羅熹
(柳州市城市投資建設(shè)發(fā)展有限公司 廣西 柳州 545001)
錨碇大體積混凝土的施工管理分析
羅熹
(柳州市城市投資建設(shè)發(fā)展有限公司廣西柳州545001)
本文結(jié)合具體工程實(shí)例,重點(diǎn)就錨碇大體積混凝土的施工管理進(jìn)行了分析。
錨碇;大體積混凝土;施工管理
柳州市雙擁大橋錨錠底板大體積混凝土施工中,通過(guò)選擇級(jí)配優(yōu)良的碎石、砂、外加劑以及摻入礦粉和粉煤灰優(yōu)化混凝土配合比,控制混凝土的澆筑過(guò)程和保溫養(yǎng)護(hù),減小水泥用量,降低混凝土的水化溫升峰值和底板內(nèi)表溫差,提高了混凝土和易性和耐久性。
柳州市雙擁大橋設(shè)計(jì)為重力式懸索橋,南北兩岸各布置一個(gè)錨碇,南北錨碇與主纜相配套,單一錨碇;埋入地下22m之多,露出地面8m左右;錨碇結(jié)構(gòu)為C30鋼筋混凝土,散索部分為后張預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)。錨碇基礎(chǔ)φ57m厚10m的實(shí)心少筋混凝土結(jié)構(gòu),散索部分為鋼筋混凝土空心棱體結(jié)構(gòu);錨碇底標(biāo)高均為+67.634m,相隔120m左右的柳江水位+77.4m,水位差10余米,施工防水是工作重中之重。
圖1 錨碇總體結(jié)構(gòu)示意圖(單位:cm)
錨碇屬于大體積混凝土結(jié)構(gòu),在施工前做了大量的準(zhǔn)備工作,包括聘請(qǐng)專家進(jìn)行大體積混凝土水化熱專項(xiàng)研究;委托蘭州理工大學(xué)進(jìn)行溫控設(shè)計(jì)及編寫溫控方案并在混凝土施工過(guò)程中進(jìn)行溫度監(jiān)控;在此基礎(chǔ)上編寫錨碇基礎(chǔ)大體積混凝土施工方案;在結(jié)合大體積混凝土特點(diǎn)的前提下設(shè)計(jì)并試配出優(yōu)良配合比;在考慮大體積混凝土澆筑不宜中斷的前提下進(jìn)行拌和站及混凝土輸送配置。參照溫控方案,將錨碇按照A、B、C、D分塊之后,又將其分為若干層進(jìn)行施工。
錨體從結(jié)構(gòu)受力和功能上可分為錨塊、基礎(chǔ)、前錨室等幾部分。由于錨碇平面尺寸較大,為避免出現(xiàn)收縮與溫度裂縫,錨碇共分四塊進(jìn)行澆筑,分別為錨塊、前錨室、兩個(gè)側(cè)基礎(chǔ)。各塊之間設(shè)置2m寬后澆段,后澆段采用微膨脹混凝土,錨碇分塊見圖2。
3.1拌制混凝土配料
圖2 錨碇分塊圖
拌制混凝土配料時(shí),各種衡器確保準(zhǔn)確每次開盤之前由試驗(yàn)室對(duì)骨料及砂子的含水率進(jìn)行檢測(cè),并開出施工配合比給拌和站,拌和站在標(biāo)定計(jì)量設(shè)備之后嚴(yán)格按照施工配比進(jìn)行拌料。混凝土攪拌完畢后,試驗(yàn)室按照下列要求檢測(cè)混凝土拌和物的各項(xiàng)性能:
①混凝土拌和物的坍落度,分別在攪拌地點(diǎn)和澆筑地點(diǎn)進(jìn)行取樣檢測(cè),每一工作班或每一單元結(jié)構(gòu)物不少于2次。在檢測(cè)坍落度時(shí),觀察混凝土拌和物的粘聚性和保水性,保證混凝土具有良好的和易性。②混凝土外加劑的使用效果。該工程采用混凝土輸送泵進(jìn)行澆筑,因此拌制出的混凝土除了有良好的和易性外,還應(yīng)有良好的可泵性。③根據(jù)需要還應(yīng)檢測(cè)混凝土拌和物的其他質(zhì)量指標(biāo)并應(yīng)符合《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》(JTJ/TF50-2011)的有關(guān)規(guī)定。
3.2混凝土澆筑方案比選
在進(jìn)行施工前,項(xiàng)目分別對(duì)汽車泵、拖式泵車及布料桿澆筑混凝土的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行分析,綜合考慮進(jìn)行選擇。汽車泵具有靈活方便性,沒有拖式泵車接管拆管的程序,大大地提高了生產(chǎn)效率,縮短混凝土澆筑時(shí)間,但受輸送半徑及現(xiàn)場(chǎng)施工場(chǎng)地制約太大,另外施工成本高,不予采用。
