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    煙氣冷凝式余熱利用技術(shù)評(píng)析與應(yīng)用

    2015-10-31 03:16:44遼河油田公司高升采油廠
    石油石化節(jié)能 2015年11期
    關(guān)鍵詞:柱塞泵露點(diǎn)熱效率

    周 兵(遼河油田公司高升采油廠)

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    煙氣冷凝式余熱利用技術(shù)評(píng)析與應(yīng)用

    周兵(遼河油田公司高升采油廠)

    注汽鍋爐煙氣余熱利用技術(shù)主要采用的是在原有管式換熱基礎(chǔ)上增加翅片,用空氣作為介質(zhì)吸收煙氣中的熱量。由于鍋爐使用年限較長(zhǎng),對(duì)流段翅片管吸熱能力逐年變差。通過(guò)煙氣冷凝式余熱利用技術(shù),利用水比熱高的特性使用高溫?zé)煔饧訜徨仩t低溫來(lái)水,并通過(guò)換熱吸收過(guò)程中釋放的顯熱和潛熱,將煙氣溫度降低至露點(diǎn)溫度以下,以此提高注汽鍋爐來(lái)水溫度、降低注汽鍋爐排煙損失和尾氣排放量,達(dá)到提高注汽鍋爐熱效率,節(jié)約生產(chǎn)成本和提高注汽系統(tǒng)管理水平的目的。

    鍋爐冷凝熱效率注汽系統(tǒng)管理水平

    1 現(xiàn)狀

    高升采油廠現(xiàn)有注汽鍋爐18臺(tái),2000年以前投產(chǎn)12臺(tái)、2000年以后投產(chǎn)6臺(tái),年承擔(dān)注汽量60×104m3。

    由于鍋爐使用年限較長(zhǎng),對(duì)流段翅片管吸熱能力逐年變差,2014年注汽鍋爐平均熱效率86.8%,排煙溫度181℃(見(jiàn)表1)。按排煙溫度每升高15℃,鍋爐熱效率降低1%,排煙熱損失占鍋爐熱損失的91%。若煙氣溫度降低100℃、鍋爐熱效率可提高7%、年注汽量60×104t計(jì)算,年節(jié)約燃料氣420×104m3,天然氣單價(jià)3.18元/m3計(jì)算,節(jié)約成本1 335.6萬(wàn)元。

    現(xiàn)有注汽鍋爐煙氣余熱利用技術(shù)采用的是在原有管式換熱基礎(chǔ)上增加翅片,用空氣吸收煙氣中的熱量[1],由于加熱介質(zhì)為空氣,介質(zhì)比熱遠(yuǎn)低于水比熱(空氣1 kJ/kg·℃、水4.2 kJ/kg·℃),吸熱能量有限,注汽鍋爐熱效率提高有限。

    2 鍋爐熱效率分析

    鍋爐燃燒遵循能量守恒,即燃料輸入能量(Qr)=鍋爐有效利用熱量(Q1)+鍋爐熱損失熱量,其中鍋爐熱損失分為排煙熱損失Q2、化學(xué)不完全燃燒熱損失Q3、機(jī)械不完全燃燒熱損失Q4、散熱損失Q5和灰渣物理熱損失Q6。對(duì)于1臺(tái)燃油或燃?xì)獾挠吞镒⑵仩tQ4值和Q6值為0,鍋爐正常運(yùn)行時(shí),燃燒可視為完全燃燒,化學(xué)不完全燃燒熱損失數(shù)值存在但很小,可忽略不計(jì)。而且對(duì)于同臺(tái)鍋爐Q5值基本維持不變,大約在1.4%左右。因此注汽鍋爐熱損失主要為排煙損失,而且排煙熱損失受排煙溫度和排煙體積決定。經(jīng)計(jì)算,燃?xì)馊紵龝r(shí)鍋爐熱效率提高值同排煙溫度符合以下曲線規(guī)律(見(jiàn)圖1)。

    圖1 排煙溫度同鍋爐熱效率提高值關(guān)系曲線

    從圖1可知,鍋爐熱效率同排煙溫度呈非線性關(guān)系,其中高于露點(diǎn)溫度時(shí)為直線關(guān)系、低于露點(diǎn)溫度時(shí)為曲線關(guān)系,整體表現(xiàn)為排煙溫度降低鍋爐熱效率提高,且當(dāng)排煙溫度低于露點(diǎn)溫度時(shí),鍋爐熱效率隨排煙溫度降低明顯提高。排煙溫度高于露點(diǎn)溫度時(shí),排煙溫度由200℃降低至露點(diǎn)溫度階段,效率提高6.7%,即煙氣溫度每降低21.3℃,效率提高1%;排煙溫度低于露點(diǎn)溫度時(shí),排煙溫度由40℃降低至20℃時(shí),熱效率提了4.09%,即煙氣溫度每降低4.89℃,效率提高1%。

