黃瑞寧,石林,樓云江
(哈爾濱工業(yè)大學深圳研究生院,廣東深圳518055)
超聲調(diào)制脈沖放電對微細電火花線切割加工效率和質(zhì)量的影響
黃瑞寧,石林,樓云江
(哈爾濱工業(yè)大學深圳研究生院,廣東深圳518055)
為了提高微細電火花線切割加工的質(zhì)量和效率,在工件上施加超聲振動,用超聲振動調(diào)制脈沖放電,分析研究了超聲調(diào)制微細電火花放電對加工效率和質(zhì)量的影響。實驗研究表明:超聲振動能顯著增強電火花加工的蝕除能力,減少短路,大幅提高加工效率和穩(wěn)定性,改善加工質(zhì)量。
微細電火花線切割加工;超聲調(diào)制;質(zhì)量;效率
在微細電火花線切割加工中,電極絲和工件之間的放電間隙很小,極易發(fā)生短路、拉弧等非正常放電,嚴重影響加工質(zhì)量和效率。在交叉學科技術(shù)密切融合的今天,超聲技術(shù)的復合應(yīng)用為解決上述問題提供了新的思路,即利用超聲波的作用來排出放電間隙中火花放電產(chǎn)生的廢屑和氣泡。因此,超聲振動在微細電加工領(lǐng)域獲得了越來越廣泛的研究與應(yīng)用[1-2]。最近研究發(fā)現(xiàn),超聲振動能有效減少短路和伺服回退,從而提高加工效率[3-4],其周期性振動不僅能對放電通道的形成和坍塌產(chǎn)生顯著影響,且超聲的空化作用還能促進電蝕材質(zhì)的剝離和拋出[5-6],從而提高加工效率和質(zhì)量。但在傳統(tǒng)的超聲輔助微細電火花加工中,脈沖電源放電和超聲振動之間并沒有建立聯(lián)系,僅僅依靠超聲振動改變極間距離來提高加工效率,超聲振動對于加工質(zhì)量的影響也不明顯。因此,本文針對超聲調(diào)制脈沖放電的微細電火花線切割加工工藝進行研究,分析其加工效率和加工質(zhì)量。
1.1 超聲調(diào)制微細加工裝置
實驗裝置見圖1。安裝架固定在高精度XY直線運動工作臺上,進給精度為1μm。帶有一階變幅桿的換能器通過機械零點固定在安裝架上,其產(chǎn)生的振幅為±3μm。微細電火花線切割在航空煤油中的極間放電間隙略小于10μm,所以超聲換能器的振動既能有效改變極間距離,又不會導致工件撞擊電極絲。待加工工件通過氧化鋁陶瓷連接到超聲換能器上,氧化鋁陶瓷起絕緣作用,同時給換能器散熱。電極絲直徑為50μm。航空煤油自上流下,使整個放電間隙浸在工作液中。
1.2 超聲調(diào)制信號的獲取
超聲換能器是利用壓電陶瓷的逆壓電效應(yīng)工作的,施加在換能器兩端的電壓與壓電陶瓷所產(chǎn)生的振幅成正比。當壓電陶瓷兩端的電壓為正弦電壓時,換能器振幅呈正弦振動,其振動的振幅、功率與流過換能器的電流同相位,圖2所示的示波器通道3為激光多普勒測得的換能器端部的振動信號,通道2為霍爾傳感器測得的流過換能器的電流信號。因此,電流信號能準確反映超聲振動帶動極間距離變化的情況。
圖1 超聲調(diào)制微細電火花系統(tǒng)示意圖
圖2 超聲換能器的電流和振幅信號
本文采用ACS712霍爾傳感器獲得流經(jīng)換能器的電流信號。超聲換能器的諧振頻率為36.23 kHz,帶通濾波器的通帶頻率設(shè)計為30~45 kHz。正弦信號經(jīng)過過零比較器產(chǎn)生方波調(diào)制信號,輸入到DSP中。由于采用了反相比較器,當換能器經(jīng)振幅原點向靠近電極絲的方向振動時產(chǎn)生下降沿,再次經(jīng)過原點時產(chǎn)生上升沿,換能器的振動頻率幾乎是固定的。因此,捕獲下降沿并計時的方法可準確跟蹤極間距離變化情況,控制脈沖電源放電。
為研究超聲振動對微細電火花線切割加工的影響,進行了無超聲、超聲輔助及另外2組、4種超聲調(diào)制脈沖電源放電實驗。部分實驗條件見表1。
實驗在自行設(shè)計的微細電火花線切割機床上進行。先采用電火花線切割加工一條長800μm的直線,脈沖寬度和脈沖間隔均約1μs;加工中未發(fā)生斷絲,加工表面干凈,無燒灼痕跡,表面質(zhì)量較好,加工效率約為12μm/min。再在相同條件下,對工件施加超聲振動,加工效率約為22μm/min,效率提高約83%,加工截面的SEM照片見圖3。可見,加工表面呈黑色,有炭黑附著,表面質(zhì)量較差。加工效率提高的主要原因是伺服回退大幅減少(幾乎很少發(fā)生回退),這是由于換能器的振動減少了短路的發(fā)生,即使發(fā)生短路時也能將工件和電極絲強制拉開,而伺服又設(shè)置在偏短路狀態(tài),因此伺服沒有發(fā)生回退,加工效率大幅提高。但超聲振動也擴大了放電間隙,導致加工縫隙的寬度擴大,這可能跟換能器的安裝精度有關(guān),換能器的振動與工件的進給方向存在偏差。
表1 實驗條件
圖3 超聲輔助電火花加工工件照片
為研究超聲振動拉伸和壓縮放電通道對微細電火花加工質(zhì)量和效率的影響,繼續(xù)進行以下2組實驗。
(1)超聲調(diào)制大脈寬放電實驗
