朱運(yùn)曉?段平平
摘 要:本文以一種新型全自動斬拌機(jī)為應(yīng)用背景,分析原有的繼電器,接觸器傳統(tǒng)控制方式存在的不足,明確指出了對其進(jìn)行可編程控制器(PLC)控制改造的必要性。
關(guān)鍵詞:可編程控制器;斬拌機(jī)
肉類食品斬拌機(jī)是用來將條壯肉和塊壯肉斬拌成肉泥的機(jī)器。該機(jī)器是在80年代初由西德(現(xiàn)德國)進(jìn)口到我國。該系統(tǒng)是由繼電器——接觸器傳統(tǒng)控制方式、其還帶有多個電磁閥、液壓系統(tǒng)、水銀開關(guān)等。系統(tǒng)由四臺電機(jī)來運(yùn)行,第一臺電機(jī)是用來控制斬肉刀,其運(yùn)用了Y—△啟動方式;第二臺電機(jī)是用來帶動斬拌機(jī)內(nèi)大鍋的轉(zhuǎn)動,其有一、二速功能,一速是三角型啟動,二速是用雙星型運(yùn)行。第三臺電機(jī)是液壓系統(tǒng)的油泵,其作用是對其他液壓控制提供油。第四臺出料電機(jī)當(dāng)準(zhǔn)備出料時運(yùn)作的。
因為控制部件繁多,繼電器——接觸器傳統(tǒng)控制方式有相當(dāng)大的缺點(diǎn),故障率高,生產(chǎn)效率低,而在市場經(jīng)濟(jì)條件下,工業(yè)企業(yè)為了提高自身的競爭力就必須提高生產(chǎn)技術(shù)水平,降低生產(chǎn)成本,新技術(shù)在一些老設(shè)備的技術(shù)改造上也越來越普遍。
編程控制器(PLC)是以微處理器為基礎(chǔ),綜合了計算機(jī)技術(shù)、自動化技術(shù)和通信技術(shù)發(fā)展起來的一種通用的工業(yè)自動控制裝置。所以本論文選擇了三菱PLC來改造斬拌機(jī)的電氣控制系統(tǒng),由于系統(tǒng)的主電路及電機(jī)都安裝在設(shè)備里面,為了節(jié)省開支和實(shí)現(xiàn)該系統(tǒng)改造后的實(shí)際意義,所以主回路還是采取回原來的設(shè)備,不對其進(jìn)行改造。
1 斬拌機(jī)的工作原理
(1)基本加工過程
先讓主機(jī)(斬肉刀)旋轉(zhuǎn)。主機(jī)軸上有固定好的刀片,然后再讓鍋體旋轉(zhuǎn),鍋體旋轉(zhuǎn)方向正向于刀片的旋轉(zhuǎn)方向,且迎而攔截鍋內(nèi)。此時鍋體上在旋轉(zhuǎn),肉品轉(zhuǎn)到刀片下面時,被快速旋轉(zhuǎn)的刀片斬的粉碎,就這樣旋轉(zhuǎn)幾周后,肉塊已變成了肉泥,再啟動出料裝置,將鍋內(nèi)的已斬拌好的肉泥取出來,送入桶內(nèi),運(yùn)到下一個工序。
(2)電氣控制系統(tǒng)的控制原理
設(shè)備上共有四臺電動機(jī):
<1>主電機(jī)(斬拌刀)是5.5KW,采用Y—△啟動方式。
<2>鍋電機(jī)是3.3/4.4KW,是一臺雙速電機(jī)。采用的是△啟動,雙星形運(yùn)行。所以每次維修電機(jī)時一定要注意相序問題,不做好標(biāo)記,就有可能形成第一速與第二速的旋轉(zhuǎn)方向不同,而轉(zhuǎn)動停機(jī)。
<3>油泵2.2KW,直接啟動,因為設(shè)備上的主刀軸是用蓋子蓋上的,要不然斬肉時會濺得到處都是肉,用蓋上蓋子就避免此現(xiàn)象了。這個蓋子的開啟與放下都是由液壓系統(tǒng)來完成。通過給不同的電磁閥通電,就會形成不同的油路,除此以外還有進(jìn)料裝置是由液壓系統(tǒng)來控制的。
