石珍明周豐雨王海中
1. 江西南方水泥有限公司,江西 南昌 330000;2. 江西興國南方水泥有限公司,江西 興國 342432
CLF140/65型輥壓機(jī)典型故障的處理
石珍明1周豐雨2王海中2
1. 江西南方水泥有限公司,江西 南昌 330000;2. 江西興國南方水泥有限公司,江西 興國 342432
CLF140-65輥壓機(jī)投運(yùn)之初,設(shè)備的結(jié)構(gòu)存在諸多設(shè)計(jì)缺陷,頻繁發(fā)生機(jī)架主梁連接螺栓斷裂和構(gòu)件開裂等典型重大故障,產(chǎn)能僅能發(fā)揮80%左右,長期處于低效能運(yùn)行狀態(tài)。檢修后,輥壓機(jī)兩臺(tái)電機(jī)負(fù)荷電流接近一致,工況下振動(dòng)正常,機(jī)架整體穩(wěn)固無松動(dòng),行星減速機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),系統(tǒng)產(chǎn)量穩(wěn)定運(yùn)行在100 t/h左右,設(shè)備可靠性達(dá)到100%。
輥壓機(jī) 斷裂 開裂 振動(dòng)
我公司水泥粉磨為輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨系統(tǒng),配置為輥壓機(jī)(CLF140-65)+V選(V2000)+管磨機(jī)(Ф3.2 m×13 m)。該輥壓機(jī)由CDLJ公司2003年制造,2005年投運(yùn)使用。由于設(shè)備的結(jié)構(gòu)存在諸多設(shè)計(jì)缺陷,頻繁發(fā)生機(jī)架主梁連接螺栓斷裂和構(gòu)件開裂等典型重大故障,產(chǎn)能僅能發(fā)揮80%左右,長期處于低效能運(yùn)行狀態(tài)?;诖?,我們結(jié)合當(dāng)前隱患情況,于2013年5月停機(jī)10天進(jìn)行全面檢修,并實(shí)施了專項(xiàng)技術(shù)攻關(guān),取得了預(yù)期效果。現(xiàn)將處理經(jīng)驗(yàn)與改進(jìn)體會(huì)進(jìn)行總結(jié)。
1.1 機(jī)架主梁連接螺栓頻繁斷裂和構(gòu)件開裂
輥壓機(jī)通過上下機(jī)架和端部機(jī)件(見圖1)的高強(qiáng)螺栓產(chǎn)生的摩擦力傳遞并平衡輥體反作用力載荷,同時(shí)在端部機(jī)件尾部設(shè)置鍵形機(jī)架擋塊,構(gòu)成定位止推擋塊。
由于上機(jī)架結(jié)構(gòu)件厚度較薄,承載剛度不足。且承載螺栓孔為非鉸制孔,機(jī)架整體的定位及承載能力不足。在固定輥側(cè)的端部機(jī)件周期性傳遞大載荷情況下,螺栓承載部位出現(xiàn)微動(dòng)錯(cuò)位而松動(dòng),致使上下機(jī)架與端部機(jī)件的作用力傳遞分布不均勻,輥體反作用推力在支架內(nèi)得不到自平衡,造成高強(qiáng)聯(lián)接螺栓經(jīng)常被剪斷。受此影響,機(jī)架鍵形定位擋塊承載螺栓也超載受力頻繁被剪斷,上機(jī)架金屬結(jié)構(gòu)件在該裝配位置被反作用力撕裂。
1.2 固定輥行星減速機(jī)輸出中空軸局部開裂和軸承室嚴(yán)重磨損
因固定輥反作用推力在機(jī)架內(nèi)不能被自平衡消除掉,導(dǎo)致固定輥有向后的瞬間高能量位移沖擊勢(shì)能。該勢(shì)能作用在輸入軸鎖緊盤聯(lián)軸器上,致使懸掛式行星減速機(jī)有較大的擺動(dòng)幅度和勢(shì)能。輸出聯(lián)軸器鎖緊螺栓逐步松動(dòng),減速機(jī)輸出中空軸和固定輥輸入軸配合面摩擦鎖緊力降低,配合面松動(dòng)并產(chǎn)生相對(duì)滑移,最終使得中空軸在鎖緊膨脹縫根部沿圓周方向出現(xiàn)50 mm左右的貫穿裂紋(見圖2)。同時(shí)配合面因滑移產(chǎn)生金屬撕裂和塑性變形(見圖3),配合面失效。
受行星減速機(jī)較大的擺動(dòng)幅度和高能量沖擊勢(shì)能的影響,高速軸軸承散架,軸承室內(nèi)部出現(xiàn)0.45 mm左右的磨損,內(nèi)部嚙合齒輪局部斷齒受損。
1.3 喂料溜管通過能力偏低
由于輥壓機(jī)喂料溜管截面尺寸(400 mm× 450 mm)偏小,導(dǎo)致物料通過能力偏低,輥壓機(jī)頻繁振動(dòng),臺(tái)產(chǎn)僅能達(dá)到80 t/h左右。由此引起管路液壓油處于震蕩狀態(tài),使得蓄能氮?dú)饽覙O易破裂,以及液壓缸缸體機(jī)械磨損。
