曾科,孫新亞,羅彩龍,郭萍
(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第三采氣廠,內(nèi)蒙古烏審旗017300)
蘇里格天然氣處理廠丙烷電機(jī)節(jié)能改造研究
曾科,孫新亞,羅彩龍,郭萍
(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第三采氣廠,內(nèi)蒙古烏審旗017300)
裝置區(qū)丙烷制冷系統(tǒng)作為蘇里格天然氣處理廠高能耗設(shè)備,日常生產(chǎn)過(guò)程中,在丙烷蒸發(fā)器丙烷量充足且滿足生產(chǎn)需求的情況下,丙烷壓縮機(jī)滑閥長(zhǎng)期處于較小的開度,電機(jī)運(yùn)行效率極低,某天然氣處理廠2014年單臺(tái)丙烷壓縮機(jī)組耗電量占全廠年耗電量近40%,因此,針對(duì)目前丙烷制冷系統(tǒng)高能耗、低能效的現(xiàn)狀,研究分析變頻調(diào)速技術(shù)在丙烷壓縮機(jī)組節(jié)能降耗中的應(yīng)用。
天然氣處理;丙烷壓縮機(jī);負(fù)載率;高壓電機(jī);高壓變頻器;效率
丙烷制冷系統(tǒng)主要用于蘇里格天然氣處理廠裝置區(qū)低溫分離工藝天然氣的脫油、脫水,滿足天然氣的水、烴露點(diǎn)的要求,單套裝置設(shè)計(jì)天然氣處理規(guī)模500×104m3/d,按設(shè)計(jì)要求,冬季天然氣控制溫度為-10℃,夏季控制溫度為-5℃,某天然氣處理廠2014年度單套裝置丙烷制冷系統(tǒng)耗電量達(dá)374.333 3× 104kW·h,占全廠總耗電量近40%,耗電量巨大。因此,研究丙烷制冷系統(tǒng)節(jié)能降耗改造措施,對(duì)于響應(yīng)國(guó)家節(jié)能降耗政策以及提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。
丙烷制冷系統(tǒng)是為工藝裝置區(qū)提供冷量的核心設(shè)備,系統(tǒng)主要包括壓縮機(jī)組、蒸發(fā)式冷凝器、儲(chǔ)液器、油路系統(tǒng)、經(jīng)濟(jì)器和丙烷蒸發(fā)器各一套,以及相關(guān)的電儀自控系統(tǒng)。
丙烷壓縮機(jī)采用美國(guó)約克公司RWF型螺桿式壓縮機(jī),滑閥在10%~100%無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),內(nèi)容積比自動(dòng)調(diào)節(jié)(Vi=2.2~5.0)以節(jié)省由于壓縮機(jī)過(guò)壓縮、欠壓縮造成的功耗損失,額定制冷功率為1 292 kW。電機(jī)采用南陽(yáng)YB560M2-2WG型防爆交流電機(jī),額定電壓10 kV,額定電流39.1 A,額定功率為560 kW,轉(zhuǎn)速為2 977 r/min,效率為94.87%。
圖1 丙烷制冷系統(tǒng)工藝流程
主要工藝流程為,液體丙烷在丙烷蒸發(fā)器中吸收了熱量后變?yōu)楸檎羝?,同時(shí)使原料天然氣溫度降至設(shè)定溫度。丙烷氣體經(jīng)油分離器分離出夾帶的液體后進(jìn)入丙烷壓縮機(jī)。壓縮后丙烷氣體經(jīng)空冷器后冷凝為液體。丙烷液體進(jìn)入丙烷儲(chǔ)液罐,再經(jīng)節(jié)流閥降壓后進(jìn)入經(jīng)濟(jì)器分離為氣液兩相,氣體返回壓縮機(jī)的補(bǔ)充氣入口,液體則進(jìn)一步節(jié)流降壓后進(jìn)入蒸發(fā)器,在蒸發(fā)器中吸收原料天然氣的熱量后蒸發(fā)為丙烷蒸汽,從而完成整個(gè)制冷過(guò)程的循環(huán)。
2.1 運(yùn)行概況
該天然氣處理廠設(shè)有3套丙烷制冷系統(tǒng),根據(jù)氣量情況,采用1用2備或2用1備的運(yùn)行模式。丙烷蒸發(fā)器出口天然氣溫度冬季控制在-10℃,夏季控制在-5℃,壓縮機(jī)通過(guò)電機(jī)直接驅(qū)動(dòng),電機(jī)恒速運(yùn)行,通過(guò)調(diào)節(jié)滑閥開度來(lái)改變壓縮機(jī)負(fù)載。
