曹 君 ,唐永科 ,王建京 ,韓 利
(1.西安德森新能源裝備有限公司,陜西 西安 710043;2.西安航天遠(yuǎn)征流體控制股份有限公司,陜西 西安 710100)
調(diào)壓閥[1]普遍應(yīng)用與工業(yè)及民用各種容器中,隨著近幾年LNG汽車[2]在物流中的批量應(yīng)用,調(diào)壓閥在車載LNG氣瓶及供氣系統(tǒng)的應(yīng)用也越來越普及,但隨著車載LNG氣瓶及供氣系統(tǒng)大量的應(yīng)用,調(diào)壓閥在車載LNG氣瓶及供氣系統(tǒng)之中的應(yīng)用還存在諸多優(yōu)化[3]改進(jìn)項。本文針對調(diào)壓閥失效模式進(jìn)行研究,諸如閥體閥蓋螺紋連接密封處漏氣、呼吸孔處漏氣、開閉緩慢或卡死等,并提出了解決措施。
產(chǎn)品的常規(guī)性能測試結(jié)果如表1所示。從表1中數(shù)據(jù)看,調(diào)節(jié)閥外密封良好、動作靈活,但產(chǎn)品的入、出口壓力相等(即入、出口直通),表明閥門的內(nèi)密封狀況不良。
表1 低溫調(diào)節(jié)閥檢測結(jié)果
為進(jìn)一步分析問題,我們對該產(chǎn)品進(jìn)行了流量測試。流量特性曲線如圖1所示。
圖1 低溫調(diào)節(jié)閥運行試驗后與產(chǎn)品出廠前流量特性曲線對比圖
測試結(jié)果表明,該產(chǎn)品的流量明顯偏小:與產(chǎn)品出廠前相比,經(jīng)過近1個月的運行試驗后,其通流能力顯著下降。從測試結(jié)果看,盡管產(chǎn)品返廠前,車輛行駛狀況尚未出現(xiàn)異常,但此時閥門實際上已經(jīng)初現(xiàn)故障苗頭。因此,從故障預(yù)防的角度講,有必要引起重視。
從上述檢測結(jié)果看,產(chǎn)品的故障模式主要有以下兩種:
(1)產(chǎn)品的入、出口流道直通
產(chǎn)品的入、出口流道直通表明產(chǎn)品的內(nèi)密封面出現(xiàn)了損傷,這將可能導(dǎo)致貯液罐內(nèi)的介質(zhì)壓力持續(xù)上升,致使貯液罐上的安全閥頻繁開啟,最終造成車輛百公里氣耗率的上升。當(dāng)車輛長時間停駛時,表現(xiàn)將更為嚴(yán)重。
(2)產(chǎn)品流量明顯變小,通流能力下降
車輛行駛時,增壓閥流量偏小,有可能導(dǎo)致貯液罐增壓不夠迅速,不能滿足車輛行駛時(尤其是爬坡時)對燃料的需求。
為分析產(chǎn)品失效原因,對其進(jìn)行了分解,其主要失效模式表現(xiàn)如下:
(1)內(nèi)密封處存在白色多余物;
(2)閥芯處的白色多余物及金屬屑;
(3)閥芯密封面處的影像儀投影圖。
白色多余物存在于閥體的閥座密封面與閥芯密封面之間,雖然在進(jìn)行常規(guī)性能試驗和流量特性試驗時,介質(zhì)流經(jīng)該流道,但仍未被吹除。經(jīng)分析,材質(zhì)為生料帶。閥芯密封面處有凹坑及嵌入的金屬屑、白色多余物、黑色不明物質(zhì)。多余物的來源可能有以下幾種:
(1)介質(zhì)本身可能存在固體雜質(zhì);
(2)貯液罐加注口附近可能存在多余物(如砂粒等),加注介質(zhì)時被帶入貯液罐;
(3)在旋入與調(diào)節(jié)閥連接的管接頭時,由于螺紋間的摩擦作用,不可避免會產(chǎn)生一些銅屑及破碎的生料帶等。