<4>出料電機(jī)1.5KW,直接啟動,當(dāng)準(zhǔn)備出料時,操作相應(yīng)按鈕,出料裝置上有一個水銀開關(guān),此時的角度正好使它接通,接通后它就使出料電機(jī)旋轉(zhuǎn)。肉品就被帶了出來。當(dāng)需返回時,操作相應(yīng)按鈕,出料裝置逐步離開鍋體,到達(dá)某個角度時,此水銀開關(guān)又?jǐn)嚅_了,電機(jī)也就停了,然后出料裝置還要繼續(xù)運(yùn)動,直道回到原來的位置。
工作原理:
開始工作時,合上柜上的總電源開關(guān), 它是個三相自動空氣開關(guān)。然后再去按下啟動按鈕SB3,此按鈕位于設(shè)備上的小控制柜上。啟動按鈕SB3按下后,繼電器K1就會吸合自鎖,K1相當(dāng)于總控制繼電器,它不吸合主電機(jī)就不能工作,其它動作也就無法實(shí)現(xiàn)。只有斬拌刀的蓋子能開啟、下降動作,這樣設(shè)計的目的就是為了安全,就是說在啟動按鈕SB3的上面除了有一個總停按鈕SB1之外,還有一個限位開關(guān)SQ1,只有當(dāng)蓋住斬拌刀的蓋子完全下降到位后,液壓系統(tǒng)會推過來一個銷子將刀蓋壓住,銷子推到位后,就會使SQ1閉合,此刻就可以保證刀片旋轉(zhuǎn)時,不會因為碰上硬物,而使刀刃飛出傷人。當(dāng)?shù)渡w蓋好,啟動按鈕SB3也按動作了,K1自鎖工作這時刀蓋有下降動作,只要按動相應(yīng)的按鈕SB5即可,但刀蓋不能開啟,這時出料與進(jìn)料裝置都可以工作了,相應(yīng)的按鈕是SB6、SB7、SB8、SB9。
啟動時,主機(jī)與鍋電機(jī)有連鎖必須是先啟動主機(jī),然后再啟動鍋電機(jī),啟動過程是:按主機(jī)啟動按鈕SB3。KM1線圈得電,此時延時繼電器已經(jīng)閉合,因為主機(jī)的KM3只要沒有粘連延時繼電器就可得電,F(xiàn)R1熱繼電器是反映過載的,只要四臺電動機(jī)其中的一臺過載都會使得FR1的熱元件彎曲,從而它的常閉觸點(diǎn)斷開,后面的所有動作就都立即停止。
SB1是主機(jī)的停止按鈕,停止時按下SB1,接觸器KM1、KM2、KM3、KM4、KM5,主機(jī)及鍋電機(jī)也就停止運(yùn)行,SB10是主機(jī)的啟動按鈕,但星形和三角形轉(zhuǎn)換之間要有延時,主機(jī)的第一速是星形啟動,由接觸器KM1、KM2來完成,第二速是用三角形運(yùn)行,KM1于KM3共同實(shí)現(xiàn)。KM2和KM3的線圈串聯(lián)對方的常閉觸點(diǎn)是為了防止觸點(diǎn)熔焊造成三相電源短路。主機(jī)啟動后,鍋電機(jī)即可啟動。通過SB11和SB12控制,鍋的低速按SB11按鈕,接觸器KM4線圈得電,鍋電機(jī)三角形低速運(yùn)行,然后再接SB12按通KM4斷開,KM5吸合鍋電機(jī)即轉(zhuǎn)為雙星運(yùn)轉(zhuǎn)了。KM4和KM5的線圈串聯(lián)對方的常閉觸點(diǎn)是為了防止觸點(diǎn)熔焊造成三相電源短路。SQ2、SQ3是限位保護(hù)。
KM6控制出料電機(jī),要使它旋轉(zhuǎn)必須具備兩個條件,一是鍋電機(jī)必須上了旋轉(zhuǎn)工作,第二是水銀開關(guān)必須閉合。