    因此,可通過(guò)各種技術(shù)手段使注汽鍋爐排煙溫度降低至露點(diǎn)溫度以下,以進(jìn)一步提高注汽鍋爐熱效率。

    表1 2014年注汽鍋爐測(cè)試數(shù)據(jù)

    3 技術(shù)改造

    采用煙氣冷凝式利用技術(shù),即在滿足注汽鍋爐安全生產(chǎn)和操作方便的前提下,利用高溫?zé)煔饧訜徨仩t低溫來(lái)水,并通過(guò)加強(qiáng)換熱將煙氣溫度降低至露點(diǎn)溫度以下,鍋爐來(lái)水吸收過(guò)程中釋放的顯熱和潛熱,達(dá)到提高注汽鍋爐熱效率的目的[1]。

    3.1節(jié)能裝置

    煙氣余熱冷凝節(jié)能裝置,在廠活動(dòng)注汽鍋爐參數(shù)要求的基礎(chǔ)之上進(jìn)行改造,主要換熱部分為獨(dú)特的板紋式換熱結(jié)構(gòu),強(qiáng)化受熱面?zhèn)鳠徇^(guò)程,在保證換熱效果的前提下控制設(shè)備安裝后增加阻力在100 Pa以內(nèi)(見(jiàn)圖2);節(jié)能裝置內(nèi)部和外部均采用防腐絕熱材料,內(nèi)壁面耐溫高于100℃、外壁面耐溫低于100℃;根據(jù)柱塞泵耐溫和注汽鍋爐爐膛壓力值,控制節(jié)能裝置煙氣通量,來(lái)確保系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

    圖2 活動(dòng)注汽鍋爐節(jié)能裝置結(jié)構(gòu)示意圖

    3.2數(shù)據(jù)計(jì)算

    活動(dòng)注汽鍋爐燃燒器型號(hào)為6131-ICCR/ x6099,燃燒器風(fēng)機(jī)型號(hào)為離心式25HP30 kPa,排煙最高溫度220℃、最低溫度120℃,實(shí)際排量5.5~9 m3/h,柱塞泵來(lái)水溫度上限78℃。節(jié)能設(shè)備安裝后進(jìn)行增加阻力和節(jié)能參數(shù)2項(xiàng)進(jìn)行模擬計(jì)算,以實(shí)現(xiàn)在節(jié)能設(shè)備安全使用的情況下(增加阻力控制在100 Pa以內(nèi))來(lái)提高注汽鍋爐熱效率[2]。

    1)排煙溫度160℃時(shí)、阻力增加91.875 1 Pa,排煙溫度220℃時(shí)、阻力增加93.334 2 Pa,均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求100 Pa以內(nèi)。

    2)在來(lái)水溫度15℃、空氣過(guò)剩系數(shù)1.15、模擬不同排煙溫度和排速下,節(jié)能和減排情況,見(jiàn)表2。

    從表2可以看出,排量7 m3/h、排煙溫度160℃、來(lái)水溫度15℃情況下,出口煙溫79.35℃、出口水溫56.77℃、節(jié)能率7.92%、CO2減排79.73 kg/h、冷凝液析出186.6 kg/h;排煙溫度220℃、來(lái)水溫度15℃情況下,出口煙溫91.47℃、出口水溫61.46℃、節(jié)能率8.81%、CO2減排88.67 kg/h、冷凝液析出193.2 kg/h,排量8 m3/h、排煙溫度160℃、來(lái)水溫度15℃情況下,出口煙溫79.54℃、出口水溫56.52℃、節(jié)能率7.87%、CO2減排90.56 kg/h、冷凝液析出204.5 kg/h;排煙溫度220℃、來(lái)水溫度15℃情況下,出口煙溫89.63℃、出口水溫58.57℃、節(jié)能率8.26%、CO2減排95.03 kg/h、冷凝液析出210.6 kg/h。

    結(jié)合廠注汽鍋爐運(yùn)行情況,對(duì)使用頻次高的2臺(tái)活動(dòng)注汽鍋爐進(jìn)行節(jié)能設(shè)備安裝,依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用情況對(duì)節(jié)能裝置及工藝流程進(jìn)行優(yōu)化處理,增加爐膛壓力報(bào)警,以防由爐膛壓力偏高造成的安全隱患;增加柱塞泵入口水溫超溫報(bào)警,確保柱塞泵使用安全。

    表2 節(jié)能率模擬計(jì)算

    4 效益評(píng)價(jià)

