裴漸強(qiáng) 佟 桁 姜建華 徐 冬
(1.河南省鍋爐壓力容器安全檢測(cè)研究院新鄉(xiāng)分院 新鄉(xiāng) 453003)
(2.河南省鍋爐壓力容器安全檢測(cè)研究院 鄭州 450016)
某電廠2#鍋爐,型號(hào)為DG2102/25.4--II1,出廠編號(hào)為118035,出廠日期為2006年9月,其基本參數(shù)為:最大蒸發(fā)量2102t/h,過(guò)熱蒸汽出口壓力25.4MPa,過(guò)熱蒸汽出口溫度571℃,再熱蒸汽出口壓力4.11MPa,再熱蒸汽出口溫度569℃,再熱蒸汽流量1760t/h,給水溫度282℃,省煤器出口過(guò)??諝庀禂?shù)1.14,空預(yù)器出口一次風(fēng)溫332℃,空預(yù)器出口二次風(fēng)溫347℃,排煙溫度132℃,鍋爐效率92.51%,燃煤(設(shè)計(jì)煤種)耗量244.36t/h。該鍋爐是一次中間再熱、超臨界壓力變壓運(yùn)行的本生直流鍋爐,單爐膛、平衡通風(fēng)、全鋼架全懸吊結(jié)構(gòu),Π型露天布置。鍋爐采用HT-NR3旋流燃燒器,前后墻對(duì)沖布置,共4層,下三層為煤粉燃燒器,每層8只,共24只;第四層為燃盡風(fēng),每面墻6只,共12只。
該鍋爐在168小時(shí)試運(yùn)過(guò)程中,曾經(jīng)發(fā)生三次爆管,具體情況如下:
1)第一次爆管:2007年6月12日12:30分左右,第一次試運(yùn)約124h,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)補(bǔ)水量突然增大約80t/h,泄漏報(bào)警儀報(bào)警,現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)為高溫過(guò)熱器爆管,16:05緊急停爐。冷卻后,6月14上午現(xiàn)場(chǎng)察看,共有3根管子發(fā)生爆管,分別是末級(jí)過(guò)熱器(自左至右共計(jì)31排管子)左數(shù)第15排前數(shù)第14根,左數(shù)第16排(末級(jí)過(guò)熱器正中間)前數(shù)第8、10根管。首爆管初步認(rèn)為是左數(shù)第16排(末級(jí)過(guò)熱器正中間)前數(shù)第8、10根管(左數(shù)第15排前數(shù)第14根爆口兩側(cè)無(wú)明顯漲粗),爆口兩側(cè)管子各約300mm范圍內(nèi)管子有不同程度的脹粗現(xiàn)象,最大直徑達(dá)到48.4mm,且爆口附近無(wú)沖蝕痕跡,爆口距頂棚約4.8m,管子經(jīng)左右撞擊已嚴(yán)重扭曲,向前撞擊了屏過(guò),左右撞擊末級(jí)過(guò)熱器,向后撞擊了高溫再熱器。
圖1 左往右數(shù)第16排前數(shù)第10根爆口
圖2 左往右數(shù)第16排前數(shù)第10根爆口
圖3 左往右數(shù)第16排前數(shù)第8根爆口
爆破管子材質(zhì)為TP347H,規(guī)格為φ45×6.9 mm,對(duì)爆口及附近管子進(jìn)行宏觀檢驗(yàn),左往右數(shù)第16排前數(shù)第10根末級(jí)過(guò)熱器爆口宏觀形貌如圖1、圖2所示;左往右數(shù)第16排前數(shù)第8根末級(jí)過(guò)熱器爆口宏觀形貌形狀如圖3所示,爆管已撕裂斷開(kāi)。爆口沿管子軸向開(kāi)裂,無(wú)沖刷痕跡,爆口附近外表面裂紋呈軸向分布;爆口邊緣明顯減薄,厚度約為2mm,爆口處有明顯漲粗,爆口有剪切唇,屬于韌性開(kāi)裂。爆口附近(300mm內(nèi))最大漲粗值分別為48.4、48.4、48.04、48.2mm,對(duì)爆破管子其它位置進(jìn)行測(cè)量最大漲粗值分別為45.9、45.8mm。對(duì)15、16、17排未爆破管子進(jìn)行測(cè)量其外徑均在45.1~45.2mm之間。
