高鵬 鄭云濤
摘要:隨著史上最嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)的更新出臺(tái),水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)在極力節(jié)支降成本的同時(shí),投入煙氣脫硝工程成為生存所須,綜合當(dāng)前行業(yè)內(nèi)的成功經(jīng)驗(yàn),我公司2014年初在2500t/d熟料生產(chǎn)線上增設(shè)了SNCR煙氣脫硝項(xiàng)目,通過(guò)向雙系列五級(jí)筒內(nèi)和分解爐內(nèi)噴入一定濃度的霧化氨水,與含硫、含氮產(chǎn)物有機(jī)結(jié)合,產(chǎn)生無(wú)毒害的氮?dú)夂退?,及時(shí)消除煤粉燃燒及物料分解過(guò)程中產(chǎn)生的含硫、含氮氧化物,確保排放廢氣中氮氧化物濃度低于350mg/m3,達(dá)到環(huán)保局在線監(jiān)測(cè)設(shè)備的控制標(biāo)準(zhǔn)。
關(guān)鍵詞:煙氣脫硝系統(tǒng);運(yùn)行體會(huì);安全措施
1.主要設(shè)備:
SNCR煙氣脫硝項(xiàng)目配套建設(shè)氨水儲(chǔ)存系統(tǒng)、氨水泵站及流量控制系統(tǒng),氨水輸送系統(tǒng)、氨水霧化噴射系統(tǒng)、數(shù)字信號(hào)傳輸監(jiān)控系統(tǒng)等,包括彩鋼結(jié)構(gòu)保溫板房、安全平臺(tái)、防護(hù)梯和氨水濃度報(bào)警器及氨水排污坑等安全措施。
2.運(yùn)行參數(shù)
經(jīng)過(guò)四個(gè)月的冬季施工安裝,煙氣脫硝系統(tǒng)投入調(diào)試運(yùn)行,中控窯操作員負(fù)責(zé)參數(shù)控制,班段長(zhǎng)及巡檢工負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)檢查。氨水由供貨單位負(fù)責(zé)送貨到廠,注罐,取樣及安全防護(hù)?;?yàn)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)氨水濃度,在技術(shù)人員共同配合下,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,效果良好,沒(méi)有對(duì)熟料煅燒質(zhì)量和產(chǎn)量造成影響。
3.經(jīng)驗(yàn)體會(huì)
SNCR脫硝技術(shù),流程簡(jiǎn)單、實(shí)用、可靠,中控設(shè)置集中監(jiān)視和操作系統(tǒng),操作方便、簡(jiǎn)單,流量可根據(jù)工況和具體要求實(shí)現(xiàn)自動(dòng)和手動(dòng)控制,流量閥5~95%靈活可調(diào),6支噴槍溫度控制區(qū)間為880~920℃,保證脫硝化學(xué)反應(yīng)溫度要求,滿足了環(huán)保及脫硝能力的要求,如需進(jìn)一步降低NOx濃度,可增加閥門開(kāi)度、增加流量即可實(shí)現(xiàn)。該系統(tǒng)滿足工藝操作和環(huán)保排放要求。
根據(jù)同行業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn),試驗(yàn)初期決定使用三支噴槍,即爐、A5筒、B5筒內(nèi)各一支。其余三支取出備用,只通過(guò)調(diào)整氨水泵開(kāi)度即氨水流量設(shè)定值來(lái)控制噴氨量NOx濃度.10%CO2(mg/m?),經(jīng)過(guò)反復(fù)調(diào)試,同時(shí)參考用煤質(zhì)量及投料量,氨水流量在220~260L/h之間為宜,即泵閥開(kāi)度10~50%之間進(jìn)行小范圍調(diào)整。
當(dāng)廢氣中NOx.10%CO2濃度偏低,即氨水泵流量較小時(shí),可以使用兩支槍或一支槍。實(shí)踐數(shù)據(jù)證明,盡量少用或不用爐內(nèi)噴槍,避免所噴入入的氨水吸熱,影響爐溫,進(jìn)而干擾熟料的煅燒質(zhì)量。
取氣管道自動(dòng)反吹及重啟對(duì)計(jì)數(shù)有一定的干擾.需要時(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
當(dāng)配料品種發(fā)生改變時(shí),一定要重新校對(duì)噴氨量,采用煙氣在線分析儀及時(shí)取氣分析,我公司在4月——10月期間為節(jié)煤、增加廢物利用率,向生料配料中摻加自產(chǎn)取暖爐渣發(fā)電廠爐渣1.0%的比例。在創(chuàng)造免稅效益的同時(shí),氨水耗量升高70%,單位成本隨之升高,需要引起重視。
首先,管理人員要密切關(guān)注噴氨量及氨水濃度,發(fā)現(xiàn)耗氨量異常變化及時(shí)聯(lián)系化驗(yàn)人員和采購(gòu)人員,了解供貨單位質(zhì)量波動(dòng)情況。
其次,要求中控員在確保氮氧化物達(dá)標(biāo)排放的同時(shí),節(jié)省噴氨量,有效降低氨水消耗,降低生產(chǎn)成本 。
4.效果評(píng)價(jià)
我公司投入的SNCR煙氣脫硝項(xiàng)目投資小,占地面積小,脫硝效率高,氨水加入量低,運(yùn)行成本比設(shè)計(jì)能力低,自動(dòng)化程度高,人員兼職完成中控操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢和設(shè)備維修工作。該項(xiàng)目使企業(yè)獲得較好的環(huán)保效益,一年后即獲得環(huán)保補(bǔ)助資金200~260萬(wàn)元。
通過(guò)該項(xiàng)目建成及投產(chǎn)的實(shí)踐證明,我公司利用成熟可靠的脫硝技術(shù)實(shí)現(xiàn)氮氧化物達(dá)標(biāo)排放是成功的,該項(xiàng)目符合國(guó)家水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策,不僅可取得較好的社會(huì)環(huán)保效益,而且為進(jìn)一步擴(kuò)大“天鵝”品牌聲譽(yù)做出貢獻(xiàn)。
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