沈賀
摘 要:正壓濃相氣力輸灰是目前大型火力發(fā)電廠的主要輸灰技術(shù)。雖然該系統(tǒng)的性能優(yōu)良,但實際運行中也存在堵灰問題。因此,分析了造成堵管的各種原因,并探究了相應的解決方法。
關(guān)鍵詞:火力發(fā)電廠;輸灰設(shè)備;灰?guī)煜到y(tǒng);壓縮空氣系統(tǒng)
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.22.087
正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)具有節(jié)能、環(huán)保和高效等優(yōu)點,目前已被廣泛使用。但在實際運行中,因未及時處理系統(tǒng)或零部件出現(xiàn)的故障,堵管現(xiàn)象時常發(fā)生。本文以潮州電廠二期2×1 000 MW機組為例,介紹了廠中采用小倉泵技術(shù)的正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng),并分析了造成堵管的原因及其解決方法。
1 系統(tǒng)設(shè)備
主要設(shè)備包括輸灰設(shè)備、灰?guī)煜到y(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)。
1.1 輸灰設(shè)備
省煤器采用8臺型號為8.0E/8的輸送泵吊,在灰斗下串聯(lián),可將灰輸送到一電場A側(cè)輸送泵出口處,在同一電場A側(cè)合并,一同輸送至原、粗灰?guī)?;電除塵器一、二、三、四、五電場分A側(cè)和B側(cè),分別采用6臺型號為80/8的MD泵(三電場采用型號為6/8的MD泵,四、五電場采用型號為3.0/8的AV泵),在灰斗下串聯(lián),每側(cè)合并后設(shè)置1根管道,將灰輸送至原、粗灰?guī)欤ㄈ?、四、五電場輸送至原、細灰?guī)欤?/p>
在脫銷噴氨區(qū)前,煙道上升段底部灰斗下串聯(lián)8臺輸送泵,通過輸灰管路將灰輸送到一電場B側(cè)輸送泵出口處,在同一電場B側(cè)合并,一同輸送至原、粗灰?guī)臁?/p>
1.2 灰?guī)煜到y(tǒng)
二期工程2×1 000 MW兩臺鍋爐共設(shè)有原、粗、細三座灰?guī)?,每座灰?guī)斓挠行莘e為2 000 m3,各庫庫頂設(shè)置有1臺布袋除塵器、2個壓力真空釋放閥、1個灰?guī)烊霂旃芟浜?臺料位計。灰?guī)鞖饣L系統(tǒng)設(shè)有4臺氣化風機,出口配置有加熱器,加熱后的空氣可提供給庫底氣化板。
1.3 壓縮空氣系統(tǒng)
儀用壓縮空氣來自主廠房儀用壓縮空氣機,輸灰系統(tǒng)設(shè)置有6臺螺桿式空氣壓縮機和6組冷凍式干燥器。
2 氣力輸灰的基本原理
氣力輸灰的基本原理如圖1所示。
2.1 進料過程
MD泵的入口圓頂閥開啟,物料在重力作用下落入MD泵中。在物料填充的過程中,排氣圓頂閥開啟,使空氣從泵體內(nèi)排出。
2.2 進料結(jié)束
當MD泵內(nèi)任一泵內(nèi)料位計被覆蓋,且顯示泵已充滿物料時,經(jīng)過短暫延遲后泵會被完全填滿,或在循環(huán)設(shè)定周期內(nèi)的落料時間結(jié)束時,入口和排氣圓頂閥均關(guān)閉,MD泵落料結(jié)束。此時,泵內(nèi)料位計被覆蓋,觸發(fā)一次循環(huán)。
2.3 輸送過程
當所有倉泵入口和排氣圓頂閥均關(guān)閉且密封好后,進氣圓頂閥開啟,壓縮空氣進入所有輸送泵,系統(tǒng)壓力開始升高,進而將灰輸送至灰?guī)?。此時,管路內(nèi)有0.2~0.3 MPa的壓力。
