林二妹
(閩南理工學(xué)院,福建 石獅 362700)
可編程序控制器(PLC)是在繼電器控制和計(jì)算機(jī)控制的基礎(chǔ)上開發(fā)的工業(yè)自動(dòng)化控制裝置。它具有編程簡(jiǎn)單、維修方便、價(jià)格便宜、可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。
目前,本院實(shí)訓(xùn)基地使用的CA6136型車床是傳統(tǒng)的機(jī)床,這些機(jī)床的電氣控制采用交流接觸器和繼電器控制,由于使用了大量的繼電器與接觸器元器件,這些元器件經(jīng)長(zhǎng)期使用容易老化,觸點(diǎn)容易燒損,造成設(shè)備故障頻繁發(fā)生。在維護(hù)工程中由于繼電-接觸器控制線路接點(diǎn)多,許多故障往往不能及時(shí)處理,帶來許多不方便。嚴(yán)重影響了學(xué)生正常的實(shí)訓(xùn)教學(xué)。如果用PLC的技術(shù)對(duì)機(jī)床進(jìn)行改造,可以解決目前機(jī)床的各種缺點(diǎn)。
CA6136車床是一種應(yīng)用極為廣泛的金屬切削機(jī)床,能夠車削內(nèi)外圓柱面、圓錐面、端面及其他旋轉(zhuǎn)面,車削各種螺紋,并能進(jìn)行鉆孔、鉸孔和蠟油槽等。圖1是該車床的電氣主電路圖。其中M1是主軸電動(dòng)機(jī);M2是冷卻泵電動(dòng)機(jī);M3是刀架快速移動(dòng)電動(dòng)機(jī);其控制要求如下:
1)主軸電動(dòng)機(jī)一般選用三相籠型異步電機(jī),不進(jìn)行電氣調(diào)速。
2)主軸采用齒輪箱進(jìn)行機(jī)械有級(jí)調(diào)速。為了減小振動(dòng),主拖動(dòng)電動(dòng)機(jī)通過幾條V帶將動(dòng)力傳遞到主軸箱。
3)在車削螺紋時(shí),要求主軸有正、反轉(zhuǎn),由主拖動(dòng)電動(dòng)機(jī)正反轉(zhuǎn)或采用機(jī)械方法來實(shí)現(xiàn)。
4)主拖動(dòng)電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)、停止采用按鈕操作。
5)刀架移動(dòng)和主軸轉(zhuǎn)動(dòng)有固定的比例關(guān)系,以便滿足對(duì)螺紋的加工需要。
6)車削加工時(shí),由于刀具及工件溫度過高,有時(shí)需要冷卻,因而應(yīng)該配有冷卻泵電動(dòng)機(jī),且要求在主拖動(dòng)電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)后,方可決定冷卻泵開動(dòng)與否,而當(dāng)主拖動(dòng)電動(dòng)機(jī)停止時(shí),冷卻泵應(yīng)立即停止。
7)必須有過載、短路、欠壓、失壓保護(hù)。
8)具有安全的局部照明裝置。
CA6136車床的電氣控制原理圖如圖1所示。
主電路共有3臺(tái)電動(dòng)機(jī):M1為主軸電動(dòng)機(jī),帶動(dòng)主軸旋轉(zhuǎn)和刀架作進(jìn)給運(yùn)動(dòng);M2為冷卻泵電動(dòng)機(jī),用以輸送切削液;M3為刀架快速移動(dòng)電動(dòng)機(jī)。
將鑰匙開關(guān)SB向右旋轉(zhuǎn),再扳動(dòng)斷路器QF將三相電源引入。主軸電動(dòng)機(jī)M1由接觸器KM控制,熱繼電器FR1作過載保護(hù),熔斷器FU作短路保護(hù),接觸器KM作失壓和欠壓保護(hù)。冷卻泵電動(dòng)機(jī)M2由中間繼電器KA1控制,熱繼電器FR2作為它的過載保護(hù)。刀架快速移動(dòng)電動(dòng)機(jī)M3由中間繼電器KA2控制,是點(diǎn)動(dòng)控制,所以沒設(shè)過載保護(hù)。FU1作為冷卻泵電動(dòng)機(jī)M2、快速移動(dòng)電動(dòng)機(jī)M3、控制變壓器TC的短路保護(hù)。
