楊漢錫
摘 要:甌江治理工程需進(jìn)行15811根水泥攪拌樁軟基礎(chǔ)處理,試樁調(diào)查分析其中I類樁占80%,成樁優(yōu)良率偏低。業(yè)主和工程項(xiàng)目部要求對(duì)存在問題組織調(diào)查分析,從人為因素、機(jī)械設(shè)備、施工工藝和材料四方面分析,明確3個(gè)影響成樁優(yōu)良率的主要因素,制定質(zhì)量意識(shí)的提高、對(duì)壓漿機(jī)進(jìn)行自動(dòng)化控制、鉆透局部硬層相應(yīng)的工程管理和技術(shù)措施,有效提高攪拌樁成樁優(yōu)良率,使產(chǎn)生產(chǎn)良好的工程效益。
關(guān)鍵詞:甌江治理 水泥攪拌樁 優(yōu)良率
中圖分類號(hào):U416.1 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2015)06(a)-0174-01
1 工程概況
永嘉縣甌江治理工程Ⅱ標(biāo)段位于甌江左岸。堤線總長(zhǎng)8340 m,由林福段、菇溪口段和下村段構(gòu)成。為減少堤身沉降及抗滑穩(wěn)定需要,堤基采用水泥攪拌樁進(jìn)行基礎(chǔ)處理,水泥攪拌樁樁徑φ60cm,樁長(zhǎng)15 m,1.5 m×1.5 m梅花形布置,平均樁長(zhǎng)約15 m,主要分布在林福段和菇溪口段,林福段共11700根,菇溪口段4111根。
2 工程現(xiàn)狀及存在問題
現(xiàn)場(chǎng)對(duì)已經(jīng)完成的樁中抽取150根樁進(jìn)行調(diào)查分析,發(fā)現(xiàn)其中有120根為I類樁,30根為II類樁,對(duì)II類樁分析結(jié)果統(tǒng)計(jì)如表1所示。
水泥攪拌樁是軟基處理的關(guān)鍵性工作,要求水泥攪拌樁的成樁優(yōu)良率達(dá)到95%。施工現(xiàn)狀水泥攪拌樁成樁優(yōu)良率只有80%,不能滿足工程質(zhì)量的要求。
3 水泥攪拌樁施成樁關(guān)鍵因素分析
通過表1可發(fā)現(xiàn)樁體不完整和噴漿量不足兩項(xiàng)占不合格項(xiàng)的76.6%,提高水泥攪拌樁成樁優(yōu)良率只要解決這兩個(gè)不合格項(xiàng)項(xiàng)就能使合格率達(dá)到95.3%。那么影響樁體不完整和噴漿量不足兩項(xiàng)決定性因素是什么?通過采取有效措施,調(diào)查影響成樁優(yōu)良率的因素,分析情況如下。
3.1 人為因素
﹙1﹚技術(shù)交底不到位。通過再次通過技術(shù)交底,提高生產(chǎn)操作人員對(duì)施工工藝的熟悉程度。
﹙2﹚操作人員質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng)。發(fā)現(xiàn)實(shí)際施工作業(yè)中有部分在下沉中噴漿,部分在噴漿部分完成后才開始進(jìn)行攪拌。工藝順序不合理,直接影響成樁的密實(shí)與設(shè)計(jì)標(biāo)高。此項(xiàng)直接關(guān)系成樁的質(zhì)量。
﹙3﹚施工測(cè)量誤差,樁機(jī)樁體傾斜。采用懸掛線錘的辦法,用撐桿進(jìn)行調(diào)整;機(jī)臺(tái)平整度采用水平尺配合千斤頂加墊木塊的方法進(jìn)行,樁機(jī)偏斜均<1.5%,滿足標(biāo)準(zhǔn)。
3.2 機(jī)械設(shè)備方面
﹙1﹚樁機(jī)運(yùn)行噴漿時(shí)提升速度過快,提升速度與轉(zhuǎn)速不匹。統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)樁機(jī)提升速度都控制0.3~0.5 m/min。
﹙2﹚壓漿機(jī)壓力不穩(wěn)定,噴漿量不足。隨機(jī)對(duì)一根攪拌樁提升噴漿時(shí)壓漿機(jī)壓力值進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)壓漿機(jī)壓力波動(dòng)比較大,導(dǎo)致壓漿不均勻,連續(xù)性不好。
