白景啟,袁廣春
(1.天地科技股份有限公司 唐山分公司,河北 唐山 063000; 2.河北省煤炭洗選工程技術(shù)研究中心,河北 唐山 063012;3.海王旋流器有限公司,山東 威海 264200)
內(nèi)蒙古凱達(dá)選煤廠難沉降煤泥水沉降試驗(yàn)研究
白景啟1,2,袁廣春3
(1.天地科技股份有限公司 唐山分公司,河北 唐山 063000; 2.河北省煤炭洗選工程技術(shù)研究中心,河北 唐山 063012;3.海王旋流器有限公司,山東 威海 264200)
針對(duì)內(nèi)蒙古凱達(dá)選煤廠煤泥中高嶺土含量高、微細(xì)顆粒所占比例大、難于沉降的特點(diǎn),以?xún)?nèi)蒙古凱達(dá)選煤廠煤泥水為研究對(duì)象,研究了九種不同凝聚劑對(duì)該廠煤泥水的沉降效果。試驗(yàn)結(jié)果表明:對(duì)于該煤泥水,AlCl3作為凝聚劑沉降效果最好;并通過(guò)正交試驗(yàn),得出AlCl3的最佳藥劑用量為6 g/L,添加后以80 r/min的速度攪拌30 s,沉降效果最佳。
煤泥水;凝聚劑;藥劑用量;沉降效果
隨著選煤機(jī)械化程度的提高,原煤中細(xì)粒煤所占的比例越來(lái)越大[1]。一直以來(lái),選煤廠煤泥水的處理問(wèn)題始終是煤炭洗選加工過(guò)程中的難題。目前國(guó)內(nèi)選煤廠煤泥水處理的基本現(xiàn)狀是,受到資金、技術(shù)和管理等各方面因素的制約,有一些選煤廠并未實(shí)現(xiàn)洗水閉路循環(huán),尤其是小型選煤廠[2],煤泥回收率低以及煤炭資源浪費(fèi)的問(wèn)題比較突出。伴隨著世界各國(guó)環(huán)保壓力的不斷加大以及節(jié)能減排要求的不斷提高,迫切需要找出更加高效的處理方法,以便從根本上改變煤泥水難于處理的現(xiàn)狀[3]。近年來(lái),雖然我國(guó)煤炭入選比例逐年增加,但是仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界的原煤入選比例,因此對(duì)煤炭進(jìn)行洗選加工、發(fā)展?jié)崈裘杭夹g(shù)勢(shì)在必行[4]。同時(shí),隨著國(guó)家環(huán)保法律、法規(guī)的逐漸完善,以及監(jiān)管力度的逐漸加大,對(duì)煤泥水處理技術(shù)提出了更高的要求,特別是對(duì)于難沉降煤泥的處理。
凱達(dá)選煤廠是內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司一座處理能力為6.0 Mt/a的群礦型動(dòng)力煤選煤廠,位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗境內(nèi),行政隸屬于準(zhǔn)格爾旗羊市塔鎮(zhèn)管轄,與伊泰集團(tuán)凱達(dá)煤礦位于同一個(gè)工業(yè)廣場(chǎng)內(nèi)。該廠入選煤種為不粘煤,矸石易泥化,煤泥中高嶺土含量高,且微細(xì)粒(<0.25 mm)含量高達(dá)80%,處理比較困難。為此,對(duì)該廠煤泥水的組成和性質(zhì)進(jìn)行了詳細(xì)分析,通過(guò)分析煤泥粒度與沉降速度的關(guān)系,并結(jié)合煤泥水的電動(dòng)電位等因素,對(duì)煤泥水樣品進(jìn)行反復(fù)對(duì)比試驗(yàn),最終確定了藥劑的最佳添加方案。
煤泥是由粒度、形狀以及密度差別較大的顆?;旌显谝黄鸾M成的,這就決定了煤泥粒度組成的復(fù)雜性。煤泥的沉降速度和煤泥粒度有著密切的關(guān)系[5],是影響煤泥水處理的重要因素。為了準(zhǔn)確分析煤泥的粒度組成,試驗(yàn)采取內(nèi)蒙古凱達(dá)選煤廠烘干后的煤泥樣品,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)浮選尾煤濃度,配制了濃度為30 g/L的煤泥礦漿,利用激光粒度分析儀對(duì)其進(jìn)行了檢測(cè)分析,試驗(yàn)結(jié)果如圖1所示。
圖1 凱達(dá)選煤廠煤泥粒度分布曲線
根據(jù)激光粒度分析儀的測(cè)定結(jié)果可知,濃度為30 g/L煤泥礦漿的d50=1.83 μm,d90=4.40 μm。通過(guò)對(duì)測(cè)定的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析可知,該煤泥粒度極細(xì),其中的細(xì)泥部分主要是因伴生礦石的泥化作用造成的。
