曾石
江蘇蘇科環(huán)境科技咨詢有限公司
某精密機械廠活性炭吸附裝置工程介紹
曾石
江蘇蘇科環(huán)境科技咨詢有限公司
某精密機械廠涂裝線生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣處理設(shè)施比較老舊,無法有效去除產(chǎn)生的有機廢氣,對環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。為減輕生產(chǎn)過程中對環(huán)境的危害,企業(yè)決定加裝有機廢氣活性炭吸附裝置,對產(chǎn)生的有機廢氣進行有效的處理,從而減輕對環(huán)境的不良影響。
(1)概述
有機廢氣凈化方式頗多,如直接燃燒,催化燃燒,但其對于低濃度,大風量的廢氣很難完全燃燒,在間歇作業(yè)中余熱不能充分利用,對低濃度、大風量或間歇作業(yè)產(chǎn)生的廢氣采用活性炭吸附法有其獨特優(yōu)點,廢氣凈化裝置應用活性炭吸附原理,和吸附同類產(chǎn)品特點改進設(shè)計。本裝置處理風量較大、采用氣動閥門,操作管理簡單安全。
(2)使用范圍
①治理噴漆、包裝、印刷、機械、化工及生產(chǎn)過程產(chǎn)生苯類、酯、醇、酮、醛、酚汽油等場合。
②用于大風量、低濃度的廢氣工況或間歇作業(yè)中準備回收利用的有機溶劑工廠車間。
(3)裝置結(jié)構(gòu)和特點
本裝置主要包括:吸附罐、冷凝器、分離器、曝氣器、主排風機等設(shè)備,配有進出口閥,炭層超溫報警自動降溫裝置及電控柜等。
本裝置可根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)定單罐和雙罐,間隙性生產(chǎn)一般設(shè)立單罐;連續(xù)性生產(chǎn)設(shè)立兩個吸附罐,一只吸附,一只脫附,也可兩罐同時使用。裝置的進出風口設(shè)置手動閥門,操作簡便可靠。本裝置采用低壓蒸汽為解吸介質(zhì),高沸點的溶劑解吸時可配備蒸汽過濾器,提高蒸汽溫度。兩罐也可同時吸附,定期同時解吸,處理風量可增加近一倍,對于間歇性生產(chǎn)可減少投資和占地面積。
(4)工藝流程及原理
活性炭具有很多微孔及很大的比表面積,依靠分子引力和毛細管作用,能使溶劑蒸汽和揮發(fā)性物質(zhì)吸附于其表面,又根據(jù)不同物質(zhì)的沸點,用蒸汽將吸附物質(zhì)析出。當采用蒸汽為解除吸介質(zhì)時解吸出的有機溶劑蒸汽與水蒸汽一起通過冷凝器凝結(jié),進入分離桶經(jīng)分離后回收有機溶劑,殘液經(jīng)曝氣處理后排放。
(5)要點控制
裝置的廢氣進口溫度應低于50℃,如高于50℃的廢氣需增加空氣冷卻裝置,冷卻后進入吸附罐。
用于噴漆作業(yè)等產(chǎn)生的含有較多顆粒粉塵廢氣凈化,廢氣應先對顆粒物進行過濾凈化。
當吸附的有機溶劑沸點較高(120℃以上)時,可采用蒸汽過濾器,提高解吸蒸汽溫度。
如無蒸汽供應時,可隨凈化裝置專門配備小型電熱蒸汽發(fā)生器。
(1)廢氣的收集
公司涂裝車間液體涂裝采用密閉噴房、密閉的烤箱,產(chǎn)生的含二甲苯、非甲烷總烴等有機廢氣經(jīng)密閉噴房、烤箱的排氣口由管道收集送廢氣處理裝置處理,廢氣收集率可達95%。
(2)廢氣的處理
液體底漆、液體色漆、透明漆1、透明漆2、液體修補共5個噴房及相應的烤箱,可設(shè)置2套氣水分離器+活性炭吸附裝置,廢氣處理達標后通過排氣筒排放,排氣筒15m高,裝置排風量76800m3/h。