液壓缸解體后發(fā)現(xiàn):左側(cè)上部液壓缸缸體磨損凹陷約2 mm,左側(cè)上下液壓缸活塞磨損嚴(yán)重,右側(cè)上下液壓缸缸體有損傷,2只10 L氮?dú)馄繜o壓力。運(yùn)行記錄顯示,兩臺(tái)主電機(jī)電流差較大(≤10 A)。
(1)輥壓機(jī)上下機(jī)架與端部機(jī)件螺栓孔全部采用磁力鉆擴(kuò)孔,人工精密鉸孔,消除孔位置錯(cuò)移量(上下孔重合率≥85%)。聯(lián)接螺栓材質(zhì)調(diào)整為40Cr,孔和螺栓桿間采用基孔制過渡配合(H7/m6),螺紋與螺桿間圓滑過度退刀槽,盡量減少機(jī)加工應(yīng)力產(chǎn)生。
圖1 機(jī)架主梁連接螺栓頻繁斷裂和構(gòu)件開裂
圖2 中空軸在鎖緊膨脹縫根部沿圓周方向出現(xiàn)裂紋
同時(shí),在上機(jī)架定位止推鍵形擋塊的上部兩側(cè)翼板端部增加20 mm厚腹板,以增強(qiáng)該部位的承載強(qiáng)度和剛度。并對(duì)上機(jī)架撕裂部分開“X”形坡口,清理渣皮和打磨表層含碳金屬層后,原位置安裝鍵形擋塊,使之處于定位工作狀態(tài)。點(diǎn)焊定位后,用J506焊條沿坡口長度分層分段均勻施焊。施焊過程需控制焊層溫度不得集中過熱,防止應(yīng)力積聚和焊接應(yīng)力變形。在鍵形擋塊上部的機(jī)架撕裂部位,需預(yù)留20 mm焊縫作為焊接反變形矯直區(qū)域。待施焊及反變形矯直施焊結(jié)束后,逐步試配并打磨突出焊接部位,保證定位止推鍥塊各配合面處于緊密貼合狀態(tài)。
圖3 金屬撕裂和塑性變形現(xiàn)象
(2)固定輥輸入軸配合位置既有金屬撕裂產(chǎn)生的較大溝槽,也有因塑性變形產(chǎn)生的凸起。處理工藝:首先清洗部件露出基體,并按照裝配精度加工工裝——測(cè)量孔板,并對(duì)凸起于測(cè)量孔板的塑變點(diǎn)進(jìn)行精密打磨處理。以輥體軸承為支點(diǎn),制作拖動(dòng)工具使輥體以1 r/min的速度慢轉(zhuǎn),采用激光熔覆冷焊技術(shù)對(duì)金屬撕裂環(huán)向溝槽均勻堆焊。在表面堆焊接近裝配尺寸時(shí),采取邊施焊、邊用測(cè)量孔板檢測(cè)、邊精密打磨的“三邊”原則表面修復(fù)工藝,直至修復(fù)部位尺寸達(dá)到裝配要求。
全面解體并清洗固定輥行星減速機(jī),并對(duì)中空軸實(shí)施超聲波探傷檢查,發(fā)現(xiàn)在膨脹縫根部沿圓周方向50 mm左右的貫穿裂紋以外,另有100 mm左右的延伸微裂紋。處理工藝:沿中空軸裂紋處冷態(tài)機(jī)械開坡口,整體預(yù)熱至200 ℃,采用“FGMKM-B.U”彌散強(qiáng)化復(fù)合金屬梯度功能材料技術(shù)熔覆修復(fù)。其它表面磨損部位均用同樣材料技術(shù)修復(fù)。施焊修復(fù)均需富余裝配尺寸1 mm左右后,整體放入熱處理爐膛,加熱至600 ℃進(jìn)行退火消除焊接應(yīng)力處理。隨爐冷卻至室溫后,車削表面尺寸至裝配要求。
行星減速機(jī)輸入軸軸承室裝配位置磨損,采用厚5 mm的鑲套工藝方案處理。因內(nèi)部嚙合齒輪的局部斷齒長度占齒長的15%以內(nèi),且數(shù)量不多,分布不集中,所以對(duì)局部斷齒采取密磨削處理。
(3)將輥壓機(jī)喂料溜管截面尺寸擴(kuò)大為600 mm×600 mm,提升物料通過能力1倍,確保倉壓有效作用在兩輥入料做功區(qū)。同時(shí)更換輥壓機(jī)左側(cè)上下液壓缸,修磨右側(cè)上下液壓缸損傷部位,達(dá)到密封配合要求。更換氮?dú)饽覔p壞的皮囊和右側(cè)液壓缸密封,及清洗液壓管路,換裝液壓油。升級(jí)改造減速機(jī)油站列管式冷卻器為板式冷卻器(冷卻面積由2 m2提高為10 m2),進(jìn)一步提高冷卻效率,降低減速機(jī)齒輪嚙合溫度。
此次檢修結(jié)束并運(yùn)行至今,輥壓機(jī)兩臺(tái)電機(jī)負(fù)荷電流接近一致,工況下振動(dòng)正常,機(jī)架整體穩(wěn)固無松動(dòng),行星減速機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),系統(tǒng)產(chǎn)量穩(wěn)定運(yùn)行在100 t/h左右,產(chǎn)能得到了充分發(fā)揮,設(shè)備可靠性達(dá)到100%,達(dá)到了預(yù)期修復(fù)效果。
2014-10-22)
TQ172.632
B
1008-0473(2015)01-0023-03
10.16008/j.cnki.1008-0473.2015.01.006