文/郭桐·南京依維柯汽車有限公司第一車身廠
提高沖壓效率的生產(chǎn)實(shí)踐
文/郭桐·南京依維柯汽車有限公司第一車身廠
郭桐,工程師,沖壓車間技術(shù)經(jīng)理,主要從事沖壓工藝、質(zhì)量改進(jìn)及管理工作。
隨著我國汽車行業(yè)的迅速發(fā)展和人們認(rèn)識(shí)水平的不斷提高,沖壓工藝和模具制造水平也在不斷提高。提高沖壓效率成為汽車制造廠家及零部件生產(chǎn)廠家的重要課題。南京依維柯汽車有限公司第一車身廠主要產(chǎn)品是躍進(jìn)輕卡系列和重卡系列各種汽車車身、車廂、車架及依維柯系列車廂、廂式車廂。我們通過對(duì)目前零件的生產(chǎn)工藝和工裝進(jìn)行分析,認(rèn)為可以通過對(duì)零件的工序進(jìn)行改善,減少工裝數(shù)量,從而提高了沖壓生產(chǎn)率,同時(shí)也能提高產(chǎn)品質(zhì)量。
我廠部分零件,如:S系列左右前門外板、左右前門內(nèi)板、左右后門柱上內(nèi)板等,在拉延工序前有一序落料工序。經(jīng)分析可在拉延模上進(jìn)行改進(jìn),變?yōu)榍薪抢幽#瑥亩蓽p少一道工序。以S系列左前門外板零件為例,該零件原工序?yàn)椋郝淞稀印捱厸_孔→翻邊。經(jīng)過分析和現(xiàn)場驗(yàn)證,工藝可以改進(jìn),通過機(jī)加工和堆焊方式在模具的凹模和壓邊圈之間增加修邊刃口(圖1)實(shí)現(xiàn)將落料的工序內(nèi)容整合到拉延序,將落料工序取消。為保證刃口間隙,在凹模和壓邊圈之間增加導(dǎo)柱組件(圖2)來提高導(dǎo)向精度。改進(jìn)后工序?yàn)椋呵薪抢印捱厸_孔→翻邊。近年來通過類似方式,我廠共改進(jìn)此類零件16件,按每個(gè)零件年產(chǎn)5萬件計(jì),每年共減少80萬沖次。
圖1 增加修邊刃口
圖2 增加導(dǎo)柱組件
經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,我廠有部分零件,如:S系列左右縱梁加強(qiáng)板、H系列頂內(nèi)裝飾扣板等,其落料件尺寸要求不高,但生產(chǎn)量大,單件生產(chǎn)效率低。以S系列左右縱梁加強(qiáng)板零件為例,此零件為所有車型的通用零件,左右件共用一副落料模具,每臺(tái)車需要用到2個(gè)左右縱梁加強(qiáng)板,生產(chǎn)量非常大。該零件原落料工藝一個(gè)沖次只能生產(chǎn)1個(gè)落料件,通過工藝改善,新開發(fā)的落料模具(圖3)一個(gè)沖次可生產(chǎn)6個(gè)落料件,工作效率是原來的6倍。又如H系列頂內(nèi)飾扣零件,原工藝為落料沖孔一序完成,一個(gè)沖次只能生產(chǎn)1個(gè)零件,通過工藝改善,新開發(fā)的模具(圖4)一個(gè)沖次可生產(chǎn)15個(gè)零件,工作效率是原來的15倍。這樣做的同時(shí)也將材料利用率提高到最大極限,從根本上解決了技術(shù)和生產(chǎn)要求的各種難題,杜絕了模具生產(chǎn)效率低的難題,也達(dá)到精益生產(chǎn)和降本增效的要求。按左右縱梁加強(qiáng)板年產(chǎn)量12萬件,H系列頂內(nèi)裝飾扣板年產(chǎn)量15萬件計(jì)算,僅此兩個(gè)零件的生產(chǎn)每年可減少24萬沖次。
圖3 新開發(fā)的落料模具
圖4 新開發(fā)的頂內(nèi)飾扣模具
