孫建華 王輝 王志強 任少華
【摘要】河南龍泉金亨2×660 MW 機組工程汽輪機的低壓外缸共分8個組件,需在施工現(xiàn)場拼裝、焊接。由于低壓外缸體積龐大,焊接工作量大,安裝精度相對較高,故對現(xiàn)場拼裝及焊接工藝提出了很高的要求。本文紹了低壓外缸下半、低壓外缸上半的拼裝及焊接工藝,通過與國內(nèi)同類工程的對比,證明采用二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊等措施后,低壓外缸的拼裝及焊接質(zhì)量達(dá)到了預(yù)計的要求。
【關(guān)鍵詞】汽輪機;低壓外缸;二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊;拼裝; 焊接;質(zhì)量;工期
引言
河南龍泉金亨電力有限公司新建2臺660MW超超臨界燃煤發(fā)電機組,是我國目前生產(chǎn)的火電設(shè)備中單機容量僅次于百萬的機組。該類型機組在河南省屬首次安裝。低壓外缸采用無臺板結(jié)構(gòu)且不承載低壓內(nèi)缸重量,外缸與軸承座分離,直接與凝汽器剛性連接,不與基礎(chǔ)連接。低壓外缸主要有:左右側(cè)板、前后端板、前圓弧支撐、后圓弧支撐、中間腹板、鋼架等組成,需要現(xiàn)場拼裝、組合、焊接,是整臺汽輪發(fā)電機組安裝工作量、難度最大的一個項目,也是我公司目前首次安裝此種類型的低壓外缸。
1、低壓外缸的結(jié)構(gòu)及焊接要求
每臺低壓外缸總共分成八大件,外上缸分前、中、后3半,其中中間腹板出廠時用臨時撐管固定成一體,中間部分的汽缸法蘭為散件,需在現(xiàn)場組裝。
2、低壓外缸上、下半合理拼裝及焊接工藝的嚴(yán)格控制
2.1 低壓外缸下半的合理拼裝及焊接工藝的嚴(yán)格控制
分別將低壓外缸下半的前、后端板吊入基礎(chǔ)坑內(nèi),用左右調(diào)整螺栓來調(diào)整端板的標(biāo)高及水平、垂直度。端板的重量由軸承座承受,在端板與基礎(chǔ)之間放置液壓千斤頂和小頂牛,用來調(diào)整端板的垂直度。
使用事先加工的臨時壓板將側(cè)板與端板定位。檢查低壓外缸下半的標(biāo)高、水平及對角線尺寸符合圖紙設(shè)計要求(見圖2)。將端板與側(cè)板點焊牢固,拆除安裝用的臨時壓板,正式焊接前安裝前后圓弧支撐。
吊裝低壓外下缸組合式鋼架,將鋼架找正找平,安裝鋼架與外下缸之間的撐管及連接板,每臺低壓外缸共有支撐管44根,4塊兒加固板、4塊兒支撐板、8塊肋最終整體找正低壓外下缸。
在焊接過程中,由于低壓缸外形尺寸較大,每臺低壓外缸下半的焊縫長度19.4m,焊接工作量較大,很容易發(fā)生焊接變形。為了最大限度減小變形量,主要采取了以下措施:
(1)嚴(yán)格按照制定的焊接工藝卡要求。采用二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊進(jìn)行焊接,二氧化碳焊絲直徑為1.2 mm,焊縫高度高于母材。
(2)在坡口型式為雙面坡口處,側(cè)板與端板之間要求無間隙,而單面坡口處,側(cè)板與端板之間間隙要求為4 mm,由于現(xiàn)場采用火焊切割,焊縫間隙很難保證非常精確一致,故我們采用了堆焊而后再打磨的方法,盡量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)間隙,減小焊接變形量。
(3)焊接過程中,由4個焊工分別在汽缸四周同時進(jìn)行對稱逆向焊接,焊接速度基本保持一致。焊接時必須層層推進(jìn),當(dāng)?shù)谝粚?個焊工全部焊接結(jié)束后,按照相同的順序進(jìn)行第二層的焊接,絕對不可以一次完成局部地方的全部焊接。
2.2 低壓外缸上半的合理拼裝及焊接工藝的嚴(yán)格控制。
首先清理并打磨低壓外缸上半前后半缸的水平中分面和垂直中分面,將其分別吊到低壓外下缸中分面上,檢查并調(diào)整上下半缸螺栓孔應(yīng)無錯位,同時檢查低壓外缸軸封處的徑向及軸向是否有錯位現(xiàn)象。然后緊固水平中分面螺栓,用塞尺檢查上下半缸中分面應(yīng)無間隙。
測量中間半缸水平中分面法蘭實際安裝所需長度,并修整實際供貨的中分面法蘭長度。修整時應(yīng)統(tǒng)一考慮法蘭螺栓孔的位置及法蘭實際長度,應(yīng)對法蘭兩端各進(jìn)行修整。中間半缸水平中分面法蘭與前后半缸的法蘭軸向中間無間隙,而且法蘭的厚度為80mm,故對法蘭的切割提出了很高的要求。為提高安裝質(zhì)量,采用機械切割,并在切割法蘭時,預(yù)留1 mm 的切割余量,在實際安裝時進(jìn)一步打磨修整,確保法蘭之間無間隙,也保證了焊接質(zhì)量。
