范洋洋
摘 要:輪馬達是礦用汽車的關(guān)鍵總成件,檢修費用高,工人檢修工作量大。因此,提高輪馬達使用壽命,減少檢修成本、降低勞動強度勢在必行。文章根據(jù)車間成本的實際情況,針對如何提高礦用汽車輪馬達使用壽命,降低車間成本壓力,進而達到降本增效的根本目的,對提高輪馬達的使用壽命采取了一系列的措施,對這些措施付諸實施,并且對實施結(jié)果進行分析總結(jié)。
關(guān)鍵詞:輪馬達 使用壽命 措施 效果
中圖分類號:U472 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)06(a)-0173-01
根據(jù)現(xiàn)場實際數(shù)據(jù)的采集、分析和總結(jié),我們發(fā)現(xiàn)適當(dāng)?shù)募夹g(shù)改造、科學(xué)的使用管理、提高裝配工藝標(biāo)準(zhǔn),可有效的延長輪馬達的使用壽命。
1 技術(shù)改造
輪馬達主要由一臺ZQDR-328-2直流牽引電動機及輪邊減速器組成。電動機由轉(zhuǎn)子和定子組成;輪邊減速器由太陽輪、行星輪、齒圈等組成。其工作原理是ZQDR-328電動機帶動太陽輪旋轉(zhuǎn),太陽輪帶動三個行星輪旋轉(zhuǎn),并通過與大行星輪同軸的小行星輪帶動內(nèi)齒環(huán)轉(zhuǎn)動再經(jīng)輪轂最后帶動車輪轉(zhuǎn)動。汽運車間輪馬達專業(yè)技術(shù)檢修已達11年之久,積累了非常豐富的檢修經(jīng)驗,尤其近兩年,不斷總結(jié)輪馬達各種故障產(chǎn)生的原因,分析影響輪馬達使用壽命的因素,不斷探索、改進與提高。
1.1 SF31904車型328KW輪馬達電機轉(zhuǎn)子軸工藝技術(shù)改造
SF31904是湘機廠生產(chǎn)的新車型,與老車型SF3102型相比改進很多,其中328kW輪馬達電樞轉(zhuǎn)子軸從結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、裝配工藝上都進行了改進,由于SF31904車型電樞備件成本每臺高達12萬元,采購成品,價格昂貴?,F(xiàn)通過技術(shù)改造,克服轉(zhuǎn)子軸制動負(fù)荷端帶動的制動方式不同;裝配工藝不同;電樞繞組部分及銅頭的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)相同,轉(zhuǎn)子軸結(jié)構(gòu)尺寸不同;轉(zhuǎn)子軸壓裝工藝不同等技術(shù)困難。成功將老型車的電樞使用到SF31904車型上,2014年在36#車、40#車、39#車、37#車上投入使用,運行效果良好,節(jié)約大量備件費用。
1.2 SF31904車型輪馬達行星輪報警裝置改造
SF31904新車型中沒有行星輪報警裝置,現(xiàn)通過對電器控制系統(tǒng)的改進。制作與行星輪齒底對應(yīng)的位移傳感器和聯(lián)動裝置,測算出行星輪退出位置與輪馬達小蓋直接接觸點及安全距離,接觸點安裝3個報警裝置探頭的位置,將3個金屬探頭進行串聯(lián),外部線路直接接入駕駛室蜂鳴器,當(dāng)行星輪退出時,蜂鳴器報警,同時切斷牽引電路使車輛及時駐車。該報警裝置的使用使司機能夠及時發(fā)現(xiàn)輪馬達故障,避免大的設(shè)備事故的發(fā)生。
1.3 更換SF31904車型輪馬達軸承潤滑脂
因輪馬達的軸承運行時間長,如果潤滑油脂選擇不當(dāng)會造成潤滑油脂成分發(fā)生變化,質(zhì)量變低,油膜被破壞,軸承早期磨損,軸承間隙過大,導(dǎo)致軸承高溫卡死,滾珠大面積點蝕、變色、內(nèi)外套表面剝落、軸承壓蓋、調(diào)整蓋全部損壞等嚴(yán)重后果。在拆卸使用時間達50000 h的MT3600B型輪馬達時發(fā)現(xiàn),其軸承滾珠表面清晰可見的附著一層油膜,永久性保持著軸承滾珠與外套軌道潤滑,經(jīng)過清洗,詳細檢查每一顆滾珠和內(nèi)外套運行軌跡無一損壞,保持完好。于是決定今后的檢修中都使用與MT3600B型輪馬達同一型號的油脂。40#、46#使用新油脂的輪馬達運行時間已達12000 h,現(xiàn)運行良好。
