竇宏劍
(靈石中煤化工有限責(zé)任公司,山西靈石031300)
我公司在靈石中煤焦化循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園利用中煤九鑫焦化公司生產(chǎn)焦炭的剩余焦?fàn)t煤氣建設(shè)年產(chǎn)180 kt合成氨、300 kt尿素項目。循環(huán)水系統(tǒng)主要供壓縮、聯(lián)合凈化、氨合成、空分等裝置的設(shè)備使用。循環(huán)水水質(zhì)一旦出現(xiàn)異常波動且無法在線處理,會導(dǎo)致全廠停工檢修的嚴(yán)重后果。通過近年來的實踐和摸索,我們總結(jié)了一些控制措施,循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)良好。
由于冷卻水不斷循環(huán)使用,水溫升高、蒸發(fā)、流速變化、各種無機(jī)離子(如Ca2+、Cl-等)和有機(jī)物質(zhì)的濃縮,使得循環(huán)水中懸浮物和溶解固體相應(yīng)增加。空氣中污染物如灰塵、雜物、可溶性氣體以及換熱設(shè)備物料(氨、MEDA溶液等)泄漏,均進(jìn)入循環(huán)冷卻水,使換熱設(shè)備結(jié)垢、腐蝕,降低了傳熱效率,甚至使多臺設(shè)備管道腐蝕穿孔,造成生產(chǎn)系統(tǒng)被迫停工檢修。
1.1 揚(yáng)塵大環(huán)境惡劣
我公司循環(huán)水系統(tǒng)(敞開式)距離中煤九鑫公司的煤場不足50m,冷卻塔北邊不足15m處為中煤九鑫公司的主運(yùn)輸煤道,空氣中含有大量粉塵。循環(huán)冷卻水反復(fù)與大量工業(yè)空氣接觸,洗滌下大量工業(yè)粉塵最后被帶入循環(huán)水中,使水中懸浮物含量增高,這些懸浮物會因流速改變而沉積在換熱設(shè)備和管道中,影響熱交換效果。
1.2 微生物的滋生與污垢
微生物既能促進(jìn)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中污垢沉淀,又能引起腐蝕,導(dǎo)致水冷器腐蝕穿孔。我公司起初使用的是無磷緩蝕阻垢劑,菌藻粘泥導(dǎo)致大量繁殖。這些物質(zhì)沉積在換熱設(shè)備和管道的表面,降低了換熱效率,同時微生物腐蝕也給系統(tǒng)帶來嚴(yán)重危害;另外,菌藻粘泥附著于設(shè)備表面后,影響了緩蝕阻垢劑在設(shè)備表面形成保護(hù)膜。大量滋生的細(xì)菌和藻類會大大增加殺菌滅藻劑的使用量和水處理費(fèi)用。
在循環(huán)水系統(tǒng)中,鹽類的濃度隨蒸發(fā)濃縮而增加。當(dāng)其濃度呈過飽和狀態(tài)時,會以水垢形態(tài)析出沉積在水冷器表面,其導(dǎo)熱性能降低至≤1.24W/(m.K)(鋼材一般為45W/(m.K))。嚴(yán)重時換熱設(shè)備阻力使堵塞增加,水泵和冷卻塔效率下降、能耗增加、局部腐蝕,甚至導(dǎo)致被迫停產(chǎn)。
1.3 管線堵塞
由于循環(huán)水冷卻塔填料老化,碎片進(jìn)入水體中,使換熱器、管道堵塞,從而降低了換熱器的冷卻效果。
1.4 旁濾處理效率低,水質(zhì)波動大
1.5 工藝設(shè)備泄漏,水質(zhì)污染嚴(yán)重
由于冷卻系統(tǒng)中各換熱器等設(shè)備長周期運(yùn)行,已導(dǎo)致多次工藝介質(zhì)(氨、MEDA溶液等)外泄。當(dāng)有氨氮泄漏時,由于NH4+的存在,會發(fā)生硝化和反硝化反應(yīng)。亞硝酸菌將水中的NH3-N轉(zhuǎn)化為NO2-,而硝酸菌將NO2-轉(zhuǎn)化為 NO3-。將1mg的NH3-N轉(zhuǎn)化為NO3-需4.57mg氧,同時消耗約7.14mg重碳酸鹽堿度(以CaCO3計)。因此,硝化反應(yīng)會導(dǎo)致水中堿度迅速降低,當(dāng)堿度不足會導(dǎo)致pH下降,進(jìn)而腐蝕管道、設(shè)備。氨的進(jìn)入使得硝化菌、亞硝化菌等迅速繁殖,從而帶來一系列的危害,如濁度升高、粘泥量增加、堵塞噴頭和填料、設(shè)備局部腐蝕,影響生產(chǎn)安全,導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失。循環(huán)水水質(zhì)分析結(jié)果見表1。
2.1 水處理設(shè)施改造
(1)消除管道堵塞源。在循環(huán)水池內(nèi)出水管道口處安裝不銹鋼篩網(wǎng);另外,在日常管理上及時清除池面塑料袋、昆蟲尸體等雜物,從而降低雜物堵管的可能。
(2)更換部分冷卻塔填料及噴頭。為增強(qiáng)冷卻效果,2014年全廠檢修時,對冷卻塔內(nèi)部分破損、變形的填料(PVC折板波紋型)進(jìn)行更換,同時更換冷卻塔內(nèi)堵塞噴頭,改造塔內(nèi)配水渠的噴淋管線,使冷卻塔水流分布均勻、阻力降低。
