楊金華(武鋼集團(tuán)鄂鋼公司機(jī)動(dòng)工程部,湖北 鄂州 436000)
軋機(jī)EGC制動(dòng)器故障分析及改造
楊金華
(武鋼集團(tuán)鄂鋼公司機(jī)動(dòng)工程部,湖北 鄂州 436000)
寬厚板廠精軋機(jī)的電動(dòng)壓下系統(tǒng)(EGC)的制動(dòng)器采用進(jìn)口電磁鐵盤式制動(dòng)器,制動(dòng)器發(fā)熱量大、開合沖擊大、故障多,容易導(dǎo)致EGC鎖死產(chǎn)生廢品,分析制動(dòng)器存在的問題,通過對(duì)其進(jìn)行改造,杜絕了故障,制動(dòng)器運(yùn)行穩(wěn)定,設(shè)備可靠性得到提高。
軋機(jī);EGC;制動(dòng)器;改造
鄂鋼寬厚板廠裝備的精軋機(jī)為四輥可逆軋機(jī),軋機(jī)生產(chǎn)采取可逆軋制,年設(shè)計(jì)產(chǎn)能120萬噸,精軋機(jī)關(guān)鍵部件由國外進(jìn)口,其余國內(nèi)合作制造,該軋機(jī)于2009 年4月30日投產(chǎn)。精軋機(jī)采用厚度自動(dòng)控制系統(tǒng),工業(yè)上稱之為AGC系統(tǒng)。AGC系統(tǒng)主要包括電動(dòng)壓下(EGC)和液壓壓上(HGC)。
精軋機(jī)的電動(dòng)壓下系統(tǒng)(EGC)由壓下電機(jī)、制動(dòng)器、壓下減速機(jī)、位移傳感器、壓下絲桿、壓下螺母、松卡裝置、壓力傳感器以及自動(dòng)控制系統(tǒng)等組成。精軋機(jī)電動(dòng)壓下系統(tǒng)設(shè)備性能見表1。電動(dòng)壓下系統(tǒng)(EGC)用于軋制過程中輥縫的調(diào)整,它用于調(diào)整上軋輥的位置,保證給定每道次的壓下量。軋機(jī)的輥縫控制是軋制鋼板的關(guān)鍵環(huán)節(jié),為了滿足輥縫控制的快速性及精確性,軋機(jī)采用電動(dòng)壓下控制(EGC)+液壓輥縫控制(HGC)的控制模式,其中EGC用來滿足大壓下量輥縫的快速性要求,HGC滿足輥縫精度的小范圍實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)。EGC主要用于大行程輥縫的動(dòng)作,即一般情況下,EGC僅在軋制道次間動(dòng)作,采用簡(jiǎn)單的閉環(huán)控制實(shí)現(xiàn)。位置控制器的輸入是Wss-Xss,輸出是EGC壓下電機(jī)的給定線速度,再轉(zhuǎn)換成速度百分比發(fā)送到傳動(dòng)裝置,需要?jiǎng)幼鲿r(shí),壓下制動(dòng)器打開,系統(tǒng)確定制動(dòng)器打開后,EGC電機(jī)開始動(dòng)作,當(dāng)EGC位置Wss=Xss時(shí), EGC停止動(dòng)作,制動(dòng)器關(guān)閉,形成EGC的簡(jiǎn)單閉環(huán)控制。EGC特點(diǎn)是調(diào)整范圍比較大,啟動(dòng)制動(dòng)頻繁。在軋機(jī)傳動(dòng)側(cè)、操作側(cè)壓下減速機(jī)的蝸桿上各安裝2臺(tái)常閉電磁盤式制動(dòng)器,以便電機(jī)及時(shí)制動(dòng),準(zhǔn)確定位,并防止壓下絲桿在軋制時(shí)螺紋回松,盤式制動(dòng)器具有反應(yīng)快,制動(dòng)可靠的特點(diǎn)。
3.1 制動(dòng)電磁鐵線圈易燒壞
軋機(jī)EGC傳動(dòng)系統(tǒng)制動(dòng)器用的是由Stromag Limited生產(chǎn)的電磁盤式制動(dòng)器,型號(hào)為EAF6-DW,其優(yōu)點(diǎn)制動(dòng)快,但結(jié)構(gòu)復(fù)雜、沖擊大、效率低、壽命不長,經(jīng)常需要調(diào)整及維護(hù)。EGC在軋制道次間動(dòng)作,軋機(jī)軋制每塊鋼板過程中EGC需要調(diào)整輥縫15次左右,制動(dòng)器相應(yīng)動(dòng)作15次左右,每天制動(dòng)器開合近萬次,頻繁動(dòng)作造成制動(dòng)電磁鐵線圈發(fā)熱嚴(yán)重,由于制動(dòng)器又安裝在軋機(jī)頂部,存在高溫紅板坯輻射,軋機(jī)頂部制動(dòng)器環(huán)境溫度高,電磁鐵溫度經(jīng)常達(dá)80℃~90℃,線圈容易燒壞,造成電磁制動(dòng)器報(bào)廢。
3.2 制動(dòng)器信號(hào)系統(tǒng)可靠性差
