鄧 辰
(遼寧省機(jī)械研究院有限公司,遼寧 沈陽110032)
隨著家用空調(diào)產(chǎn)品的更新,由原有的方形立式室內(nèi)柜機(jī)衍生出了一種全新的圓形立式室內(nèi)柜機(jī),相應(yīng)地家用空調(diào)室內(nèi)機(jī)蒸發(fā)器的形狀也發(fā)生了變化,由原來方形柜機(jī)的雙列銅管平直型變?yōu)楝F(xiàn)在的雙列銅管U型(圖1),同時(shí)加大了蒸發(fā)器寬度及高度,這樣一來大大提高了蒸發(fā)器的熱交換效率,既節(jié)省了室內(nèi)機(jī)的占地面積又提高了其換熱效能。但隨之而來的問題是原先的單機(jī)設(shè)備生產(chǎn)模式可以滿足小批量定制化生產(chǎn)需要,而無法適應(yīng)大批量生產(chǎn),再加上人力資源緊張以及工人勞動(dòng)強(qiáng)度大等新情況的出現(xiàn),于是研發(fā)了新型的全自動(dòng)化U型折彎生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線主要由自動(dòng)傳送裝置、自動(dòng)折彎機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人三大部分組成,針對(duì)全自動(dòng)化生產(chǎn)線的工藝要求設(shè)計(jì)了相應(yīng)控制系統(tǒng),以滿足實(shí)際生產(chǎn)需要。
圖1 家用空調(diào)U型蒸發(fā)器外形示意圖
蒸發(fā)器U型折彎全自動(dòng)生產(chǎn)線由蒸發(fā)器冷卻輸送線體、定位歸整機(jī)構(gòu)、上料機(jī)器人、1#折彎機(jī)、2#折彎機(jī)、下料機(jī)器人、蒸發(fā)器緩存機(jī)構(gòu)、管組插裝工作臺(tái)、蒸發(fā)器成品輸送線體共計(jì)九大部分組成,圖2為其基本結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2 蒸發(fā)器U型折彎全自動(dòng)生產(chǎn)線結(jié)構(gòu)示意圖
其中蒸發(fā)器冷卻輸送線體的作用是將從焊接機(jī)出來的蒸發(fā)器運(yùn)送到上料機(jī)器人側(cè),并對(duì)銅管進(jìn)行降溫處理,防止對(duì)機(jī)器人的夾具造成損傷;定位歸整機(jī)構(gòu)的作用是對(duì)蒸發(fā)器進(jìn)行精確定位,以便機(jī)器人能夠?qū)崿F(xiàn)精確抓取,這樣折彎后的工件才能保證彎曲尺寸的一致性;上料機(jī)器人的作用是將蒸發(fā)器抓取到定位歸整機(jī)構(gòu)上進(jìn)行定位,然后再準(zhǔn)確地放到折彎機(jī)上,另外其還要判斷折彎機(jī)工作狀態(tài),如果兩臺(tái)折彎機(jī)均不在原位,上料機(jī)器人需將蒸發(fā)器放置到緩存機(jī)構(gòu)上備用,確保生產(chǎn)線工作節(jié)拍穩(wěn)定;下料機(jī)器人的作用是將彎曲成型后的蒸發(fā)器準(zhǔn)確放置到插裝工作臺(tái)上;插裝工作臺(tái)的作用是給人工提供安裝蒸發(fā)器管組的工作平臺(tái)。
正常工作時(shí)蒸發(fā)器從燃?xì)庾詣?dòng)焊接機(jī)出來后進(jìn)入冷卻輸送線體,經(jīng)過冷卻后蒸發(fā)器被送入指定位置,上料機(jī)器人將冷卻后的蒸發(fā)器抓取到定位歸整機(jī)構(gòu)上,蒸發(fā)器在定位歸整機(jī)構(gòu)上由左右、前后夾緊機(jī)構(gòu)進(jìn)行夾緊定位,夾緊到位后上料機(jī)器人抓緊蒸發(fā)器,定位工作臺(tái)夾緊機(jī)構(gòu)松開,均松開到位后機(jī)器人將蒸發(fā)器取出放到1#折彎機(jī)的工作平臺(tái)上,1#折彎機(jī)對(duì)蒸發(fā)器進(jìn)行折彎;與此同時(shí)上料機(jī)器人返回繼續(xù)抓取另外一件蒸發(fā)器,送入定位歸整機(jī)構(gòu)上進(jìn)行定位,經(jīng)過定位后再將其取出放到2#折彎機(jī)的工作平臺(tái)上,對(duì)其進(jìn)行折彎。這樣兩臺(tái)折彎機(jī)均處于工作狀態(tài),大大提高了生產(chǎn)線的工作效率。1#折彎機(jī)折彎結(jié)束后,下料機(jī)器人將折彎完成的蒸發(fā)器抓取到插裝工作臺(tái)上,由人工將其余管組插裝到蒸發(fā)器上,完成最終的蒸發(fā)器拼裝工作,再由成品輸送線體轉(zhuǎn)運(yùn)到下一工位。