采用X射線熒光光譜分析(XRF)對(duì)煤泥樣品中易泥化的伴生礦石進(jìn)行了分析和檢測(cè),以確定其化學(xué)成分和礦物組成,測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 煤泥樣品的XRF檢測(cè)結(jié)果
對(duì)光譜分析檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析可知,煤泥伴生礦石中的化學(xué)成份組成主要有:SiO2(58.65%)、Al2O3(26.34%)、Fe2O3(3.26%)、Na2O(2.97%)、MgO(3.14%)、CaO(2.43%)、K2O(1.69%)、TiO2(0.724%)等,還含有少量的CuO、ZrO2、ZnO、Br、Rb2O等。
取30 g經(jīng)縮分后的煤泥樣品浸入水中,將JJ-1型攪拌機(jī)的攪拌速度調(diào)節(jié)至30 r/min,使煤泥伴生礦石在攪動(dòng)的水流中泥化,定時(shí)撈出測(cè)量伴生礦石的質(zhì)量,測(cè)量值見(jiàn)表2,樣品質(zhì)量隨時(shí)間變化曲線見(jiàn)圖2。
表2 煤泥樣本隨時(shí)間泥化的變化數(shù)據(jù)
圖2 樣本質(zhì)量隨時(shí)間的變化曲線
通過(guò)轉(zhuǎn)鼓泥化試驗(yàn)結(jié)果可知,經(jīng)過(guò)一定的旋轉(zhuǎn),煤樣開(kāi)始泥化,分散成很多細(xì)小的灰白顆粒。30 min左右伴生礦石的泥化作用基本停止,表明伴生礦石的泥化作用較為明顯,泥化速度快。由于該煤泥粒度細(xì),粘性大,易與水形成穩(wěn)定的液溶膠,難于沉降[6],致使煤泥水能夠長(zhǎng)久的保持懸浮狀態(tài)。長(zhǎng)時(shí)間處于懸浮狀態(tài)的煤泥水的很穩(wěn)定,極不容易處理[7]。
煤泥水中粒度<2 μm的微細(xì)顆粒主要是黏土礦物顆粒,這些顆粒的聚沉穩(wěn)定性決定著煤泥水處理的難易程度[8]。黏土顆粒溶于水時(shí)會(huì)發(fā)生解離,解離的結(jié)果是使顆粒表面帶負(fù)電荷,黏土顆粒必然要去吸附溶液中處于游離狀態(tài)的陽(yáng)離子,此時(shí)熱運(yùn)動(dòng)與靜電引力將會(huì)共同作用,作用結(jié)果是使只有一部分陽(yáng)離子能緊密地吸附在顆粒的表面,而另一部分陽(yáng)離子擴(kuò)散于緊密層與本體溶液之間, 從而形成黏土顆粒與溶液中離子之間特有的擴(kuò)散雙電層模型[9]。煤顆粒與黏土顆粒類(lèi)似,在電場(chǎng)力的作用下,固-液之間將會(huì)發(fā)生相對(duì)移動(dòng),這種移動(dòng)造成滑動(dòng)面與本體之間產(chǎn)生了電勢(shì)差,形成的電勢(shì)差即為ζ電位。
為了考查煤泥顆粒表面的電動(dòng)電位,采用JS94H型電泳儀對(duì)顆粒電性進(jìn)行檢測(cè)分析,結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 煤泥電動(dòng)電位測(cè)量結(jié)果
難沉降煤泥水是一個(gè)比較穩(wěn)定的膠體體系,煤泥顆粒表面帶有電荷,正是由于這些顆粒帶有電荷,才阻止了煤泥顆粒間的相互碰撞與聚集,從而使得煤泥水不易沉降。通過(guò)試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,煤泥礦漿中顆粒表面呈負(fù)電性,電動(dòng)電位平均檢測(cè)值為-14.35 mV。煤泥顆粒具有較強(qiáng)的負(fù)電性,致使體系中的顆粒相互排斥,影響沉降效果[10]。
