許超,王勇,鄭國世,陽芳,謝猛
(東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司,湖北 襄陽 441004)
直列四缸柴油機平衡機構(gòu)試驗開發(fā)
許超,王勇,鄭國世,陽芳,謝猛
(東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司,湖北 襄陽 441004)
直列四缸四沖程發(fā)動機由于其自身結(jié)構(gòu)特點,在運轉(zhuǎn)時其二階往復(fù)慣性力不能自身平衡,由此給發(fā)動機帶來較大的振動。因此,根據(jù)OEM的要求,在發(fā)動機上增加雙軸平衡機構(gòu)以降低二階往復(fù)慣性力對發(fā)動機振動的影響。本文介紹了一種雙軸平衡機構(gòu)應(yīng)用于某四升直列四缸四沖程柴油機上的試驗研究成果,研究結(jié)果表明:雙軸平衡機構(gòu)可以有效地降低直列四缸四沖程柴油機的振動;同時,還可以降低匹配的車輛駕駛室內(nèi)振動和噪聲。
直列四缸四沖程發(fā)動機;二階往復(fù)慣性力;雙軸平衡機構(gòu);振動與噪聲
許超
畢業(yè)于湖南大學(xué),現(xiàn)任東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司NVH工程師,研究方向為柴油機噪聲振動測試技術(shù)開發(fā)等。
根據(jù)汽車制造商(OEM)的需要,一款四升直列四缸四沖程柴油機被要求帶雙軸平衡機構(gòu),用于改善車輛的振動與噪聲。因此,本文對該款柴油機匹配雙軸平衡機構(gòu)進行了試驗研究。
由于直列四缸四沖程發(fā)動機的固有特點,其二階往復(fù)慣性力不能自身平衡,相對于直列六缸四沖程發(fā)動機來說,振動水平較高。因此,在發(fā)動機上增加雙軸平衡機構(gòu)以降低二階往復(fù)慣性力對發(fā)動機振動的影響。本文介紹了一種雙軸平衡機構(gòu)應(yīng)用于該款四升直列四缸四沖程柴油機上的試驗研究成果,即研究了雙軸平衡機構(gòu)對直列四缸四沖程發(fā)動機二階振動的改善情況以及對發(fā)動機噪聲的降低作用。
1.1發(fā)動機往復(fù)慣性力
根據(jù)內(nèi)燃機動力學(xué)理論可知,活塞往復(fù)式內(nèi)燃機,也就是人們常見的壓燃式柴油機和點燃式汽油機等,都存在往復(fù)慣性力,包括一階往復(fù)慣性力和二階往復(fù)慣性力。直列四缸四沖程發(fā)動機的一階往復(fù)慣性力可以自身平衡,而二階往復(fù)慣性力自身不能平衡,而這不能平衡的二階往復(fù)慣性力正是發(fā)動機產(chǎn)生低頻振動的主要原因之一。
往復(fù)式發(fā)動機往復(fù)慣性力計算如下:
式中:λ —曲柄半徑與連桿長度之比
r —曲柄半徑
ω —曲柄角速度(發(fā)動機角轉(zhuǎn)速)
α—曲柄轉(zhuǎn)角
Mj—往復(fù)運動的質(zhì)量,Mj=Mp+M1式中:Mp— 活塞組質(zhì)量,M1—連桿小頭當(dāng)量質(zhì)量
在發(fā)動機工作過程中,活塞每上下運動一個循環(huán),將使發(fā)動機產(chǎn)生一上一下兩次振動,所以發(fā)動機振動的頻率和其對應(yīng)的轉(zhuǎn)速有關(guān)。在發(fā)動機振動理論中,發(fā)動機的振動常用多個諧波振動來描述,其中振動頻率和發(fā)動機轉(zhuǎn)速相同的叫一階振動,振動頻率是發(fā)動機轉(zhuǎn)速2倍的叫二階振動,依次類推,但振動頻率越高,振幅就越小,2階以上振動基本上可以忽略不計。
對于四沖程發(fā)動機來說,曲軸每旋轉(zhuǎn)兩圈即720°完成一次循環(huán)做功。直列四缸四沖程柴油機則對應(yīng)曲軸每旋轉(zhuǎn)180°有一次燃油著火對外做功,其四缸間相位差180°。代入往復(fù)慣性力計算公式(1)中,計算得到直列四缸四沖程柴油機的一階往復(fù)慣性力和二階往復(fù)慣性力之和分別為:
由此可見,直列四缸四沖程柴油機的一階往復(fù)慣性力數(shù)值相等,相位相反,4缸之和正好相互抵消平衡;而二階往復(fù)慣性力數(shù)值相等,相位相同,無法自身抵消平衡,并且四缸同時達到最大。因此,對于直列四缸四沖程柴油機來說,二階往復(fù)慣性力成為其振動的最大來源。
1.2二階往復(fù)慣性力的平衡
根據(jù)上述分析可知,二階往復(fù)慣性力是直列四缸四沖程柴油機振動的最大來源。因此想要降低四缸柴油機的振動水平,平衡其二階往復(fù)慣性力成為首要考慮的工作。目前平衡二階往復(fù)慣性力的有效方法是在發(fā)動機上增加雙軸平衡機構(gòu),從而降低發(fā)動機振動和噪聲水平。雙軸平衡機構(gòu)包括二個平衡軸和傳動齒輪等,平衡軸是一種裝有偏心重塊并隨曲軸同步旋轉(zhuǎn)的軸,利用其偏心重塊所產(chǎn)生的反向振動力,抵消發(fā)動機自身的二階往復(fù)慣性力,使發(fā)動機獲得良好的平衡,從而達到降低發(fā)動機的振動和噪聲的目的。
如圖1所示,一種雙軸平衡機構(gòu)示意圖,根據(jù)1.1發(fā)動機往復(fù)慣性力計算公式可知,直列四缸四沖程柴油機的二階往復(fù)慣性力為:
雙軸平衡機構(gòu)的偏心重塊在柴油機運轉(zhuǎn)過程中會產(chǎn)生離心力F1和F2。
式中:m1= m2為偏心重塊的質(zhì)量
r1= r2為偏心重塊的運行半徑
在水平方向的離心力合力為:
在垂直方向的離心力合力為:
如果需要雙軸平衡機構(gòu)平衡柴油機的二階往復(fù)慣性力,則只需要∑FII與FZ合大小相等,方向相反即可,也就是說,公式(2)和公式(3)的差值為零即可:
由于λ、r及Mj都是發(fā)動機的特定已知參數(shù),因此只要確定雙軸平衡機構(gòu)的偏心重塊的m1r1=0.5λrMj即可很好地平衡直列四缸四沖程柴油機的二階往復(fù)慣性力。
根據(jù)上述原理,為本文研究的四升直列四缸四沖程柴油機開發(fā)了一種雙軸平衡機構(gòu),如圖2所示:
2.1發(fā)動機測試準備
將雙軸平衡機構(gòu)樣件裝配到四升直列四缸四沖程柴油機樣機上。然后將樣機安裝到發(fā)動機試驗臺架上,同時,在發(fā)動機上安裝測試傳感器,測試位置取具有代表性的氣缸體前端和氣缸體中部,氣缸體作為發(fā)動機的最大質(zhì)量體,不易被其它非發(fā)動機正常振動的干擾源激勵,而氣缸體前端距離測功機較遠,氣缸體中部距離發(fā)動機的重心最近。
2.2發(fā)動機測試結(jié)果
本次研究測試是一種背靠背的測試,即樣機裝配雙軸平衡機構(gòu)測試一次,緊接著樣機不裝配雙軸平衡機構(gòu)再測試一次,目的是看相同位置的不同振動表現(xiàn)。測試工況為發(fā)動機外特性工況,測試轉(zhuǎn)速超過發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速2 500 rpm,達到2 600 rpm,對應(yīng)雙軸平衡機構(gòu)轉(zhuǎn)速達到5 200 rpm。發(fā)動機前端測試位置如圖3所示,發(fā)動機中部測試位置如圖4所示。背靠背測試結(jié)果如圖5和圖6所示:
2.3測試結(jié)果分析
從測試結(jié)果看,雙軸平衡機構(gòu)能夠明顯降低發(fā)動機二階垂直振動幅值,且減振幅度隨著發(fā)動機轉(zhuǎn)速的提高而增大。在發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速2 500 rpm時,缸體前端垂直方向振幅最大可以降低約76%;缸體中部垂直方向振幅最大可以降低約72%。同時從測試結(jié)果也可以看出,發(fā)動機垂直方向的振動占據(jù)整個發(fā)動機振動的絕大部分。
在發(fā)動機水平振動方向,帶與不帶雙軸平衡機構(gòu)時的發(fā)動機振動差異不明顯,甚至在發(fā)動機氣缸體部位振動水平還有一定的放大;在發(fā)動機軸向振動方向,雙軸平衡機構(gòu)也有一定的減振作用,但效果不明顯。
