李穎 王海紅
摘 要:高含蠟原油含蠟量為20-25%,開采過程中由于井筒溫度與壓力逐步降低,易造成井筒結(jié)蠟,嚴重時可導(dǎo)致油井蠟卡躺井,是影響油井生產(chǎn)時率的主要因素之一。大37塊平均含蠟量為23.4%,油井結(jié)蠟現(xiàn)象十分嚴重,探索適合大37塊的有效清防蠟方式,逐步形成了以小劑量持續(xù)加HK-3化學(xué)藥劑防蠟為主、熱洗清蠟為輔的清防蠟配套技術(shù),該項工藝今年在大37塊繼續(xù)推廣應(yīng)用,油井結(jié)蠟現(xiàn)象減輕,熱洗周期由191天提高到224天,有效開井時率提高了1.2%。
關(guān)鍵字:大37塊;結(jié)蠟;清防蠟;應(yīng)用
大王北油田位于山東省東營市河口區(qū)新戶鄉(xiāng)境內(nèi),構(gòu)造上屬于車鎮(zhèn)凹陷大王北洼子。探明含油面積17.7km2,地質(zhì)儲量1738萬噸,原油密度0.88g/cm3,粘度55Mpa·s,含硫0.41%,含蠟23.4%,凝固點31.5℃。
1 油井結(jié)蠟機理
一般認為蠟質(zhì)成分為C16以上的正構(gòu)烷烴,蠟質(zhì)成分含量超過15%為高含蠟原油,在油層高溫高壓條件下,蠟溶解在原油中。在抽油機井生產(chǎn)方式下,高含蠟原油流入井筒后從井底上升到井口的流動過程中,壓力和溫度逐步降低,當溫度和壓力降到蠟析出點以下時,原油中的蠟大量析出,附著在油管內(nèi)壁,輕者減小過油通道,嚴重者堵死過油通道造成蠟卡,給原油開采帶來一定困難。結(jié)蠟分三個階段,即析蠟階段、蠟晶長大階段和蠟沉積階段,若蠟從油井管壁析出,則結(jié)蠟過程只有前二個階段,把結(jié)蠟控制在任何階段都能達到防蠟?zāi)康摹?/p>
2 常規(guī)熱洗清蠟方法簡介
2.1 常規(guī)熱洗清蠟方法介紹
當油井結(jié)蠟到一定程度需要清蠟時,使用泵車(針對大北油田的地下特點如壓力高、原油粘度高等特點,我們一般使用400型水泥車)聯(lián)結(jié)套管閘門,將污水(經(jīng)現(xiàn)場實驗水溫要求在75℃以上)打入油套環(huán)形空間:一方面高溫污水將油管壁加熱使管內(nèi)壁上的蠟軟化或脫落,另一方面高溫污水經(jīng)由井下抽油泵進入油管內(nèi),將附著在油管內(nèi)壁及抽油桿上的蠟塊沖洗掉,隨同地層產(chǎn)出液一起進入干線,從而起到清蠟的目的。
2.2 常規(guī)熱洗清蠟的優(yōu)缺點
常規(guī)熱洗是我們現(xiàn)場最普遍采用的清蠟方式,它有如下優(yōu)點:(1)操作簡便,易于掌握。(2)清防蠟效果見效快,及時。(3)不僅能對井筒清蠟而且還能對干線進行清蠟。由于大王北油田本身的特點及其他的一些因素,常規(guī)熱洗清蠟方法有它無法克服的缺點,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:(1)熱洗用水一般采用處理污水,與油層配伍性差,易造成油層及地面污染。(2)清蠟最重要的條件是溫度(我們選擇大北10-10井下蠟樣做了模擬實驗,具體見下表)。而大北地區(qū)冬季由于氣源不足,熱洗溫度(85℃)很難保證,從而達不到熱洗的效果和目的。(3)由于大王北油田含蠟較高(平均為23.4%)熱洗周期短(大37塊平均132.5天),熱洗十分頻繁,工作量大,成本高。(4)大37塊地處灘海,大部分進井路都為土路,受氣候影響較大。(5)如果熱洗不及時,,洗井時壓力往往較高(一般在14Mpa以上),一方面熱洗水注入油層造成油層污染甚至壓死油層,從而影響油井產(chǎn)量;另一方面易損壞井下管柱(如密封圈刺漏等)造成作業(yè)。(6)熱洗后,抽油機井進行排液一般需2-3天,在一定程度上降低了有效開井時率,從而影響到油井的產(chǎn)量。