電磁制動(dòng)器安裝在軋機(jī)頂部,軋機(jī)軋鋼時(shí)震動(dòng)較大,加上電磁制動(dòng)器動(dòng)作時(shí)沖擊又大,因此制動(dòng)器連接部位容易產(chǎn)生松動(dòng)。由于制動(dòng)器工作環(huán)境十分惡劣,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)灰塵較大,軋機(jī)在正常軋制過程中,經(jīng)常出現(xiàn)內(nèi)置式接近開關(guān)松動(dòng)、接近開關(guān)接觸不良,感應(yīng)信號(hào)不好,信號(hào)接收不到等現(xiàn)象,控制系統(tǒng)就認(rèn)為抱閘故障,軋制中斷,直接造成正在軋制的鋼板報(bào)廢。
表1
3.3 制動(dòng)器控制系統(tǒng)接觸器易損壞
由于電磁制動(dòng)器的電磁鐵線圈為直流線圈,必須為其專門配套整流系統(tǒng)、過流吸收系統(tǒng)等設(shè)備,電磁制動(dòng)器的電氣控制系統(tǒng)比較復(fù)雜,制動(dòng)器電氣控制箱設(shè)計(jì)安裝軋機(jī)頂部,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)灰塵較大又很潮濕,每天近萬次的開合動(dòng)作,電流在通電瞬間沖擊大容易拉弧,從而造成接觸器頻繁損壞。
4.1 采用電力液壓盤式制動(dòng)器
采用國產(chǎn)電力液壓盤式制動(dòng)器代替進(jìn)口電磁盤式制動(dòng)器。電力液壓盤式制動(dòng)器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,具有動(dòng)作平穩(wěn)、響應(yīng)快、壽命長、耗電少等優(yōu)點(diǎn)。在不改變制動(dòng)盤情況下,通過計(jì)算校核制動(dòng)力矩,我們選用型號(hào)為YP31-2000電力液壓盤式制動(dòng)器,其推動(dòng)器功率750W,額定電流1.98A,最大制動(dòng)力矩為7600N·m,制動(dòng)器閉合時(shí)間為0.25s~0.4s。開閘限位采用常開式機(jī)械限位,不再采用接近開關(guān),每個(gè)制動(dòng)盤上的兩個(gè)制動(dòng)器,兩路機(jī)械限位信號(hào)串聯(lián)合成一路信號(hào),送到控制器。
4.2 改進(jìn)制動(dòng)器控制系統(tǒng)
電力液壓盤式制動(dòng)器的推進(jìn)器由交流電機(jī)驅(qū)動(dòng),不需要專門配套整流系統(tǒng),因此改進(jìn)、簡(jiǎn)化制動(dòng)器的電氣控制系統(tǒng)。為了避開生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)灰塵和潮濕的環(huán)境,將制動(dòng)器控制箱移到電氣室安裝,極大改善了控制箱的工作環(huán)境,提高電氣控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
4.3 加裝過渡底座,確保制動(dòng)器安裝牢固
由于國產(chǎn)制動(dòng)器的中心高小于進(jìn)口制動(dòng)器的中心高,因此中間專門設(shè)計(jì)加裝過渡鋼結(jié)構(gòu)底座,把中心高提高,確保國產(chǎn)制動(dòng)器安裝牢固。
寬厚板廠利用月度檢修時(shí)機(jī),按以上改造方案對(duì)軋機(jī)電動(dòng)壓下系統(tǒng)制動(dòng)器進(jìn)行了改造。改造后投入使用,經(jīng)過幾個(gè)月的跟蹤觀察,改進(jìn)后國產(chǎn)制動(dòng)器軋鋼開合上百萬次,未出現(xiàn)任何故障,制動(dòng)器運(yùn)行穩(wěn)定,發(fā)熱量小,基本上不用維護(hù),可以滿足使用要求。改進(jìn)前,每年因?yàn)檐垯C(jī)EGC制動(dòng)器故障造成上百噸的廢板,改進(jìn)后未廢一塊板。由于國產(chǎn)制動(dòng)器價(jià)格僅是進(jìn)口制動(dòng)器的幾分之一,供貨周期較短,因此,國產(chǎn)制動(dòng)器的性價(jià)比較高。通過改造,杜絕了制動(dòng)器故障,減少備件費(fèi)用,提高了軋機(jī)電動(dòng)壓下系統(tǒng)的可靠性,杜絕了因制動(dòng)器原因?qū)е碌膹U板現(xiàn)象,減少廢品提高了成材率,為企業(yè)創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
[1]郭宏耀, 趙春鋒.粗軋機(jī)電動(dòng)壓下EGC壓靠分析[J].中國科技博覽, 2014 (33):395-395.
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