蔡 振
(中國電建湖北省電力勘測設(shè)計(jì)院,湖北 武漢430040)
隨著我國城市供水工程和中小型水電站工程的迅猛發(fā)展,中小斷面長隧洞的應(yīng)用越來越廣泛。福建省某引水隧洞工程C2標(biāo)段總長為6.889km,開挖斷面為城門洞形,開挖洞徑為(5.2~5.4)m×(4.858~5.058)m。隧洞采用全斷面鉆爆開挖,襯砌支護(hù)采用鋼筋混凝土襯砌和掛網(wǎng)噴錨支護(hù)。該標(biāo)段設(shè)計(jì)布置有3條施工支洞,分別為進(jìn)口支洞、1#支洞與2#支洞。由于客觀原因,該標(biāo)段工程工期嚴(yán)重滯后,遂通過優(yōu)化鉆爆掏槽方式、出渣、通風(fēng)排煙和襯砌支護(hù)方案等措施提高施工效率,大幅縮短施工工期,實(shí)現(xiàn)快速施工。
本工程原設(shè)計(jì)采用的是全斷面斜孔掏槽毫秒微差淺孔光面爆破法開挖。掏槽孔選用雙排各五孔的斜眼掏槽方式,如圖1所示。導(dǎo)洞每掘進(jìn)兩次擴(kuò)挖層掘進(jìn)一次。該施工方案優(yōu)點(diǎn)在于導(dǎo)洞開挖斷面小,如遇不良地質(zhì),可提前做好準(zhǔn)備。光爆層采用長釬鉆孔,可提高隧洞周邊平整度。
圖1 掏槽孔布置圖
在開挖幾個(gè)循環(huán)后發(fā)現(xiàn),平均實(shí)際循環(huán)進(jìn)尺僅有1.5m左右,遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)的2.2m目標(biāo),究其原因是該工程巖石比較堅(jiān)硬,炮孔的傾斜角越小爆破效果才越好,但由于孔深較大,工作斷面又較小,鋼釬長度受到了限制,無法按照設(shè)計(jì)要求施工,且在實(shí)際施工操作過程中,由于打斜孔傾斜角度難以掌握,造成了掏槽效果不理想,炮孔利用率不高,進(jìn)尺達(dá)不到要求。通過研究試驗(yàn)后對掏槽方式進(jìn)行了改進(jìn),改用棱形直眼掏槽的方案,炮孔布置圖如圖2所示,爆破效果得到了很大的改善,平均循環(huán)進(jìn)尺2.3m左右,炮孔利用率達(dá)到90%以上,掘進(jìn)速度有了很大的提高,單頭月進(jìn)尺達(dá)到了180m以上。
圖2 棱形掏槽孔布置圖
為施工方便,本工程隧道內(nèi)采用軟質(zhì)風(fēng)管懸掛在洞內(nèi)拱頂中心線壓入式排煙方式,實(shí)踐證明,該通風(fēng)排煙方案平均耗時(shí)在40min以上,通風(fēng)排煙效率低,其不足有:(1)采用壓入式排煙的煙量比較大,通風(fēng)時(shí)間長;(2)隧洞是雙向開挖,采用壓入式通風(fēng)方案時(shí),一頭的炮煙會向相對的一頭擴(kuò)散,迫使另一頭也無法施工,影響施工速度;(3)壓入式通風(fēng)排煙使得炮煙等有害氣體從洞內(nèi)經(jīng)過,污染洞壁,影響供水質(zhì)量。
結(jié)合國內(nèi)類似工程經(jīng)驗(yàn)和計(jì)算,原方案壓入式通風(fēng)排煙煙量為:
式中,炸藥量G=38kg;有害氣體量b在巖層中取40;隧洞面積A為23.41m2;L為隧洞的全長,本隧洞獨(dú)頭最長為800m;漏風(fēng)系數(shù)p按百米漏風(fēng)率2%計(jì)算為1.7;淋水系數(shù)φ取0.7。計(jì)算得 M壓=11 372.5m3。
對排煙方案進(jìn)行改進(jìn)后,采用圖3所示的抽出式通風(fēng)排煙方案,風(fēng)管改用鋼性帆布管在洞口布置一臺44kW軸流風(fēng)機(jī),當(dāng)長度超過400m時(shí)再串聯(lián)一臺44kW風(fēng)機(jī)。
