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      煉焦煤選煤廠預先脫泥工藝流程的分析與優(yōu)化

      2015-07-27 07:28:58田彥生大地工程開發(fā)集團有限公司天津分公司天津300381
      山東工業(yè)技術 2015年14期
      關鍵詞:工藝流程優(yōu)化

      田彥生(大地工程開發(fā)(集團)有限公司天津分公司,天津 300381)

      煉焦煤選煤廠預先脫泥工藝流程的分析與優(yōu)化

      田彥生
      (大地工程開發(fā)(集團)有限公司天津分公司,天津300381)

      摘要:本文對煉焦煤選煤廠預先脫泥的工藝流程進行了詳細分析,創(chuàng)新的提出了局部工藝環(huán)節(jié)優(yōu)化,彌補了脫泥工藝系統(tǒng)煤泥水量大、入浮濃度低的缺點,并經(jīng)過實際生產(chǎn)的檢驗,達到了減少系統(tǒng)煤泥水量,提高入浮濃度,降低浮選藥耗的目的。

      關鍵詞:預先脫泥;工藝流程;優(yōu)化

      0 引言

      隨著選煤工藝的不斷發(fā)展,預先脫泥工藝越來越受到業(yè)內(nèi)人士認可,預先脫泥有如下優(yōu)點:(1)預先脫泥,原煤預先潤濕且改善了入旋流器原煤粒度組成,旋流器分選效果好;(2)原煤預先脫泥,避免煤泥與介質(zhì)混合,減少分流量,利于脫介,介耗低;(3)預先脫泥,可減少煤泥表面氧化時間,有利于后期煤泥水的處理。預先脫泥也有其不利的一面:由于增加了脫泥環(huán)節(jié),需要較多的潤濕水,系統(tǒng)的煤泥水量增加,煤泥水濃度低。筆者根據(jù)多年的設計經(jīng)驗和選煤廠的實際應用情況,提出了將分級旋流器溢流作為脫泥篩的潤濕水,可減少系統(tǒng)中的煤泥水量,同時提高了煤泥水的濃度,方便后續(xù)煤泥水作業(yè)處理。下面以山西某煉焦煤選煤廠為例,分析探討脫泥工藝流程的優(yōu)化及實際使用效果。

      1 山西某煉焦煤選煤廠工藝流程的分析

      1.1工藝流程簡述

      山西某煉焦煤選煤廠采用了脫泥有壓兩產(chǎn)品重介旋流器分選的工藝流程:50-0mm原煤經(jīng)0.75mm脫泥;脫泥后的50~0.75mm原煤進入重介旋流器主再選;0.75~0.25mm粗煤泥TBS干擾床分選;-0.25mm細煤泥浮選;浮選精煤采用加壓過濾機脫水回收;浮選尾煤采用濃縮壓濾脫水回收。

      1.2工藝流程的優(yōu)點分析

      (1)根據(jù)入選原煤特點(入選原煤全部為外來煤,煤源較雜)和市場預測分析,選用了有壓兩產(chǎn)品重介旋流器分選工藝,該工藝具有分選效率高、系統(tǒng)可靠、對煤質(zhì)的適應性強的特點。

      (2)該工藝實現(xiàn)了不同粒級的優(yōu)化分選,即50-0.5mm采用重介旋流器分選;0.75-0.25mm采用TBS干擾床分選;-0.25mm浮選。該工藝充分利用了不同分選設備的最佳分選粒度范圍,使分選效果最佳化。

      (3)該工藝減少了進入浮選系統(tǒng)的煤泥量(約減少65t/h煤泥量,占浮選入料量的25%左右),解決了現(xiàn)有系統(tǒng)浮選機負荷大的問題,且降低了生產(chǎn)成本。

      (4)將精煤磁尾進入TBS系統(tǒng)再次分選,解決了精煤磁尾灰分高的問題。

      (5)將TBS尾礦與中矸磁尾一起通過高頻篩回收摻入中煤,減少了壓濾煤泥產(chǎn)率,并增加中煤產(chǎn)量。

      1.3工藝流程的缺點分析

      該廠的選煤工藝技術先進、生產(chǎn)系統(tǒng)可靠,對煤質(zhì)的適應性強。但在生產(chǎn)調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)煤泥水量大,且浮選精煤加壓過濾機濾液水濃度高,又返回浮選機再進行浮選,造成了選用的浮選機處理能力緊張,浮選藥耗較大。根據(jù)實際生產(chǎn)情況,該廠的工藝流程有如下缺點:(1)選煤廠煤泥水量大,僅脫泥環(huán)節(jié)就增加了與原煤等比例的水量(1t原煤增加1m3/h的沖水);(2)浮選入浮濃度低(實際僅70g/l),浮選機的負荷大,浮選藥劑消耗量大。

      2 工藝環(huán)節(jié)優(yōu)化

      該工藝流程在實際生產(chǎn)中入浮濃度低、藥耗高,經(jīng)詳細分析主要原因是系統(tǒng)中的煤泥水量大造成的。因此,設計從各工藝環(huán)節(jié)考慮如何減少系統(tǒng)煤泥水量。經(jīng)過不斷探索與研究,認為脫泥篩的沖水量較大,減少沖水量可以大幅減少系統(tǒng)煤泥水量。經(jīng)過多次試驗將分級旋流器的溢流作為脫泥篩沖水,可以有效地減少沖水量。優(yōu)化后的煤泥水工藝環(huán)節(jié)(見圖1)為:將分級旋流器的溢流作為脫泥篩分機的沖水,與原煤一起進入脫泥篩進行脫泥,脫泥篩下水進入煤泥水桶后又用泵揚送至分級旋流器,再返回脫泥水作為沖水,此部分水量在煤泥水系統(tǒng)中循環(huán)使用。

      圖1 優(yōu)化后工藝流程圖

      3 實際生產(chǎn)效果

      分級旋流器溢流作為脫泥篩的沖水,會造成部分細顆粒物料在煤泥水系統(tǒng)中一直循環(huán),由于本廠原煤中的矸石易泥化,筆者一直擔心細顆粒物料循環(huán)是否會造成泥化更加嚴重或細煤泥的積聚。但從改造后的實際生產(chǎn)來看,煤泥水系統(tǒng)無明顯過泥化和細煤泥積聚現(xiàn)象。工藝環(huán)節(jié)優(yōu)化前后的系統(tǒng)煤泥水量及藥耗等生產(chǎn)指標對比如下表1所示。

      表1 工藝流程優(yōu)化前后對比表

      從表中可以看出,工藝流程優(yōu)化后系統(tǒng)煤泥水量大幅減少,入浮濃度提高,藥耗減少。

      4 結(jié)語

      無論從理論分析或是實際生產(chǎn)情況來看,分級旋流器的溢流可以作為脫泥環(huán)節(jié)的沖水以減少系統(tǒng)煤泥水量,該工藝流程有較好的先進性和可操作性,解決了預先脫泥工藝煤泥水量大、煤泥水濃度低的難題,可以降低介耗、降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟效益,是對現(xiàn)有比較流行的煉焦煤選煤工藝流程的有益補充。

      參考文獻:

      [1]戴少康.選煤工藝設計的思路與方法[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2003:61-82.

      [2]高豐.粗煤泥分選方法探討[J].選煤技術,2006(03):40-43.

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