綜上所述,單純采用常規(guī)的熱洗清蠟效果不太理想,必須找到一種更加合理有效的方法和途徑。
3 油井防污染清蠟技術(shù)的應(yīng)用及探討
3.1 油井防污染清蠟作用機理及特點
油井防污染清蠟工藝是利用熱管技術(shù)開發(fā)的新型油井清蠟工藝,該清蠟工藝是依靠抽油機提掖為動力,將油井自身產(chǎn)出液經(jīng)過清蠟裝置加熱后從油套環(huán)空回注到油井,使管柱中的液體逐步升溫從而達到油井徹底清蠟的目的。該清蠟工藝主要有以下特點:(1)升溫快、熱效率高,從點火開始10分鐘內(nèi),被加熱液體的升溫梯度大于50℃,1個小時油井產(chǎn)出液的溫度就能達到60℃以上,3小時后油井產(chǎn)出液溫度達到80℃以上。(2)以油井自產(chǎn)液為介質(zhì),與地層配伍性好,不污染油層,避免油井水傷害的發(fā)生。(3)以油井自產(chǎn)液為介質(zhì),清蠟過程中不另外注入水,大大縮短了排液期,洗后即可正常生產(chǎn),從而避免了排液時間長的問題。(4)自動化程度高,加熱 、清蠟、排蠟全部采用自動化。
3.2 油井防污染清蠟的適用范圍。(1)產(chǎn)出液油氣比在200m3/T以下的抽油機井。(2)產(chǎn)液量在5m3/d~25m3/d的抽油機井。
3.4油井防污染清蠟的現(xiàn)場使用情況效果分析
在大王北油田大37塊油井中選井進行油井防污染清蠟,選取時的主要原則是:日產(chǎn)液量>5方、可單井計量或者是最多兩口井串管線、相對較難洗且快到洗井周期的井。選定10口井。由于天氣等因素影響,針對這10口井使用油井防污染清蠟工藝洗井清蠟,并做出效果對比分析??梢钥闯?,使用油井防污染清蠟工藝洗井后,油井的上行最大電流平均降幅為2.8A,下行最大電流平均降幅為1.1A,井口出口溫度基本上都達到了80℃以上,洗后載荷明顯降低,產(chǎn)量也有一定增加。選取有代表性的井的現(xiàn)場熱洗情況及功圖對比進行分析:DBD37-J1井。從早上的9:30到下午的16:50共熱洗7小時20分鐘,電流由熱洗前的56.6/29.3到第一次排蠟時為51.8/29.4、第二次排蠟時為49.7/30.1、第三次排蠟為的48.6/31.4,上行最大電流下降8安培。出口溫度達到了85℃。經(jīng)過量油對比,液量/油量/含水分別由洗前的11.6/9.6/17%漲到洗后的13.6/11.0/15%。洗前和洗后的示功圖對比如下:
由功圖對比可以看出,該井洗前最大/最小載荷(5.15)為69.57/54.59KN,洗后(6.10)為76.39/53.96KN。載荷變化不明顯,但功圖變“飽滿”,清蠟效果較好。
4 結(jié)論與建議
通過現(xiàn)場使用、效果分析,采用油井防污染清蠟工藝,避免了常規(guī)熱水洗井造成的油層污染、排液期長、不返液、熱洗質(zhì)量不高等問題,效果顯著。根據(jù)大北油田生產(chǎn)實際情況,結(jié)合清蠟工藝特點,建議:(1)可以選擇液量在5-20 m3/d之間的油井、地層能量低、常規(guī)洗井易倒灌地層的油井及水敏嚴重的油井,推廣使用防污染洗井清蠟工藝。(2)在施工前對井況進行充分了解,并對現(xiàn)場設(shè)施仔細檢查,及時排除隱患,確保施工安全順利進行。(3)做好洗井前后電流、載荷、液量的監(jiān)測工作,及時分析清蠟效果。