王亞偉
(西山煤電 (集團(tuán))有限責(zé)任公司東曲選煤廠,山西 古交 030200)
東曲選煤廠地處西山煤電古交礦區(qū),1994年11月正式投產(chǎn),歷經(jīng)改造后,核定入選能力為4.0 Mt/a,生產(chǎn)采用原煤預(yù)先脫泥無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器分選+粗煤泥TBS分選+細(xì)煤泥浮選的聯(lián)合工藝流程,主要產(chǎn)品為12級(jí)瘦精煤和動(dòng)力煤,主要銷往鋼鐵、焦化、電廠等企業(yè)。由于東曲選煤廠入選原煤中煤泥含量大 (平均在20%以上)、煤質(zhì)易碎且易泥化 (<0.045 mm粒級(jí)細(xì)泥含量高),導(dǎo)致實(shí)際生產(chǎn)中浮選系統(tǒng)和尾煤回收系統(tǒng)工作不穩(wěn)定,回收能力不足且回收率低,經(jīng)常出現(xiàn)尾煤濃縮機(jī)運(yùn)行電流高被迫停止洗選等待尾煤濃縮回收的情況。為保證選煤生產(chǎn)的正常進(jìn)行,該廠尾煤回收系統(tǒng)亟待改造。
改造前東曲選煤廠尾煤回收系統(tǒng)工藝 (圖1)為:浮選尾煤首先進(jìn)入尾煤一次濃縮機(jī)進(jìn)行濃縮,一次濃縮溢流進(jìn)入二次濃縮機(jī),底流則打回主廠房,由主廠房?jī)?nèi)的濃縮旋流器+立式離心機(jī) (高頻篩)回收;旋流器溢流、離心液、篩下水進(jìn)入沉降離心液池,沉降離心液池物料一部分返回尾煤一次濃縮機(jī),一部分由沉降離心機(jī)回收。現(xiàn)有回收設(shè)備存在的主要問題有:
圖1 改造前尾煤回收系統(tǒng)工藝流程圖Fig.1 The original flowsheet of tailings recovery system
(1)回收效果差。浮選尾煤采用煤泥離心機(jī)回收,然而煤泥離心機(jī)可以回收>0.3 mm粒級(jí)的物料,對(duì)<0.3 mm粒級(jí)物料回收效果極差,致使<0.3 mm粒級(jí)物料基本全部進(jìn)入離心液,對(duì)尾煤的回收率較低[1];并且煤泥離心機(jī)篩籃使用壽命較短 (約45 d左右),剛更換的篩籃在第1星期內(nèi)篩籃縫隙較小,回收產(chǎn)品水分偏大;第2星期篩籃即發(fā)生磨損,導(dǎo)致回收率較低;在更換篩籃前后半個(gè)月,離心機(jī)的回收效果較差,基本起不到正常回收作用,停止洗煤時(shí)尾煤回收的效率更低。當(dāng)采用高頻篩回收時(shí),在濃縮機(jī)底流濃度較大時(shí)高頻篩能形成料層,尚可回收部分<0.3 mm粒級(jí)物料,但當(dāng)停止洗煤回收時(shí),濃縮機(jī)底流濃度較低,高頻篩無(wú)法形成料層,根本無(wú)法回收<0.3 mm粒級(jí)物料。系統(tǒng)中沉降離心機(jī)用于回收部分煤泥離心機(jī)的離心液和高頻篩的篩下水,沉降離心機(jī)雖原則上無(wú)回收下限,但由于該廠入選原煤和精煤產(chǎn)品種類較多,一個(gè)班進(jìn)入尾煤系統(tǒng)的物料狀況變化較大,導(dǎo)致沉降離心機(jī)入料性質(zhì)不穩(wěn)定,沉降離心機(jī)對(duì)其適應(yīng)性差,除造成設(shè)備故障以外,也致使其產(chǎn)品水分和處理量的波動(dòng)較大,回收效果也不理想。
(2)回收能力不足。由于東曲選煤廠原煤易碎且易泥化,原煤中細(xì)泥含量大,導(dǎo)致尾煤回收系統(tǒng)負(fù)荷不斷增加,回收設(shè)備處理能力明顯不足。在生產(chǎn)中經(jīng)常因尾煤回收不及時(shí)而造成尾煤一次濃縮機(jī)運(yùn)行電流升高,被迫停止洗煤回收尾煤的情況。即使停止洗煤后,通常也需要回收3 h以上,從而使尾煤回收設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),影響檢修。