噴房產(chǎn)生的廢氣經(jīng)水簾幕處理去除漆霧后,再經(jīng)氣水分離器進行氣水分離,去除廢氣中的水份,以避免廢氣因含水份過多而影響后續(xù)活性炭的吸附效果。氣水分離后,廢氣進入活性炭吸附裝置處理??酒岙a(chǎn)生的有機廢氣直接進入活性炭吸附裝置處理。
活性炭是一種多孔的含碳物質(zhì),其發(fā)達的空隙結(jié)構(gòu)使它具有很大的表面積,很容易與空氣中的有毒有害氣體充分接觸,活性炭孔周圍強大的吸附力場會立即將有毒氣體分子吸入孔內(nèi)。
活性炭裝置為臥式,2×1.2×3.5mH,采用環(huán)形豎向布置、柱狀椰殼活性炭,活性炭委托有資質(zhì)的危險廢物處理單位進行處置。
噴涂線廢氣經(jīng)水簾幕過濾、活性炭吸附處理后,對有機廢氣的去除效率達80%以上。但在生產(chǎn)過程中,應定期更換活性炭等,做好廢氣處理裝置的維護,保證廢氣處理裝置的穩(wěn)定、有效運行。
(3)活性炭吸附裝置的管理要求
活性炭定期更換,根據(jù)油漆、稀釋劑的使用量大約每3個月更換一次。日常生產(chǎn)中,做好廢氣處理裝置的維護、保養(yǎng)工作,保證其處理效果。
活性炭吸附裝置進出口風管上設(shè)置壓差計,以測定經(jīng)過吸附器的氣流阻力(壓降),從而確定是否需要更換活性炭:進出口設(shè)置氣體濃度檢測儀,定時檢測氣體濃度,當出口氣體濃度超過設(shè)定最大值時,應及時更換活性炭。
(4)涂裝廢氣以新帶老后的變化情況
涂裝廢氣采取活性炭吸附裝置處理,可大大削減有機廢氣的排放量(水簾幕+活性炭裝置的處理效率按80%計算),涂裝廢氣污染物排放變化情況見表1:
表1 改造前后涂裝廢氣排放情況
本工程實施后,涂裝廢氣采取活性炭吸附裝置處理,可有效削減有機廢氣的排放量(水簾幕+活性炭裝置的處理效率按80%計算),其中有組織有機廢氣部分二甲苯削減量為10.884t(二甲苯原排放量為13.604t/a,經(jīng)活性炭吸附裝置處理后削減量=13.604t/a×0.8=10.884t/a),非甲烷總烴40.064t(非甲烷總烴原排放量為50.084t/a,經(jīng)活性炭吸附裝置處理后削減量=50.084t/ a×0.8=40.064t/a),對廠區(qū)周邊的城市大氣環(huán)境有明顯的改善,具有顯著的環(huán)境效益。
本工程運行過程中產(chǎn)生的危險廢物活性炭則可委托有資質(zhì)的危險廢物處理單位進行處置,杜絕二次污染的產(chǎn)生。
本工程實施后,涂裝廢氣采取活性炭吸附裝置處理,可有效削減有機廢氣及各類污染物的排放量,有利于節(jié)約資源、能源,降低生產(chǎn)成本,從而有利于提高產(chǎn)品的市場競爭力,帶給企業(yè)可觀的效益。
但同時,新增有機廢氣活性碳吸附裝置也會耗費一定的活性碳、電能等,此外部分設(shè)備需要定期更換維護,年需要投入成本約145.5萬元。
本工程涉及的各項環(huán)保設(shè)施運行成本如下:
涂裝廢氣處理運行費用按0.0002元/m3(76800m3/h×2)折算,年運行費用15萬元;消耗活性炭費用按7000-8000元/噸(約110t/a)折算,年費用82.5萬元;而固廢處置按3000元/噸(活性炭委托處理160t/a)核算,年費用48萬元,總計145.5元。
本工程實施后,工業(yè)設(shè)計較為合理,滿足技術(shù)要求,環(huán)境效益顯著,極大的減少二甲苯和非甲烷總烴等污染物的排放,為減少企業(yè)揮發(fā)性有機物對環(huán)境的影響起到至關(guān)重要的作用,為企業(yè)綠色發(fā)展鋪平了道路。