表1 2013年泄漏前后循環(huán)水分析數(shù)據(jù)(mg/L)
表2 2014年合成循環(huán)水分析數(shù)據(jù)
(3)粘泥清理。循環(huán)水系統(tǒng)長周期運(yùn)行,冷卻塔水池底部積累了大量的淤泥。2014年全廠檢修時,徹底清理了池底淤泥,對循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)備、管線進(jìn)行清洗,微生物生長得到了有效控制。
(4)加強(qiáng)旁濾裝置處理效果。為保證循環(huán)水中懸浮物濃度小于20mg/L,系統(tǒng)增置旁濾裝置,將循環(huán)水總量的3%~5%進(jìn)行過濾。由循環(huán)水出口給水管道至過濾器接一根管道進(jìn)行旁濾,過濾后的旁濾水直接進(jìn)入循環(huán)水水池,保證系統(tǒng)循環(huán)水質(zhì)的長周期穩(wěn)定運(yùn)行。
2.2 清洗預(yù)膜
針對循環(huán)水系統(tǒng)垢下腐蝕嚴(yán)重及粘泥生長過快的情況,2014年元月對系統(tǒng)進(jìn)行了不停車化學(xué)清洗,采取大量排污置換,清洗后進(jìn)行36 h預(yù)膜。2014年底循環(huán)水掛片檢測腐蝕結(jié)果:2007號碳鋼掛片腐蝕率0.005mm/a,國標(biāo)0.075mm/a;2001號不銹鋼掛片腐蝕率0mm/a,國標(biāo)0.005mm/a。
2.3 選擇優(yōu)質(zhì)藥劑,及時調(diào)整配方
循環(huán)水系統(tǒng)試用全有機(jī)膦復(fù)合配方,生物粘泥、冷卻設(shè)備結(jié)垢、腐蝕現(xiàn)象得到明顯改善。同時,為防止水中異養(yǎng)菌升高,先后對殺菌劑配方多次調(diào)整更換,季胺鹽類非氧化性殺生劑與氧化性殺生劑交替使用,達(dá)到了很好的殺菌效果,異養(yǎng)菌數(shù)量最高為1.0×105個/mL,最低為0.3×105個/mL。
2.4 消除泄漏,杜絕污染
由于泄漏,聯(lián)合凈化、壓縮、氨合成的工藝介質(zhì)(NH3、H2S、CO2、H2)及油污進(jìn)入循環(huán)冷卻水,為細(xì)菌生長提供大量生物粘泥,導(dǎo)致水質(zhì)惡化。為防止工藝介質(zhì)泄漏,我們定時對循環(huán)冷卻水總堿度、pH、氨氮等項目進(jìn)行分析,及時了解各換熱設(shè)備是否有泄漏情況,確保工藝介質(zhì)不進(jìn)入循環(huán)冷卻水中。
2.5 漏氨情況下的循環(huán)水控制措施
(1)循環(huán)水系統(tǒng)漏氨時,首先應(yīng)根據(jù)具體情況,盡可能切斷氨源或減少進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng)的氨量,以減少氨對系統(tǒng)造成的危害。
(2)加強(qiáng)微生物的日常監(jiān)測,注意系統(tǒng)中NH4+、堿度、NO2-、NO3-的變化情況,發(fā)現(xiàn)異常時及時調(diào)整藥劑配方,防止水質(zhì)惡化造成水處理費(fèi)用大幅增加。
(3)氨漏入時,為更好控制循環(huán)水中微生物繁殖,應(yīng)交替使用氧化性和非氧化性殺菌劑。漏氨時建議采用非氧化性殺菌劑,其殺菌效果明顯優(yōu)于氧化性殺菌劑。
(4)漏氨后水質(zhì)嚴(yán)重惡化,為減少粘泥在循環(huán)水中的濃度,應(yīng)增加排污、補(bǔ)充水量置換循環(huán)水系統(tǒng),從而降低對水冷設(shè)備的危害,維持低濃縮倍數(shù)(2.3~2.8)下操作。加大旁濾器處理量,增加旁濾器反沖洗頻次。
(5)開備用泵,循環(huán)水加大流速,降低溫度,可減少微生物的生長和沉積。添加剝離劑控制微生物沉積,促使粘泥變得疏松,失去粘性,使其難以在循環(huán)水中沉積。
經(jīng)過一系列整改,循環(huán)冷卻水水質(zhì)明顯改善(見表2)。目前系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,水質(zhì)達(dá)到國家腐蝕率標(biāo)準(zhǔn)(碳鋼≤0.075mm/a)及Ⅱ級水濁度要求(≤20mg/L)。濃縮倍數(shù)控制在2~4,很大程度降低了設(shè)備、管道的腐蝕率和藥劑消耗,提高了生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行周期和能力,從而達(dá)到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的效果?!?/p>