通過(guò)調(diào)研,目前浮選尾煤預(yù)脫水、脫水工藝主要有以下5種:
(1)濃縮旋流器預(yù)脫水+煤泥離心機(jī)脫水工藝。此工藝優(yōu)點(diǎn)在于工藝簡(jiǎn)單,初期設(shè)備投資低;缺點(diǎn)是濃縮旋流器底流濃度不穩(wěn)定,溢流有跑粗現(xiàn)象,煤泥離心機(jī)脫水效果不穩(wěn)定。
(2)振動(dòng)弧形篩預(yù)脫水+煤泥離心機(jī)脫水工藝。此工藝優(yōu)點(diǎn)在于工藝簡(jiǎn)單,初期設(shè)備投資低;缺點(diǎn)是振動(dòng)弧形篩脫水效果差,易跑水,不能保證煤泥離心機(jī)入料濃度,使煤泥離心機(jī)產(chǎn)品水分偏高。特別是為了提高回收率減小弧形篩篩縫時(shí),跑水情況更為嚴(yán)重。另外,當(dāng)振動(dòng)弧形篩寬度較寬時(shí),還易出現(xiàn)斷梁斷幫故障[3]。
(3)濃縮旋流器、振動(dòng)弧形篩預(yù)脫水+煤泥離心機(jī)脫水工藝。此工藝優(yōu)點(diǎn)在于初期設(shè)備投資較低,能除去一定的水分;缺點(diǎn)是工藝較復(fù)雜,脫水效果仍不穩(wěn)定[4]。
(4)濃縮旋流器、三質(zhì)體高頻脫水篩預(yù)脫水+煤泥離心機(jī)脫水工藝。此工藝優(yōu)點(diǎn)是:工藝適用性強(qiáng),不受入料濃度、粒度和入料壓力影響,濃縮旋流器和三質(zhì)體高頻脫水篩能保證入料濃度,三質(zhì)體高頻篩篩上水分一般在30%~40%,為煤泥離心機(jī)的最佳入料濃度;缺點(diǎn)是初期設(shè)備投資較高。
(5)濃縮旋流器預(yù)脫水+三質(zhì)體復(fù)合高頻脫水篩脫水工藝。此工藝優(yōu)點(diǎn)在于工藝簡(jiǎn)單,設(shè)備投資和運(yùn)行成本均較低,能保證篩上的水分;缺點(diǎn)是篩上物水分在20%~25%,比煤泥離心機(jī)產(chǎn)品水分 (一般在16%左右)要高。
以上幾種工藝中,后兩種是伴隨著三質(zhì)體高頻脫水篩和三質(zhì)體復(fù)合高頻脫水篩的成功研制和應(yīng)用而于近兩年新興的預(yù)脫泥、脫水工藝。工藝核心設(shè)備是DZSN2431三質(zhì)體高頻脫水篩 (主要技術(shù)指標(biāo)見表1),該篩技術(shù)特點(diǎn)為:①工藝適用性強(qiáng)。由于三質(zhì)體高頻脫水篩入料不受入料濃度、入料壓力、入料粒度的影響,其工藝適用性和運(yùn)行穩(wěn)定性遠(yuǎn)高于濃縮旋流器;②脫水效果好。由于三質(zhì)體高頻脫水篩篩網(wǎng)開孔率高于振動(dòng)弧形篩,物料在篩面上的脫水時(shí)間高于振動(dòng)弧形篩,其振動(dòng)頻率和振幅也高于振動(dòng)弧形篩,而且有清網(wǎng)作用,所以三質(zhì)體高頻脫水篩的脫水效果要遠(yuǎn)高于振動(dòng)弧形篩;③整機(jī)可靠性高。由于采用三質(zhì)體振動(dòng)原理設(shè)計(jì),篩框振幅極小,篩網(wǎng)振幅較大,所以整機(jī)可靠性高,故障率低,平時(shí)不需維修和維護(hù),僅需三個(gè)月左右更換一次篩網(wǎng)即可;④安裝方便。由于篩框幾乎不動(dòng),對(duì)地基要求不嚴(yán),布局簡(jiǎn)單,安裝方便;⑤整機(jī)節(jié)能。由于振動(dòng)集中在篩網(wǎng)上,參振質(zhì)量小,振動(dòng)效率高,能耗僅為其他篩分設(shè)備的30%左右[5]。
表1 DZSN2431三質(zhì)體脫水篩技術(shù)特征Table1 Technical characteristics of DZSN2431 three masses high frequency sieve
