朱兆凱解玉峰漆寒冬郭賀張磊
(1.山東能源新礦集團(tuán)華豐煤礦,山東泰安 271416;2.中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 力學(xué)與建筑工程學(xué)院,北京 100083)
深井巷道鋼管混凝土支架支護(hù)性能與工程應(yīng)用研究
朱兆凱1解玉峰1漆寒冬1郭賀2張磊2
(1.山東能源新礦集團(tuán)華豐煤礦,山東泰安 271416;2.中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 力學(xué)與建筑工程學(xué)院,北京 100083)
隨著煤礦開采深度的增加,深井巷道難支護(hù)問題變得特別突出。本文以千米深井華豐煤礦-1100中央泵房為研究對象,首先分析了-1100中央泵房地質(zhì)條件和原有支護(hù)巷道變形破壞情況,設(shè)計并進(jìn)行了鋼管混凝土和U型鋼圓弧拱試件抗彎性能的對比實驗。然后設(shè)計-1100中央泵房鋼管混凝土支架支護(hù)方案,主體鋼管選用Φ219×8無縫鋼管,鋼管內(nèi)充填C40早強(qiáng)型混凝土。工程應(yīng)用表明,在深井巷道支護(hù)中,鋼管混凝土支架能夠提供較強(qiáng)的支護(hù)反力,控制巷道變形,維持巷道穩(wěn)定,表現(xiàn)出良好的支護(hù)性能。
深井巷道支護(hù) 華豐煤礦 鋼管混凝土支架
我國探明煤炭儲量埋深大于1000m的約50%,煤礦采深正以每年8~12m的速度增加。采深超過1000m的煤礦已經(jīng)有57處,包括山東能源集團(tuán)華豐煤礦、冀中能源邢東煤礦、國投新集口孜東煤礦、徐礦集團(tuán)古城煤礦、河南煤化鶴壁三礦等等。深井巷道面臨高地壓、高巖溶水壓、高溫和易擾動地質(zhì)環(huán)境,支護(hù)困難,返修率高,支護(hù)總成本居高不下。
鋼管混凝土材料具有優(yōu)良承壓性能[1-2],以其為基本材料做成的鋼管混凝土支架具有高承載力、高性價比和施工簡單等特點[3-6],鋼管混凝土支架已經(jīng)應(yīng)用于全國近30個工程項目,并已經(jīng)取得優(yōu)良成果。本文結(jié)合千米深井巷道華豐煤礦-1100m中央泵房的工程地質(zhì)條件和圍巖變形特點,采用高強(qiáng)度鋼管混凝土支架支護(hù)方案,大幅度提高了巷道徑向支護(hù)反力,減少了巷道的變形破壞。工程應(yīng)用表明,鋼管混凝土支架支護(hù)近三年來巷道穩(wěn)定,鋼管混凝土支架無變形。
1.1 1100中央泵房地質(zhì)條件描述
-1100中央泵房埋深1250m,為五水平主排水系統(tǒng),服務(wù)年限長。該區(qū)煤巖層賦存穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)比較簡單,煤巖層走向為80°~85°,傾角為30°~33°,平均32°。-1100m水平大巷為穿層掘進(jìn),所穿過巖石大部分為粉砂巖、中砂巖,揭露的主要標(biāo)志層依次為煤8(2)、煤8(1)、煤7(3)、和煤7(2)。煤巖層綜合柱狀圖見圖1。
1.2 1100中央泵房支護(hù)現(xiàn)狀及破壞分析
-1100中央泵房現(xiàn)有支護(hù)采用馬蹄形斷面,光面爆破,兩導(dǎo)兩起四次成巷施工;初噴混凝土作臨時支護(hù),噴錨噴+錨網(wǎng)噴做永久支護(hù);泵房整體打8米的高強(qiáng)注漿錨索做加強(qiáng)支護(hù),后架設(shè)U36型鋼支架做二次加強(qiáng)支護(hù)。反底拱采用錨桿支護(hù),錨桿間排距為1000× 1000mm,錨桿布置垂直于巷道輪廓線,夾角不小于75°。
原有支護(hù)巷道破壞嚴(yán)重,巷道兩幫變形嚴(yán)重,U型鋼支架頂部成尖角形狀;底鼓量大,泵房電機(jī)傾斜,軌道凸起無法使用,如圖2。
