孫躍
我公司主要生產(chǎn)履帶式起重機產(chǎn)品,履帶梁是起重機支撐和行走機構的基礎,其焊接質(zhì)量的好壞影響到起重機的可靠性。隨著對產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高,機器人焊接在我公司關鍵結構件生產(chǎn)中很快得到了應用,目前我公司的焊接機器人品牌主要以KUKA、IGM、ABB和日本神鋼為主。下面以結構件分廠提高驅(qū)動架焊接質(zhì)量和效率為例,介紹KUKA機器人系統(tǒng)在履帶梁驅(qū)動架焊接中的應用。
驅(qū)動架是用于安裝回轉(zhuǎn)減速機的主體結構,對行走的平穩(wěn)性有很大的影響。在履帶梁拼焊過程中,驅(qū)動架是作為一個小組件拼焊到主體上,某噸位產(chǎn)品驅(qū)動架結構(見圖1),主要由底板(厚50mm)、L型板(厚40mm)、腹板(厚80mm)和彎形板(厚40mm)組成,關鍵焊縫為腹板與各板之間的K形焊縫并起25mm角焊縫,采用CO2氣體保護焊接。由于腹板兩側(cè)各氣割C30坡口,焊絲填充量大,采用手工焊接,焊接效率低,一名焊工一班最多只能焊接一件;且焊接變形大,導致銑腹板上回轉(zhuǎn)減速機安裝面時,沿圓周上的銑削深度誤差能達到5~7mm。
隨著生產(chǎn)的擴大化,生產(chǎn)效率低、誤差大的問題日益突出,因此引進了驅(qū)動架焊接機器人系統(tǒng),主要包括一套KUKA焊接機器人及控制系統(tǒng)、一套焊槍與焊接電源、兩套變位機和工裝、一套附屬系統(tǒng)和一套除塵系統(tǒng),如附表所示。整套系統(tǒng)采用龍門框式結構,懸臂承載整套系統(tǒng)在框架頂部的導軌上移動(X軸);機器人倒掛在安裝底座上,安裝底座隨懸臂導軌上下移動(Z軸);配焊接除塵系統(tǒng),焊絲筒和除塵設備隨懸臂架沿X軸移動; 配置雙回轉(zhuǎn)變位機構(I軸、J軸),雙工位并列布局,一側(cè)準備、另一側(cè)作業(yè);機器人六軸和X、Z、I、J軸可以聯(lián)動;每套變位機的兩軸既可以參與機器人控制系統(tǒng)聯(lián)動,又可與控制系統(tǒng)脫開進行單獨控制(見圖2)。
圖1 履帶梁結構上驅(qū)動架結構
機器人系統(tǒng)硬件信息列表
機器人本體為肘節(jié)式6 軸KUKA的KR16型機器人,最大工作半徑1610mm,末端最大負載16kg,重復定位精度±0.1mm;采用的KRC2型控制系統(tǒng)基于Windows XP 操作系統(tǒng)平臺,中文操作界面,編程控制界面友好易懂,搭配多層多道焊軟件、弧焊軟件和電弧焊縫軟件,具有焊接擺動、焊縫尋找和電弧跟蹤功能;控制編程器具有示教、編程、存儲、檢測、安全保護、絕對位置檢測和軟PLC工能,其獨具特色的6D空間鼠標,可以單手完成機器人6軸運動控制。
系統(tǒng)配備EWM數(shù)字化逆變焊接電源PHOENIX 521ForceArc,電弧電壓20 ~40V,焊接電流5~520A,最大功率達到29k VA,具有獨創(chuàng)的Force Arc(超微弧)技術大幅度提高焊接速度和品質(zhì),優(yōu)化的預設JOB(16點/JOB)功能。搭配的PHOENIX DRIVE4L送絲機,送絲速度可達到0.5~24m/min,同時可以滿足盤裝和筒裝焊絲的使用。
圖2 系統(tǒng)整體布置
圖 3
采用該驅(qū)動架焊接系統(tǒng)后,驅(qū)動架的焊接生產(chǎn)效率由每天的1件/班提高至2件/班,工人的勞動強度也得到降低;腹板的變形減小,銑削安裝平面時,沿圓周上的深度誤差平均減小至2~3mm,提高了機械加工效率;焊接質(zhì)量得到提高,焊縫飽滿,焊渣飛濺少,焊接成形美觀,不再出現(xiàn)之前采用手工焊接時一個人焊接,幾個人打磨的情況(見圖3);且采用雙工位翻轉(zhuǎn)機,焊接的同時操作員可以吊裝、裝夾另外一個工件,減少了員工數(shù)量,降低了成本。
除了焊接驅(qū)動架之外,還逐步擴大到開始焊接如擺腿結構件、回轉(zhuǎn)臺機構件、平衡梁結構件,從而一機多用,提高了驅(qū)動架機器人的焊接利用率。
本公司的KUKA焊接系統(tǒng)已經(jīng)投入生產(chǎn)幾年時間,焊接完成包含驅(qū)動架在內(nèi)各種零件6000余件,目前尚未出現(xiàn)故障,已經(jīng)節(jié)省人員成本近3 0萬元。之后也陸續(xù)引進了座圈焊接機器人系統(tǒng),主弦管焊接機器人系統(tǒng),履帶梁雙絲焊機器人系統(tǒng)等,最近正在引進車架轉(zhuǎn)臺自動化焊接工作站,將在大型結構件快速加熱技術,激光復合焊技術,以及在線監(jiān)測技術結合起來,形成一整套的焊接解決方案。
隨著工程機械行業(yè)的發(fā)展與競爭加劇,國內(nèi)相關企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量和管理上也與國際企業(yè)逐步接軌,由于人工成本的不斷上升帶來的產(chǎn)品制造成本的提高,采用機器人焊接無論在結構件焊接質(zhì)量、焊接效率、生產(chǎn)成本及安全性方面都具有無與倫比的優(yōu)越性,人工焊向機器人自動焊過渡是未來的發(fā)展趨勢。因此提高機器人焊接的智能化、在線監(jiān)測技術、焊接自動跟蹤技術、提高編程簡便性,以及對拼點誤差的補償能力,將更加有利于機器人焊接在工程機械領域的應用。