本試驗(yàn)方案的制定嚴(yán)格遵循了GB/T 26919—2011《選煤廠煤泥水自然沉降試驗(yàn)方法》中的規(guī)定。按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,從現(xiàn)場(chǎng)縮取一份試樣進(jìn)行翻轉(zhuǎn)試驗(yàn),待到翻轉(zhuǎn)試驗(yàn)結(jié)束后,將煤泥水靜置沉降,直到上層的煤泥水變清澈,再取出上層澄清液用于以后的篩分噴水;上清液取出后,先將筒內(nèi)>3 mm粒級(jí)的物料篩除,再將筒內(nèi)粒度>0.5 mm粒級(jí)的物料除去,在篩分的過(guò)程中應(yīng)加噴水以提高篩分的效率。將浮選前煤泥水試樣按GB/T4757—2013《煤粉(泥)實(shí)驗(yàn)室單元浮選試驗(yàn)方法》進(jìn)行浮選試驗(yàn)(應(yīng)進(jìn)行多次浮選試驗(yàn),以獲取足夠的尾礦煤泥水)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)資料可知,浮選機(jī)浮選后進(jìn)入濃縮機(jī)的煤泥水濃度為30.15 g/L,因此配制濃度為30.15 g/L的煤泥水。試驗(yàn)完成后,將所得的尾礦煤泥水盛入塑料桶內(nèi)密封,并置于室溫下存放備用。
配制30.15 g/L的煤泥水樣品足量,將煤泥水分別倒入已準(zhǔn)備好的500 mL量筒中,再快速地向各量筒中加入配制好的凝聚劑進(jìn)行沉降試驗(yàn)。在試驗(yàn)過(guò)程中,每隔5 min觀察一次試驗(yàn)現(xiàn)象,并做好試驗(yàn)記錄,根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)繪制煤泥水沉降曲線。本試驗(yàn)以澄清區(qū)高度(mm)、沉降速度(mm/min)、上清液的濁度(NTU)、ζ電位(mV)為評(píng)價(jià)指標(biāo)。
試驗(yàn)選取了九種不同的凝聚劑,沉降試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表4,并將其中沉降效果較好的7種藥劑的沉降曲線繪于圖3。
表4 凝聚劑沉降試驗(yàn)結(jié)果
圖3 不同凝聚劑的沉降曲線
由圖3沉降試驗(yàn)結(jié)果可知:
(1) 在凝聚劑的添加量為2 g/L時(shí),AlCl3、FeSO4、ZnCl2、MnSO4、MgCl2沉降速度較快。
(2)單獨(dú)添加低濃度CaCl2時(shí),沉降效果不理想。
(3) KCl和CaO對(duì)該煤泥水的沉降效果不明顯,這兩種藥劑加入30 min后煤泥水沉降界面幾乎沒(méi)有變化,溶液仍然很渾濁,透光率極低。其中凝聚劑KCl雖是易溶于水的鹽酸鹽,在水中電離出K+,但由于該陽(yáng)離子電荷量較低,在加藥量較小的情況下不能給煤泥水的沉降帶來(lái)較好的效果;煤泥水中加入CaO時(shí),由于有Ca(OH)2生成,會(huì)使煤泥顆粒處于弱堿性的環(huán)境中,因而不利于煤泥顆粒的沉降。
(4) 在本次試驗(yàn)中PAC的沉降效果一般。對(duì)電動(dòng)電位的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析可以得出,Al3+、Fe2+、Mg2+在降低煤泥水電動(dòng)電位方面具有明顯的效果,能夠有效地改善煤泥顆粒表面的電動(dòng)電位,使煤泥顆粒發(fā)生沉降。
經(jīng)綜合考慮,確定選用AlCl3作為凝聚劑處理該煤泥水。由于經(jīng)凝聚劑AlCl3處理后煤泥水已達(dá)到較為理想的沉降效果,故本試驗(yàn)不考慮用絮凝劑與凝聚劑聯(lián)合用藥來(lái)處理該煤泥水。
在沉降試驗(yàn)中,凝聚劑的添加量、攪拌速度以及攪拌時(shí)間都會(huì)影響試驗(yàn)結(jié)果,因此確定以AlCl3用量(A)、攪拌速度(B)、攪拌時(shí)間(C)為三因素,進(jìn)行了三因素三水平的正交試驗(yàn),因素水平表見(jiàn)表5。
表5 因素水平表
根據(jù)表5設(shè)計(jì)L9(33)正交試驗(yàn),每次取配置好的濃度為30.15 g/L的煤泥水樣品,加入一定量的AlCl3,以特定的攪拌速度攪拌,攪拌一定時(shí)間后倒入沉淀柱進(jìn)行沉降試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表6。
表6 正交試驗(yàn)結(jié)果
由于對(duì)該煤泥水做了大量的沉降試驗(yàn),總結(jié)出當(dāng)上清液濁度提高1%的時(shí)候,相當(dāng)于沉降高度提高了的2%,因此,表6中的綜合評(píng)分是用上“清液濁度×2+沉降高度”來(lái)表示的。