2.4 關(guān)泵
當物料被送至灰?guī)旌螅到y(tǒng)會發(fā)出輸送管道壓力下降的信號。當管路內(nèi)壓力下降至低限值時,進氣圓頂閥關(guān)閉,完成一次循環(huán)。此時,管路內(nèi)的壓力會逐漸降至0,泵內(nèi)料位計未被覆蓋,按照循環(huán)設(shè)定的周期等待著下一次落料。
a.MD泵進料過程 b.MD泵進料結(jié)束
c.MD泵輸送過程 d.MD泵輸送結(jié)束
圖1 氣力輸灰的基本原理
3 輸灰系統(tǒng)堵管
3.1 堵管的界定
在輸灰過程中,當輸送時間超過正常輸送時間2~3倍且>30 min時,如果輸送壓力較高,且沒有明顯下降趨勢,則判定輸送失敗,即已堵管。
3.2 堵管原因及其解決方法
3.2.1 灰源的影響
3.2.1.1 油灰
在事故發(fā)生后,投油助燃或油槍定期試驗的時間過長會造成電除塵灰斗內(nèi)的油灰過多,易黏在輸灰管道上,進而增加了輸灰的難度。如果未及時發(fā)現(xiàn)上述情況,則極易造成堵灰。因此,應合理規(guī)定油槍定期試驗的時間,且在機組投油助燃時縮短落料時間,并提高一電場的輸灰能力。
3.2.1.2 沉降灰
當鍋爐燃燒不充分或電除塵故障停運時,煙氣中一部分重力大于煙氣浮力的灰會直接落入灰斗中,這部分灰表面粗糙、顆粒較大,當其堆積密度和平均粒徑達到一定程度時,將無法用正壓濃相輸送,只能采用稀相輸送,且增加了輸灰系統(tǒng)堵管的概率。此時,應降低灰氣比,通知機組調(diào)整燃燒,合理摻配煤和優(yōu)化磨煤機的運行。
3.2.1.3 灰溫低
粉煤灰的表面空隙較大,這種結(jié)構(gòu)對水分有很強的吸附力。當灰溫過低時,其表面的氣體易結(jié)露,進而使灰的黏性增加、內(nèi)摩擦力增大、流動性變差,增加了輸灰阻力,易導致輸灰管路堵塞。在潮電二期輸灰系統(tǒng)中,每臺爐設(shè)有1臺灰斗氣化風機和加熱器,加熱器出口溫度可達150 ℃,加熱后的空氣會通過流化閥進入電除塵灰斗。此外,煙氣經(jīng)過深度冷卻后進入電除塵器,煙溫有所降低,一般處于90~100 ℃之間。在實際運行中,應注意對深度冷卻出口煙溫的控制。
3.2.2 輸灰壓縮空氣的影響
3.2.2.1 氣源壓力過低
輸灰壓縮空氣壓力需要克服管道阻力,壓力過低會導致輸灰時間延長,進而降低輸灰效率。輸灰時間越長,則灰斗內(nèi)的積灰越多,且灰會被壓實,進而使落到倉泵內(nèi)的灰的疏松效果變差,易引發(fā)堵管現(xiàn)象。因此,當輸灰壓力較低時,應及時啟動備用空壓機。正常情況下,潮電二期輸灰空氣壓力在0.6 MPa左右,當壓力低于0.55 MPa時,應停止輸灰。
3.2.2.2 壓縮空氣油量或水分含量過高
輸送氣中含有油或水分時,其會與飛灰相互混合并黏在管道中,易造成堵灰。當壓縮氣中含有油時,應檢查油氣分離器的濾網(wǎng)是否有漏洞或堵塞;壓縮空氣中含有水時,應檢查空壓機的冷卻器是否泄漏、自動疏水閥是否失靈、干燥塔和干燥劑有無問題。
3.2.3 輸灰系統(tǒng)零部件故障的影響
3.2.3.1 灰斗料位計故障
電除塵灰斗料位計不準確或未投入,會導致灰斗內(nèi)積灰過多,使飛灰的流動性變差,進而造成堵灰。因此,應定期校驗料位計,保證灰斗高低料位報警控制信號的真實性。機組啟動初期或電除塵檢修后首次投運時,應檢查灰斗料位計的開關(guān)、高壓柜內(nèi)的控制板是否有電。
3.2.3.2 圓頂閥故障
圓頂閥關(guān)閉不嚴或不動作時,應檢查密封壓力是否過低或密封圈是否損壞。