﹙3﹚鉆頭尺寸不配套。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,三臺(tái)樁機(jī)的鉆頭直徑都不小于600 mm,發(fā)現(xiàn)損壞能及時(shí)更換鉆頭。
3.3 施工工藝方面
﹙1﹚供漿不及時(shí),不能嚴(yán)格按照施工工藝操作。實(shí)際操作中,拌合機(jī)有專人負(fù)責(zé)供料,每10 min拌合1 m?約1233 kg,噴漿時(shí)10 min最多可提升5 m,需水泥漿682 kg,儲(chǔ)漿桶里水泥漿能夠保證大于50 kg。
﹙2﹚鉆進(jìn)硬層時(shí)處理不當(dāng),沒能鉆透局部的硬層。發(fā)現(xiàn)實(shí)際施工作業(yè)中在遇到硬層時(shí),操作人員為了減少對(duì)設(shè)備的磨損,停止了鉆進(jìn)。
3.4 材料問題
﹙1﹚ 水泥質(zhì)量不符合要求,水泥儲(chǔ)藏不當(dāng)。檢查實(shí)際情況,水泥罐無空洞和裂縫,水泥管放置在干燥平臺(tái),并采取了防雨措施,儲(chǔ)藏良好,無結(jié)塊。
通過以上分析可以明確,影響成樁優(yōu)良率的3個(gè)主要因素,分別為操作人員質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng);壓漿機(jī)壓力不穩(wěn)定,噴漿量不足;鉆進(jìn)硬層時(shí)處理不當(dāng),沒能鉆透局部的硬層。
4 制定提高水泥攪拌樁施成樁優(yōu)良率的對(duì)策
4.1 提高操作人員質(zhì)量意識(shí)
通過組織質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn),使覆蓋率達(dá)到100%,提高生產(chǎn)操作人員的質(zhì)量意識(shí)。從始自終嚴(yán)格按照工法操作,杜絕投機(jī)取巧的現(xiàn)象。嚴(yán)懲投機(jī)取巧,使操作人員心中只有兩個(gè)選擇,要么退場(chǎng),要么老老實(shí)實(shí)干。
4.2 對(duì)壓漿機(jī)進(jìn)行自動(dòng)化控制
配置自動(dòng)流量計(jì),電腦控制噴漿頻率。控制輸漿泵,調(diào)節(jié)每次噴漿量,保證壓漿機(jī)壓力控制在0.4~0.6 MP,保證輸漿能力持久穩(wěn)定,同時(shí)及時(shí)保養(yǎng)和維修設(shè)備。
4.3 鉆透局部硬層
遇到硬層時(shí),增大回漿量,在動(dòng)力頭上加大配重,并在最下面兩個(gè)橫向攪拌刀片上焊接鋒利的破土刀片,使其能夠迅速的穿過此段硬層。當(dāng)硬層厚度超過50 cm時(shí),就不再繼續(xù)鉆進(jìn)。通過此措施,防止了此段過多浪費(fèi)水泥漿,減少造成水泥漿冒出土面而流失的現(xiàn)象發(fā)生,且使整樁的噴漿量分布均勻,攪拌樁長(zhǎng)度達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
5 結(jié)語
針對(duì)第一次現(xiàn)狀調(diào)查分析的問題原因,通過規(guī)范的管理措施及相應(yīng)的對(duì)策實(shí)施,有效的控制了影響成樁質(zhì)量的各種因素,從而提高成樁質(zhì)量,經(jīng)過再次的抽檢優(yōu)良率達(dá)到96.7%,達(dá)到了工程質(zhì)量的目標(biāo)。有效管理措施打造優(yōu)質(zhì)的工程質(zhì)量,直接降低工程施工成本,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
參考文獻(xiàn)
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