在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中,單套裝置日均處理氣量在480×104m3左右,基本處于設(shè)計(jì)滿負(fù)荷500×104m3/d的運(yùn)行狀態(tài),在滿足溫度控制要求的情況下,丙烷壓縮機(jī)滑閥開度在10%~40%,由于負(fù)載過(guò)輕,經(jīng)濟(jì)器未投運(yùn),丙烷電機(jī)運(yùn)行效率為40%~60%,空載能耗大。2015年5月丙烷壓縮機(jī)電機(jī)運(yùn)行效率和滑閥開度統(tǒng)計(jì)情況(見圖2)。
圖2 電機(jī)運(yùn)行效率和滑閥開度
由圖2可知,壓縮機(jī)的滑閥開度值和電機(jī)運(yùn)行效率值均較低。由于電機(jī)恒速運(yùn)行,在丙烷蒸發(fā)器丙烷量充足且控制溫度滿足實(shí)際生產(chǎn)需求的情況下,丙烷壓縮機(jī)滑閥長(zhǎng)期處于較小的開度,整個(gè)丙烷制冷系統(tǒng)運(yùn)行處在“大馬拉小車”的狀態(tài)下,系統(tǒng)的整體運(yùn)行效率非常低。
2.2 耗電量情況
2015年5月份該廠能耗情況(見圖3)。
由圖3可以看出,2015年5月單臺(tái)丙烷制冷系統(tǒng)占處理廠總耗電量的33.97%,耗電量大。若能夠針對(duì)丙烷系統(tǒng)進(jìn)行合理的節(jié)能改造,使高壓電機(jī)在最優(yōu)經(jīng)濟(jì)當(dāng)量運(yùn)行,降低能源損耗,提高電機(jī)效率,將給該天然氣處理廠帶來(lái)很大的經(jīng)濟(jì)效益。
由于電機(jī)額定效率、空載損耗為固定值,因此,其運(yùn)行效率高低直接取決于負(fù)載率。國(guó)家對(duì)三相異步電動(dòng)機(jī)3個(gè)運(yùn)行區(qū)域作了如下規(guī)定:負(fù)載率在70%~100%為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行區(qū);負(fù)載率在40%~70%為一般運(yùn)行區(qū);負(fù)載率在40%以下為非經(jīng)濟(jì)運(yùn)行區(qū)。結(jié)合丙烷電機(jī)在滿足實(shí)際生產(chǎn)需求同時(shí)負(fù)載率偏低的情況,研究變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用以提高丙烷電機(jī)運(yùn)行效率,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
3.1 轉(zhuǎn)速改變對(duì)電機(jī)運(yùn)行效率的影響
電機(jī)轉(zhuǎn)速計(jì)算公式如下:
式中:n-電機(jī)轉(zhuǎn)速,f-定子繞組頻率,P-電機(jī)級(jí)數(shù),s-電機(jī)轉(zhuǎn)差率。
由上式可知,當(dāng)改變交流電機(jī)定子繞組供電頻率,電機(jī)轉(zhuǎn)速就可隨之變化,實(shí)現(xiàn)對(duì)電極轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)和控制。
電機(jī)效率計(jì)算公式如下:
式中:η-電機(jī)運(yùn)行效率,P1-電機(jī)輸出的軸功率,P2-電機(jī)輸入功率。
在實(shí)際的生產(chǎn)機(jī)械中,電動(dòng)機(jī)的負(fù)載種類包括平方轉(zhuǎn)矩、恒轉(zhuǎn)矩、恒功率和粘滯性負(fù)載等幾類特性。典型的平方轉(zhuǎn)矩類型負(fù)載是風(fēng)機(jī)和水泵,其電機(jī)的輸入功率與電機(jī)轉(zhuǎn)速的3次方成正比關(guān)系,因此,在電機(jī)輸出功率相同的情況下,通過(guò)調(diào)節(jié)降低可大幅提高電機(jī)的運(yùn)行效率。