2)第二次爆管:2007年6月22日20:20分左右,第二次試運(yùn)約54h,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)泄漏報(bào)警儀報(bào)警,補(bǔ)水量突然增大,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)為高溫過(guò)熱器爆管,21:51緊急停爐。冷卻后,6月24上午現(xiàn)場(chǎng)察看,檢查發(fā)現(xiàn)第16排管子前數(shù)第11根靠近中部位置爆管,爆口距頂棚約6m,管子經(jīng)左右撞擊已嚴(yán)重扭曲,向右側(cè)穿過(guò)4排管子,又折向左側(cè)穿過(guò)2排管子。
爆破管子材質(zhì)為TP347H,規(guī)格為φ45×6.9 mm,管子為上次更換過(guò)的新管,爆口附近最大漲粗值分別為48.1、47.7,爆口附近有10余條微裂紋。對(duì)14、15、16、17、18排未爆破管子進(jìn)行測(cè)量,其外徑均在45.1~45.2mm之間。
3)第三次爆管:2007年6月29日凌晨3:15左右,第三次試運(yùn)約20h,鍋爐再次發(fā)生爆管,4:40左右緊急停爐。7月2日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,確定為高溫過(guò)熱器左數(shù)第16排出口段后數(shù)第13根管中部爆管,爆口距頂棚約7.8m,管子經(jīng)左右撞擊已嚴(yán)重扭曲,向右穿過(guò)17、18排,向后左方又穿過(guò)高再第17、16排。
爆破管子材質(zhì)為TP347H,規(guī)格為φ45×6.9 mm,爆口附近最大漲粗值分別為48.1、49.0,爆口附近800mm有20余條微裂紋。對(duì)13、14、15、16、17、18、19排未爆破管子進(jìn)行測(cè)量其外徑均在45.1~45.2mm之間。
1)第一次爆管發(fā)生后,為了完成原訂于2007年6月30日試運(yùn)完畢的計(jì)劃,筆者初步認(rèn)定爆管屬于短時(shí)超溫爆管,爆管原因可能是管子材質(zhì)存在問(wèn)題,也可能是管內(nèi)異物引起的。筆者要求電廠對(duì)屏過(guò)出口集箱、末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口集箱進(jìn)行檢查。用內(nèi)窺鏡檢查末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口集箱發(fā)現(xiàn)第15排前數(shù)第9號(hào)管管口處有一焊渣(見(jiàn)圖4), 第16排前數(shù)第9、10號(hào)管口之間有一段扁鋼長(zhǎng)約350mm,寬度約35mm,第 23排10號(hào)管管口處發(fā)現(xiàn)一“眼鏡片”(見(jiàn)圖5),在第17排前數(shù)第10號(hào)管管口處發(fā)現(xiàn)一段8號(hào)鐵絲,長(zhǎng)度約150mm(見(jiàn)圖6);將上述異物全部取出并將整根集箱內(nèi)部清理干凈。6月18日搶修完畢(搶修所用管子為倉(cāng)庫(kù)余料,與安裝時(shí)所用管子為同材質(zhì)、同批次,對(duì)所有泄漏和損傷的管子全部進(jìn)行了更換),開(kāi)始第二次點(diǎn)火試運(yùn)。
圖4 焊渣長(zhǎng)度(80×30mm)
圖5 φ25mm的類“眼鏡片”
圖6 長(zhǎng)150mm V形鐵絲
2)第二次爆管發(fā)生后,檢查發(fā)現(xiàn)爆破管子為第一次檢修時(shí)更換過(guò)的新管,爆口與第一次爆管的特征相似,爆口附近有10余條微裂紋,于是筆者仍認(rèn)為第二次爆管屬于短期超溫過(guò)熱爆管,爆管原因和第一次相同。為確認(rèn)爆管是否由材質(zhì)不良引起的,筆者對(duì)爆破管子的金屬元素、金相組織進(jìn)行了分析,分析結(jié)果表明材料中各元素含量及金相組織均屬正常(分析結(jié)果詳見(jiàn)爆管原因分析部分)。