圖3 實驗臺立體效果圖
圖4 試件實驗結(jié)構(gòu)圖(mm)
通過對-1100中央泵房巷道變形破壞分析,其變形破壞原因如下:(1)巷道埋深大。埋深達(dá)1250m,地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,構(gòu)造應(yīng)力影響大,圍巖變形在很大程度上表現(xiàn)為軟巖巖性;(2)巷道穿層多,造成圍巖巖性變化。巖性強(qiáng)度較低的層位圍巖變形加劇,造成巷道不同分段不同部位受力不均勻,增加巷道應(yīng)力集中和拉壓應(yīng)力分布不均勻,加劇了巷道不同圍巖段的變形。(3)原有支護(hù)設(shè)計不合理、強(qiáng)度不足。復(fù)合支護(hù)形式多,相互協(xié)調(diào)性差,同時-1100中央泵房使用不封閉馬蹄形U36型鋼支架支護(hù),U36型鋼支架強(qiáng)度較低,降低了支護(hù)體兩幫穩(wěn)定性。
圖5 鋼管混凝土試件破壞形態(tài)
圖6 U36型鋼試件破壞形態(tài)
圖7 鋼管混凝土試件載荷-位移圖
圖8 U36型鋼試件載荷-位移圖
2.1 試件結(jié)構(gòu)
為了對比鋼管混凝土支架與U型鋼支架的支護(hù)性能,中國礦業(yè)大學(xué)(北京)高延法課題組進(jìn)行了Φ194×8鋼管混凝土支架和U36型鋼支架的抗彎力學(xué)性能實驗[7-8]。試件為π/2圓弧拱,如圖3圖4所示,試件兩端預(yù)留50mm變形空間,試件兩端50mm以外固定約束,在試件頂部中央位置逐步施加在400mm長的承壓板上,測試該弧段試件能承受的最大載荷和試件各部位的變形破壞情況。
2.2 核心混凝土配比
根據(jù)《鋼管混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計與施工規(guī)程》(CECS28:90)將早強(qiáng)核心混凝土強(qiáng)度等級設(shè)計為C40,水泥采用快硬硫鋁酸鹽42.5水泥,粗骨料碎石粒徑小于20mm,細(xì)骨料采用細(xì)度模數(shù)2.2~3.0河沙。同時,為了保證混凝土的早期強(qiáng)度,添加適量早強(qiáng)劑、緩凝劑和減水劑。核心混凝土配比表見表1。
圖9 斜墻半圓拱形鋼管混凝土支架結(jié)構(gòu)圖
圖10 錨桿支護(hù)設(shè)計圖
圖11 圍巖注漿加固設(shè)計圖
表1 核心混凝土配比表(單位:kg/m3)
2.3 試件加載方式
在支架頂部長400mm正方形承壓板約束處施加位移荷載,直至達(dá)到試件極限抗彎強(qiáng)度后撤去載荷。測點布置從試件中間向兩側(cè)每隔50cm設(shè)置一組測點,每組分為外側(cè)、中間、內(nèi)側(cè)三個測點,每個測點沿垂直方向布置位移傳感器,最后得出位移-載荷曲線。
2.4 支架試件的實驗結(jié)果與分析
鋼混支架和U型鋼試件破壞形態(tài)如圖5~圖6,荷載-位移曲線如圖7~圖8,實驗結(jié)果匯總見表2。實驗數(shù)據(jù)顯示,鋼管混凝土圓弧拱試件最大承受荷載是礦用U36型鋼支架的2.38倍,鋼混圓弧拱試件承受最大位移是礦用U36型鋼試件的2.37倍[7-12]。因此,華豐煤礦-1000m中央泵房返修支護(hù)設(shè)計中采用Φ219×8鋼管混凝土支架是可行的。
表2 實驗結(jié)果匯總表
圖12 1000中央泵房支護(hù)效果
-1100m中央泵房支護(hù)方案設(shè)計如下:(1)擴(kuò)修斷面:寬8090mm ×高6760mm,擴(kuò)修后做一次錨網(wǎng)噴支護(hù),加強(qiáng)底角支護(hù),使用錨索;(2)設(shè)置柔性讓壓層:頂部200mm、兩幫200mm,使用鋼管混凝土支架做二次支護(hù);鋼管混凝土支架支護(hù)后凈斷面寬7 2 0 0 m m×高6300mm,支架間距600mm。(3)鋼管混凝土支架支護(hù)完畢后復(fù)噴混凝土,然后進(jìn)行圍巖注漿加固。鋼管混凝土支架是主要支護(hù)手段,重視底板支護(hù)和圍巖注漿加固。
