練中軍
(河南神火集團 電解鋁廠,河南 永城 476600)
某廠鑄造車間配有D-100/10-a活塞式空氣壓縮機,為生產(chǎn)鑄造產(chǎn)品提供氣源,其冷卻方式為列管式循環(huán)水冷卻,水循環(huán)經(jīng)涼水塔冷卻后的付水通過水泵、經(jīng)管路直接進入空壓機列管式冷卻器。由于付水循環(huán)系統(tǒng)為半敞開式安裝,由于該鑄造車間周圍環(huán)境不好,空氣中漂浮多種粉粒雜質(zhì),并通過涼水塔進入循環(huán)水系統(tǒng)。又由于地下水含有大量的泥沙,造成循環(huán)水水質(zhì)極差,給設(shè)備運行帶來諸多問題,直接影響正常生產(chǎn)組織,迫切需要改造完善。
結(jié)合空氣壓縮機多年的運行情況,受環(huán)境因素和本地水質(zhì)的影響,主要存在以下問題:
1)冷卻器循環(huán)管路結(jié)垢嚴重,循環(huán)不暢,導致空壓機運行溫度居高不下,一、二級排氣溫度高達190℃以上(設(shè)計運行不高于170℃),高溫使壓縮空氣中少量潤滑油裂變分解成炭,積附在空壓機氣閥、冷卻器氣路等處,對設(shè)備安全運行帶來潛在的安全隱患;
2)中(后)冷冷卻后的運行溫度高達90℃以上(設(shè)計運行溫度不高于70℃),破壞了壓縮空氣溫度與干燥機設(shè)計冷卻溫度匹配運行工況,干燥機進口設(shè)計不高于45℃,影響干燥機對壓縮空氣含水量干燥處理效果;
3)水質(zhì)差,運行月余,就需對中(后)冷冷卻器進行停機清理,拆開后發(fā)現(xiàn)密布列管的循環(huán)水路積附著大量鐵銹和硬實的污垢,致使管束堵塞,處理難度較大,影響冷卻效果,采用中和酸液也很難處理,且對冷卻器造成酸蝕,降低設(shè)備使用壽命。
為改善冷卻效果,節(jié)約生產(chǎn)成本及檢修費用的支出,決定對空壓機循環(huán)冷卻系統(tǒng)進行技術(shù)改造。
改造的前提因素是某廠停產(chǎn)近4年,1套LSS—200整流柜純水冷卻裝置屬閑置設(shè)備,停用設(shè)備逐年風化腐蝕,資源浪費,且資金占壓。為合理利用資源,提高空壓機功效,技術(shù)人員綜合考慮,本著理論上可行、經(jīng)濟上節(jié)約、資源上整合的擔當思想,利用常年閑置的純水冷卻裝置移至該鑄造車間,將現(xiàn)空壓機列管式循環(huán)水冷卻方式改造為純水冷卻的改造模式,改造后形成純水和付水相結(jié)合的冷卻新工藝,以此改善冷卻效果。綜合考慮到LSS—200純水冷卻裝置冷卻容量,此次改造以中(后)冷進行冷卻改造。
1)LSS—200冷卻裝置
純水側(cè):主水流量:35m3/h,供水溫度:≤35℃~38℃(主付水介質(zhì)溫差△t≤10℃),水壓:根據(jù)壓力要求可調(diào)。
付水冷卻介質(zhì)側(cè):進口水壓:0.08+外管路阻力;供水溫度:≤38℃,進水溫度:5℃~30℃;付水流量:與主水流量相同。
2)中、后冷裝置
中冷流量:33m3/h,后冷流量:20m3/h,冷卻水溫度:進水≤32℃,排水≤45℃.
根據(jù)上述參數(shù)對比分析,LSS—200冷卻裝置冷卻量(35m3/h)略大于中(后)冷冷卻量(中冷:33m3/h,后冷:20m3/h),LSS—200冷卻裝置純水側(cè)壓力也能滿足中(后)冷壓力需要,單臺空壓機配置兩臺波紋板式冷卻器與之匹配使用。
首先,制定詳細的LSS—200冷卻裝置實施工藝方案,在保持原有設(shè)施基本不動的情況下,把純水系統(tǒng)增加到整個冷卻系統(tǒng)中來,將原有付水冷卻系統(tǒng)用來對純水冷卻,純水對中(后)冷冷卻裝置(冷卻器)進行冷卻。同時,保留原付水冷卻系統(tǒng),必要時仍可繼續(xù)投入使用。具體工藝見圖1.
具體施工為:1)LSS—200冷卻裝置置于混凝土基礎(chǔ)上,安裝在需改造設(shè)備后冷旁;2)高位水箱就地安裝,其位置須高于空壓機中冷高度與水冷裝置,連接管采用19mm夾布膠管,耐壓不低于0.5MPa;65mm不銹鋼管將中(后)冷進出管分別與LSS—3)關(guān)閉從主付水管道到中(后)冷的進出水閥門,用200冷卻裝置純水總進出水管相連;4)鋪設(shè)付水管道10m,分別用DN80鋼管與水冷卻裝置付水進出水管道連接;5)LSS—200冷卻裝置動力電源,用4×4m2電纜從低壓室備用盤引至冷卻裝置電源柜進行供電。
圖1 工藝圖
按照上述方案改造實施后,技術(shù)人員跟蹤觀察運行效果明顯,起到了比較積極的作用,同時節(jié)約了一定的費用,改造較為成功。具體效果及效益為:1)波紋板式散熱器檢修較列管式散熱器方便,污泥和水垢易于清洗;2)采用純水對中(后)冷冷卻,使列管式散熱器無積垢、無污泥,冷卻均勻流暢、冷卻面積大,改善冷卻效果,改造試驗機經(jīng)滿載運行觀察,后冷前端二級壓縮空氣溫度為110℃,經(jīng)純水冷卻器冷卻后溫度降至42℃,冷卻效果非常明顯,空壓機由于溫度高頻繁卸荷的現(xiàn)象得到了改善;3)降低檢修頻次,壓縮檢修時間,延長列管式散熱器使用周期,降低更換冷卻器(5萬元/套)成本費用,年單臺機可節(jié)約直接費用13萬元;4)減去對改造設(shè)備列管式散熱器酸洗環(huán)節(jié),消除了酸洗作業(yè)的安全隱患,每年減少單臺酸洗費用1.2萬元。
本次改造較好地利用了閑置設(shè)備,充分發(fā)揮了即將報廢的純水冷卻器的使用價值,為企業(yè)節(jié)約了一定的改造投資費用,同時圓滿解決了鑄造車間空氣壓縮機運行過程中遇到的各項難題,延長了設(shè)備使用壽命,還大大減少了設(shè)備運行期間大量的備件消耗,是設(shè)備管理過程中的成功舉措,有一定的推廣和應(yīng)用價值。