圖1 CA6136車床電氣控制電路圖Fig.1 CA6136 lathe electrical control circuit diagram
表1 I/O的分配表Table 1 Allocation of I/O tables
圖2 PLC外部接線圖Fig.2 PLC external wiring diagram
控制電路的電源由控制變壓器TC二次側(cè)輸出110V電壓提供。在正常工作時(shí),位置開關(guān)SQ1的常開觸頭閉合。打開床頭皮帶罩后,SQ1斷開,切斷控制電路電源,以確保人身安全。鑰匙開關(guān)SB和位置開關(guān)SQ2在正常工作時(shí)是斷開的,QF線圈不通電,斷路器QF能合閘。打開配電盤壁門時(shí),SQ2閉合,QF線圈獲電,斷路器QF自動(dòng)斷開。
控制變壓器TC的二次側(cè)分別輸出24V和6V電壓,作為車床低壓照明燈和信號(hào)燈的電源。EL作為車床的低壓照明燈,由開關(guān)SA控制;HL為電源信號(hào)燈。它們分別由FU4和FU3作為短路保護(hù)[1]。
圖3 PLC控制梯形圖Fig.3 Ladder diagram of PLC control
根據(jù)圖1CA6136車床的電氣控制原理圖,分析電氣控制線路的控制要求,明確車床各控制過程后確定改造方案:原車床的工藝加工操作方法不變,主令器件不變;主電路各器件接線保留;變壓器及各控制按鈕保留;控制回路取消原有的接觸器、中間繼電器控制形式,選用PLC實(shí)現(xiàn)其控制功能。
確定I/O口分配,如表1所示。PLC控制系統(tǒng)的輸入信號(hào)有10個(gè),輸出信號(hào)有6個(gè)??紤]該設(shè)備改造后,將來還要增加功能,端口要留有余量,所以選用三菱FX0S-20MR可編程控制器,該P(yáng)LC共有12個(gè)輸入點(diǎn),8個(gè)輸出點(diǎn),經(jīng)濟(jì)實(shí)用,價(jià)格便宜,能滿足需求,還略有余量。
根據(jù)I/O分配結(jié)果,繪制PLC外部接線圖如圖2所示。在端子接線圖中熱繼電器FR1、FR2、SQ2采用常閉觸點(diǎn)輸入,其它的控制按鈕用常開觸點(diǎn)作為輸入。接觸器和中間繼電器線圈用AC110V電源供電,電源信號(hào)燈HL用AC6V電源供電,低壓照明燈EL用AC24V電源供電。
根椐控制要求,設(shè)計(jì)該電氣控制系統(tǒng)的PLC控制梯形圖如圖3所示。
針對(duì)設(shè)計(jì)出的梯形圖,編寫相應(yīng)的用戶程序,并將程序下載到PLC的CPU中,對(duì)程序進(jìn)行模擬調(diào)試、修改。觀察各輸入量、輸出量間的變化關(guān)系及邏輯狀態(tài)是否符合控制要求。如果系統(tǒng)調(diào)試達(dá)不到控制要求,則對(duì)硬件和軟件作修改、調(diào)整,直到達(dá)到要求。最后將無誤的程序投入到現(xiàn)場(chǎng)中使用[2-6]。
CA6136車床采用傳統(tǒng)的繼電器—接觸器控制,其技術(shù)落后,可靠性差,工作效率低,故障診斷和排除困難,而用PLC來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的繼電器-接觸器控制能達(dá)到很好的效果,節(jié)省了大量電氣元件、導(dǎo)線與原材料,縮短了設(shè)計(jì)周期,維修方便,提高加工零件合格率等優(yōu)點(diǎn)。實(shí)踐證明,利用PLC改造其繼電器—接觸器成了一種必然的選擇。
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