夏江濤 陳 剛 李 華
(武漢鋼鐵集團(tuán)公司研究院,湖北武漢 430080)
西門(mén)子S7-300在熱鍍鋅機(jī)組帶鋼振動(dòng)阻尼系統(tǒng)上的應(yīng)用
夏江濤陳剛李華
(武漢鋼鐵集團(tuán)公司研究院,湖北武漢430080)
連續(xù)熱鍍鋅機(jī)組帶鋼從鋅鍋至冷卻塔塔頂轉(zhuǎn)向輥的這一段較長(zhǎng)范圍內(nèi),帶鋼在氣刀和冷卻風(fēng)機(jī)等對(duì)帶鋼的作用下,會(huì)使帶鋼產(chǎn)生振動(dòng),影響到了帶鋼鋅層的厚度控制。本文介紹了S7-300PLC在熱鍍鋅生產(chǎn)線上帶鋼磁力式振動(dòng)阻尼系統(tǒng)上的應(yīng)用,保證包括PLC系統(tǒng)軟、硬件結(jié)構(gòu)以及運(yùn)行效果。經(jīng)驗(yàn)證,該系統(tǒng)可以有效解決帶鋼抖動(dòng)問(wèn)題。
PLCWinCC振動(dòng)阻尼系統(tǒng)
連續(xù)熱鍍鋅機(jī)組帶鋼從鋅鍋至冷卻塔塔頂轉(zhuǎn)向輥的這一段較長(zhǎng)范圍內(nèi),帶鋼不允許有任何形式的接觸式依托點(diǎn),在氣刀和冷卻風(fēng)機(jī)等對(duì)帶鋼的作用下會(huì)使帶鋼產(chǎn)生振動(dòng)從而引起一系列問(wèn)題,既影響鍍鋅帶鋼的質(zhì)量又增加了金屬鋅的消耗。為了解決這一問(wèn)題,在氣刀上方安裝有磁力式的防振動(dòng)阻尼裝置,采用磁力非接觸式穩(wěn)定原理,利用與帶鋼表面垂直的異向磁力最大限度地抑制帶鋼的振動(dòng)振幅。整個(gè)振動(dòng)阻尼系統(tǒng)采用了西門(mén)子公司的SIMATIC S7-300控制系統(tǒng),人機(jī)界面采用WinCC系統(tǒng),能夠有效的解決帶鋼振動(dòng)問(wèn)題。
表1 系統(tǒng)控制配置表
圖1 安裝示意圖
實(shí)際生產(chǎn)時(shí),在鋅鍋沉沒(méi)輥和塔頂轉(zhuǎn)向輥之間數(shù)十米的帶鋼僅僅依靠張力的作用保持穩(wěn)定。帶鋼的橫向無(wú)規(guī)則振動(dòng)直接導(dǎo)致氣刀噴嘴與帶鋼的距離的變化,想完成對(duì)鋅層厚度的控制是很困難的。通過(guò)一般手段,如控制張力或者改善氣刀噴嘴形狀可以減小振動(dòng),但不能從根本上解決問(wèn)題。想有效直接解決振動(dòng),最直接的辦法是安裝夾緊輥。但是熱鍍鋅作業(yè)線上,在鍍層結(jié)晶冷卻前是不允許直接接觸鋅層的。磁式振動(dòng)阻尼系統(tǒng)通過(guò)安裝在帶鋼兩側(cè)能在帶鋼上產(chǎn)生異向磁力的磁力裝置,以異向磁力作用抑制帶鋼的橫向移動(dòng),其產(chǎn)生的力學(xué)效果類(lèi)似于夾緊輥。
整個(gè)系統(tǒng)由幾個(gè)部分組成:
(1)磁力調(diào)節(jié)系統(tǒng):調(diào)節(jié)電流以達(dá)到控制磁力的大小。
(2)帶鋼距離測(cè)量傳感器:用于測(cè)量電磁裝置與帶鋼的距離。
(3)裝置行走機(jī)構(gòu):調(diào)節(jié)電磁裝置與帶鋼之間的距離。
(4)輔助設(shè)施:包括氣動(dòng)冷卻機(jī)構(gòu),磁力測(cè)量等。
(5)控制系統(tǒng):PLC及人機(jī)界面,系統(tǒng)的自動(dòng)控制與操作、數(shù)據(jù)記錄等。
3.1系統(tǒng)硬件與通訊方式
西門(mén)子可編程控制器S7-300,屬于通用型PLC,特點(diǎn)是循環(huán)周期短,能用于復(fù)雜過(guò)程的控制,模塊化設(shè)計(jì),完全可以達(dá)到控制要求,且能提供不同檔次的器件進(jìn)行選型。本阻尼系統(tǒng)的控制系統(tǒng)采用的配置見(jiàn)表1。
系統(tǒng)采用的通訊方式是西門(mén)子的PROFIBUS現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)總線。PROFIBUS是用于自動(dòng)化系統(tǒng)的開(kāi)放式工業(yè)以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn),可確保實(shí)現(xiàn)集成通訊,是一種高速低成本的通信。PROFIBUS的物理層是RS-485接口。最大傳輸速率是12M比特/秒,最多可以與127個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。網(wǎng)絡(luò)中可以接串接中繼器,用光纖通信距離可達(dá)90km。其網(wǎng)絡(luò)中還有很大擴(kuò)展空間,可接入很多種總線設(shè)備,如智能I/O站,智能開(kāi)關(guān),也能接入其他控制終端,如智能從站、PG機(jī)、遠(yuǎn)程控制設(shè)備、無(wú)線設(shè)備等。
