朱現(xiàn)衛(wèi)
(中國石油化工股份有限公司洛陽分公司,河南 洛陽 471012)
中國石油化工股份有限公司洛陽分公司三聯(lián)合催化重整預(yù)處理裝置有3 臺圓筒加熱爐,預(yù)加氫爐H102 是為催化重整預(yù)加氫油氣和氫氣反應(yīng)提供熱源,汽提塔重沸爐H103 是為汽提塔C102塔底油提供熱源,脫戊烷塔重沸爐H204 是為重整分餾塔C201 底油提供熱源。3 臺加熱爐并聯(lián)運行,共用一臺余熱回收系統(tǒng),見圖1。此系統(tǒng)是2008 年大檢修時增上的擾流子加搪瓷管重型式空氣預(yù)熱器,其上層為擾流子加翅片管束(高溫段),下層為搪瓷管束(低溫段),見圖2。
圖1 3 臺加熱爐示意
圖2 預(yù)熱器E151 示意
2011 年催化重整裝置擴能,對3 臺加熱爐的燃燒器進(jìn)行了更換,其他沒有改動。燃燒器更換為LGH-Q200Ⅱ強化傳熱型燃燒器,燃燒器的結(jié)構(gòu)(見圖3):燃燒器內(nèi)部結(jié)構(gòu)和普通燃燒器一樣,但頂部收縮,使燃料和空氣在燃燒腔內(nèi)充分混合燃燒,通過頂部縮口高速噴出燃燒器,形成爐膛火焰。
圖3 強化傳熱型燃燒器結(jié)構(gòu)示意
此種燃燒器的主要特點:
(1)在其他設(shè)施基本不改動的情況下,提高加熱爐熱負(fù)荷15%~40%。通過高效預(yù)燃及限制性射流技術(shù),燃料燃燒充分,火焰剛勁有力,爐膛內(nèi)形成強制對流循環(huán)場,使?fàn)t膛內(nèi)溫度更加均勻,提高負(fù)荷15%~40%。
(2)燃燒器壓力降大。預(yù)加氫爐H102 燃燒器設(shè)計壓力降為1 200 Pa,汽提塔和脫丁烷塔重沸爐H103 和H204 設(shè)計壓力降為1 100 Pa。
2011 年檢修開工后,加熱爐煙道擋板處壓力為-220 Pa(滿量程),比標(biāo)準(zhǔn)值低140 Pa;加熱爐預(yù)熱器后氧的體積分?jǐn)?shù)高,約為13.16%。
2012 年3 月,由某研究所對預(yù)熱器各部分進(jìn)行了監(jiān)測,測定數(shù)據(jù)見表1。
通過以上氧含量數(shù)值對比分析,判定3 臺加熱爐對流室、煙氣管道、預(yù)熱器都存在空氣內(nèi)漏,為此,制定了一系列相對應(yīng)的整改方案。
2012 年5 月重整單元停工檢修,打開預(yù)熱器集氣箱上人孔,開引風(fēng)機,對預(yù)熱器內(nèi)部進(jìn)行檢查、堵漏,對加熱爐的對流段、煙氣管道和預(yù)熱器等部位進(jìn)行了處理。
(1)搪瓷、翅片管端密封擋圈翹曲、脫落,內(nèi)外皆有縫隙;
(2)有少量搪瓷管、翅片管懸空;
(3)腐蝕穿孔搪瓷管84 根;
(4)管板四周密封角鋼縫隙較大,其中下層翅片管段上密封角鋼幾乎要脫落。
(1)搪瓷、翅片管段管端纏繞陶瓷纖維布,管板與管子端頭之間縫隙用耐酸襯里密封;
(2)重新調(diào)整懸空的搪瓷管、翅片管,校正翹曲、脫落的密封擋圈并焊接固定;
(3)封堵腐蝕穿孔搪瓷管84 根;
(4)管板四周用耐酸襯里密封。
對于腐蝕穿孔的搪瓷管,在進(jìn)出口兩端采用耐火纖維加澆注料封堵。該預(yù)熱器搪瓷管共有1 274根,排管有富裕,經(jīng)計算封堵84 根后,排煙溫度仍能控制在145 ℃以下。整改前后情況見圖4 至圖7。
(1)密封擋圈周圈4 點點焊,焊點連接強度不夠,受熱時在鋼管摩擦力的作用下焊點撕裂,導(dǎo)致密封擋圈翹曲或脫落。
(2)由于密封擋圈脫落,在風(fēng)速較大的情況下,管子振動強烈,向一側(cè)移動,導(dǎo)致少量搪瓷管、翅片管懸空。
