劉瑞雪(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)
臺(tái)肇油田注水系統(tǒng)節(jié)能措施分析
劉瑞雪(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)
根據(jù)臺(tái)肇油田地面注水系統(tǒng)的現(xiàn)狀,分析注水系統(tǒng)存在的主要問題,針對(duì)柱塞泵與變頻器不匹配、部分注水井壓力差別較大,以及管網(wǎng)方面引起的能耗等具體問題,提出了有效的解決措施及建議,對(duì)注水系統(tǒng)節(jié)能降耗有一定的指導(dǎo)意義。
臺(tái)肇油田 注水系統(tǒng) 柱塞泵 變頻器
在油田生產(chǎn)中,油田注水是重要的工作之一,合理的注水工藝是油田開發(fā)的重要保障。目前,臺(tái)肇地區(qū)共有注水井247口,注水管線248.94 km,已建臺(tái)肇聯(lián)合站1座,葡361水質(zhì)處理站及茂801水質(zhì)處理站2座,注配間24座,柱塞泵77臺(tái)。以2013年為例,注水年耗電量約348.53×104kWh,占全油田年用電量的11.31%。油田進(jìn)入高含水開發(fā)期,隨著注水量日益增加,注水系統(tǒng)耗電量大幅度增加。因此,節(jié)能降耗、提高注水系統(tǒng)效率,已顯得十分重要。
1.1 柱塞泵與變頻器不匹配
臺(tái)肇地區(qū)注水井為周期注水,注配間的配注量和實(shí)注量相差較大,造成部分柱塞泵的排量和實(shí)際注水量相差較大,導(dǎo)致超負(fù)荷或負(fù)荷率較低運(yùn)行,同時(shí)存在變頻器與柱塞泵不匹配的問題。臺(tái)肇10#注配間2010年10月投產(chǎn),所轄8口水井,安裝2臺(tái)柱塞泵,規(guī)格型號(hào)均為3S50-2.66/20,排量為2.66 m3/h,其中1#柱塞泵變頻控制,2#柱塞泵工頻控制。由于泵排量不夠,將1#柱塞泵更換為規(guī)格型號(hào)為3S100-6.0/25,功率為55 kW,排量為6.0 m3/h的柱塞泵。柱塞泵增容后,原有變頻控制器未作出相應(yīng)的控制元件更換,使得柱塞泵不能進(jìn)行變頻運(yùn)行,現(xiàn)2臺(tái)柱塞泵只能通過工頻運(yùn)行,造成水量難以控制和能量損耗。
1.2 注水井壓力差大
由于臺(tái)肇油田吸水性的差異,部分區(qū)域個(gè)別注水井注水壓力較高,其余注水井對(duì)注水壓力需求則較低,但為使整個(gè)區(qū)域的注水需求得到滿足,柱塞泵的出口壓力必須滿足較高的壓力值,造成柱塞泵的單耗上升。臺(tái)肇地區(qū)同一注配間內(nèi)單井注水壓力差值大,如臺(tái)肇8#注配間內(nèi)12口井,單井最低注水壓力13 MPa,單井最高注水壓力22.65 MPa?,F(xiàn)場數(shù)據(jù)見表1。
表1 茂801隊(duì)8#注配間水井現(xiàn)場數(shù)據(jù)
1.3 注水管網(wǎng)引起的能耗
1)注水管線及閥組結(jié)垢。油田設(shè)備中注水系統(tǒng)由于注水井的注入水組成復(fù)雜而容易發(fā)生物理和化學(xué)變化,產(chǎn)生復(fù)雜多樣的水垢[1]。水垢在管線及閥門等處聚集,使管線引起的能耗增加,最終使注水泵的出口壓力增大,從而導(dǎo)致注水單耗上升。
2)臺(tái)肇油田部分區(qū)塊注水半徑較長,由于部分管線使用年限較長,腐蝕嚴(yán)重,注水壓力損失較大,從而對(duì)注水系統(tǒng)效率產(chǎn)生影響。
2.1 柱塞泵整體優(yōu)化