3.2軟件設(shè)計(jì)與人機(jī)界面
編程軟件采用西門(mén)子公司的STEP 7 V5.4。STEP 7包括的編程語(yǔ)言有三種,分別為梯形圖(LAD)、語(yǔ)句表(STL)和邏輯塊圖(FBD),通過(guò)軟件的項(xiàng)目管理器可以啟動(dòng)工程項(xiàng)目及編程工具,進(jìn)行硬件配置和程序編寫(xiě),并能在線訪問(wèn)PLC內(nèi)存進(jìn)行監(jiān)視和編輯。
在生產(chǎn)線鋅鍋操作室里設(shè)置了一臺(tái)上位機(jī)用于在線操作,人機(jī)界面系統(tǒng)采用西門(mén)子工程控制軟件WinCC6.0來(lái)實(shí)現(xiàn),用于設(shè)備的各種參數(shù)輸入顯示等功能。通過(guò)監(jiān)控畫(huà)面可以查看報(bào)警畫(huà)面、磁力調(diào)節(jié)電流歷史趨勢(shì)圖、阻尼裝置與帶鋼距離趨勢(shì)圖等系統(tǒng)控制器相關(guān)數(shù)據(jù),并可以保存供日后分析使用。
WinCC有強(qiáng)大的編程環(huán)境,用戶可隨時(shí)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要編制并產(chǎn)生新的功能,在上位機(jī)上設(shè)置后就能在畫(huà)面上顯示并使用。
阻尼裝置有2套行走機(jī)構(gòu),磁力裝置、帶鋼距離測(cè)量傳感器安裝在一個(gè)不銹鋼箱體內(nèi),依靠行走機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)電磁鐵與帶鋼之間的距離。驅(qū)動(dòng)采用變頻器調(diào)節(jié),在生產(chǎn)時(shí),箱體以30mm/s的速度自動(dòng)定位,在接近目標(biāo)時(shí),程序控制減速以達(dá)到最佳位置。帶鋼運(yùn)行的情況下,箱體可以在20分鐘內(nèi)調(diào)節(jié)到位。
帶鋼從兩個(gè)箱體之間穿過(guò),需要不間斷地測(cè)量磁力裝置與帶鋼表面的距離。距離過(guò)大,磁力裝置達(dá)到相同效果需要更大的磁力;距離過(guò)小,帶鋼的抖動(dòng)或帶鋼板形產(chǎn)生的形變會(huì)使帶鋼表面與阻尼裝置相接觸??刂葡到y(tǒng)通過(guò)安裝在箱體上的兩個(gè)激光位置傳感器實(shí)時(shí)檢測(cè)帶鋼的位置變化(測(cè)量范圍為30~100mm,精度為0.1%),動(dòng)態(tài)分析阻尼效果,并同時(shí)調(diào)節(jié)磁力裝置到帶鋼表面的距離和驅(qū)動(dòng)磁力裝置的電流以達(dá)到最佳的阻尼效果。
在使用之前,帶鋼在沒(méi)有非接觸式帶鋼防抖動(dòng)裝置的制約時(shí),最大抖動(dòng)幅度達(dá)4mm左右。系統(tǒng)投入使用后,操作人員只需在HMI上進(jìn)行控制或參數(shù)調(diào)節(jié),當(dāng)阻尼裝置箱與帶鋼之間的距離及電流輸出值平穩(wěn)后,帶鋼的抖動(dòng)幅度僅僅在1mm以下。振動(dòng)裝置在不工作或當(dāng)鋅鍋的氣刀等系統(tǒng)需要拆卸和維護(hù)時(shí),可以沿其滑道移回,不影響鋅鍋三大件的更換和維護(hù)。其安裝后示意圖如圖1所示。
以S7-300為控制系統(tǒng)的防帶鋼振動(dòng)阻尼裝置在某廠鍍鋅線投入運(yùn)行以后,通過(guò)一段時(shí)間的使用,系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運(yùn)行,帶鋼振動(dòng)減輕之后,鋅層厚度及鍍層均勻,在保證質(zhì)量的前提下生產(chǎn)出來(lái)的熱鍍鋅帶鋼能節(jié)約大量的鋅原料。一般鍍鋅層厚度為50g/m2~200g/ m2,現(xiàn)在僅單面鍍鋅層厚度可減少2.5g/m2,隨著目前鋅價(jià)的攀升,一條年產(chǎn)十萬(wàn)噸的生產(chǎn)線僅降低鋅耗即可節(jié)約數(shù)百萬(wàn)元的成本,這對(duì)于熱鍍鋅生產(chǎn)企業(yè)降本增效有著重大意義。
[1]Anno Jordan.控制熱鍍鋅帶鋼振動(dòng)降低生產(chǎn)成本[J].鋼鐵譯文集,2008,(1):45-47.
[2]KAWANISHI MASAMI etc.MITSUBISHI HEAVY IND LTD.STRIP SHAPECORRECTING AND DAMPING DEVICE.日本.No.JP2001117689,2002-10-31.
夏江濤(1982—),男,漢族,湖北武漢人,碩士研究生,工程師,研究方向:電氣自動(dòng)化。