6月26日搶修完畢,搶修所用管子為從鍋爐制造單位新進(jìn)材料,使用前對(duì)管子進(jìn)行了全元素光譜分析,符合TP347H標(biāo)準(zhǔn)要求,規(guī)格為φ45×6.9mm,將末級(jí)過(guò)熱器爆管的第16排第11根管子以及其他損傷的管子全部進(jìn)行更換,之后開(kāi)始第三次點(diǎn)火試運(yùn)。
3)第三次爆管發(fā)生后,電廠再次組織專家進(jìn)行事故原因分析,要求務(wù)必確定事故原因,消除所有隱患,確保鍋爐的安全運(yùn)行;6月30日雙投時(shí)限向后推遲。根據(jù)對(duì)管子的金屬元素、金相組織進(jìn)行分析結(jié)果基本正常,第三次爆口與第一、第二次爆管的特征相似,爆口附近仍有20余條微裂紋的特點(diǎn),筆者確定第三次爆管仍屬于短期超溫過(guò)熱爆管,原因?yàn)楣軆?nèi)異物引起。筆者要求電廠對(duì)鍋爐后包墻集箱進(jìn)行內(nèi)窺鏡抽查,對(duì)低過(guò)、屏過(guò)、末級(jí)過(guò)熱器、減溫器所有集箱進(jìn)行檢查,將所有贓物、雜物徹底清除;對(duì)末級(jí)過(guò)熱器第15、16、17排管子逐段進(jìn)行漲粗檢查,第16排的20根管圈逐根進(jìn)行通球;同時(shí)要求鍋爐制造單位對(duì)末級(jí)過(guò)熱器節(jié)流圈進(jìn)行設(shè)計(jì)校核。
檢查發(fā)現(xiàn),屏過(guò)入口分配集箱第6排一管口內(nèi)有一段長(zhǎng)度約120mm鐵絲,屏過(guò)入口分配集箱左第7根端蓋處發(fā)現(xiàn)一斷裂砂輪片的網(wǎng)狀纖維組織,面積約15×20mm,屏過(guò)入口分配集箱第11排一管口附近發(fā)現(xiàn)一環(huán)形機(jī)加工鐵屑,直徑約30mm;末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口集箱第16排第13根管口處有一氧化鐵塊,長(zhǎng)度約60mm,最寬處約15mm,正卡在管口處;在末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口集箱第16排第16根管口附近還發(fā)現(xiàn)兩個(gè)氧化鐵塊,一塊尺寸約10×24mm,另一塊尺寸約95×25mm。發(fā)現(xiàn)的七塊異物全部取出。其余集箱檢查均未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
對(duì)爐內(nèi)高溫過(guò)熱器第15、16、17排管子逐根分段進(jìn)行脹粗、壁厚和外觀檢查,每隔1.5m選取一個(gè)點(diǎn)測(cè)量,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常。對(duì)末級(jí)過(guò)熱器第16排20圈管子全部進(jìn)行通球檢查,均順利通過(guò),未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
鍋爐制造單位對(duì)節(jié)流孔和管子設(shè)計(jì)進(jìn)行了重新計(jì)算和校核,結(jié)果表明節(jié)流孔設(shè)計(jì)及管子規(guī)格、材質(zhì)滿足使用要求,未發(fā)現(xiàn)不當(dāng)之處。
7月7日搶修完畢,開(kāi)始第四次點(diǎn)火試運(yùn),168小時(shí)試運(yùn)順利完成。
第二次爆管發(fā)生后,為確認(rèn)爆管的主要原因是否由材質(zhì)不良引起的,筆者對(duì)管子(樣管為第一次爆破的管子,左往右數(shù)第16排前數(shù)第8、10根末級(jí)過(guò)熱器管子)的金屬元素、金相組織進(jìn)行分析。對(duì)爆口處管子進(jìn)行全光譜分析,結(jié)果見(jiàn)表1,各元素含量均正常。
表1 管子全光譜分析結(jié)果
對(duì)爆口及附近管子進(jìn)行金相分析,結(jié)果如金相照片(見(jiàn)圖7~圖10),爆口端部:沿周向變形拉長(zhǎng)的奧氏體組織,外表面存在小裂紋。爆口附近:金相組織為等軸狀?yuàn)W氏體,存在孿晶。爆口及附近金相組織均正常。