綜合上述蒸發(fā)器U型折彎全自動(dòng)生產(chǎn)線的工藝要求,采用三菱Q系列PLC作為控制系統(tǒng)的核心部件。使用三菱CC-Link現(xiàn)場總線協(xié)議作為整個(gè)系統(tǒng)的設(shè)備層網(wǎng)絡(luò),與兩臺(tái)那智不二越工業(yè)機(jī)器人SRA166及兩臺(tái)折彎機(jī)進(jìn)行信號(hào)交互。輸送線體部分的速度控制使用三菱D740系列變頻器,與PLC之間的信號(hào)交互采用RS485通訊協(xié)議。系統(tǒng)的人機(jī)交互界面使用三菱GS2110-WTBD觸摸屏,與PLC之間的信號(hào)交互使用RS232通訊協(xié)議。
U型折彎機(jī)全自動(dòng)化生產(chǎn)線對(duì)控制系統(tǒng)的響應(yīng)速度、穩(wěn)定性、兼容性要求較高,所以采用了三菱MELSEC-Q系列可編程邏輯控制器。Q系列PLC是三菱公司從原有的A系列PLC的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)變過來的大中型PLC系列產(chǎn)品,Q系列PLC采用了模塊化的結(jié)構(gòu)形式,產(chǎn)品組成與規(guī)模靈活多變,最大輸入/輸出點(diǎn)數(shù)可達(dá)4 096點(diǎn),最大程序存儲(chǔ)容量可達(dá)252K步,基本指令的處理速度可達(dá)34 ns,其基本組成包括電源模塊、CPU模塊、I/O模塊等,通過擴(kuò)展各種特殊功能模塊可以提高PLC的性能,擴(kuò)大PLC的應(yīng)用范圍。正是考慮了上述性能特點(diǎn)才選用該系列的PLC,因?yàn)镕X系列PLC的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展性能遠(yuǎn)不如Q系列PLC,無法滿足與工業(yè)機(jī)器人、折彎機(jī)間自由通訊的控制要求。PLC單元的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3所示,其中CPU模塊選擇了Q06UDEHCPU,主要是考慮到要與工廠級(jí)的MES系統(tǒng)進(jìn)行信息傳遞,其本身自帶Ethernet接口能滿足該功能,QX40為輸入模塊,QY10為輸出模塊,QJ71C24N模塊為兩通道串口通訊模塊,具有一個(gè)通道的RS232接口及一個(gè)通道的RS422/RS485接口,QJ61BT11N為CC-Link主站/本地站模塊,該模塊作為主站負(fù)責(zé)與工業(yè)機(jī)器人及折彎機(jī)通訊。
圖3 PLC的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
全自動(dòng)生產(chǎn)線使用了兩臺(tái)那智不二越SRA166工業(yè)機(jī)器人和兩臺(tái)折彎機(jī),二者均是具有獨(dú)立控制系統(tǒng)的自動(dòng)化設(shè)備,那么隨之而來的問題就是需要將二者與總控系統(tǒng)鏈接到一起,使其成為一個(gè)整體,相互協(xié)調(diào)工作。決定使用三菱CC-Link現(xiàn)場總線網(wǎng)絡(luò),由生產(chǎn)線控制系統(tǒng)的CC-Link模塊作為整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的主站,機(jī)器人及折彎機(jī)作為從站,實(shí)現(xiàn)二者與總控系統(tǒng)的無縫連接??刂葡到y(tǒng)的CC-Link網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖4所示。
圖4 控制系統(tǒng)CC-Link網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖
3.2.1 CC-Link現(xiàn)場總線簡介