在超聲振動工件靠近電極絲的過程中開通極間電壓。如圖4所示,通道3為超聲調(diào)制信號,下降沿表示工件從零點向靠近電極絲的方向振動。通道2為脈沖電源MOS管驅(qū)動波形,放電脈寬約5μs。其他實驗條件同表1,實驗加工一條長800μm的直線。通道4為極間電壓,可見極間電壓很低,接近短路,說明極間工作在偏短路狀態(tài)。實驗過程中,極間放電劇烈,工作液被噴出??梢?,由于放電脈寬很大,放電通道持續(xù)被壓縮,電場強度持續(xù)增大,放電產(chǎn)生的爆炸力很大,蝕除能力很強,以至于雖然占空比小很多,但加工效率并沒有大幅下降,放電距離擴大,加工產(chǎn)生的縫隙較寬。
將脈沖電源的放電時間調(diào)整到工件遠離電極絲方向時,即超聲振動拉伸放電通道(圖5),在相同條件下,加工一條長800μm的直線。實驗中,產(chǎn)生的氣泡明顯增多,大約相當于無超聲時的一倍,但放電并不是很劇烈,較均勻。這是由于超聲振動拉伸放電通道,使放電通道壓力下降,材料熔點降低,更易剝離;當壓力降低到一定程度時,氣泡破裂,材料被拋出加工區(qū),氣泡體積的減小說明單次拋出的材料體積較小,蝕除產(chǎn)生的凹坑較小,同時由于超聲振動使極間壓力降低,工作液流向極間的速度加快,使熔融材料及時被冷卻、帶走,加速了極間消電離,加工質(zhì)量有所提高;此外,占空比下降,加工效率略微降低。
圖4 超聲調(diào)制大脈寬壓縮放電通道
圖5 超聲調(diào)制大脈寬拉伸放電通道
(2)超聲調(diào)制窄脈寬放電實驗
微細電火花加工中,單次放電脈沖越大,則蝕除的凹坑越大,且持續(xù)長時間的放電而沒有極間消電離時間,會導致表面質(zhì)量降低。為提高加工表面質(zhì)量,應(yīng)降低脈沖寬度;但占空比太小,加工效率過低。如果在一次超聲振動周期里進行多次窄脈寬放電,既能提高加工質(zhì)量,又能兼顧加工效率,實驗波形見圖6和圖7。實驗中,脈沖寬度和脈沖間隔均約1μs,單個超聲周期放電4次,各自切割一條800 μm的直線。
圖6 超聲調(diào)制窄脈寬壓縮放電通道
實驗發(fā)現(xiàn),極間電壓依然很低,無論是壓縮放電通道還是拉伸放電通道,其加工效率都比無超聲時高出40%以上,但比大脈寬加工時略低(表2)。這是因為總體有效脈沖放電時間減少,單個脈沖寬度減小,單次放電能力減弱,有更多的消電離時間,加工效果有所提高;尤其是拉伸放電通道時,電場強度減小,極間壓力減小,有利于放電點能量的均勻分布,加工質(zhì)量更好。
圖7 超聲調(diào)制窄脈寬拉伸放電通道
表2 加工效率對比
本文研究了超聲調(diào)制脈沖電源放電對微細電火花線切割的影響。施加超聲振動后,發(fā)生短路的次數(shù)大幅減少,加工穩(wěn)定性明顯提高。不管是大脈寬還是窄脈寬放電,其加工效率都至少高出40%。大脈寬時放電劇烈,蝕除能力強,放電凹坑較大,但加工質(zhì)量一般;窄脈寬時放電脈沖較小,放電較均勻,加工表面質(zhì)量更好,有更大的應(yīng)用價值。
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Effect on Efficiency and Quality of M icro WEDM w ith Ultrasonic M odulation Pulse Discharge
Huang Ruining,Shi Lin,Lou Yunjiang
(Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School,Shenzhen 518055,China)
In order to improve the quality and efficiency ofmicro-WEDM,ultrasonic vibration is applied to the workpiece,which is used to modulate pulse discharging.The effects of ultrasonic modulate pulse discharging for the quality and efficiency ofmicro-WEDM is analyzed.Experimental studies have shown that ultrasonic vibration have significant effect on increasing spark erosion,reducing the short-circuit,increasing processing efficiency and stability and improving quality.
microWEDM;ultrasonicmodulation;quality;efficiency
TG661
A
1009-279X(2015)01-0015-03
2014-10-25
國家自然科學基金資助項目(51105110、51475107);深圳市基礎(chǔ)研究計劃項目(JCYJ20130329153408574、JCYJ20140417172620449)
黃瑞寧,男,1977年生,副教授。