趙大慶
(馬鋼集團(tuán)桃沖礦業(yè)公司,安徽 繁昌241233)
桃沖礦是馬鋼集團(tuán)公司所屬礦山企業(yè),2004年原礦處理能力達(dá)到65萬t,生產(chǎn)鐵精礦12.2萬t/a,粉(塊)礦25.8萬t/a,鐵精礦品位55%,粉(塊)礦品位48%。該礦是有著60多年生產(chǎn)歷史的老礦山,近幾年來不斷對選礦工藝設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化改造,取得了良好的效果。
桃沖鐵礦屬中、高溫?zé)嵋航淮◣r型礦床,礦體產(chǎn)于黃龍灰?guī)r、矽卡巖與棲霞巖之間,礦石自然類型分為方解石型鏡鐵礦、石榴子石型鏡鐵礦和鈣鐵輝石型鏡鐵礦三種,以方解石型鏡鐵礦為主,礦石結(jié)構(gòu)主要為條帶狀和致密塊狀,次為浸染狀和斑雜狀。礦石中的金屬礦物主要為鏡鐵礦、穆磁鐵礦,其次為假象赤鐵礦、磁鐵礦、少量菱鐵礦等。脈石礦物主要為方解石、石英、石榴子石,其次為鈣鐵輝石-透輝石、綠簾石、陽起石、透閃石、白云石等。
桃沖礦井下開采出來的礦石經(jīng)過粗碎-洗礦-中碎-雙層振動篩,-60mm+16mm進(jìn)入磁滑輪分選出塊精、中礦和塊尾,塊精經(jīng)細(xì)碎直接生產(chǎn)-8mm的粉精礦產(chǎn)品,中礦經(jīng)細(xì)碎-15mm和雙層振動篩下-16mm粉礦進(jìn)入主廠房入磨入選。近年來,該礦由于井下開采難度增大,出籠原礦性質(zhì)和品位波動很大,現(xiàn)行的選礦工藝和設(shè)備存在一定的不適應(yīng)性。加上進(jìn)入主廠房入磨入選的粉礦大都是難磨難選的低品位礦石,造成主廠房生產(chǎn)成本增加,精礦質(zhì)量不合格,尾礦品位升高、金屬流失現(xiàn)象嚴(yán)重。此外,該礦許多設(shè)備是50年代的老設(shè)備,能耗高、效率低,所以急需要對選礦工藝和設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)。
3.1淘汰落后設(shè)備,降低生產(chǎn)成本。桃沖礦主廠房選別工藝流程原為一段閉路磨礦、弱磁—搖床聯(lián)合選別流程,由于搖床占地面積大、耗水量多、難于操作維護(hù),2000年該礦與馬鋼規(guī)劃院攻關(guān)試驗,用中磁機(jī)取代搖床獲得成功,用2臺ZCN1050×1500中磁機(jī)采用二段掃選工藝取代了20多臺6-S搖床,生產(chǎn)中提高了精礦品位2%、金屬回收率6%。2002年用1臺美卓GP100高效細(xì)碎機(jī)取代2臺PYD1200圓錐細(xì)碎機(jī),使碎礦效率大幅提升,年節(jié)電70多萬kWh。2005年對洗礦設(shè)備進(jìn)行了改造,用1臺ZKR1637直線篩取代2臺槽式擦洗機(jī),洗礦效率由44.23%提高到了68.32%,入選礦石的含泥量大大降低,不僅減輕了維修工的勞動強(qiáng)度,而且每年可節(jié)約洗礦成本10多萬元。2009年用美卓C110型粗碎機(jī)取代老式PEF1200×900粗碎機(jī),不僅效率提高、維修勞動強(qiáng)度減小、破碎比增大,而且年可節(jié)約生產(chǎn)成本20多萬元。
3.2增設(shè)粉礦拋尾工藝,改善入磨入選原礦性質(zhì)。2000年,經(jīng)過對入磨物料考查分析發(fā)現(xiàn),原礦中含有一定量已解離的廢石和貧連生體,如能在入磨前預(yù)先拋棄部分尾礦,則可以提高球磨入選品位,減少入磨量,并改善礦石的可選性。該礦與馬鋼規(guī)劃院合作進(jìn)行了“-15~0mm粉礦磁滑輪拋尾可行性試驗研究”并取得成功。采用CTDG0810N永磁干式磁選機(jī),磁滑輪皮帶表面平均場強(qiáng)為0.2T,磁包角為169度。在入磨前增設(shè)磁滑輪預(yù)選工藝,預(yù)先拋掉品位為16%以下的尾礦,并遵循多碎少磨原則,將細(xì)碎閉路篩孔尺寸由15mm降為12mm以減小入磨原礦粒度,每年可降低鐵精礦生產(chǎn)成本200多萬元。
3.3優(yōu)化中磁機(jī)工藝參數(shù),降低尾礦品位。2005年以來,隨著井下出籠原礦性質(zhì)的變化,選廠尾礦品位比以前有較大幅度的提高。2006年全年統(tǒng)計表明,在入選品位31.44%的前提下,僅取得精礦品位55.17%和尾礦品位18.66%的選礦指標(biāo)。為此,該礦于2007年委托天源科技有限公司對二段掃選中磁機(jī)進(jìn)行了磁系優(yōu)化改造,改造后的中磁機(jī)筒表平均場強(qiáng)僅提高62mT,但距離筒表20mm和38mm處的平均場強(qiáng)卻分別提高了137mT和139mT。分選區(qū)平均場強(qiáng)的提高,為弱磁性礦物的充分回收創(chuàng)造了條件,改造后尾礦品位降低到16%以下。