根據(jù)宏觀檢查和上述分析結(jié)果,筆者認(rèn)為爆管的主要原因是異物堵塞(或部分堵塞)造成氣流不暢,引起管子超溫以致爆破,屬于短時(shí)超溫爆管。
圖7 爆口端部金相組織(500×)
圖8 爆口端部外表面形貌(200×)
圖9 距爆口40mm附近組織(500×)
根據(jù)宏觀檢查和上述分析結(jié)果,筆者認(rèn)為爆管的主要原因是異物堵塞(或部分堵塞)造成氣流不暢,引起管子超溫以致爆破,屬于短時(shí)超溫爆管。
爆管的主要原因是異物堵塞,異物應(yīng)由蒸汽攜帶而來(lái)。蒸汽垂直攜帶水滴當(dāng)量直徑計(jì)算公式為:
式中:D——蒸汽攜帶水滴當(dāng)量直徑,m;
ξ——蒸汽對(duì)水滴的摩擦系數(shù),ξ=10/Re1/2;
ρ1——水滴質(zhì)量密度,kg/m3;
ρ2——蒸汽質(zhì)量密度,kg/m3;
v2——蒸汽流速,m/s ;
g——重力加速度,m/s2。
圖10 距爆口70mm附近組織(500×)
該鍋爐從屏式過(guò)熱器出口集箱至末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口集箱由兩根管道連接,管徑均為φ508×85mm,經(jīng)計(jì)算可知,連通管內(nèi)蒸汽流速約為v2=42.7m/s。根據(jù)末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口集箱設(shè)計(jì)參數(shù)p=25.9MPa、t=509℃,可查得蒸汽質(zhì)量密度ρ2=90.7kg/m,蒸汽運(yùn)動(dòng)黏度系數(shù)μ=0.0000326Pa·s;則動(dòng)力黏度系數(shù)v=μ/ρ2=3.59×10-7m/s, Re=v2d/v=40200000(d——管道內(nèi)直徑,0.338m),ξ=10/Re1/2=0.00158,按ρ1=1000kg/m代入式(1)得D1=0.022m,即蒸汽垂直攜帶水滴直徑可達(dá)22mm。蒸汽水平攜帶水滴時(shí)由于沿程摩擦阻力比重力為小,蒸汽水平攜帶水滴直徑將大于22mm;蒸汽水平攜帶非金屬物質(zhì)時(shí)由于沿程摩擦阻力比水滴為大,蒸汽對(duì)非金屬物質(zhì)的摩擦系數(shù)比水滴大,非金屬物質(zhì)質(zhì)量密度與水滴質(zhì)量密度相近,則蒸汽水平攜帶非金屬物質(zhì)時(shí)當(dāng)量直徑仍然可達(dá)幾十毫米;蒸汽水平攜帶金屬物質(zhì)時(shí)由于沿程摩擦阻力比水滴為大,蒸汽對(duì)金屬物質(zhì)的摩擦系數(shù)比水滴小,且金屬物質(zhì)質(zhì)量密度約為水滴質(zhì)量密度的8倍,則蒸汽水平攜帶金屬物質(zhì)時(shí)當(dāng)量直徑可達(dá)幾毫米,遠(yuǎn)較非金屬物質(zhì)為小,但鋼絲之類的金屬仍可攜帶。
從上述計(jì)算和推斷,筆者認(rèn)為屏式過(guò)熱器出口集箱至末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口集箱的連通管道內(nèi),蒸汽完全有能力攜帶當(dāng)量直徑幾十毫米的非金屬焊渣及網(wǎng)狀物質(zhì),而這些物質(zhì)一旦落到了末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口集箱的管口處(節(jié)流圈直徑φ=12.5~14.5mm)將會(huì)造成管口的堵塞,使個(gè)別管子氣流不暢,以致引起短時(shí)超溫爆管。
既然蒸汽有能力攜帶非金屬焊渣及網(wǎng)狀物質(zhì)堵塞末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口集箱的管口處,那么用內(nèi)窺鏡檢查時(shí)怎么見(jiàn)不到上述物質(zhì)呢?是根本不存在還是被蒸汽帶走了呢?下面我們以第16排第10根(節(jié)流圈直徑為13mm)為例進(jìn)行計(jì)算。
管子爆破后理論蒸汽排放量計(jì)算式為:
式中:A——流道面積,mm;
p——進(jìn)口處絕對(duì)壓力,MPa。
將末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口集箱管口處的各參數(shù)代入式(2)得Q=25900kg/h(實(shí)際流量由于管子阻力的存在將比計(jì)算值?。?,由此可計(jì)算出節(jié)流圈處蒸汽流速v=597m/s,代入式(1)可得阻力系數(shù)ξ=0.00215,蒸汽可攜帶水滴當(dāng)量直徑D2=5.85m=266D1,即該處的蒸汽攜帶能力為連通管道內(nèi)的266倍,所以管子爆破后蒸汽將節(jié)流圈處的堵塞物瞬時(shí)送至煙風(fēng)系統(tǒng),以致爆管后用內(nèi)窺鏡檢查時(shí)見(jiàn)不到任何堵塞物。
為什么三次爆管均發(fā)生在末級(jí)過(guò)熱器的第16排?其偶然性在于鍋爐管路系統(tǒng)存在雜物,堵塞或部分堵塞了末級(jí)過(guò)熱器的管路,造成了末級(jí)過(guò)熱器第16排被堵管子的超溫爆管。其必然性在于該鍋爐的結(jié)構(gòu),一是該鍋爐從屏式過(guò)熱器出口集箱至末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口集箱由兩根管道連接,一根從屏式過(guò)熱器出口集箱的左端引出經(jīng)二級(jí)減溫器到末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口集箱的右端,另一根從屏式過(guò)熱器出口集箱的右端引出經(jīng)二級(jí)減溫器到末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口集箱的左端,管徑均為φ508×85mm,經(jīng)計(jì)算可知,連通管內(nèi)蒸汽流速約為42.7m/s,至末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口集箱的第16排管口處的蒸汽流速僅為2.75m/s。質(zhì)量較小的物質(zhì)可從屏式過(guò)熱器出口集箱處被攜帶至末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口集箱,由于末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口集箱內(nèi)從端部至中間蒸汽流速急劇下降,雜物極易落至末級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口集箱的第16排管口處,從而使末級(jí)過(guò)熱器的第16排管子易于堵塞;二是末級(jí)過(guò)熱器的第16排管子位于爐膛出口的正中間(自左至右末級(jí)過(guò)熱器共有32排管子),鍋爐采用HT-NR3旋流燃燒器,前后墻對(duì)沖布置,爐膛中部的煙溫最高,從而使末級(jí)過(guò)熱器的第16排管子成為末級(jí)過(guò)熱器的最薄弱環(huán)節(jié),以致造成了2#鍋爐的三次爆管事故均出現(xiàn)在第16排管子處。
通過(guò)2#鍋爐爆管原因分析,筆者認(rèn)為新安裝大型電站鍋爐應(yīng)做好受熱內(nèi)部的清潔工作,以防止類似的鍋爐爆管事故發(fā)生,建議采取以下幾方面措施:
1)安裝前對(duì)各類管子進(jìn)行100%通球,保證暢通,防止制造過(guò)程中產(chǎn)生的雜物積存,堵塞受熱面管子。
2)鍋爐化學(xué)清洗后,應(yīng)割開(kāi)鍋爐下部各集箱封堵,進(jìn)行100%內(nèi)部檢查,以清除鍋爐安裝過(guò)程中帶進(jìn)管道系統(tǒng)的各種雜物。
3)鍋爐吹管后,應(yīng)割開(kāi)鍋爐過(guò)熱器、再熱器各集箱封堵,進(jìn)行100%內(nèi)部檢查,以清除制造、安裝、化學(xué)清洗過(guò)程產(chǎn)生的各種雜物,防止各類管子堵塞引起的爆管事故。
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