圖3 改進(jìn)后2#施工支洞通風(fēng)排煙布置圖
改進(jìn)后抽出式通風(fēng)排煙煙量為:
計(jì)算得M抽=1 883.2m3,當(dāng)風(fēng)管吸口到掌子面距離大于風(fēng)流有效吸程(1.5槡S)時(shí),按公式計(jì)算出來的風(fēng)量需加20%,則最終M抽=2 259.8m3,抽出式方案所需的風(fēng)量遠(yuǎn)小于壓入式。在本工程中,決定通風(fēng)設(shè)備風(fēng)量的是隧洞洞內(nèi)最小風(fēng)速風(fēng)量,因此風(fēng)機(jī)不需改變,僅需增加兩臺44kW風(fēng)機(jī)并將軟風(fēng)管改為鋼性帆布管。實(shí)踐表明,改進(jìn)后通風(fēng)排煙時(shí)間可以控制在15min以內(nèi),不僅使洞壁不受污染,還大大縮短了通風(fēng)排煙時(shí)間,加快了施工速度。
本工程為引水隧洞工程,為保證引水質(zhì)量,應(yīng)業(yè)主要求洞內(nèi)設(shè)計(jì)采用有軌運(yùn)輸,以減少污染。優(yōu)化后采用洞內(nèi)有軌出渣、洞外無軌運(yùn)輸為主的混合式出渣方式。在進(jìn)水口支洞和2#施工支洞內(nèi)采用有軌出渣方式,在掌子面附近用WZL-150履帶式挖掘裝載機(jī)進(jìn)行裝渣,再用 XK16/132-KBT電機(jī)車牽引ST-14梭式礦車運(yùn)渣,并在支洞與主洞交叉處設(shè)置中轉(zhuǎn)渣場,用3臺15t自卸式汽車轉(zhuǎn)運(yùn)至渣場,進(jìn)水口施工支洞的出渣布置如圖4所示。趕工期間為了實(shí)現(xiàn)高效快速出渣,每個(gè)支洞又增加了3臺5t的自卸車,以保證裝渣的連續(xù)性,較趕工前出渣的時(shí)間大大縮短了。
圖4 2#施工支洞出渣布置圖
根據(jù)C2標(biāo)段隧洞的施工特點(diǎn)和趕工要求,襯砌施工改用多工序的交叉作業(yè)施工方式:(1)統(tǒng)一襯砌斷面形式;(2)在有掘進(jìn)和襯砌任務(wù)的洞段,通過設(shè)置聯(lián)絡(luò)洞來實(shí)現(xiàn)開挖和襯砌的交叉作業(yè);(3)在已經(jīng)完成開挖的洞段實(shí)行連續(xù)交叉作業(yè)的襯砌方法。在關(guān)鍵線路上將混凝土襯砌的時(shí)間提早,爭取了更多混凝土襯砌時(shí)間,實(shí)現(xiàn)了快速襯砌的目標(biāo)。
中小斷面長隧洞因斷面小、洞線長、大型機(jī)械無法運(yùn)用等特點(diǎn)使得加快施工速度成為難點(diǎn)。本工程通過采用棱形直眼掏槽替代斜眼掏槽、優(yōu)化出渣機(jī)械匹配、使用交叉作業(yè)法等一系列有效的技術(shù)管理措施,提高了循環(huán)進(jìn)尺及鉆爆效率,加快了出渣速度,使施工速度得到大幅提高,縮短工期170天,其快速施工技術(shù)對類似工程施工具有借鑒和參考意義。
[1]中國水利水電勘測設(shè)計(jì)協(xié)會.調(diào)水工程應(yīng)用技術(shù)研究與實(shí)踐[M].北京:中國水利水電出版社,2009:8.
[2]張正宇,等.現(xiàn)代水利水電工程爆破[M].北京:中國水利水電出版社,2003:168-172.
[3]陳響亮,陳月娥.小斷面長隧洞快速施工的優(yōu)化與實(shí)踐[J].浙江水利水電??茖W(xué)校學(xué)報(bào),2007,19(2):28-30.
[4]王祥秋.改進(jìn)掏槽方式提高爆破效率[J].爆破,1997,14(3):46-48.