對(duì)臺(tái)肇地區(qū)注配間注水量及間內(nèi)柱塞泵的配注量進(jìn)行分析,將柱塞泵進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,統(tǒng)一調(diào)配柱塞泵的使用,充分利用已建能力滿足開發(fā)需要,達(dá)到既滿足該地區(qū)周期注水需要,又能使柱塞泵經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目的。針對(duì)柱塞泵與變頻器不匹配的情況,根據(jù)注配間實(shí)際注水情況及變頻調(diào)速的特性,優(yōu)化10#注配間的柱塞泵變頻調(diào)速技術(shù),實(shí)現(xiàn)注水系統(tǒng)的壓力及水量的合理匹配,實(shí)現(xiàn)高效注水。將10#注配間的變頻器接到2#柱塞泵上,實(shí)現(xiàn)變頻控制,為1#柱塞泵再安裝1臺(tái)功率為55 kW的變頻器。2014年,臺(tái)肇油田9個(gè)注配間實(shí)現(xiàn)了變頻閉環(huán)控制,全年累計(jì)節(jié)電7.5×104kWh,累計(jì)節(jié)省費(fèi)用4.9萬元。
2.2 采用分壓注水
針對(duì)同一注配間注水壓力差別,按壓力區(qū)間設(shè)計(jì)雙匯管流程,合理匹配注水壓力。將注水壓力大小接近的注水井歸為一類,劃分高、低兩個(gè)區(qū)域,采用相應(yīng)泵壓的柱塞泵注水,這既可減輕由于壓力差距太大而造成搶水現(xiàn)象,又能減少泵管壓差損失。
茂801隊(duì)8#注配間的設(shè)計(jì)注水能力為300 m3/d,建有3臺(tái)柱塞泵,并配套建設(shè)變頻調(diào)速裝置2套,現(xiàn)共有12口注水井,注水壓力最高達(dá)22.65 MPa,壓力最低的只有13 MPa,相差近10 MPa。而柱塞泵的出口壓力只有設(shè)在23 MPa時(shí),才能滿足要求。從8#注配間柱塞泵運(yùn)行情況和壓力損失調(diào)查統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),該注配間由于注水壓力的差別,每天損失的電量為410 kWh。針對(duì)8#注配間存在的問題,可通過重新調(diào)整配水工藝進(jìn)行分壓注水改造。將注水井劃分13~18 MPa和18~23 MPa兩個(gè)壓力系統(tǒng),分別由2臺(tái)不同的柱塞泵分壓注水。柱塞泵最高壓力分別為20 MPa、24 MPa。
分壓注水實(shí)施后,在節(jié)能降耗上取得了明顯的效果,平均單耗由原來的 6.98 kWh/m3降低到6.53 kWh/m3,降低了0.45 kWh/m3,年累計(jì)節(jié)電量4.8×104kWh,累計(jì)節(jié)省費(fèi)用3.2萬元。同時(shí),由于注水壓力降低,柱塞泵過流部件的使用壽命得到延長。
2.3 減少注水管網(wǎng)能耗
1)改善水質(zhì)減緩結(jié)垢速度,推廣空穴射流清洗技術(shù),降低管線壓降,達(dá)到注水管網(wǎng)節(jié)能降耗的目的。
2)盡量選擇質(zhì)量高的管線及閥組,對(duì)注水管網(wǎng)進(jìn)行局部改造,降低管網(wǎng)的注水壓力,對(duì)腐蝕、破損嚴(yán)重的管線及閥組有計(jì)劃地進(jìn)行改造。
1)柱塞泵配套變頻調(diào)速技術(shù),可實(shí)現(xiàn)注水壓力、水量與需求的良好匹配,并能起到節(jié)能效果。
2)臺(tái)肇油田分壓注水改造,可有效地降低系統(tǒng)閥控?fù)p失,提高了注水運(yùn)行效率。
3)加強(qiáng)注水管網(wǎng)優(yōu)化管理,是降低注水能耗的有效措施。
[1]張琪.采油工程原理與設(shè)計(jì)[M].山東東營:石油大學(xué)出版社,2000.
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.007.009
2015-03-15)
劉瑞雪,2011年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東),從事油田地面工程工作,E-mail:liuruixue@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶市大同區(qū)采油七廠2號(hào)公寓,163517。