彭金勝 趙英武 涂凱
(上海清浥環(huán)??萍加邢薰?上海 201803)
在日常生活中鋰電池越來越廣泛的應(yīng)用。作為一種相對清潔能源,它已經(jīng)成為一個重要的產(chǎn)品電池工業(yè)的發(fā)展。在鋰電池生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一些清洗廢水,主要成份有鈷酸鋰、NMP(甲基吡咯烷酮)、碳粉及有小分子有機(jī)物質(zhì)酯類等。廢水成分復(fù)雜、可生化性較差、且有一定毒性。目前處理這類廢液主要采用物理化學(xué)法,如化學(xué)氧化分解、藥劑電解、活性炭吸附及反滲透等處理技術(shù)[1]。這些方法處理廢水相對成本較高,且對操作人員要求較高,出水水質(zhì)很難保證。我們把經(jīng)混凝沉淀后的鋰電廢水與生活污水一起混合調(diào)節(jié)再進(jìn)生化系統(tǒng)。由于生活污水可生化性非常好,可以提高廢水整體的生化效果。江蘇某鋰?yán)锍厣a(chǎn)廢水處理采用該工藝,出水水質(zhì)達(dá)到了行業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn),且出水非常穩(wěn)定。
該廠廢水來源主要是:鋰電池陽極生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的清洗廢水和陰極生產(chǎn)中產(chǎn)生的清洗廢水,主要成份有鈷酸鋰、NMP(甲基吡咯烷酮)、碳粉等,廢水量為30m3/d;生活污水排放為120m3/d。其中鋰電廢水,排放為間歇性,水質(zhì)變化波動較大,且廢水中含有較高濃度的有機(jī)物。廢水經(jīng)處理預(yù)處理+生化處理后出水可達(dá)到城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(CJ3082-1999)及電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB30484—2013),及電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB30484—2013)。進(jìn)出水水質(zhì)如表1。
表1 污水主要進(jìn)水出水質(zhì)
混凝沉淀對鋰電廢水進(jìn)行預(yù)處理,再與生活污水一起進(jìn)入?yún)捬?、好氧、MBR處理,處理工藝流程如圖1所示。
圖1 廢水處理流程
地下鋼砼結(jié)構(gòu),外型尺寸:2.5×2.0×4.5m,1座,有效水深4.0m,有效容積為20m3,停留時間約16h。內(nèi)設(shè)污水提升泵,Q=1.5m3/h,H=15m,N=0.55kW,2臺;穿孔曝氣裝置 1套。
地上鋼結(jié)構(gòu),外型尺寸:0.7×0.7×3.5m,2座,有效水深3.0m,有效容積為1.5m3,停留時間約1h。
地上鋼結(jié)構(gòu),外型尺寸:3m×1.4m×3.5m,1座,有效水深3.0m,有效容積為12.6m3,停留時間約8.4h。
地下鋼砼結(jié)構(gòu),外型尺寸:10m×2.5m×4.5m,1座,有效水深4.0m,有效容積為100m3,停留時間約15h。內(nèi)設(shè)污水提升泵,Q=6.5m3/h,H=15m,N=0.75kW,2臺;穿孔曝氣裝置1套。
地下鋼砼結(jié)構(gòu),外型尺寸:5.3m×2.5m×4.5m,1座,有效水深4.0m,有效容積為53m3,停留時間約8.5h。按進(jìn)水COD=880mg/L,MLSS 為 3000mg/L,COD 去除率 30%計算,NV=0.74kgCOD/m3·d,Ns=0.25kgCOD/kgMLSS·d。內(nèi)設(shè)TRB組合填料40m3;潛水推流攪拌機(jī),推力260N,功率1.5kW,2臺。
地下鋼砼結(jié)構(gòu),外型尺寸:7.7m×2.5m×4.5m,1座,有效水深4.0m,有效容積為77m3,停留時間約11.8h。按進(jìn)水COD=650mg/L,MLSS為 3000mg/L,CODcr去除率 70%計算,NV=0.84kgCOD/m3·d,Ns=0.28kgCOD/kgMLSS·d。內(nèi)設(shè)TRB組合填料57m3;硅膠微孔曝氣器55只,型號HD200,曝氣量2.6m3/min。
地下鋼砼結(jié)構(gòu),外型尺寸:2.0m×2.5m×4.5m,1座,有效水深4.0m,有效容積為20m3,停留時間約3.2h。按進(jìn)水COD=200mg/L,MLSS 為 6000mg/L,COD 去除率 80%計算,NV=1.13kgCOD/m3·d,Ns=0.18kgCOD/kgMLSS·d。內(nèi)設(shè)MBR中空纖維膜,設(shè)計通量0.5m3/d·m2,曝氣量 2.6m3/min;MBR 膜抽吸泵,Q=8m3/h,H=25m,N=1.5kW,3臺;污泥提升泵(回流),Q=12m3/h,H=15m,N=1.5kW,2臺。
地下鋼砼結(jié)構(gòu),外型尺寸:2.0m×2.5m×4.5m,1座,有效水深4.0m,有效容積為 20m3。內(nèi)設(shè)氣動隔膜泵,Q=10m3/h,H=70m;板框壓濾機(jī),20m2,1臺。
經(jīng)過1個多月的調(diào)試運行,表4.1、表4.2是投入菌種調(diào)試一個月后的物化和生化系統(tǒng)進(jìn)水和出水水質(zhì)情況。物化段,pH控制在8~9,PAC加藥量100mg/L,PAM加藥量5mg/L,鋰電廢水混凝沉淀后,COD去除率在30%,出水水質(zhì)因為進(jìn)水波動而波動。生化段,由于菌種已經(jīng)適應(yīng)污水環(huán)境,且工藝采用了MBR代替二沉池,增加了好氧化生池中活性污泥濃度,具有更高的抗沖擊能力[2]。MBR出水CODcr基本在60mg/L左右。調(diào)試數(shù)據(jù)如表4.1、表4.2。
該工程總投資約200萬元,其中設(shè)備及安裝投資為160萬元,土建投資40萬元。之前該企業(yè)的另一工廠,鋰電廢水采用芬頓氧化法+混凝沉淀+活性碳過濾,最終出水CODcr降到300mg/L,每噸水處理藥劑費用約80~100元?,F(xiàn)采用鋰電廢水混凝預(yù)處理后與生活污水一起生化處理,CODcr降到60mg/L,鋰電廢水每噸藥劑成本只需0.84元,能耗上基本相同,則每年藥劑費用可以節(jié)省72萬元。
針對本項目采取的設(shè)計工藝是切實可行的,在運行過程中,各個系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水達(dá)到了預(yù)期的設(shè)計效果。如果生活污水水量較少情況,可適當(dāng)延長生化停留時間,特別是水解酸化段。
本項目的成功,解決了鋰電廢水處理后期高昂的運行費用的問題,降低了操作人員勞動強(qiáng)度,保證了水質(zhì)長期的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
[1]王文富,曹華鋒,朱建水.探討電動車生產(chǎn)廢水處理.科技視界,2014,25期:260-260.
[2]王永健.采用BAS工藝升級改造化妝品廢水生化處理系統(tǒng).中國給水排水,2014,30(18):103-105.