由于該廠丙烷電機(jī)正常生產(chǎn)過(guò)程中為恒速運(yùn)行,丙烷電機(jī)運(yùn)行效率為40%~60%,空載能耗大,因此在不改變現(xiàn)有電機(jī)等配套設(shè)施的前提下,考慮加裝變頻調(diào)速裝置,通過(guò)調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速來(lái)提高電機(jī)效率,從而達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
3.2 高壓變頻調(diào)速技術(shù)原理
變頻器是利用電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源變換為變頻率的電能控制裝置。
高壓變頻調(diào)速主要是采用單元串聯(lián)多電平技術(shù)或者IGBT元件直接串聯(lián)高壓變頻器等技術(shù),實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速系統(tǒng)的高功率輸出,同時(shí)消除對(duì)電網(wǎng)諧波的污染。帶有旁路系統(tǒng)的工作原理圖(見圖4)。
圖4 帶有旁路系統(tǒng)的工作原理圖
主要技術(shù)指標(biāo):(1)效率:≥96%;(2)輸出電壓范圍3 kV~11 kV;(3)輸入電流諧波總含量:≤4%;(4)輸入功率因數(shù):≥0.95。
目前國(guó)內(nèi)外高壓電機(jī)變頻調(diào)速方法多種多樣,其中高-高式直接高壓變頻器是將高壓電源經(jīng)高壓開關(guān)柜直接送至高壓變頻器,變頻高壓后直接供電給高壓電機(jī)定子,其具有技術(shù)先進(jìn)、效率高、占地面積小等優(yōu)點(diǎn),是高壓變頻器的主要發(fā)展方向。
3.3 丙烷壓縮機(jī)組變頻調(diào)速的可行性分析
國(guó)內(nèi)外高壓變頻調(diào)速裝置種類繁多,技術(shù)也相對(duì)比較成熟,以美國(guó)施耐德ATV1200 10 kV高壓變頻器為例,其在三門核電站海水膜反滲透升壓泵變頻調(diào)速及包頭鋼鐵集團(tuán)風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速等工程中,節(jié)能降耗得到了很好的應(yīng)用。
美國(guó)施耐德ATV1200-A700-1010采用多電平串聯(lián)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)高壓輸出,主要包括變頻柜、功率柜和控制柜三部分。
主要技術(shù)指標(biāo)如下:(1)輸出電流:40 A;(2)適用電機(jī)功率:560 kW;(3)變壓器容量:700 kVA;(4)電壓等級(jí):10 kV±10%;(5)頻率分辨率:0.01 Hz;(6)輸入電流諧波總含量:<2%;(7)變頻器過(guò)載能力:120%/min,每10 min允許過(guò)載1次;(8)可以設(shè)定并調(diào)節(jié)被控量(比如壓力、流量等)的期望值,變頻器將根據(jù)被控量的實(shí)際值,按照系統(tǒng)設(shè)定的PID參數(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率,控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速,使被控量的實(shí)際值自動(dòng)跟隨期望值;(9)主電源瞬時(shí)掉電5個(gè)周期內(nèi)可滿載運(yùn)行不跳閘,掉電10 s內(nèi)不停機(jī),最大限度維持運(yùn)行;(10)電網(wǎng)掉電,在設(shè)定時(shí)間內(nèi)電網(wǎng)恢復(fù)正常,變頻器可自行啟動(dòng)??梢宰詣?dòng)識(shí)別并跟蹤電機(jī)轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)無(wú)沖擊再起動(dòng),恢復(fù)到原來(lái)的工作狀態(tài);(11)變頻器輸出可以和電網(wǎng)同步,實(shí)現(xiàn)工頻無(wú)擾切換功能;滿足現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用需求。
