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      中灤煤化工二期工程焦系統(tǒng)除塵設(shè)備的改造

      2015-07-19 02:10:38于宗營河北鋼鐵集團(tuán)承鋼公司維檢中心河北承德067000
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2015年5期
      關(guān)鍵詞:脈沖閥布袋煤化工

      于宗營(河北鋼鐵集團(tuán)承鋼公司維檢中心,河北 承德 067000)

      中灤煤化工二期工程焦系統(tǒng)除塵設(shè)備的改造

      于宗營
      (河北鋼鐵集團(tuán)承鋼公司維檢中心,河北 承德 067000)

      摘 要:除塵設(shè)備在煤化工生產(chǎn)中起到了重要的作用,其設(shè)備的除塵效果直接影響到了煤化工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率。另外在生產(chǎn)過程中,有效除塵也是保證生產(chǎn)環(huán)境的有效方式。中灤煤化工有限公司具有煤氣凈化 、含一期干熄焦、廢水處理、煤場等全部工藝,而除塵環(huán)節(jié)在生產(chǎn)中起到了重要的作用。本文主要介紹了中灤煤化工二期工程中焦系統(tǒng)焦三、焦四皮帶除塵系統(tǒng)的改造方法及效果。

      關(guān)鍵詞:焦化;粉塵;地面除塵站;脈沖閥;噴吹孔

      概述:在煤化工企業(yè)中,除塵設(shè)備的效率將直接影響到企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)量。這些除塵設(shè)備的主要功能是在各道工序中對粉末產(chǎn)品進(jìn)行回收,回收后的粉末經(jīng)過進(jìn)一步的加工處理將作為成品推出市場。除塵設(shè)備在以上各行業(yè)的應(yīng)用中,普遍稱為收塵器。

      在焦系統(tǒng)中焦三、焦四皮帶機(jī)處有一臺小型除塵風(fēng)機(jī),但是該風(fēng)機(jī)由于設(shè)計(jì)缺陷和場況差等原因?qū)е鲁龎m效果較差,嚴(yán)重影響設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),為了解決這一問題,通過計(jì)算得到增加脈沖閥噴吹孔,改造后起到了很好的作用。

      論述:中灤煤化工二期焦系統(tǒng)主要擔(dān)負(fù)著將焦炭運(yùn)送至煉鐵燒結(jié)廠。其中焦三、焦四傳送皮帶是進(jìn)入燒結(jié)廠的最后兩條皮帶機(jī),在生產(chǎn)過程中同樣會產(chǎn)生大量的粉塵。由于距離焦化廠較遠(yuǎn),所以儲運(yùn)車間大型除塵風(fēng)機(jī)管道無法到達(dá)現(xiàn)場,于是在焦三、焦四皮帶機(jī)處安裝了一臺小型除塵風(fēng)機(jī),但是該風(fēng)機(jī)除塵效果較差,導(dǎo)致大量灰塵嚴(yán)重影響工人身體健康和機(jī)械設(shè)備和電器設(shè)備的正常運(yùn)行,一直是困擾著我廠的難題之一。下面是我對焦三焦四除塵設(shè)備的改造,在實(shí)際生產(chǎn)中起到了較好的作用。

      脈沖袋式除塵器是一種干式除塵設(shè)備,主要由上箱體、中箱體、下箱體(也就是灰倉)、清灰系統(tǒng)和排灰機(jī)構(gòu)等部分組成。其中除塵器的主要過濾設(shè)備就是除塵布袋,而我廠現(xiàn)在正使用的脈沖袋式除塵器的布袋為非紡織的氈制成,利用纖維織物的過濾作用對含塵氣體進(jìn)行過濾,當(dāng)煙塵混合氣體由進(jìn)氣孔進(jìn)入下箱體中,顆粒較大、比重大的粉塵,由于重力的作用沉降下來,直接落入下箱體,帶有粉塵的煙氣由于風(fēng)機(jī)的吸力透過布袋,粉塵被阻隔在布袋表面,過濾后的空氣被風(fēng)機(jī)從出口排入大氣,當(dāng)布袋表面的粉塵不斷增加,導(dǎo)致設(shè)備阻力上升至設(shè)定值時(shí),時(shí)間繼電器輸出信號,程控儀開始工作,逐個(gè)開啟脈沖閥,使壓縮空氣通過噴吹口對布袋進(jìn)行噴吹,當(dāng)噴吹時(shí),布袋內(nèi)部空氣壓力突然升高,膨脹的布袋將布袋外壁上的粉塵抖落在下箱體內(nèi),粉塵由卸灰閥排出,脈沖閥全部噴吹清灰結(jié)束后,除塵器進(jìn)入下一次工作。

