排放就會減少。
由于用煤量減少,用氣量相對減少。當(dāng)采用富氧煅燒技術(shù),所用空氣量就更少,空氣中的氮?dú)庖簿透伲@然NOx的生成和排放就會更少。
煤炭是由碳(C)、氫(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S)以及很少量的其它元素所構(gòu)成,典型的無礦物質(zhì)成分列在表4中[7]。用煤量減少,其中的氮含量隨之減少。顯然,由燃料氮生成的氮氧化物NOx就會減少。用煤量減少的越多,NOx的生成和排放也就會減少的越多。
2.2 富氧煅燒所需的空氣量減少
由于所需的燃料量減少,所以燃料燃燒所需的空氣量減少。根據(jù)5 500 t/d生產(chǎn)線的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),通過物料平衡和熱平衡計(jì)算,可以得到單位水泥熟料所需空氣量隨其氧含量的變化而變化的規(guī)律,詳見表5所列[5]。
在平原地區(qū),空氣中氧含量約為21%,氮含量約為78%,其它氣體1%,參見表6。
表2 低熱值煤炭在不同全富氧濃度中的燃燒溫度
表3 不同溫度和氧濃度下石油焦燃盡時間的室內(nèi)試驗(yàn)
表4 煤炭典型的無礦物質(zhì)成分 %
煤粉燃燒主要是利用空氣中的氧,當(dāng)氧含量增加后,就意味氮?dú)夂繙p少。氮氧化物NOx都是燃料燃燒所用空氣中之氮被氧化而生成,富氧空氣中的氮?dú)夂吭缴?,燃燒產(chǎn)物的NOx含量就會越少,而NO約為燃燒產(chǎn)物中氮氧化物NOx的90%以上,顯然NOx的生成就會越少。例如,當(dāng)富氧空氣中氧含量的體積分?jǐn)?shù)達(dá)到30%時,比21%增加了9%,則氮?dú)饩拖鄬p少9%,其體積分?jǐn)?shù)即減少到69%。當(dāng)采用這種富氧空氣燃燒,則NOx就會相應(yīng)減少約9%。
表5 當(dāng)煤粉完全燃燒時所需不同氧含量的富氧空氣量
表6 在平原地區(qū)空氣中各種氣體的體積分?jǐn)?shù)含量
2.3 富氧煅燒廢氣量減少
文獻(xiàn)[5]對一條設(shè)計(jì)能力為5 000 t/d的熟料NSP窯水泥生產(chǎn)線進(jìn)行了理論分析和計(jì)算,在產(chǎn)量達(dá)到5 500 t/d熟料時,窯尾預(yù)熱器出口廢氣量隨氧濃度的增大而逐漸減少的規(guī)律,見表7和圖2。可以看出,當(dāng)氧含量在50%以下廢氣量減少的比較明顯。當(dāng)氧含量超過50%時則廢氣量減少得就不明顯,這個規(guī)律與圖1用煤量減少的規(guī)律極為相似。
廢氣量減少的越多,NOx的排放量也就隨之減少。煤粉燃燒后所產(chǎn)生煙氣的成分相當(dāng)復(fù)雜,可以有C、H、O、N、S、CO2、H2O、NO、SO2、CO、 OH、H2、O2和N2等14個組分存在,實(shí)際上有的組分微乎其微,完全可以忽略不計(jì)。從回轉(zhuǎn)窯窯尾預(yù)熱器出口廢氣的檢測看,廢氣中主要成分為CO2、CO、NOx、SOx、HF、HCl等,詳見表8[8]。
表7 預(yù)熱器出口廢氣量隨氧濃度增大的變化規(guī)律
2.4 在高溫區(qū)的停留時間短
采用富氧煅燒技術(shù)將燃料本身具有的能量得
以比較集中地釋放出來,用在它該用的地方,減少了燃燒的“邊際效應(yīng)”。不僅避免了原由于不完全燃燒導(dǎo)致的它在不該用的地方繼續(xù)燃燒造成的能源浪費(fèi),而且可避免燃燒時間的延長,使氣體在高溫區(qū)的停留時間縮短。由于煤粉在不同氧含量下或者說在不同的氧體積分?jǐn)?shù)下的實(shí)驗(yàn)所得熱重分析DTG曲線(圖3)可以看出,氧體積分?jǐn)?shù)ψ(O)的增加使得DTG曲線向低溫區(qū)域移動,表明同樣煤粉在富氧條件下的著火溫度降低。另外也表明,煤樣從開始燃燒到燃盡所需的時間縮短。由此可見,采用富氧煅燒技術(shù)雖然能夠提高火焰溫度,但是因?yàn)樵诟邷貐^(qū)的停留時間縮短,所以可以降低NOx的生成和排放。NOx的形成與燒成溫度有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。