通過(guò)對(duì)表6分析可知:
(1)攪拌速度與藥劑的用量對(duì)煤泥沉降效果的影響最大,攪拌時(shí)間則影響較小。
(2)煤泥水沉降效果在一定范圍內(nèi)隨著凝聚劑用量的增加而變好,但并不是越多越好。另外,加入凝聚劑后需要對(duì)溶液進(jìn)行適當(dāng)?shù)臄嚢瑁倚枰刂坪脭嚢钑r(shí)間。
(3)該正交試驗(yàn)的最優(yōu)組合是A3B1C2,即AlCl3的用藥量為6 g/L,攪拌時(shí)間30 s,攪拌速度80 r/min。
(1)通過(guò)添加幾種不同的凝聚劑進(jìn)行凝聚沉降試驗(yàn)可知,在凝聚劑的添加量為2 g/L時(shí),AlCl3、FeSO4、ZnCl2、MnSO4、MgCl2沉降速度較快,效果明顯。對(duì)電動(dòng)電位的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析可以得出,Al3+、Fe2+、Mg2+在降低煤泥水電動(dòng)電位方面具有明顯的效果,能夠有效地改善煤泥顆粒表面的電動(dòng)電位,使煤泥顆粒發(fā)生沉降。
(2)經(jīng)綜合考慮,確定選用AlCl3作為凝聚劑處理該煤泥水,由于經(jīng)凝聚劑AlCl3處理后的煤泥水溶液已達(dá)到較為理想的沉降效果,故本試驗(yàn)不考慮用絮凝劑與凝聚劑聯(lián)合用藥來(lái)處理該煤泥水。
(3)通過(guò)正交試驗(yàn),確定了最佳試驗(yàn)條件即AlCl3的用量為6 g/L,攪拌時(shí)間30 s,攪拌速度80 r/min。
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Research on settlement characteristics of difficult settling coal slurry in kaida coal preparation plant of Inner Mongolia
BAI Jing-qi1,2,YUAN Guang-chun3
(1. Tangshan Branch of Tiandi Science & Technology Co.,Ltd., Tangshan, Hebei 063000, China;2. Coal Preparation Engineering & Technology Research Center of Hebei Province, Tangshan, Hebei 063012, China; 3. Weihai Haiwang Hydrocyclone Co. Ltd., Weihai, Shandong 264200, China)
Aiming at the coal slime that is characterized by high content of kaolin, large amount of micro-fines, difficult settling in kaida coal preparation plant of Inner Mongolia, settling effect of coal slurry from this plant was studied by using nine different coagulating agents. The test results show that coagulating agent AlCl3is the most appropriate for this coal slurry; the best settling effect is obtained by orthogonal experiment when the dosage of AlCl3is 6 g/L, stirring 30 s at a speed of 80 r/min.
coal slurry; coagulating agent; orthogonal experiment
TD946.2
A
1001-3571(2015)04-0026-05
2015-04-30
10.16447/j.cnki.cpt.2015.04.007
白景啟(1980—),男,黑龍江省肇東市人,工程師,從事選煤工藝設(shè)計(jì)工作。
E-mail:13903158087@163.com Tel:0315-7759023