接下來拼裝低壓外上缸的中間腹板,由于中間半缸軸向尺寸預(yù)留了50 mm,首先要測量前、后半缸中間的空擋尺寸,如圖1中的尺寸A。為了提高安裝精度,可以適當(dāng)?shù)卦黾訙y點,然后根據(jù)所測數(shù)據(jù),修整中間腹板的軸向尺寸,并打磨坡口。
中間腹板與前后半缸之間的焊縫采用V字形結(jié)構(gòu)。中間腹板的單側(cè)焊縫需要在現(xiàn)場打磨。圖紙設(shè)計要求,焊縫角度為40°,單側(cè)為20°,焊縫間隙為6 mm。由于中間腹板的前后兩條焊縫不是同時焊接,考慮到在焊接單側(cè)焊縫時,另一側(cè)焊縫間隙會由于焊接應(yīng)力而增大,故在焊接前,將另一側(cè)的焊縫間隙事先調(diào)整到3~4 mm。
考慮到焊接可能產(chǎn)生的變形,根據(jù)圖紙要求,中間腹板與中分面法蘭面之間應(yīng)無間隙。由于在施工現(xiàn)場修整中間腹板的圓周時,只能采用火焰切割,故很難保證零間隙。為了最大可能地減小焊接變形量,一方面我們施工人員精確地對切割部分進(jìn)行劃線,另一方面派了技術(shù)精湛、經(jīng)驗豐富的施工人員進(jìn)行現(xiàn)場切割。而且,火焰切割是反復(fù)修整打磨,直至符合焊接要求。
首先焊接中間腹板與前圓弧支撐,然后再焊接中間腹板與后圓弧支撐。其焊接順序為,先每隔500 mm進(jìn)行點焊,然后由兩個焊工同時對稱根部焊接,最后進(jìn)行填充焊,每次焊接的長度約為1 m。
最后焊接中間半缸水平中分面法蘭,焊接工藝同上,焊接順序為:先點焊,然后焊接左側(cè)法蘭,再焊接右側(cè)法蘭,每次都由兩個焊工同時在內(nèi)外兩側(cè)對稱逆向焊接,每次焊接長度為500 mm。
由于焊接中間半缸水平中分面法蘭是整個低壓缸焊接中最重要、最關(guān)鍵的一步,如果焊接變形太大,最直接的后果就是汽缸中分面產(chǎn)生間隙,如果該間隙在緊固螺栓后無法消除,則必須將該法蘭割除后重新焊接。同低壓外缸下半焊接時一樣,我們也采用了大錘對焊縫進(jìn)行不問斷地敲擊,以達(dá)到快速消除熱應(yīng)力的目的。
3、低壓外下缸與凝汽器焊接
低壓外缸上半焊接結(jié)束后,進(jìn)行低壓缸與凝汽器的連接。在低壓外缸與凝汽器之間鑲嵌一條高度為200 mm 的鐵板,鐵板的上下分別采用焊接方式與低壓外缸下半和凝汽器接頸進(jìn)行剛性連接。以1號低壓缸為例,其與凝汽器焊接的焊縫總長度為54 m,為了減小焊接變形量,我們采取了同焊接低壓外缸下半一樣的控制方法,不同的是,我們安排了6個焊工同時逆向?qū)ΨQ焊接,每次的焊接長度為500 mm,并在4個角各架兩塊百分表進(jìn)行監(jiān)測,當(dāng)焊接變形超過0.1mm時立即停止施焊。先進(jìn)行連接板與低壓外缸下半的焊接,然后再進(jìn)行凝汽器與連接板的焊接。
低壓外下缸與凝汽器焊接結(jié)束后,吊走外上缸,測量外下缸的拼裝幾何尺寸,與焊接前比較,焊接后變形量完全在預(yù)控目標(biāo)之內(nèi)。
4、統(tǒng)籌安排、合理利用時間
為了按預(yù)定計劃14天高質(zhì)量完成兩臺全焊接時低壓缸的組裝、焊接工作,本體班合理分配人員,24小時不停加班加點。
結(jié)論
由于有以上成熟的低壓缸組裝及焊接方案作為指導(dǎo),加上本體班統(tǒng)籌安排、合理利用時間,經(jīng)過14天的日夜鏖戰(zhàn),我們高質(zhì)量的完成了2臺低壓外缸的組裝、焊接工作。
質(zhì)量上:低壓外缸拼裝焊接結(jié)束后,汽缸中分面螺栓孔無錯位,所有螺栓能100% 安裝到位;Ⅰ號低壓外缸中分面最大間隙2 mm,Ⅱ低壓外缸中分面最大間隙為1.8mm(浙江玉環(huán)焊接后中分面最大間隙為3.4mm),緊固螺栓后,上述間隙均可以輕松消除;對交線最大變形量為3mm。
時間上:經(jīng)過14天日夜的鏖戰(zhàn),2臺散件供貨全焊接式低壓外缸順利完成了組合、拼裝、焊接工作。從開始組裝到結(jié)束歷時11天,比業(yè)主預(yù)定的14天計劃提前了3天,比同類型機組提前了31天。
參考文獻(xiàn)
[1]上海汽輪機廠供圖紙
[2]、電力建設(shè)施工質(zhì)量驗收及評價規(guī)程 第3部分:汽輪發(fā)電機組(DL/5210.3—2009)