CC-Link(Control &Communication Link)是為了滿足自動(dòng)化系統(tǒng)用戶的各種需求,實(shí)現(xiàn)高速同步控制和信息數(shù)據(jù)處理的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。該系統(tǒng)不僅實(shí)現(xiàn)了限位開關(guān)、光電傳感器、操作面板、機(jī)器人等工業(yè)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)連接,還可對(duì)各設(shè)備的輸入/輸出(網(wǎng)絡(luò)I/O)進(jìn)行邏輯訪問,由此原本難以進(jìn)行硬件配線的裝置間不僅通信得到了改善,還可進(jìn)行裝置等級(jí)的診斷。網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)數(shù)最大可達(dá)64,通信速度可從156 kb/s~10 Mb/s中選擇,以適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模。
3.2.2 與工業(yè)機(jī)器人的通訊
那智不二越機(jī)器人控制系統(tǒng)連接CC-Link網(wǎng)絡(luò)需要在控制器內(nèi)安裝CC-Link基板。機(jī)器人控制器作為從站使用時(shí)為智能從站,占有站數(shù)固定為4,輸入/輸出點(diǎn)數(shù)為112點(diǎn)。
3.2.3 與折彎機(jī)的通訊
兩臺(tái)U型折彎機(jī)均有獨(dú)立的控制系統(tǒng),采用三菱FX3U系列PLC,所以在原有PLC基本單元右側(cè)擴(kuò)展了一塊FX3U-64CCL,使其成為CC-Link智能從站,完成與主站PLC的信號(hào)交互。
根據(jù)生產(chǎn)線工藝要求可將控制程序分成以下六大部分,分別是主程序、單機(jī)手動(dòng)程序、單機(jī)自動(dòng)程序、聯(lián)機(jī)自動(dòng)程序、RS485通訊程序、CC-Link通訊程序。其中主程序負(fù)責(zé)調(diào)用其他子程序,輸出報(bào)警及設(shè)備狀態(tài);單機(jī)手動(dòng)程序的作用是調(diào)試設(shè)備各機(jī)構(gòu)是否正常;單機(jī)自動(dòng)程序是為防止機(jī)器人故障導(dǎo)致整條生產(chǎn)線無法生產(chǎn)而設(shè)計(jì)的;聯(lián)機(jī)自動(dòng)程序?yàn)檎9ぷ鲿r(shí)使用的控制程序;RS485通訊程序用于與變頻器交互控制信號(hào);CC-Link程序的作用是與機(jī)器人及折彎機(jī)進(jìn)行信息交互。
使用三菱GS2110觸摸屏作為人機(jī)界面,用于顯示設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、報(bào)警信息,對(duì)設(shè)備的各個(gè)部分進(jìn)行手動(dòng)或自動(dòng)控制。組態(tài)軟件為三菱公司的GT Designer3,該軟件操作簡單、靈活性強(qiáng)。
系統(tǒng)中的主要操作界面如下:(1)系統(tǒng)功能選擇界面(圖5)。通過該界面可進(jìn)入折彎機(jī)手動(dòng)調(diào)試界面、自動(dòng)測試界面、自動(dòng)監(jiān)控界面、報(bào)警界面、機(jī)器人調(diào)試界面、冷卻線插裝臺(tái)操作界面。(2)自動(dòng)監(jiān)控界面(圖6)。在該界面上顯示了生產(chǎn)的實(shí)時(shí)產(chǎn)量、冷卻輸送線及成品輸送線運(yùn)行狀態(tài)、折彎機(jī)運(yùn)行狀態(tài)、機(jī)器人運(yùn)行狀態(tài)等信息。
圖5 系統(tǒng)功能選擇界面
圖6 自動(dòng)監(jiān)控界面
蒸發(fā)器U型折彎自動(dòng)化生產(chǎn)線控制系統(tǒng)已正常運(yùn)行兩年時(shí)間,很好地滿足了控制工藝的要求,運(yùn)行上穩(wěn)定,操作上方便,維護(hù)簡單,易學(xué)易懂,克服了家用空調(diào)企業(yè)人員流動(dòng)性大、操作人員水平參差不齊等對(duì)安全生產(chǎn)的影響,得到了用戶的認(rèn)可及好評(píng)。
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