上述多余物滯留在閥芯密封面附近,將造成閥芯/閥座密封副的密封失效,導(dǎo)致閥門的內(nèi)密封性能惡化,使閥門的入口、出口相貫通。同時由于調(diào)節(jié)閥工作時,其閥芯的抬起高度本身就很小,閥芯密封面處存在多余物,客觀上造成了流通面積減小,導(dǎo)致產(chǎn)品的實際流量偏低,增壓不夠迅速,不能滿足車輛行駛時(尤其是爬坡時)對燃料的需求。
對拆解后的產(chǎn)品零件進(jìn)行了清洗。但是閥芯密封面處的部分銅屑嵌入閥芯密封面處較深,無法清理;部分銅屑清除后有壓坑(永久性損傷,不可恢復(fù)),壓坑深度約0.3mm.為驗證閥芯上的永久性傷痕對產(chǎn)品密封性能的影響,在對零件進(jìn)行徹底清理、清洗后重新裝配、試驗。試驗結(jié)果表明,閥門的入、出口壓力相等,仍為貫通狀態(tài),其內(nèi)密封性能無明顯改善。
由于閥芯密封面上的傷痕為永久性損傷,不可恢復(fù),故更換新的閥芯(其余零件不變),重新裝配后進(jìn)行了常規(guī)性能測試和流量特性測試。
(1)常規(guī)性能測試
更換閥芯后的產(chǎn)品常規(guī)性能測試結(jié)果如表2所列。檢測結(jié)果表明,更換合格的閥芯后,產(chǎn)品的內(nèi)密封性能滿足用戶要求。
表2 更換閥芯后的檢測結(jié)果
(2)流量特性測試
產(chǎn)品修復(fù)前后流量特性對比曲線如圖2所示。由圖2可以看出,產(chǎn)品修復(fù)后,流量明顯增大,通流能力顯著增強(qiáng)。
圖2 產(chǎn)品修復(fù)前后流量對比圖
由以上分析可以看出,多余物進(jìn)入產(chǎn)品內(nèi)部,是造成故障的主要原因。多余物的來源可能有以下幾種:介質(zhì)本身可能存在固體雜質(zhì);貯液罐加注口附近可能存在多余物(如砂粒等),加注介質(zhì)時被帶入貯液罐;在旋入與調(diào)節(jié)閥連接的管接頭時,由于螺紋間的摩擦作用,不可避免會產(chǎn)生一些銅屑及破碎的生料帶等。為杜絕多余物進(jìn)入管路系統(tǒng)內(nèi)部,采取以下措施:
(1)在系統(tǒng)的加注口處(加注口與進(jìn)液單向閥之間)加裝過濾器,可有效防止外來多余物進(jìn)入供氣系統(tǒng);
(2)改進(jìn)裝配流程,優(yōu)化裝配順序。由廠家預(yù)先在閥門裝配前裝好進(jìn)出口管接頭,然后對閥體/管接頭組合件進(jìn)行徹底清洗后再進(jìn)行閥門的后續(xù)裝配,可有效杜絕管接頭旋入時產(chǎn)生的切屑;
(3)進(jìn)行系統(tǒng)總成時,采用調(diào)節(jié)閥自帶的濾芯結(jié)構(gòu)(入口處)如圖3所示。
圖3 采用濾芯結(jié)構(gòu)
經(jīng)過市場驗證,此種加過濾芯的結(jié)構(gòu)能夠明顯的降低車用LNG供氣系統(tǒng)調(diào)壓閥的故障率,為行車安全及經(jīng)濟(jì)性起到了良好的效果。
本文針對車用LNG供氣系統(tǒng)調(diào)壓閥存在的問題,研究了車用LNG供氣系統(tǒng)調(diào)壓閥的失效模式,對其失效原因進(jìn)行了分析研究,并針對其問題提出了解決方案,最終測試得出結(jié)論,證明了解決方案的可行性。通過該問題的研究,對以后的現(xiàn)場操作起到了操作可行性、解決問題的重大意義。
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