實(shí)驗(yàn)表明,燃燒溫度在1 550~1 900 ℃之間時,NOx生成量呈指數(shù)規(guī)律增加,在1 750 ℃以上時幾乎呈直線增大,水泥回轉(zhuǎn)窯的火焰溫度恰在這個區(qū)間。采用富氧煅燒技術(shù)提高了燃料的燃燒速率和燃燒強(qiáng)度,會使火焰縮短,為加大燃燒器軸向風(fēng)風(fēng)速創(chuàng)造了條件。軸流風(fēng)風(fēng)速的加大,在保持火焰總體強(qiáng)度基本不變的情況下,將火焰核心區(qū)扁平化拉長,降低了火焰的最高溫度,縮短了1 700 ℃以上的高溫區(qū)段,延長了1 700 ℃以下的核心區(qū)間。因此,在保證燒成帶煅燒強(qiáng)度的同時能夠降低NOx生成的機(jī)會。
表8 水泥窯污染物的典型排放數(shù)據(jù)
圖2 出預(yù)熱器廢氣量隨氧含量增大的變化規(guī)律
圖3 煤在不同氧體積分?jǐn)?shù)下的DTG曲線
2.5 燃燒穩(wěn)定
合肥院對全國部分預(yù)分解窯氮氧化物NOx的排放進(jìn)行了檢測。結(jié)果表明,運(yùn)行穩(wěn)定同規(guī)格的水泥窯,其NOx的排放都相對較低,相反運(yùn)行較差的水泥窯,NOx的排放都相對較高。這是因?yàn)檫\(yùn)行穩(wěn)定的水泥窯能夠減小煅燒峰值溫度,抑制了NOx的形成。試驗(yàn)證明,采用富氧煅燒技術(shù)確實(shí)能促進(jìn)水泥窯的穩(wěn)定運(yùn)行,從而可以抑制NOx的形成,減少其排放。
2.6 CO含量增加
采用富氧煅燒技術(shù),富氧氣體中的氧含量增加,使燃燒產(chǎn)物中的CO含量增加,有利于氮氧化物的還原,進(jìn)而減少NOx的排放。
以上這些都是根據(jù)NOx形成和排放成因而分析的,要準(zhǔn)確解析采用富氧煅燒技術(shù)會使NOx排放減少準(zhǔn)確的原因,還需進(jìn)行更進(jìn)一步深入地研究,掌握影響NOx形成各種因素的比例。
任何一項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)都必須以用戶獲得最大效益為核心,以取得少花錢多辦事的良好效果。采用富氧煅燒技術(shù)也不例外,必須使企業(yè)投入盡可能低的資金而獲取最大化的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益和社會效益。
眾所周知,在采用富氧煅燒技術(shù)后可以使窯的產(chǎn)量提高、質(zhì)量改善、煤電耗降低、需使用的空氣量和排放的廢氣量減少,而這些指標(biāo)的變化最根本的原因就是因?yàn)榛鹧鏈囟瓤梢蕴岣吆洼椛淠芰訌?qiáng)。研究表明,考慮到綜合效益,富氧氣體的含氧量不是越高越好,因?yàn)楹趿吭礁咝枰ㄙM(fèi)更大的代價,綜合效益反而降低,如圖4所示。由此可見,富氧氣體的含氧量控制在26%~31%之間才能取得最佳的經(jīng)濟(jì)效果。
圖4 富氧濃度與火焰溫度和相對效益的關(guān)系曲線
由上述可見,采用富氧煅燒技術(shù)具有顯著節(jié)能、降低基建投資和降低有害氣體排放等許多優(yōu)越性。對于二氧化碳CO2的減排,噸熟料可降低16~33 kg/t,但對脫硝效率而言并不特別顯著。有的水泥企業(yè)采取簡易措施進(jìn)行富氧煅燒試驗(yàn),NOx的排放不但沒有降低反而增高,導(dǎo)致對這一先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)生疑慮,不敢輕易再建設(shè)成熟的富氧煅燒裝置。但由大多數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)踐可以看出,如果設(shè)備選型合理,管理到位,其脫硝效率一般都可以達(dá)到15%左右或者更高一些,但不會超過20%。即使如此,作為采用富氧煅燒技術(shù)的副產(chǎn)品也是可觀的,可以降低脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行費(fèi)用。
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2015-05-08)
TQ 72.625
B
008-0473(20 5)04-000 -06
0. 6008/j.cnki. 008-0473.20 5.04.00