3.1 鋼管混凝土支架設(shè)計
鋼管材質(zhì)選用20#無縫鋼管,規(guī)格為Φ219×8mm,單位重量為41.6kg/m。-1100m中央泵房修復(fù)使用斜墻半圓拱形鋼管混凝土支架,鋼管混凝土支架分為主體結(jié)構(gòu)和附屬結(jié)構(gòu)。主體結(jié)構(gòu)包括三段支架管和接頭套管,三段支架管分別為:頂拱段、左幫段和右?guī)投危綄俳Y(jié)構(gòu)是為適應(yīng)相鄰支架連接、灌注混凝土等設(shè)計所需部件。
(1)鋼管混凝土支架結(jié)構(gòu)設(shè)計。斜墻半圓拱鋼管混凝土支架理論重量為760.7kg/架。鋼管混凝土支架結(jié)構(gòu)如圖9。
(2)鋼管混凝土支架連接設(shè)計。支架主體三段之間采用接頭套管連接,相鄰支架之間采用鋼管混凝土連桿連接。
3.2 錨網(wǎng)噴支護(hù)和圍巖注漿加固支護(hù)設(shè)計
(1)錨網(wǎng)噴支護(hù)設(shè)計。1)巷道擴(kuò)修后立即對圍巖噴射30~50mm厚混凝土;2)掛普通金屬網(wǎng)打錨桿,錨桿間距800mm;3)架設(shè)鋼管混凝土支架,在支架后鋪設(shè)強(qiáng)力抗拉網(wǎng),強(qiáng)力抗拉網(wǎng)和錨網(wǎng)間插花式排列水泥背板或木背板做柔性變形層,當(dāng)柔性變形層達(dá)到變形極限后復(fù)噴150mm厚混凝土。錨桿選用φ22×2400mm高強(qiáng)螺紋鋼樹脂藥卷錨桿,上部間距1000mm,底角部間距800mm,排距800mm,錨桿布置如圖10。在不妨礙泵房電機(jī)基礎(chǔ)的前提重新開挖底板,并澆筑鋼筋混凝土,混凝土強(qiáng)度等級C50。
(2)圍巖注漿加固設(shè)計。使用全斷面多孔同時注漿技術(shù),一次完成一個或多個斷面注漿,實現(xiàn)快速高效注漿效果。注漿加固設(shè)計如圖11。
(1)高性價比:同一巷道斷面,鋼管混凝土支架承載力提高2倍,成本僅提高0.2~0.5倍。(2)施工簡單:井下安裝不需要卡攬或螺栓,混凝土灌注滯后作業(yè)。(3)鋼管混凝土支架支護(hù)性能良好,支護(hù)近三年來巷道穩(wěn)定,鋼管混凝土支架無變形。-1000m中央泵房支護(hù)效果見圖12。
本文以華豐煤礦-1000中央泵房為工程背景,進(jìn)行了鋼管混凝土和U型鋼圓弧拱試件抗彎性能實驗,設(shè)計了鋼管混凝土支架等相關(guān)支護(hù)方案,取得了良好的支護(hù)效果。主要結(jié)論如下:(1)-1000中央泵房埋深1250m,巷道所處巖層多為砂巖,圍巖荷載大于巖石強(qiáng)度,巷道破壞嚴(yán)重,常規(guī)的錨網(wǎng)噴支護(hù)和U型鋼支護(hù)已完全不能滿足支護(hù)要求,迫切需要適應(yīng)深井巷道的支護(hù)技術(shù)。(2)鋼管混凝土和U型鋼圓弧拱抗彎力學(xué)性能實驗表明,相同用鋼量鋼混支架是U型鋼支架承載力3倍以上,成本僅提高0.2~0.5倍。(3)對-1000中央泵房進(jìn)行支護(hù)設(shè)計,首先對圍巖進(jìn)行錨網(wǎng)噴支護(hù),然后采用鋼混支架支護(hù),并設(shè)置預(yù)留變形空間,最后對圍巖注漿加固。鋼管混凝土支架采用斜墻半圓拱形斷面,鋼管型號Φ219×8mm,間距600mm。(4)鋼管混凝土支架支護(hù)性能良好,支護(hù)近三年來巷道穩(wěn)定,鋼管混凝土支架無變形。
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