3.4優(yōu)化分級方式,提高分級效果。該礦主廠房球磨分級設(shè)備原采用的是螺旋分級機(jī),其分級效率低,維修勞動強(qiáng)度大、生產(chǎn)和維護(hù)成本高,嚴(yán)重影響磨礦效率和選別指標(biāo)。該礦采用按礦物粒度分級比按礦物密度分級效果更佳技術(shù),用分級效率高,重量輕、維修勞動強(qiáng)度小、生產(chǎn)和維護(hù)成本低的BTS1836型直線振動篩取代FLG1500型螺旋分級機(jī),改造后磨礦效率提高15%,精礦品位提高1%,每年可降低生產(chǎn)和維護(hù)成本80多萬元。
3.5高效利用尾礦,實現(xiàn)無尾礦選礦。多年來,該礦主廠房每年排出的20多萬t尾礦都是通過三級泵站輸往拐沖尾礦庫。近年來,隨著壩面標(biāo)高的日益上升,尾礦庫的服務(wù)年限越來越短,有效庫容將不能滿足礦山生產(chǎn)需要,而另行建造尾礦庫所需費(fèi)用巨大。面對這一難題,該礦結(jié)合當(dāng)?shù)厮嗌a(chǎn)需要大量鐵質(zhì)校正原料的實際,積極開展尾礦脫水綜合利用技術(shù)攻關(guān)。采用尾礦粗細(xì)粒級分離、尾礦濃縮和高濃度輸送技術(shù)對尾礦進(jìn)行處理后,再利用BST-42m2陶瓷過濾機(jī)、KZG300/1600-U快開式全自動隔膜壓濾機(jī)對尾礦進(jìn)行脫水處理,并將處理后的全部干尾礦作為水泥原材料進(jìn)行綜合利用,真正實現(xiàn)了礦山的無尾礦選礦生產(chǎn),確保了尾礦資源的高效利用。
3.6降低濃縮池溢流濃度,充分利用生產(chǎn)循環(huán)水。由于過濾機(jī)給礦濃度的技術(shù)要求,選廠尾礦經(jīng)φ24m濃縮池濃縮后必須大于55%的濃度才可輸送到過濾機(jī)進(jìn)行過濾脫水,所以尾礦高濃度輸送的要求使得濃縮池溢流濃度升高,出現(xiàn)溢流水“跑渾”現(xiàn)象,不利于生產(chǎn)水的循環(huán)使用,還會造成細(xì)泥入庫影響尾礦庫的安全。該礦選廠積極探索采用新型高效環(huán)保型絮凝劑作為濃縮介質(zhì),使細(xì)粒、細(xì)泥產(chǎn)生絮凝沉淀,加快細(xì)粒、細(xì)泥沉降速度,并對絮凝劑使用技術(shù)參數(shù)進(jìn)行確定和優(yōu)化,解決濃縮池“跑渾”現(xiàn)象。通過添加聚氯化鋁、陽離子聚丙烯酰胺、陰離子聚丙烯酰胺、非離子型聚丙烯酰胺等作為絮凝劑的沉降試驗對比,決定采用非離子型聚丙烯酰胺作為絮凝劑。并對絮凝劑加藥量進(jìn)行確定,通過試驗,最終確定絮凝劑加藥量為50g/t。加藥后,濃縮池溢流濃度由5%降到0.4%以下,采用絮凝劑有效降低了濃縮池溢流濃度,溢流水完全能夠滿足選廠生產(chǎn)水的水質(zhì)要求。
4.1桃沖礦選廠鐵精礦品位55%左右,品位較低,銷售價格不高,還經(jīng)常出現(xiàn)低于55%的品位,產(chǎn)生質(zhì)量異議,降低銷售價格,造成精礦生產(chǎn)成本高。可考慮增設(shè)鐵精礦精選作業(yè),精選用磁選柱能分出鐵精礦中的連生體,提高鐵精礦品位2~7個百分點(diǎn),還可降低鐵精礦中硅、硫、磷等雜質(zhì)的含量,經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。
4.2由于目前桃沖礦井下礦石性質(zhì)變化很大,選廠弱磁—中磁工藝流程已經(jīng)不能適應(yīng)弱磁性礦物的選別要求,選廠尾礦品位16%指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于同類礦山的水平,所以選廠上強(qiáng)磁設(shè)備已經(jīng)迫在眉睫。另外,該礦80年代閉庫的海沖尾礦庫資源豐富,尾礦平均品位在19%左右,尾礦庫庫存尾礦90多萬t,在先進(jìn)的強(qiáng)磁設(shè)備不斷涌現(xiàn)的今天,尾礦庫中尾礦回選工作可以著手考慮,這項工作同樣需要強(qiáng)磁設(shè)備的支撐,這對提高選廠金屬回收率,減少金屬流失,降低生產(chǎn)成本,提高礦山經(jīng)濟(jì)效益有著非常重要的意義。
桃沖礦對選礦工藝設(shè)備的優(yōu)化改造過程,不僅改善了選別技術(shù)指標(biāo),而且還提高了設(shè)備效率,降低了生產(chǎn)成本,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。隨著新材料、新設(shè)備的不斷涌現(xiàn),通過不斷對選礦工藝設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化改造,是一些老選廠改善技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益的有效途徑。