根據(jù)東曲選煤廠近幾年生產(chǎn)實(shí)際狀況,結(jié)合國(guó)內(nèi)三質(zhì)體高頻脫水篩使用情況,本著充分利用現(xiàn)有系統(tǒng),提高尾煤回收率和工藝靈活性的原則,決定采用濃縮旋流器、三質(zhì)體高頻脫水篩預(yù)脫水+煤泥離心機(jī)脫水工藝。
具體實(shí)施為:在煤泥離心機(jī)之前增加一臺(tái)DZSN2431三質(zhì)體高頻脫水篩;在脫水篩給料前安裝四組φ 300 mm的濃縮旋流器,以去除一定的水分;旋流器入料端安裝DN200管路,與尾煤一次濃縮機(jī)底流來(lái)料主管路相接,并安裝電動(dòng)閥門;旋流器溢流和三質(zhì)體高頻脫水篩篩下水經(jīng)DN300管路進(jìn)入沉降離心液池;三質(zhì)體高頻脫水篩篩上物出料口與煤泥離心機(jī)給料管路通過(guò)軟管連接,以便于離心機(jī)更換篩籃等檢修工作。改造后的尾煤回收工藝流程見圖2。
圖2 改造后的尾煤回收工藝流程圖Fig.2 The modified flowsheet of tailings recovery system
改造前,由于煤泥離心機(jī)入料濃度不能保證,回收效果不好。經(jīng)過(guò)改造,在煤泥離心機(jī)前增加了三質(zhì)體高頻脫水篩,保證了煤泥離心機(jī)的入料濃度,使煤泥離心機(jī)的處理能力和回收效果得到了很大改善,并減輕了高頻篩脫水的負(fù)荷。從表2可以看出,三質(zhì)體高頻脫水篩和煤泥離心機(jī)基本上將>0.125 mm粒級(jí)的煤泥全部回收,使生產(chǎn)中尾煤產(chǎn)品水分穩(wěn)定在17.1%左右,并且脫水產(chǎn)品灰分比入料降低了14.56個(gè)百分點(diǎn)。可見,三質(zhì)體高頻脫水篩和煤泥離心機(jī)組合不僅起到了預(yù)期的脫水作用,且具有良好的降灰效果。
表2 三質(zhì)體高頻脫水篩和煤泥離心機(jī)產(chǎn)品小篩分試驗(yàn)結(jié)果Table 2 The sieve analysis of products from three masses high frequency dewatering screen and coal slime centrifuge%
(1)通過(guò)對(duì)尾煤回收系統(tǒng)進(jìn)行改造,尾煤回收系統(tǒng)的處理能力得到大幅提升,尾煤回收效率大大提高,避免了因尾煤濃縮機(jī)電流高而被迫停止洗煤回收尾煤而造成的影響生產(chǎn)的問題。改造前,每月需停煤回收10次,每次回收時(shí)間1.5 h,按小時(shí)帶煤量840 t計(jì)算,改造后每年可多入選原煤:840×1.5 ×10 ×12=151200 t。
(2)改造前煤泥離心機(jī)篩籃1個(gè)月左右即需更換一次,改進(jìn)后3個(gè)月左右更換一次,三質(zhì)體高頻脫水篩篩網(wǎng)可使用3個(gè)月,篩籃單價(jià)8000元,高頻篩篩網(wǎng)單價(jià)3000元,則每年可節(jié)約配件費(fèi)用:8000× [12- (12/3)] -3000×12/3=52000元。
(3)改造前,停車后尾煤回收時(shí)間為3 h,改造后只需回收1.5 h即可,回收設(shè)備裝機(jī)功率約1800 kW,每度電以0.5元計(jì),則年可節(jié)約電費(fèi):0.5×1800×10×12× (3-1.5)=108000元。
綜上可見,通過(guò)尾煤回收系統(tǒng)的改造為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
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