    1)經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)局節(jié)能監(jiān)測(cè)處測(cè)試,注汽鍋爐排煙溫度由170℃降低至87.9℃、鍋爐熱效率由87.9%提高至94.9%,提高7%。設(shè)注汽鍋爐改造前燃?xì)鈫魏臑?3 m3/t,改造后注汽單耗為67.62 m3/t、燃?xì)鈫魏慕档?.38 m3/t。年承擔(dān)10×104m3注汽量的2臺(tái)活動(dòng)注汽鍋爐年節(jié)約燃料氣53.8×104m3、創(chuàng)效171.084萬(wàn)元(天然氣單價(jià)3.18元/m3)。

    2)社會(huì)效益。通過(guò)實(shí)施煙氣冷凝余熱技術(shù)后,節(jié)約了天然氣用量,減少了溫室氣體排放量。同時(shí)冷凝出的水對(duì)氮氧化合物也有很好的溶解作用,減少污染物的排放。

    5 結(jié)論

    通過(guò)開(kāi)展煙氣冷凝式余熱利用技術(shù)分析與應(yīng)用,在保證鍋爐安全運(yùn)行的前提下,提高了注汽鍋爐來(lái)水溫度、降低了注汽鍋爐排煙損失和尾氣排放量,有效的節(jié)約了生產(chǎn)成本,提高注汽系統(tǒng)管理水平。

    1)明確計(jì)算燃燒天然氣情況下煙氣中水蒸汽汽化潛熱量、過(guò)量空氣系數(shù)同煙氣中水蒸汽露點(diǎn)溫度的關(guān)系,為煙氣冷凝式余熱技術(shù)應(yīng)用和對(duì)流段入口水溫控制提供科學(xué)依據(jù)。

    2)科學(xué)分析煙氣中冷凝液質(zhì)量和冷凝率,并采用模塊化設(shè)計(jì)理念,通過(guò)多種技術(shù)手段強(qiáng)化傳熱,將煙氣溫度降低至露點(diǎn)溫度以下,來(lái)回收煙氣中的顯熱和潛熱,同時(shí)控制增加煙道阻力在100 Pa以內(nèi)。

    3)工藝安裝過(guò)程中將爐膛壓力和柱塞泵入口水溫作為設(shè)備啟停的報(bào)警項(xiàng),確保注汽鍋爐安全和柱塞泵的正常使用。

    [1]李慧君,王樹(shù)眾,張斌,等.冷凝式燃?xì)忮仩t煙氣余熱回收可行性經(jīng)濟(jì)分析[J].研究與開(kāi)發(fā),2003(2):1-4.

    [2]孫金棟,李孝萍,賈力.煙氣冷凝換熱過(guò)程分析[J].北京建筑工程學(xué)院學(xué)報(bào),2001,17(3):23-26.

    2020年前清潔能源消費(fèi)比例將超17%

    2015年9月22日,2015第五屆能源高層對(duì)話舉行,國(guó)務(wù)院國(guó)有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席趙華林在出席活動(dòng)時(shí)預(yù)計(jì),2020年前清潔能源消費(fèi)比例將超過(guò)17%。

    趙華林說(shuō),經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展,我國(guó)已成為世界上最大的能源生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó),形成全面的能源供應(yīng)體系,技術(shù)裝備水平明顯提高,生產(chǎn)、生活用能條件顯著改善。雖然我國(guó)能源發(fā)展取得巨大成績(jī),但面臨著能源供給制約較多、能源生產(chǎn)和消費(fèi)對(duì)生態(tài)環(huán)境損害嚴(yán)重、能源技術(shù)水平總體落后等挑戰(zhàn)。

    趙華林說(shuō),“十二·五”期間,我國(guó)第一次出現(xiàn)能源消耗量下降,能源消耗與經(jīng)濟(jì)發(fā)展脫鉤的趨勢(shì)顯現(xiàn)。預(yù)計(jì),煤炭消費(fèi)的峰值可能在2020年前到來(lái),清潔能源比例將超過(guò)17%。無(wú)論是產(chǎn)能企業(yè)還是用能企業(yè),無(wú)論是化石能源還是清潔能源生產(chǎn)企業(yè),都必須考慮新常態(tài)帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。我們必須從國(guó)家發(fā)展和安全的戰(zhàn)略高度,審時(shí)度勢(shì)、借勢(shì)而為,順應(yīng)能源大勢(shì),務(wù)實(shí)推進(jìn)一帶一路合作,加大油氣資源勘探開(kāi)發(fā)力度、油氣儲(chǔ)備設(shè)施建設(shè)、完善能源應(yīng)急體系和能力建設(shè)。

    胡慶明

    10.3969/j.issn.2095-1493.2015.11.011

    2015-04-22)

    周兵,工程師,2006年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院(石油工程專業(yè)),從事油田集輸系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行管理工作,E-mail:zhoubing19750810@126.com,地址:遼寧省盤錦市遼河油田高升采油廠集輸大隊(duì),124125。

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