分析以上測試結(jié)果可知,發(fā)動機活塞上下運動而做功,二階往復(fù)慣性力使得垂直方向上振動占據(jù)主導(dǎo)地位。同時,說明該雙軸平衡機構(gòu)能夠抵消平衡掉大部分活塞等產(chǎn)生的二階往復(fù)慣性力,且水平方向的平衡力與被平衡的二階往復(fù)慣性力未能完全處于同一條直線上,由此產(chǎn)生了沿水平方向的彎矩。
3.1試驗車測試準備
將雙軸平衡機構(gòu)樣件裝配到四升直列四缸四沖程柴油機樣機上,然后將樣機安裝到試驗車上。本次研究采用背靠背的測試方法,即樣機裝配雙軸平衡機構(gòu)測試一次,緊接著樣機不裝配雙軸平衡機構(gòu)再測試一次,以便分析雙軸平衡機構(gòu)給試驗車帶來的減振降噪效果。
由于試驗車涉及到發(fā)動機懸置系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)等其他諸多干擾因素,因此振動方面仍舊只比較雙軸平衡機構(gòu)對發(fā)動機二階振動的改善作用。測試點在整車左前懸置的上下位置,在這二個位置分別布置安裝有三向振動加速度傳感器,同時,在試驗車駕駛室內(nèi)的前排和后排座椅上安裝有麥克風(fēng)傳感器,用于測試雙軸平衡機構(gòu)對試驗車駕駛室內(nèi)噪聲的改善作用。測試點如圖7和圖8所示:
3.2試驗車測試結(jié)果
測試工況分為四種:
① 試驗車勻速行駛50km/h,對應(yīng)發(fā)動機轉(zhuǎn)速約1 470rpm。振動測試結(jié)果如圖9所示:
② 試驗車勻速行駛80km/h,對應(yīng)發(fā)動機轉(zhuǎn)速約1 630 rpm。振動測試結(jié)果如圖10所示:
③ 試驗車勻速行駛100km/h,對應(yīng)發(fā)動機轉(zhuǎn)速約2 000 rpm。振動測試結(jié)果如圖11所示:
④ 試驗車駐車,柴油機加速掃描,掃描轉(zhuǎn)速約970~2 800 rpm。振動測試結(jié)果如圖12所示:
試驗車勻速行駛工況,駕駛室內(nèi)噪聲測試結(jié)果如表1所示:
試驗車駐車,柴油機加速掃描工況,駕駛室內(nèi)噪聲測試結(jié)果如圖13A和13B所示:
3.3測試結(jié)果分析
分析發(fā)動機振動測試結(jié)果可知,試驗車在50km/h、80km/h和100km/h穩(wěn)定車速下運行時,對于79Hz以下的低頻率段,雙軸平衡機構(gòu)對發(fā)動機各方向的振動均有較明顯的改善。隨著頻率的升高,這種改善作用逐漸減弱,在高頻段時基本上只有垂直方向的振動還有較小改善。在試驗車駐車柴油機加速掃描工況,雙軸平衡機構(gòu)對發(fā)動機二階振動在垂直方向有明顯的改善。在軸向和水平振動方向,也有一定的改善作用,這是因為試驗車測試相對發(fā)動機臺架試驗時,發(fā)動機懸置系統(tǒng)更加優(yōu)化,因此雙軸平衡機構(gòu)在水平和軸向方向也有降低振動之功效。
表1 噪聲測試結(jié)果dB(A)
從表1噪聲測試結(jié)果可知,在試驗車勻速行駛工況,駕駛室內(nèi)前排噪聲在車速50km/h和80km/h時改善明顯,約降低1.5~2dB(A);而100km/h時由于胎噪及風(fēng)噪的影響,雙軸平衡機構(gòu)對噪聲的改善作用未能顯現(xiàn)。在車速50km/h和80km/h時,后排噪聲也有一定降低,但改善幅度不及前排噪聲,這主要是因為該試驗車為前置動力,所以發(fā)動機的噪聲改善在前排表現(xiàn)得更加明顯。
再看圖13可知,試驗車駐車,柴油機加速掃描工況下,雙軸平衡機構(gòu)使駕駛室內(nèi)前排噪聲降低約2.5~6dB(A),平均降低約3.5dB(A);后排噪聲降低約2.5dB(A)。換句話說,雙軸平衡機構(gòu)可以有效地降低試驗車駕駛室內(nèi)的加速噪聲。
(1) 雙軸平衡機構(gòu)能夠有效地降低四升直列四缸四沖程柴油機的二階往復(fù)慣性力,從而降低柴油機的低頻振動。其垂直二階振動幅值降低約30%~80% 。
(2) 四升直列四缸四沖程柴油機匹配雙軸平衡機構(gòu)后,可以明顯地降低發(fā)動機的輻射噪聲,從而有效地改善匹配的車輛駕駛室內(nèi)噪聲。
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