王森 王桂林周義剛 甘智勇 邊疆 孫國通
(1國網(wǎng)天津市電力公司電力科學(xué)研究院 天津 3003842 天津市電力科技發(fā)展公司 天津 300384)
隨著企業(yè)間競爭的加劇和日趨嚴(yán)格的節(jié)能減排及環(huán)保要求,進(jìn)一步節(jié)省燃料消耗已經(jīng)成為企業(yè)未來發(fā)展的首要任務(wù)之一,這就使得如何充分利用煤炭燃燒產(chǎn)生的熱能,提高熱能的利用效率顯得十分重要[1]。
在火力發(fā)電廠中,鍋爐的余熱利用有很多種方式[2-5],本文著重針對某330MW亞臨界參數(shù)鍋爐加裝復(fù)合式相變換熱器后的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行了試驗(yàn)總結(jié)和技術(shù)性探討。
“復(fù)合式相變換熱器技術(shù)”來源于上海交通大學(xué)楊本洛教授的原創(chuàng)性設(shè)計理念[6]。該技術(shù)的核心在于“復(fù)合”和“相變”,即通過“相變換熱器”的設(shè)置,并利用不同“強(qiáng)化傳熱技術(shù)”與不同“控制技術(shù)”的合理配置,在始終保證金屬壁面溫度處于酸露點(diǎn)以上的同時,為大幅度回收煙氣低溫余熱提供了可能[7]。
在不同的應(yīng)用背景下,復(fù)合式相變換熱器可以設(shè)計和組合出許多變化形式,但其基本工作原理不變。其結(jié)構(gòu)形式如圖1所示,復(fù)合式相變換熱器結(jié)構(gòu)主要分為蒸發(fā)段和冷凝段兩部分,復(fù)合式相變換熱器上、下?lián)Q熱器通過汽水分離裝置聯(lián)通,飽和蒸汽和飽和水在密閉系統(tǒng)內(nèi)自然循環(huán)[8]。當(dāng)相變換熱器應(yīng)用于鍋爐尾部煙道時,相變換熱器蒸發(fā)段吸收鍋爐尾部煙氣熱量,換熱器內(nèi)部介質(zhì)處于相變狀態(tài),并沿上升管進(jìn)入汽包進(jìn)行汽水分離,隨后蒸汽進(jìn)入相變換熱器冷凝段,在冷凝段中,相變換熱器內(nèi)部蒸汽對外部介質(zhì)(空氣或凝結(jié)水等)放熱,蒸汽被凝結(jié)成液體,并沿回路循環(huán)至蒸發(fā)段完成一個循環(huán)。在這個循環(huán)過程中,通過對換熱介質(zhì)流量的調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)了壁面溫度的可調(diào)可控。
圖1 復(fù)合式相變換熱器原理圖
天津地區(qū)某機(jī)組為HG1102/17.5-YM33型煤粉鍋爐,鍋爐為330MW亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、單軸兩缸雙排汽采暖抽汽燃煤機(jī)組,同步安裝脫硫脫硝裝置,平衡通風(fēng),固態(tài)排渣,半露天布置,全鋼構(gòu)架的汽包爐。
鍋爐主要設(shè)計參數(shù)如表1所示。
表1 鍋爐的主要設(shè)計參數(shù)
該機(jī)組在夏季正常運(yùn)行狀況下,排煙溫度高達(dá)155℃左右,電廠運(yùn)行人員通過改變?nèi)紵嘿|(zhì)、定期吹灰等傳統(tǒng)降低排煙溫度方式均無法達(dá)到預(yù)期效果。過高的排煙溫度導(dǎo)致了機(jī)組布袋使用壽命急劇減少。在某年該機(jī)組小修中,發(fā)現(xiàn)除塵器的布袋已經(jīng)大面積破損,經(jīng)鑒定已經(jīng)無法再繼續(xù)使用,進(jìn)行了全部更換。經(jīng)過廣泛的分析調(diào)查,結(jié)論是排煙溫度過高所致。從投入運(yùn)行到重新更換,布袋的使用壽命僅僅維持了2~3年。降低排煙溫度,勢必能夠提高布袋的使用壽命,降低維護(hù)運(yùn)行成本。