模具并裝生產(chǎn)類似于多工位模具生產(chǎn)形式,但不同于多工位模具生產(chǎn)。模具并裝是綜合考慮模具大小、機(jī)床噸位、機(jī)床臺(tái)面等工藝參數(shù)將已投產(chǎn)的幾副原本在不同機(jī)床上生產(chǎn)的模具一并安裝在同一機(jī)床上生產(chǎn),達(dá)到節(jié)約機(jī)床的目的。而多工位模具是在模具開發(fā)時(shí)就將多個(gè)工序在一副模具內(nèi)實(shí)現(xiàn)。
對(duì)于模具并裝,我們所做的是將原來高度不一致的幾副模具通過增加不同高度墊板,變成幾副等高模具(圖5),將這幾副模具安裝在一臺(tái)壓機(jī)上進(jìn)行生產(chǎn),減少了裝模時(shí)間和機(jī)床占用時(shí)間。其中對(duì)于一些重量較小,生產(chǎn)頻率較高的幾副并裝模具,為方便安裝和吊運(yùn),我們通過增加上下各一塊整體墊板的方式將幾副模具固定在一起,通過這種改進(jìn)將幾副模具固定成一副模具(圖6)。改進(jìn)后的模具基本上就是一副多工位模具了。
圖5 增加墊板變成等高模具
圖6 兩副模具形成一副多工位模具
近年來共對(duì)24個(gè)零件進(jìn)行模具并裝,生產(chǎn)工序從原來的83個(gè)工序減少為48個(gè)工序,共減少35個(gè)工序。按每個(gè)零件年產(chǎn)5萬件計(jì)算,每年可減少175萬沖次。
根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn),縮短沖壓線的裝模、換模時(shí)間可以直接從改進(jìn)換模方法著手,也可以從革新設(shè)備和工裝入手。針對(duì)我廠有些成形深度淺的模具所需要的壓料力不大,原來使用機(jī)床托釘作為力源提供成形所需的壓料力。經(jīng)過分析計(jì)算結(jié)合模具改造所需的內(nèi)部空間結(jié)構(gòu),可將機(jī)床托釘取消改為采用聚氨脂、矩形彈簧或氮?dú)鈴椈傻葟椥栽鳛榱υ吹慕Y(jié)構(gòu)(圖7)。這樣在裝模具時(shí)就不需要與機(jī)床匹配托釘,減少裝模具時(shí)間。截止到目前已完成37個(gè)零件對(duì)應(yīng)模具的改造。按每次減少裝模具時(shí)間10min,每個(gè)零件3道工序,每個(gè)月使用生產(chǎn)1次計(jì)算,則一年可節(jié)約10×37×3×12÷60=222小時(shí)。相當(dāng)于1臺(tái)機(jī)床單班1個(gè)月的工時(shí)。
圖7 取消托釘采用氮?dú)鈴椈勺鳛榱υ吹哪>呓Y(jié)構(gòu)
頂蓋前爪與前門柱接縫處長期采用銅焊工藝(圖8),不僅人力成本高,質(zhì)量也難以保證。工廠組織專項(xiàng)改進(jìn)組對(duì)此問題進(jìn)行攻關(guān),決定對(duì)頂蓋模具前爪部位進(jìn)行改進(jìn),將頂蓋前爪刀口進(jìn)行重新堆焊研配,確保頂蓋前爪與前門柱接縫處縫隙均勻,拼縫寬度3±0.5mm,取消燒銅焊工藝,涂裝在此拼縫涂膠即可。在對(duì)小卡單頂頂蓋模具進(jìn)行改造并裝車驗(yàn)證取得成功后,分別對(duì)小卡排半、小卡雙排、中體單排、大卡單排、大卡排半等6套12副頂蓋模具也進(jìn)行了改造,取得了顯著的效果。由此車身焊裝減少2名燒銅焊焊工、1名打磨工,年節(jié)約人工成本15萬元,年節(jié)約銅焊材料費(fèi)用約6萬元。
圖9 通過改進(jìn)保證縫隙均勻取消燒銅焊工藝
提高沖壓效率對(duì)提升企業(yè)效益有著十分重要的意義,本文結(jié)合我廠生產(chǎn)實(shí)踐,從減少工序、采用一模多件沖裁工藝、模具并裝、取消托釘裝模和淘汰落后工藝等方面總結(jié)了提高沖壓效率的有效方法和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),均為我廠技術(shù)提升提供了技術(shù)積累。