2 系統(tǒng)的PLC設(shè)計
(1)PLC硬件接線圖
進(jìn)行PLC控制程序設(shè)計時。選擇了三菱FX2N-48MR標(biāo)準(zhǔn)型的PLC。加工刀及油泵等電機(jī)控制動作簡單,一旦開動后就一直不停運(yùn)轉(zhuǎn),直至停機(jī)為止。為了減少所選用的輸入開關(guān)量數(shù)目,降低所選用的PLC價格,這里將車刀電機(jī)及油泵等電機(jī)開停的按鈕開關(guān)量分別獨(dú)立于PLC之外,而仍保持原有的接觸器控制方案。相應(yīng)地,分別顯示三臺電機(jī)用信號燈來代替均獨(dú)立于PLC之外。該斬拌機(jī)的PLC控制硬件接線圖所示。
從圖可看出,對斬拌機(jī)進(jìn)行PLC控制,輸入量X0~X17。其中X15~X17是行程開關(guān),X1和X2是系統(tǒng)啟動和停止按鈕,X0是主機(jī)的停止按鈕。主機(jī)的啟動的輸入量是X11,啟動后是三角形運(yùn)行;X3、X4是刀蓋的開啟和下降,刀蓋的作用是加工運(yùn)行時防止肉往外濺;X5和X6是出料裝置,是進(jìn)鍋和離鍋的按鈕;X7是進(jìn)料上升,進(jìn)料鐵架就往鍋里進(jìn)料,當(dāng)桶傾斜到一定的角度,按上X8,X8作用經(jīng)過一定的時間,桶自動返回原來的位置(此功能原來是手動控制,經(jīng)PLC改造后變成自動功能);X12~X14是鍋的低速、高速和停止按鈕。SQ1行程開關(guān)是刀蓋沒閉合的時候K1就斷開,使主回路也斷開,所以工作時必須使X15閉合。X16是水銀行程開關(guān),當(dāng)加工肉滿足一定條件后,水銀開關(guān)接通,出料電機(jī)運(yùn)行,把加工的肉帶出來。X17行程開關(guān),當(dāng)鍋的大蓋上升到一定的角度,就會使X17閉合這時,這時進(jìn)料電磁閥才能動作。如果大蓋沒大開或沒使X17閉合,這時就不會自動進(jìn)料。
輸出量:Y1~Y3是主電機(jī)星型啟動啟動三角運(yùn)行;為了防止電機(jī)短路故障,在外接線KM2與KM3之間有互鎖,在程序也加上了互鎖。Y3~Y4是鍋高速、低速,KM4與KM5之間互鎖。Y5是控制出料電機(jī)的;Y10、Y11是刀蓋的升起和下降,當(dāng)系統(tǒng)在運(yùn)行時,Y12不能動作。上采用了兩種電源24V直流電和220V交流電。
(2) PLC工作流程圖
根據(jù)上述控制要求,對的硬件接線圖進(jìn)行深入分析,采用三菱公司提供的編程系統(tǒng)軟件GX Developer以梯形圖方式在微機(jī)上編制斬拌機(jī)PLC控制程序,然后用通訊電纜將控制程序由微機(jī)下載到PLC之內(nèi)。其PLC控制程序流程圖所示
3 結(jié)束語
經(jīng)過實(shí)驗證明。用該P(yáng)LC控制程序?qū)匕铏C(jī)控制,能使得他更趨向于全自動化、更加安全保護(hù)系統(tǒng)、減少了很多不必要的中間繼電器,在維護(hù)和維修節(jié)省了大量時間和金錢。相對于原先的繼電器—接觸器控制方案,該P(yáng)LC控制方案不僅切實(shí)可行,而且工作可靠性高,程序方便,控制程序易于修改,生產(chǎn)效率大為提高。
參考文獻(xiàn)
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