最終改造方案確定為:將復(fù)合相變換熱器吸熱段置于空預(yù)器之后的煙道中,回收尾部煙道煙氣余熱,降低排煙溫度,利用水介質(zhì)相變將回收熱量傳遞至放熱段。夏季用于加熱從#8低加進(jìn)口引出的凝結(jié)水至#7低加出口,從而減少汽輪機(jī)的回?zé)岢槠?,增加發(fā)電量,降低供電煤耗;冬季用于加熱供暖回水,節(jié)能降耗。該裝置靈活配置換熱器的吸熱段和放熱段幾何尺寸,一方面滿足最低壁溫高于煙氣酸露點(diǎn)的要求;另一方面充分發(fā)揮相變傳熱的高效性,使壁溫與排煙溫度維持較小的溫差。在保證受熱面不結(jié)露的前提下降低排煙溫度,“最大幅度”有效地進(jìn)行降溫節(jié)能、提高鍋爐熱效率和防腐能力。復(fù)合式相變換熱器設(shè)計參數(shù)如表2。
表2 復(fù)合式相變換熱器設(shè)計參數(shù)
改造示意圖如圖2、圖3所示。
圖2 煙道增加相變換熱器的夏季改造示意圖
圖3 煙道增加相變換熱器的冬季改造示意圖
改造后,分別選取夏季和冬季對復(fù)合式相變換熱器入口和出口的排煙溫度采用網(wǎng)格法進(jìn)行了測試,數(shù)據(jù)匯總?cè)绫?、表4。
表3 改造后復(fù)合式相變換熱器入口和出口排煙溫度測試匯總(夏季8月測試)
表4 改造后復(fù)合式相變換熱器入口和出口排煙溫度測試匯總(冬季12月測試)
從表3、表4的改造后測試數(shù)據(jù)可以看出,夏季相變換熱器的出口溫度較入口溫度低25.0℃,冬季相變換熱器的出口溫度較入口溫度低24.1℃,成功將排煙溫度控制在設(shè)計值130℃范圍內(nèi),改造后降溫效果顯著。
計算中所用到的煤質(zhì)數(shù)據(jù)、年平均負(fù)荷、年運(yùn)行時間、排煙溫度均根據(jù)該電廠改造前運(yùn)行記錄統(tǒng)計得出;各低加抽汽焓值、疏水焓值和汽輪機(jī)排汽焓值參照THA工況下的汽輪機(jī)汽水平衡圖;煙氣流量使用實(shí)測值;按照發(fā)電煤耗為350g/(kW·h),標(biāo)煤價格為700元/噸計算,年運(yùn)行時間統(tǒng)計得出為7013h(冬季供暖時間四個半月即3240h夏季3773h)。
3.1.1 相變換熱器回收熱量
式中:Vg——實(shí)測煙氣流量,取1006870Nm3/h;
ρg——煙氣密度,取0.931kg/Nm3;
Cpg——煙氣比熱,取1.09kJ/(kg.℃);
ΔT——復(fù)合式相變換熱器前、后排煙溫度溫差,單位:℃;
φ——設(shè)備保熱系數(shù),取0.95;
Q——復(fù)合式相變換熱器回收熱量,單位:kW。
3.1.2 等效標(biāo)煤量
(1)6號低加增加抽汽流量
夏季回?zé)嵯到y(tǒng)增加管路如圖4所示:
圖4 夏季回?zé)嵯到y(tǒng)增加管路改造示意圖
由于復(fù)合式相變換熱器出口水溫100℃低于機(jī)組7號低加設(shè)計出口水溫105.4℃,因此6號低加需要增加部分抽汽流量對該部分凝結(jié)水繼續(xù)加熱。6號低加需要增加抽汽熱量:
式中:Cp——凝結(jié)水比熱,取4.3kJ/kg;
Δt6——6號低加額外加熱流經(jīng)復(fù)合式相變換熱器凝結(jié)水溫升,單位:℃;
m——實(shí)測流經(jīng)相變換熱器加熱凝結(jié)水流量,85.3t/h;
Q6——6號低加需要增加抽汽熱量,單位:kW;
6號低加抽汽焓值h6=2893.7kJ/kg,疏水焓值為hs6=465.5kJ/kg,根據(jù)熱平衡計算6號低加需要增加抽汽流量G6為:
(2)7號低加減少抽汽流量
通過復(fù)合式相變換熱器加熱部分凝結(jié)水,可以減少7號低加和8號低加的抽汽流量。7號和8號低加設(shè)計進(jìn)口水溫分別為84.4℃、33.8℃,復(fù)合式相變換熱器出水(溫度為100℃)進(jìn)入6號低加,因此7號低加減少的抽汽熱量為:
式中:Δt7——7號低加減少加熱流經(jīng)復(fù)合式相變換熱器凝結(jié)水溫升,℃;
Q7——7號低加減少抽汽熱量,kW;
7號低加抽汽焓值h7=2767.2kJ/kg,疏水焓值hs7=377.2kJ/kg,6號低加由于增加抽汽流量0.227kg/s,同樣會增加疏水流量0.227kg/s用于加熱7號低加,6號低加疏水焓值hs6=465.5kJ/kg,根據(jù)熱平衡計算7號低加減少抽汽流量G7為:
(3)8號低加減少抽汽流量
8號低加減少的抽汽熱量為:
8號低加抽汽焓值h8=2639.6kJ/kg,疏水焓值hs8=168.0kJ/kg,7號低加減少疏水流量為(G7-G6)kg/s,7號低加疏水焓值hs7=377.2 kJ/kg,根據(jù)熱平衡計算8號低加減少抽汽流量G8為:
(4)增加發(fā)電量
將7、8號低加減少的抽汽流量用于發(fā)電,利用等效熱降,計算得到增加的發(fā)電量為:
式中:H6——6段抽汽等效熱降,取519.9kJ/kg;
H7——7段抽汽等效熱降,取408.4kJ/kg;
H8——8段抽汽等效熱降,取306.7kJ/kg;
ηe——機(jī)械效率,取99%;
η——發(fā)電機(jī)效率,取98.9%。
Ne——增加發(fā)電量,kW。
(5)節(jié)省的標(biāo)煤量
夏季運(yùn)行時間3773小時計算,增加的發(fā)電量為:
以發(fā)電煤耗350g/(kW·h)為計算,加熱凝結(jié)水節(jié)約標(biāo)煤量為:=2902041×350÷1000000=1015.7(t/a)。
3.2.1 相變換熱器回收熱量
3.2.2 等效標(biāo)煤量
式中:Q——復(fù)合相變換熱器回收熱量,單位:kW;
HR——設(shè)備冬季運(yùn)行小時數(shù),3240h;
Qp——標(biāo)煤的發(fā)熱量,單位:kCal/kg;
ηk——鍋爐效率,取90%;
860 ——功熱當(dāng)量。
3.3.1 煙氣阻力實(shí)測增加298.5Pa,引風(fēng)機(jī)增加的能耗為:
式中:Vg——實(shí)測煙氣流量,取1006870Nm3/h;
t——引風(fēng)機(jī)進(jìn)口煙溫,取115℃;
ΔPy——為增設(shè)復(fù)合式相變換熱器后煙氣側(cè)增加阻力,單位:Pa。
ηy——引風(fēng)機(jī)效率,取75%
3.3.2 夏季增壓泵增加能耗
式中:Qv——夏季流經(jīng)相變換熱器水流量,取85.3kg/s;
H——水泵揚(yáng)程,單位:m;
ηb——水泵的效率,取75%。
3.3.3 冬季增壓泵增加能耗
式中:qv——冬季流經(jīng)相變換熱器水流量,取188.1kg/s;
H——水泵揚(yáng)程,單位:m;
ηb——水泵的效率,取75%。
3.3.4 增加的年總耗電量Em和多耗的標(biāo)煤為Gm:
由此可計算得出,通過增設(shè)復(fù)合式相變換熱器,一年可節(jié)約標(biāo)煤量G為:
按照平均每噸標(biāo)煤700元計算,可得出每年節(jié)省資金243萬元。
利用相變換熱器回收鍋爐排煙余熱,能大幅度降低煙氣的排放溫度,產(chǎn)生十分可觀的經(jīng)濟(jì)效益。在降低排放溫度的同時,通過靈活調(diào)整受熱面上的節(jié)流閥門,遠(yuǎn)離酸露點(diǎn)的腐蝕區(qū)域,從根本上避免了結(jié)露腐蝕和由此發(fā)生的堵灰,大幅度降低了設(shè)備的維護(hù)成本。因此相變換熱器可以被廣泛應(yīng)用到其他電廠中,發(fā)揮其回收中低溫余熱的優(yōu)良特性。
[1]李秀平,李博,謝津倫.燃煤鍋爐低溫余熱利用技術(shù)應(yīng)用分析[J].中國電力,2011,44(12):86-88.
[2]張放祎.鍋爐煙氣余熱利用技術(shù)研究[J].電力勘測設(shè)計,2010(4):48-52+75.
[3]趙恩嬋,張放祎,趙永紅.火力發(fā)電廠煙氣余熱利用系統(tǒng)研究設(shè)計[J].熱力發(fā)電,2008,37(10):66-70.
[4]張寧,孫奉仲,丁興武,等.CFB鍋爐水冷排渣余熱利用的分析與優(yōu)化[J].熱能動力工程.
[5]侯廣華,白鳳臣,馬文姝.鍋爐排污余熱利用方法簡介[J].應(yīng)用能源技術(shù),2009(8):17-18.
[6]王炎.復(fù)合相變換熱器技術(shù)與裝置[J].上海節(jié)能,2008(2):21-24.
[7]黃衛(wèi)瓊.相變換熱器技術(shù)在鍋爐上的應(yīng)用[J].工業(yè)安全與環(huán)保,2012,38(6):53-56.
[8]蔡新春,武衛(wèi)紅,王興.相變換熱器應(yīng)用于電站鍋爐的探討[J].山西電力,2010,12(6):34-37.