(3)管板四周密封角鋼由于受熱,變形較大;焊接強度不夠的地方,密封角鋼脫落。
(4)搪瓷管露點腐蝕穿孔的原因較多:搪瓷管高電壓擊穿試驗時,電壓沒達(dá)到設(shè)計要求,未能發(fā)現(xiàn)針狀爆瓷的搪瓷管;預(yù)制穿管時,不小心劃傷搪瓷管等;燃料氣S 含量高。
經(jīng)過2012 年5 月的整改消缺,對加熱爐檢測,3 臺爐爐頂處壓力還是-220 Pa(滿量程),預(yù)熱器后氧體積分?jǐn)?shù)9.2%左右,效果稍有好轉(zhuǎn),但不是很明顯,3 臺加熱爐運行數(shù)據(jù)見表2。
表2 3 臺加熱爐運行數(shù)據(jù)
由以上數(shù)據(jù)可知,3 臺加熱爐輻射室和預(yù)熱器后氧的體積分?jǐn)?shù)相差5.9%(3.3%,9.2%)左右,說明對流室、預(yù)熱器還是有較大漏風(fēng)。試圖將爐膛壓力降低到-100 Pa(要求-80 Pa),但燃燒狀況不能保證,熱負(fù)荷不能滿足生產(chǎn)要求。為保證裝置正常生產(chǎn),只能保持輻射室頂壓力在-220 Pa(滿量程)。
因預(yù)熱器、對流室大的漏風(fēng)部位已經(jīng)整改,而預(yù)熱器后氧含量仍高的主要原因就是整個煙氣系統(tǒng)負(fù)壓過高所致。
經(jīng)過和專業(yè)的燃燒器廠家技術(shù)人員交流,根據(jù)3 臺爐的運行情況分析,得出結(jié)論如下:
(1)爐膛、煙道擋板、預(yù)熱器后負(fù)壓過高。煙氣系統(tǒng)壓力最高處輻射室頂為-220 Pa(滿量程),對流室、預(yù)熱器后肯定更大,造成對流室、預(yù)熱器及預(yù)熱器入口法蘭、防爆門、看火門等多處由外向內(nèi)漏風(fēng),致使對流室、預(yù)熱器后氧含量一直居高不下。
(2)鼓風(fēng)機和燃燒器不匹配。因燃燒器更換成強化傳熱型燃燒器,此燃燒器的結(jié)構(gòu)決定了對風(fēng)壓要求較高,3 臺燃燒器的設(shè)計壓力降分別為1 200,1 100 和1 100 Pa。而2011 年檢修只對燃燒器進(jìn)行了擴能改造,沒有對風(fēng)機做相應(yīng)改造,原風(fēng)機最大供風(fēng)壓力為3 000 Pa,到燃燒器前壓力不能達(dá)到900~1 000 Pa(爐頂壓力-80 Pa 時,爐底壓力在-200 Pa 左右),只能通過爐膛高負(fù)壓來補償,使燃燒器前后壓力降達(dá)到1 100 Pa 左右,進(jìn)而保證燃燒器正常燃燒,裝置負(fù)荷達(dá)到生產(chǎn)要求。
(1)治漏堵漏。查找3 臺加熱爐爐體、煙風(fēng)道及預(yù)熱器的漏風(fēng)部位堵漏,尤其是風(fēng)道,保證燃燒器前有較高壓力。因正在生產(chǎn)期間,個別部位的堵漏只能在檢修期間進(jìn)行,能整改的已經(jīng)整改完畢。
(2)匹配性改造。提設(shè)計委托,對鼓風(fēng)機或燃燒器進(jìn)行改造。通過提高鼓風(fēng)機壓頭,保證燃燒器正常燃燒所需的壓力降1 100 Pa,降低爐膛、預(yù)熱器處的負(fù)壓,或核算更換成低壓力降燃燒器。
通過以上分析,找到了3 臺加熱爐預(yù)熱器后氧含量高的原因是煙氣系統(tǒng)負(fù)壓太高,負(fù)壓高的原因是裝置擴能沒有做全面的匹配性改造。要徹底治理此狀況,可通過核算鼓風(fēng)機、煙風(fēng)道壓力降等參數(shù)選擇合適的鼓風(fēng)機,或更換成低壓力降燃燒器,此整改需通過2015 年大檢修才能實施,該文僅為2015 年檢修徹底治理3 臺加熱爐的運行狀況提供參考。