2 科學(xué)合理的使用管理
2.1 建立輪馬達運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫
輪馬達在運行過程中有很多關(guān)鍵點,很多關(guān)鍵參數(shù),如:運行時間、齒輪油溫、齒輪油位、電流、電壓、轉(zhuǎn)子軸承溫度、定子絕緣等等。只有掌握各個參數(shù)的準(zhǔn)確數(shù)值,才能夠準(zhǔn)確判斷輪馬達的運行狀態(tài)。因此建立輪馬達運行參數(shù)數(shù)據(jù)庫可有效提高設(shè)備管理人員的管理水平和故障判斷能力。為更好的管理輪馬達使用打下基礎(chǔ)。
2.2 開展預(yù)防性維修
全面開展輪馬達預(yù)防性維修工作,輪馬達運行6000~7000 h,進行預(yù)防性檢修,及時發(fā)現(xiàn)輪馬達存在的問題。如發(fā)現(xiàn)大齒圈出現(xiàn)裂紋,進行了更換,如果不進行預(yù)防性檢修,勢必造成齒圈與行星輪絞碎,甚至造成機座報廢。通過預(yù)防檢修,有效地降低車間的使用成本,并且能夠保證車輛的故障時間減少,降低工人的勞動強度。
2.3 加強輪馬達的點檢、保養(yǎng)工作
科學(xué)合理安排車輛保養(yǎng)、維護、檢修及故障處理工作,認(rèn)真抓好點檢、保養(yǎng)、預(yù)防維修等制度落實,及時消除設(shè)備隱患和缺陷,對重大隱患實施質(zhì)量跟蹤和責(zé)任追究制度,提高設(shè)備檢修、操作,維護水平,增強各級工作人員的責(zé)任心。
2.4 強化輪馬達專項績效考核工作
發(fā)揮好各級管理人員的管理職能,規(guī)范各級管理人員責(zé)、權(quán)、利,較好地理順工作關(guān)系。嚴(yán)格執(zhí)行《礦用汽車發(fā)動機、輪馬達延長使用壽命獎勵制度》,對達到獎勵運行時間的要獎勵,對沒有達到規(guī)定運行時間的嚴(yán)格考核。
3 提高裝配工藝標(biāo)準(zhǔn)
3.1 改進密封件的裝配工藝
首先科學(xué)粘接耐磨帶,利用環(huán)氧樹脂膠進行粘接,粘接時不得有空氣進入,粘接端口的間隙盡可能小,保證唇口密封的使用時間,有效杜絕輪馬達內(nèi)、外唇口密封漏油,提高輪馬達運行時間。
3.2 精細化輪馬達裝配檢修工藝
(1)檢修裝配好的輪馬達,進行總串量測量時,以前只使用1塊百分表進行測量,誤差大,改善后使用2塊百分表測量,并且固定測量位置,精細調(diào)整輪馬達總串量,保證質(zhì)量。(2)學(xué)習(xí)并使用大行星齒輪軸承軸向竄動檢測方法:內(nèi)齒和小行星輪間齒側(cè)間隙檢測方法:后輪轂兩大軸承軸向游隙調(diào)整方法等標(biāo)準(zhǔn)方法,在輪馬達裝配過程中嚴(yán)格按照檢測方法進行檢測,確保各串量和間隙在規(guī)定的范圍內(nèi)。
3.3 細化輪馬達檢測、試驗的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),提高裝配質(zhì)量
提高輪馬達空載試驗時間到2 h,正、反運轉(zhuǎn)各1 h。作完一種方向運轉(zhuǎn)試驗后,緊接著做另一種方向運轉(zhuǎn)試驗,實驗過程中不允許有異樣噪聲,若發(fā)現(xiàn)有異樣噪聲,應(yīng)停止試驗進行檢查。試驗過程中,對所耗功率進行記錄,所耗功率最大不超過25 kW。試驗結(jié)束時,測量齒輪箱內(nèi)油量,溫升不大于50 ℃。試驗結(jié)束時,測量油毛氈處溫度,溫升不大于65 ℃。
4 實施效果檢查
2014年三種提高輪馬達使用壽命的措施實施后,效果表1所示。
5 結(jié)語
通過效果檢查可清晰的發(fā)現(xiàn)2014年輪馬達使用壽命顯著提高,更換次數(shù)明顯下降,預(yù)防性維修臺數(shù)增加,檢修時間減少。實施效果明顯,取得了可觀的經(jīng)濟效益和明顯的社會效益。
參考文獻
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