拖式泵車具有汽車泵靈活的特點(diǎn),通過(guò)布置輸送泵管可以將混凝土輸送到任意地點(diǎn),受施工場(chǎng)地制約小,而且該工程混凝土澆筑方量集中,可以通過(guò)將泵車放置在混凝土拌和站下,并設(shè)置主輸送管道,省去混凝土運(yùn)輸環(huán)節(jié),提高了工效。布料桿配套設(shè)施過(guò)于繁雜,安裝不便,在綜合考慮工期要求及經(jīng)濟(jì)性的情況下,不予采用。綜合考慮,該項(xiàng)目每側(cè)錨碇各采用2臺(tái)拖式泵車進(jìn)行施工。
(1)設(shè)計(jì)依據(jù)《普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程》(JGJ55-2000)假定混凝土容重為2400(kg/m3)。對(duì)有防水抗?jié)B要求的混凝土提高0.2MPa設(shè)計(jì)。通過(guò)計(jì)算得1m3C30 P10混凝土材料用量為:C(水泥)=280(kg/m3);W(水)=(175kg/m3);F(煤灰)=70(kg/m3);K(礦粉)=50(kg/m3);S(砂)=753(kg/m3);G(碎石)=1050(kg/m3);A(外加劑)=5.8(kg/m3);SY-G=28(kg/m3);綪纖維=1(kg/m3)。1m3C40 P10混凝土材料用量為:C(水泥)=320(kg/m3);W(水)=(165kg/m3);F(煤灰)=60(kg/m3);K(礦粉)=60(kg/m3);S(砂)=733(kg/m3);G(碎石)=1040(kg/m3);A(外加劑)=6.6(kg/m3);SY-G=32(kg/m3);綪纖維=1(kg/m3)。
(2)混凝土溫度驗(yàn)算。假若底板周邊沒有任何散熱和熱損失條件,水化熱全部轉(zhuǎn)化成溫升后的溫度值,混凝土在3~3.5d的水化熱為峰值,則取3d混凝土溫度。計(jì)算參數(shù):水泥為P.Ⅱ42.5;混凝土澆筑溫度按27℃(計(jì)算值)考慮。實(shí)際入模溫度按23℃考慮(必要時(shí)加入冰塊降低水溫)。對(duì)加入膨脹劑及大體積混凝土采取保溫保濕養(yǎng)護(hù)?;炷林行臏囟扰c表面溫度的差值不應(yīng)大于25℃,混凝土表面溫度與大氣溫度的差值不應(yīng)大于25℃。養(yǎng)護(hù)時(shí)間不應(yīng)少于14d。通過(guò)混凝土溫度計(jì)算所產(chǎn)生的溫差均小于25℃,滿足控制溫升應(yīng)力開裂。
(3)試配及施工配合比確定。通過(guò)以上計(jì)算配合比調(diào)整水灰比進(jìn)行試配,在最大水灰比時(shí)抗壓強(qiáng)度和抗?jié)B性能試驗(yàn)均能滿足設(shè)計(jì)要求。
(4)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)混凝土配合比和施工中的氣候情況及養(yǎng)護(hù)方案,在混凝土內(nèi)預(yù)埋16個(gè)溫度測(cè)點(diǎn)(深度分別為1.8m、1.5m、1.0m和0.5m),采用專用溫度計(jì)監(jiān)測(cè),超過(guò)規(guī)定值時(shí)立即采取保溫措施。為了掌握混凝土內(nèi)部的實(shí)際最高溫升值及混凝土中心至表面的溫度梯度,以便對(duì)表面的保溫措施加以調(diào)整,必要時(shí)用電熱毯加熱。保證混凝土內(nèi)部梯度及混凝土表面溫差小于25℃,因此應(yīng)加強(qiáng)混凝土內(nèi)部溫度監(jiān)測(cè)工作。