      焦三、焦四的除塵風(fēng)機(jī)為箱噴脈沖袋式除塵器。在原設(shè)備中,采用單點(diǎn)脈沖箱噴,即,在整個(gè)除塵器7個(gè)集灰倉頂部各有有一個(gè)高壓空氣噴吹孔,每個(gè)噴氣孔氣體壓力為0.6MPa,當(dāng)脈沖閥開啟后高壓空氣會從該噴吹孔高速噴出,從而實(shí)現(xiàn)上箱體中布袋內(nèi)部壓力急速上升,布袋突然膨脹,將灰塵抖落,可是由于灰倉上箱體空間較大,高壓空氣噴進(jìn)的時(shí)候不足以快速膨脹布袋,導(dǎo)致布袋上面的灰塵有較多的殘留,經(jīng)過多次循環(huán)之后,布袋就會被灰塵沾的密不透風(fēng),從而除塵器不能正常工作。為了解決這個(gè)問題,只能提高除塵器上箱體中的空氣壓力。為了節(jié)約成本,最實(shí)用的方法就是增加噴吹孔的個(gè)數(shù)。所以有以下計(jì)算過程:

      因?yàn)樵摮龎m灰倉共有7個(gè)倉,每個(gè)倉有96個(gè)布袋,所以布袋個(gè)數(shù)共計(jì):

      96×7=672 (個(gè))

      布袋半徑為130mm,長度為2450mm,所以每個(gè)布袋面積為:

      2.45×0.13≈0.32(m2)

      每個(gè)倉中總的布袋面積為:

      96×0.32=30.72)

      又根據(jù)表1脈沖閥噴吹壓力與參考噴吹面積表計(jì)算:

      我們原有的脈沖閥為3/4直角式高壓閥,經(jīng)計(jì)算,噴吹孔個(gè)數(shù)為:

      30.72÷8≈4(個(gè))

      根據(jù)所的結(jié)果可知,應(yīng)該在每個(gè)灰倉均勻分布的4個(gè)噴吹孔就可以較好的噴吹布袋。所以將上箱體每個(gè)倉中布袋用鐵板均分成4個(gè)區(qū)域,每個(gè)區(qū)域安裝一個(gè)噴吹孔,這樣每個(gè)噴吹孔的作業(yè)面積就是原來作業(yè)面積的1/4,有效的增加了布袋的膨脹力度,能夠有效地將灰塵震落下去。改造后,經(jīng)實(shí)驗(yàn)該地面除塵站除塵效果良好。

      表1 脈沖閥噴吹壓力與參考噴吹面積表

      結(jié)語

      此次改造后的除塵器在改造過程中因地制宜,利用了原有設(shè)備,由生產(chǎn)車間和維修組技術(shù)人員共同設(shè)計(jì),安裝。不但取得了較好的除塵效果還節(jié)約了成本。通過改造,還取得了較好的效益,其中包括:(1)社會效益:解決了生產(chǎn)過程中粉塵對大氣的污染,保證了作業(yè)環(huán)境干凈整潔,維護(hù)了職工身心健康,避免了粉塵對機(jī)械和電氣設(shè)備造成的損害。(2)經(jīng)濟(jì)效益:改造后每天可以多收集粉焦4噸,每噸粉焦按400元計(jì)算,年可創(chuàng)收576000元。

      參考文獻(xiàn)

      [1]張現(xiàn)林,朱銀惠,張雙進(jìn),杜少春.干法熄焦在中國的應(yīng)用前景[J].河北冶金,2002(06).

      [2]霍延中.干熄焦除塵系統(tǒng)的控制方式探討[J].燃料與化工,2006(06).

      中圖分類號:X964

      文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

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