3.4 丙烷壓縮機(jī)組變頻調(diào)速改造措施
(1)由于該廠三套裝置分別獨(dú)立運(yùn)行,因此考慮采用一拖一運(yùn)行模式,即一臺(tái)電機(jī)配備一臺(tái)變頻器,則需購(gòu)置三套高壓變頻系統(tǒng),主回路簡(jiǎn)圖(見圖5)。
圖5 一拖一主回路簡(jiǎn)圖
(2)丙烷電機(jī)供電由10 kV配出柜出線至電容補(bǔ)償柜后直接接入丙烷電機(jī),改造后電容補(bǔ)償柜出線需接入變頻柜,由變頻柜出線至丙烷電機(jī)。
(3)在1#配電室北側(cè)新建變頻控制室,變頻器并列安裝,每套控制變頻器底部開挖1 200 mm電纜溝,由于單套設(shè)備長(zhǎng)寬高為3 960 mm×1 600 mm×2 670 mm,其前維護(hù)空間不得小于1 500 mm,后維護(hù)空間不得小于800 mm,頂部維護(hù)空間不得小于500 mm,因此新建變頻控制室長(zhǎng)寬高至少為10 100 mm×4 960 mm×3 170 mm,且頂部安裝導(dǎo)風(fēng)罩,以滿足后期維護(hù)及變頻器散熱需求。
(4)ATV1200-A700-1010型變頻器運(yùn)行頻率、電機(jī)轉(zhuǎn)速等各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)輸出4 mA~20 mA信號(hào),采用RS-485 Modbus協(xié)議接入控制室串口服務(wù)器,通過(guò)以太網(wǎng)與PKS系統(tǒng)無(wú)縫連接,中控界面遠(yuǎn)程監(jiān)控實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)。
(5)當(dāng)出現(xiàn)變壓器超溫、模擬輸入信號(hào)缺失、功率單元旁路運(yùn)行等故障時(shí),DCS系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)警,在中控界面顯示報(bào)警信息,確保變頻器故障時(shí)可以及時(shí)進(jìn)行報(bào)警提示。
3.5 改造投資成本回收預(yù)測(cè)
施耐德ATV1200型10 kV高壓變頻器在20%~100%的速度調(diào)節(jié)范圍內(nèi)輸入功率因數(shù)大于等于0.96%,逆變器效率大于等于98.5%,變頻改造普遍節(jié)電率在20%~40%。若按最低20%計(jì)算,僅5月單套丙烷電機(jī)節(jié)電約224 280 kW·h×20%=44 856 kW·h,則全年節(jié)電約538 272 kW·h,工業(yè)用電按0.52元/度計(jì)算,年節(jié)約電費(fèi)279 901.44元。
所選高壓變頻器單臺(tái)采購(gòu)成本約42萬(wàn)元,則由以上數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)兩年左右可回收設(shè)備投資成本。
丙烷壓縮機(jī)電機(jī)變頻改造,取消了滑閥的節(jié)流控制,采用高壓變頻器根據(jù)負(fù)載情況對(duì)電機(jī)運(yùn)行速度自動(dòng)調(diào)節(jié),提高了電機(jī)的運(yùn)行效率,改善了目前丙烷電機(jī)“大馬拉小車”的現(xiàn)狀,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了電機(jī)軟啟動(dòng),避免電機(jī)直接啟動(dòng)對(duì)電網(wǎng)、壓縮機(jī)等設(shè)備的沖擊,電機(jī)功率因數(shù)的提高,降低了無(wú)功損耗和諧波污染,給企業(yè)帶來(lái)極大的經(jīng)濟(jì)效益。
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1673-5285(2015)08-0056-04
2015-07-21