混凝土澆筑后有一個(gè)升溫至降溫過(guò)程,降溫至大氣溫度的過(guò)程比較緩慢。為此,測(cè)溫從混凝土澆筑后24h開始,升溫階段每2h測(cè)一次,降溫階段每2h測(cè)一次;根據(jù)溫度變化情況3~5d后,每8h測(cè)一次;7~10d后,每天測(cè)一次;當(dāng)內(nèi)部溫度基本穩(wěn)定且與最低大氣溫度差小于25℃時(shí),整個(gè)監(jiān)測(cè)階段告一段落。現(xiàn)場(chǎng)溫度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集后進(jìn)行整理分析,并輸出每次每個(gè)測(cè)點(diǎn)的溫升值和各測(cè)位中心測(cè)點(diǎn)與表層測(cè)點(diǎn)的溫差值,作為研究調(diào)整和控溫措施的依據(jù)。由于底板混凝土較厚,混凝土澆筑后內(nèi)部溫度較高,且持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)。
當(dāng)通過(guò)測(cè)溫混凝土內(nèi)部的溫度超過(guò)57.69℃時(shí),發(fā)出警報(bào),加強(qiáng)保溫。若溫差滿足不了要求,要進(jìn)行保溫加熱,使混凝土內(nèi)外溫度差保證在25℃以內(nèi)。
5.1泵管布置
該工程配置90型和50型拌和站各1套,混凝土生產(chǎn)能力滿足混凝土分層要求。2套拌和站下各安放1臺(tái)HBT8013-90ES型混凝土輸送泵,然后安布泵管通向錨碇。在僅有2個(gè)混凝土泵入點(diǎn)的情況下,澆筑面積過(guò)大帶來(lái)的弊病就體現(xiàn)出來(lái)了。關(guān)于混凝土泵入點(diǎn)的確定,采用平均法計(jì)算得出泵管間距及泵管到模板間距,受地形限制,泵管只能從21m邊的方向接入錨碇分區(qū)。為解決這一問(wèn)題,及時(shí)調(diào)整布管方案,在實(shí)際施工中,采用從一角開始兩管配合,混凝土分層澆筑厚度控制在50cm左右,大面斜向分層,縮短了混凝土澆筑時(shí)間,有效地提高了混凝土澆筑質(zhì)量,避免了冷縫出現(xiàn)。
5.2混凝土振搗
在混凝土分層澆筑過(guò)程中,采用50型插入式振搗棒進(jìn)行振搗,按照澆筑面積配置8~10臺(tái)。在使用過(guò)程中,振搗棒的移動(dòng)間距不超過(guò)其作業(yè)半徑的1.5倍,具體保持在30~50cm;與側(cè)模保持在5~10cm的距離;在振搗時(shí)嚴(yán)格保證插入下層混凝土5~ 10cm;每振搗完一處后,邊振動(dòng)邊徐徐提出振搗棒;避免振動(dòng)棒碰撞模板、鋼筋及其他預(yù)埋件。對(duì)每一振搗部位,嚴(yán)格保證振動(dòng)到該部位混凝土密實(shí)為止。區(qū)別密實(shí)的標(biāo)志是混凝土停止下沉,不再冒出氣泡,表面呈現(xiàn)平坦、泛漿。
溫度監(jiān)測(cè)和觀測(cè)表明:①錨錠底板平均最高峰值達(dá)到58.0℃,最大內(nèi)表溫差24.3℃小于規(guī)范值25℃,而且降溫速率緩慢,阻止了溫度裂縫的產(chǎn)生。②摻有活性粉煤灰和礦粉的混凝土各項(xiàng)力學(xué)性能優(yōu)越,混凝土工作性能良好。③基于混凝土材料考慮,用大摻量粉煤灰和礦粉替代部分水泥,降低混凝土配合比中水泥用量,控制大體積混凝土放熱源頭,有效地削減早期混凝土內(nèi)部出現(xiàn)的最高溫度峰值。錨錠底板未出現(xiàn)溫度裂縫,滿足工程設(shè)計(jì)要求。
[1]戴鎮(zhèn)潮.大體積混凝土的防裂[J].混凝土,2001(9):31~33.
[2]覃維祖.混凝土的收縮、開裂及其評(píng)價(jià)與防治[J].混凝土,2001(7):76~ 77.
[3]王志永.淺談大體積混凝土施工技術(shù)的分析[J].科學(xué)之友,2010(27):21~23.
TU71
A
1673-0038(2015)07-0041-02
2015-1-22
羅熹(1982-),男,工程師,碩士,主要從事市政工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工管理與協(xié)調(diào)工作,作為業(yè)主代表參與了柳州市多座跨江大橋及市政道路的建設(shè)。