3.2.3.3 布袋除塵器故障
庫頂布袋除塵器異常將導致灰?guī)靸?nèi)的空氣排出量降低、庫內(nèi)壓力升高,進而使倉泵與灰?guī)斓膲翰罱档?、輸灰壓力不足,最終造成堵灰。因此,在運行過程中,應定期檢查并及時清理布袋上的積灰。
3.2.3.4 輸灰管道法蘭或閥門故障
輸灰管道的法蘭或閥門泄漏時,易造成輸灰管道壓力下降,進而無法徹底輸送灰,造成管道堵塞。
3.2.4 輸灰系統(tǒng)設(shè)置不合理
一、二電場的灰量較大,因此,應縮短循環(huán)周期,合理設(shè)置落料時間;三、四、五電場的灰量較少,但三、四、五電場共用一根輸灰管道,每次只有一個電場的灰通過輸灰管道,如果循環(huán)周期過長,則可能出現(xiàn)堵灰現(xiàn)象,因此,運行中應根據(jù)輸灰曲線判斷灰量,從而合理設(shè)置循環(huán)和落料時間。
3.3 典型堵管輸灰曲線分析
3.3.1 震蕩輸灰曲線
震蕩輸灰曲線出現(xiàn)的原因可能為在管道內(nèi)有大塊物料,處理方法為:如果振幅較小,則可解體泵間管道,取出大塊物料;如果振幅較大,則需要在確定堵塞位置后解體管道,取出大塊物料。
3.3.2 壓力在一次下降、上升后下降的曲線
壓力在一次下降、上升后下降的曲線出現(xiàn)的原因及其解決方法為:①進氣管路不通暢。應檢查所有氣控閥的電磁閥、逆止閥和孔板,保證其通暢。②氣量與灰量不匹配。應調(diào)整氣量或灰量,改變兩者之間的比例。③灰質(zhì)顆粒粗大。應改變灰的粒度,并采用少量多送的方式適當調(diào)整運行。
3.3.3 壓力恒定后長時間下降趨勢較緩的曲線
壓力達到一定數(shù)值后長時間內(nèi)下降趨勢較緩的曲線出現(xiàn)的原因及其解決方法有:①灰質(zhì)潮濕。應查找水分來源,檢查氣化風機和電加熱器的工作狀態(tài),以提高風量和溫度。②空氣含水量過高。應檢查空壓機、冷干機的工作狀態(tài),調(diào)整相關(guān)參數(shù)并定時排水。③管道漏氣。應檢查管道漏灰、漏氣和有關(guān)閥門是否關(guān)閉到位。④圓頂閥無有效密封。應檢查所有入口的圓頂閥、排氣圓閥是否密封。⑤輸送結(jié)束后管道內(nèi)余灰過多。應在輸送前吹掃管道,并降低壓力或延長安全輸送時間。⑥進氣閥的關(guān)閉、開啟不合理。應調(diào)整有關(guān)進氣閥在壓力較高時的關(guān)閉壓力,并調(diào)整重新開啟的壓力。⑦氣量小或配置需要調(diào)整。應增加泵間輔助進氣管路孔板的孔徑,并按照出口泵至主泵的順序調(diào)整主輸送孔板上的孔數(shù)。
4 系統(tǒng)優(yōu)化運行分析
在#3機大修期間,潮州電廠對輸灰系統(tǒng)進行了以下優(yōu)化:①在#3爐氣力輸灰系統(tǒng)熱控邏輯中增加了電場輸灰反吹邏輯,給部分閥門增加了點操作功能,提高了管道堵灰時操作的靈活性,縮短了輸灰系統(tǒng)的故障時間。②在#3爐電除塵輸灰A/B側(cè)二電場增加了單獨的輸送母管、出口閥門、灰?guī)靷?cè)閥門和儀用氣源。一、二電場由以往交替輸灰異動的方式變?yōu)榱藛为気敾?,大大降低了一、二電場堵灰的概率。當機組滿負荷運行且灰量較大時,可保證輸灰的通暢性。③將#3爐輸灰系統(tǒng)的輸灰母管排堵閥由手動改為氣動,運行人員可在盤上直接操作,縮短了排堵時間,尤其是在堵管不嚴重時,可通過排堵閥降低管道壓力,進而可及時吹掃管路。
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〔編輯:張思楠〕